劉偉洋
(潞安集團(tuán)左權(quán)阜生煤業(yè)有限公司,山西 晉中 032600)
綜采工作面回采結(jié)束后能否快速回撤,是影響礦井生產(chǎn)銜接任務(wù)及礦井產(chǎn)量的重要因素。大采高工作面設(shè)備種類多、數(shù)量多、重量大,在回撤時(shí)環(huán)節(jié)多且面臨很多技術(shù)難題,如頂板控制、回撤通道施工等。為提高工作面回撤效率,降低回撤過程中事故率,以潞安集團(tuán)左權(quán)阜生煤業(yè)有限公司1101工作面為研究對象,對傳統(tǒng)工作面回撤方案主要存在的問題進(jìn)行分析研究,并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對傳統(tǒng)回撤方案進(jìn)行優(yōu)化。
左權(quán)阜生煤業(yè)有限公司位于左權(quán)縣寒王鄉(xiāng)劉家莊村南,西南距左權(quán)縣城約10km,井田面積5.8196km2,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為1.2Mt/a。井田內(nèi)主回采煤層為15#煤層,煤層平均厚度為6.0m。
1101工作面位于井田一采區(qū),工作面走向長度為936m,傾向長度為150m,以東為井田邊界,以西為一采區(qū)三條大巷,南部為1102工作面,北部為4#采空區(qū)。工作面采用傾斜長壁后退式綜合機(jī)械化一次采全高采煤法。1101工作面回采期間采用ZY12000/29/64型液壓支架進(jìn)行頂板支護(hù),共計(jì)81架,機(jī)頭、機(jī)尾位置各安裝一架型號(hào)為ZYG12000/29/64型液壓支架進(jìn)行端頭維護(hù),采用MG750/1940-WD型采煤機(jī)割煤,SGZ1200/1400型刮板輸送機(jī)運(yùn)煤;工作面轉(zhuǎn)載機(jī)采用SZZ—1200/400型,機(jī)頭驅(qū)動(dòng),并配套使用PLM4500型破碎機(jī)。
1101工作面回采至856m處時(shí)停止回采,施工回撤通道進(jìn)行工作面設(shè)備搬家回撤,停采線距采區(qū)大巷預(yù)留保護(hù)煤柱寬度為80m,目前工作面已回采810m。
(1)當(dāng)工作面回采至830m處時(shí)逐漸降低采高,回采至848m處時(shí)工作面回采高度控制在4.0m,并對頂板鋪設(shè)金屬網(wǎng)及2寸鋼管。
(2)當(dāng)工作面回采至852m處時(shí)(距停采線4.0m)停止移架,采煤機(jī)繼續(xù)割煤施工主回撤通道,主回撤通道寬度為4.0m,高度為4.0m。
(3)工作面主回撤通道頂板采用錨索鋼梁、錨桿、錨索、金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù),頂板共一排錨索鋼梁、四排鋼帶及兩排單錨索,為了保證工作面煤壁頂板穩(wěn)定,在煤壁側(cè)支設(shè)一排單體液壓支柱,如圖1所示。
(4)在工作面機(jī)尾處施工一個(gè)調(diào)車硐室,在調(diào)車硐室內(nèi)、主回撤通道以及回風(fēng)順槽內(nèi)共穩(wěn)裝5部絞車,然后利用絞車及設(shè)備運(yùn)輸車依次拆除工作面刮板輸送機(jī)、采煤機(jī)。
(5)待工作面采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)拆除完后,開始回撤工作面液壓支架,從機(jī)頭向機(jī)尾依次回撤。
圖1 一采區(qū)1101工作面回撤通道支護(hù)剖面示意圖
(1)傳統(tǒng)工作面回撤方法,需施工一條主回撤通道,與工作面回采方向垂直,受頂板壓力及超前支撐壓力影響,主回撤通道出現(xiàn)頂板下沉、破碎、底板鼓起、煤壁片幫現(xiàn)象,回撤通道內(nèi)錨桿、錨索支護(hù)不能滿足支護(hù)要求。
