劉傳玲,柳明輝,陳振江,宋昂
(1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江省,杭州市 310030;2.華電龍口發(fā)電股份有限公司,山東省,煙臺市 265700)
國內(nèi)電站鍋爐普遍存在排煙溫度偏高的問題,針對這一問題,常加裝低壓省煤器來提高機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性[1-3]。機(jī)組加裝低壓省煤器后,鍋爐的煙氣余熱進(jìn)入回?zé)嵯到y(tǒng),排擠回?zé)嵯到y(tǒng)的抽汽,以達(dá)到節(jié)能的目的,同時排擠抽汽進(jìn)入凝汽器,會引起汽輪機(jī)背壓的升高。有研究認(rèn)為投運(yùn)低壓省煤器對汽輪機(jī)背壓的影響可以忽略[4],以往采用“等效焓降法”進(jìn)行低壓省煤器節(jié)能[5-6]分析中,也忽略了這方面的影響。本文通過試驗與計算發(fā)現(xiàn),該影響不能忽略;為準(zhǔn)確計算投運(yùn)低壓省煤器后汽輪機(jī)背壓的變化,及該變化對投運(yùn)低壓省煤器節(jié)能效果的影響,文中建立了汽輪機(jī)背壓變化計算模型,并對模型進(jìn)行了驗證。
汽輪機(jī)背壓的變化,主要由凝汽器排汽量的變化引起,因此在計算模型的建立過程中,首先要建立凝汽器排汽量的增量計算模型,然后通過凝汽器變工況計算,得出汽輪機(jī)背壓的變化量。
機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器后,鍋爐的煙氣余熱進(jìn)入回?zé)嵯到y(tǒng)加熱凝結(jié)水,排擠回?zé)嵯到y(tǒng)的抽汽返回低壓缸作功。機(jī)組在同負(fù)荷下,所需要的主蒸汽流量減少,排汽量也相應(yīng)下降;同時由于排擠抽汽在低壓缸作功后,進(jìn)入凝汽器,引起排汽量增加。因此凝汽器排汽量的增量需要計算上述兩方面的影響。
主蒸汽流量變化引起的凝汽器排汽的減少計算如下:
式中:ΔDn-0為主蒸汽流量變化引起的凝汽器排汽的減少量,t?h-1;ΔD0為投入低壓省煤器后主蒸汽流量的減少量,t·h-1;αn為凝汽器排汽量占主蒸汽流量的份額;D00為投入低壓省煤器后主蒸汽流量,t?h-1;δq為投入低壓省煤器后熱耗率的變化率,%。
圖1為典型的鍋爐低壓省煤器的熱力系統(tǒng)示意圖[7-9]。凝結(jié)水分別由i-1、i級低壓加熱器出口引出,混合后流經(jīng)鍋爐低壓省煤器,吸收鍋爐煙氣余熱,由i+1級低壓加熱器出口處返回凝結(jié)水。
圖1 典型的鍋爐低壓省煤器熱力系統(tǒng)示意圖Fig. 1 Schematic diagram of typical boiler low pressure economizer thermal system
根據(jù)等效焓降理論[10-11],按照圖1所示,低壓省煤器投運(yùn)后,將排擠i級、i+1級、i+2級低壓加熱器抽汽量,從而引起凝汽器排汽量的增加:
式中:ΔDn-i為i級低加排擠抽汽引起的凝汽器排汽量的增量,t?h-1;ΔDn-(i+1)為 i+1 級低加排擠抽汽引起的凝汽器排汽量的增量,t?h-1;ΔDn-(i+2)為i+2級低加排擠抽汽引起的凝汽器排汽量的增量,t?h-1;Dds-i-1為i-1級低加出口進(jìn)入低壓省煤器的凝結(jié)水流量,t?h-1;Dds為進(jìn)入低壓省煤器總的凝結(jié)水流量,t?h-1;ho-ds為低壓省煤器出口凝結(jié)水焓值,kJ?kg-1;hi-(i+2)為i+2級低加入口凝結(jié)水焓值,kJ?kg-1;ti+1為i+1級低加凝結(jié)水焓升,kJ?kg-1;ti為 i 級低加凝結(jié)水焓升,kJ?kg-1;ti-1為i-1級低加凝結(jié)水焓升,kJ?kg-1;qi+1為i+1級低加抽汽放熱量,kJ?kg-1;qi為 i級低加抽汽放熱量,kJ?kg-1;qi-1為 i-1級低加抽汽放熱量,kJ?kg-1;γi+1為 i+1 級低加疏水放熱量,kJ?kg-1;γi為 i級低加疏水放熱量,kJ?kg-1。
凝汽器排汽凈增量計算:
機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器后,進(jìn)入凝汽器的排汽量發(fā)生變化,改變了凝汽器的負(fù)荷,在凝汽器入口冷卻水溫和冷卻水量不變時,凝汽器的壓力將發(fā)生變化,通過凝汽器變工況[10]計算,得出汽輪機(jī)背壓的變化量。式中:tn為未投運(yùn)低壓省煤器時的凝汽器溫度,℃;twi為循環(huán)水入口溫度,℃;Dn為未投運(yùn)低壓省煤器時的凝汽器排汽量,t?h-1;tn0為投運(yùn)低壓省煤器時的凝汽器溫度,℃;Dn0為投運(yùn)低壓省煤器時的凝汽器排汽量,t?h-1;Pn0為未投運(yùn)低壓省煤器時的汽輪機(jī)背壓,kPa;Pn為投運(yùn)低壓省煤器時的汽輪機(jī)背壓,kPa;ΔPn為汽輪機(jī)背壓的增量,kPa。
某220MW機(jī)組在加裝低壓省煤器后,為測量低壓省煤器的節(jié)能效果,分別進(jìn)行了投運(yùn)與停運(yùn)低壓省煤器的熱力性能試驗。試驗工況見表1。
表1 低壓省煤器節(jié)能效果試驗工況Tab. 1 Test conditions of Low pressure economizer energy savings effect
以該機(jī)組為例,根據(jù)上文中的計算模型,分別計算上述3個試驗工況下,投運(yùn)低壓省煤器后凝汽凈增量,并由凝汽器變工況模型,計算未投運(yùn)低壓省煤器時凝汽器壓力,最終得到投運(yùn)低壓省煤器后汽輪機(jī)背壓的增量。計算結(jié)果如表2所示。
表2 投運(yùn)省煤器后汽輪機(jī)背壓增量Tab. 2 Back pressure increment after the installation of economizer
由表2可以看出,由該文計算模型得出的機(jī)組未投運(yùn)低省時的凝汽器壓力,與經(jīng)過循環(huán)水入口溫度修正后的試驗測量值相比,3個工況相對偏差最大為 1.12%,驗證了該計算模型;投入低壓省煤器后,由于凝汽器排汽量的變化,汽輪機(jī)背壓有所上升,在220MW工況下,汽輪機(jī)背壓上升 0.29kPa,該變化對機(jī)組投運(yùn)低省后的經(jīng)濟(jì)性會產(chǎn)生部分抵消作用。
目前在分析低壓省煤器的熱經(jīng)濟(jì)性時,存在的兩種主流方法,分別是汽輪機(jī)熱力性能試驗法和等效焓降法。在以往“等效焓降法”計算低壓省煤器節(jié)能量的過程中,未考慮背壓變化的影響,在上述推導(dǎo)的基礎(chǔ)上,對以往“等效焓降法”進(jìn)行了背壓變化的修正。3種方法計算結(jié)果對比見表3。
由表3可以看出,“等效焓降法”計算出的節(jié)能量要高于“熱力試驗法”。這是因為在“熱力試驗法”中,投、停低壓省煤器時機(jī)組的熱耗率均進(jìn)行了背壓修正;而“等效焓降法”只是計算了低壓省煤器吸收的鍋爐余熱返回?zé)崃ο到y(tǒng),排擠抽汽帶來的機(jī)組做功增加,未考慮到汽輪機(jī)背壓升高引起的機(jī)組作功下降。背壓變化修正后“等效焓降法”節(jié)能量,與“熱力試驗法”節(jié)能量更加接近。
表3 投運(yùn)低壓省煤器后節(jié)能量Tab. 3 Energy saving after the installation of economizer
根據(jù)等效焓降理論,建立了機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器后,汽輪機(jī)背壓變化的計算模型。在某220MW 機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器的實例分析中,模型計算與試驗測量的相對偏差最大值為 1.12%,驗證了該文建立的模型;機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器后,在220MW工況下,汽輪機(jī)背壓上升0.29kPa,影響機(jī)組熱耗率 0.19%,該變化對機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器后的經(jīng)濟(jì)性會產(chǎn)生部分抵消作用。機(jī)組投運(yùn)低壓省煤器后的節(jié)能效果分析中,在以往“等效焓降法”的基礎(chǔ)上,還需要考慮背壓變化對節(jié)能量的影響。