(2)通過觀察發(fā)現(xiàn),回撤期間工作面機(jī)頭、機(jī)尾與順槽交叉點(diǎn)處壓力最大,采用從機(jī)頭往機(jī)尾方向依次移架時(shí),機(jī)頭處拉架后僅采用木垛進(jìn)行維護(hù),不利于頂板安全控制,很容易發(fā)生垮落現(xiàn)象。
(3)工作面施工一條主回撤通道,長度為150m,斷面規(guī)格為寬×高=4.0×4.0m,工程量大,施工工期長,頂板支護(hù)量大,從而增加了成本,且回撤通道為矩形斷面,頂板抗壓力差。
(4)在進(jìn)行支架回撤時(shí),工作面及機(jī)頭處需穩(wěn)裝1部調(diào)向絞車、4部拉架絞車,且每一架支架回撤時(shí)都需進(jìn)行調(diào)向,拉架距離遠(yuǎn),整個(gè)工作面支架回撤周期長。
為提高工作面回撤效率,決定取消工作面主回撤通道,在工作面中部垂直施工一條輔助回撤通道并與采區(qū)運(yùn)輸大巷直接貫通。
(1)當(dāng)工作面回采至830m處時(shí)同樣逐漸降低采高,回采至848m處時(shí)工作面回采高度控制在4.0m,同時(shí)在支架前探梁前方0.3m處頂板鋪設(shè)金屬網(wǎng)及一排錨索鋼梁,鋼梁長度為3.5m,每根鋼梁采用兩根長度為5.3m錨索進(jìn)行起吊,鋼梁平行工作面布置。隨著工作面逐漸推移,每推進(jìn)3m施工一排錨索鋼梁并鋪網(wǎng)。
(2)當(dāng)工作面推進(jìn)至855m時(shí)停止移架,采煤機(jī)繼續(xù)割煤至停采線,此時(shí)工作面空頂距為1.0m,在空頂處及時(shí)施工一排錨索鋼梁。
(3)工作面支架到位后,在工作面中間位置沿煤柱施工一條輔助回撤通道,輔助回撤通道長度為80m,到位后直接與采區(qū)軌道大巷貫通,如圖2所示。
(4)為了提高輔助回撤通道抗壓能力,輔助回撤通道設(shè)計(jì)為拱形斷面,斷面規(guī)格為寬×高=4.5×4.0m,輔助回撤通道頂板采用鋼帶、錨索、金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)。
(5)輔助回撤通道施工完后依次撤出工作面采煤機(jī)、刮板輸送機(jī),最后回撤工作面液壓支架。
(6)在回撤液壓支架時(shí),分別在輔助回撤通道前后巷口各穩(wěn)裝一部絞車,采用中間向兩邊的支架回撤方式,先回撤工作面中部41#、42#支架,兩支架直接從輔助回撤通道拉出,然后在41#支架處穩(wěn)裝一部雙向絞車,然后依次將兩側(cè)支架拉至工作面中部位置再直接拉出。
圖2 一采區(qū)1101工作面回撤通道布置示意圖
(1)與傳統(tǒng)回撤方案相比,采用布設(shè)輔助回撤通道,巷道掘進(jìn)量縮短了70m,降低了巷道掘進(jìn)費(fèi)用及支護(hù)材料費(fèi)用,預(yù)計(jì)可節(jié)約成本費(fèi)用430萬元。
(2)回撤方案優(yōu)化后,工作面在回撤期間僅穩(wěn)裝了三部絞車,減少了工作面運(yùn)輸設(shè)備穩(wěn)裝數(shù)量,同時(shí)采用兩端向中間的方式移架,無需對支架進(jìn)行調(diào)向,縮短了工作面撤架周期,1101工作面所有支架回撤僅用17h。
(3)無需施工主回撤通道,提高了工作面頂板穩(wěn)定性,避免了因頂板暴露面積大,出現(xiàn)頂板破碎、下沉、局部冒頂現(xiàn)象。在整個(gè)回撤過程中,端頭支架始終對端頭處頂板進(jìn)行維護(hù),降低了因應(yīng)力集中造成端頭處頂板垮落事故發(fā)生。
(4)輔助回撤通道設(shè)計(jì)為拱形斷面,布置在工作面煤柱中部,周邊無其他巷道,有效提高了回撤通道抗壓能力。
潞安集團(tuán)左權(quán)阜生煤業(yè)有限公司分析了綜采工作面?zhèn)鹘y(tǒng)回撤方案及存在問題,提出了合理的優(yōu)化方案,并在1101工作面回撤期間進(jìn)行應(yīng)用。實(shí)踐證明回撤方案優(yōu)化后,降低了回撤期間成本費(fèi)用,提高了回撤效率,保證了工作面回撤安全,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)、安全效益。