廖平生
(廈門百城建設投資有限公司,福建 廈門 361000)
南安(金淘)至廈門高速公路全長98.687 km,其中泉州段長57.197 km,工程概算總投資約56億元。該高速公路起點接泉三高速南安金淘亭川樞紐互通,終點接沈海高速廈門田厝樞紐互通。石鼓山特長隧道是該高速公路的重點控制工程,位于福建省泉州市安溪縣與南安市交界處,設計為分離式雙向六車道隧道,左洞全長6 005 m,右洞全長6 005 m,凈高5 m,凈寬14.5 m。
石鼓山隧道分為進口段及出口段兩個施工合同段,本項目出口段(A3合同段)由中鐵七局集團第三工程有限公司中標承建,項目位于安溪縣參內鄉(xiāng)境內。2009年11月正式進洞,左洞施工長度為3 168 m(進口ZK10+480——出口ZK13+648),右洞施工長度為3 152 m(進口YK10+500——出口YK13+652)。到2011年2月23日,出口右洞施工至掌子面YK12+198處,開挖長度距右洞洞口1 454m。
隧道穿越區(qū)為侏羅系南園組凝灰熔巖及其風化層,局部凝灰熔巖夾有砂質泥巖、粉砂巖。前期地勘資料顯示,該隧道要穿越22條構造破碎帶或節(jié)理裂隙密集帶,地下水豐富,構造破碎帶極易成為地下水的流向通道。
2011年2月23 日早上8點40分,隧道右洞YK12+198掌子面左前方拱腰發(fā)生垮塌,塌方體主要為砂質泥巖及塊狀巖體,并含有豐富的構造裂隙滲水。塌方一直持續(xù)至2011年2月24日下午18點,共產生約2 800 m3塌方體堆積物,堆積物把掌子面全部覆蓋,掌子面左前方形成空腔(如圖1所示)。由于作業(yè)人員撤離及時,故本次塌方沒有造成人員傷亡,但設備損毀較嚴重。
圖1 塌方示意圖
本次隧道塌方段處于多個不利因素的結合點上:
(1)塌方段位于巖層構造破碎帶,構造節(jié)理裂隙非常發(fā)育,該破碎帶含有大量的砂質泥巖夾層;
(2)塌方段含有豐富的節(jié)理裂隙地下水;
(3)該節(jié)理裂隙密集帶為地下水的水流通道,施工過程中,含有大量砂質泥巖的裂隙地下水通道剛好被打穿,砂質泥巖遇上豐富的地下水,巖層失去自穩(wěn)能力,極易坍塌。
綜合以上原因,導致隧道掌子面前進方向塌方。
本次隧道塌方處理按照“先加固、再超前、后開挖、快封閉”的整體思路來研究方案,且方案必須滿足安全可靠、穩(wěn)步推進、可操作性強、充分預想不利因素等要求[1]。
整體施工方案為待掌子面出水明顯減少及塌方體堆積物基本穩(wěn)定,且堆積物有一定的自穩(wěn)能力后,先對塌方體堆積物進行噴射混凝土及小導管注漿加固(預留排水出口),再對塌方段空腔進行泵送混凝土回填,最后嚴格按照超前支護方案及開挖方法進行施工,確保安全通過塌方段。
(1)對堆積物表面進行初噴混凝土封閉。初噴厚度6 cm,噴射混凝土為C25早強混凝土。
(3)注漿小導管加固堆積物。與堆積物表面呈90°打入小導管,間距0.8 m呈梅花形布置,如圖2所示。小導管長6 m,采用水泥漿和水玻璃雙液注漿,比例為1∶1,注漿壓力1.5 MPa。
圖2 小導管注漿示意圖
(4)預留排水口。為避免空腔內再次大面積積水導致塌方體堆積物發(fā)生次生災害,對于構造裂隙水的治理,宜采用“以排為主,疏、堵、引相結合”的方法來處理。在掌子面左下方出水口設置預留排水管集中引排,設管徑20 cm排水管兩根,堆積體其它位置設置間距5 m×5 m、直徑為5 cm的PVC滲水管,滲水管預留透水孔,外包兩層土工布,滲水管長度視堆積體厚度現(xiàn)場確定。
為確保塌方段空腔密實,分別在拱頂及拱腰鉆入混凝土輸送導管各1根,對空腔進行泵送混凝土回填?;靥罨炷翗颂枮镃15素混凝土。
超前支護方案及開挖方法的選擇,是安全通過塌方段的研究重點。主要措施有剛性強度高的超前大管棚,結合注漿小導管進行超前支護。開挖方法采用控制變形能力強、安全度較高的雙側壁導坑法。施工時嚴格按照“管超前、嚴注漿、短開挖、強支護、快封閉、勤量測”的隧道暗挖原則[2]。
(1)超前大管棚
管棚從掌子面拱腰位置起布設,采用Ⅰ18工字鋼制作鋼拱架作為大管棚定位架,導向管為108×6 mm無縫鋼管。管棚規(guī)格為89×6 mm、環(huán)向間距0.7 m、長度30 m,呈外插角2°實施鉆孔打入,如圖3所示。采用水泥漿和水玻璃雙液注漿,比例為1∶1,注漿壓力1.5 MPa。
圖3 超前大管棚示意圖
(2)超前小導管
從開挖面矮邊墻起點開始,利用Ⅰ18工字鋼鋼拱架作為超前小導管尾端支點,另一端伸入未開挖的巖體中,形成保護殼,小導管50 mm、長度6 m、環(huán)向間距0.8 m、搭接長度不小于3 m、呈外插角10°實施鉆孔打入,如圖4所示。實施過程中如遇小導管與大管棚位置重疊,小導管應避開管棚位置。采用水泥漿和水玻璃雙液注漿,比例為1∶1,注漿壓力 1.5 MPa。
圖4 超前小導管示意圖
(3)雙側壁導坑法
開挖方法采用雙側壁導坑法,該方法適用于三車道Ⅴ級圍巖大斷面隧道,控制變形能力強,安全度較高。施工過程中應嚴格控制開挖進尺,盡量采用機械開挖及人工配合無爆破施工。局部需要爆破時,應嚴格控制裝藥量,避免造成對初期支護及地層的擾動[2]。如圖5所示,側壁小導坑①開挖一榀、支護一榀,初噴混凝土封閉開挖面,布設鋼筋網片及砂漿錨桿,鋼拱架之間咬合良好,連接牢固,施作落地及鎖腳錨桿,及時復噴混凝土至設計厚度,①②上下導坑臺階長度不小于3 m,導坑②重復導坑①施工工藝,使支護體系快速形成臨時環(huán)向封閉結構。各導坑全部完成開挖及支護后,形成永久性環(huán)向封閉結構。雙側壁導坑法開挖及支護順序為:開挖、支護①→開挖、支護②→開挖、支護③→開挖、支護④→開挖、支護⑤→開挖、支護⑥。
圖5 雙側壁導坑法施工斷面圖
隧道監(jiān)控量測對評價隧道施工方法的可行性、設計參數(shù)的合理性,對隧道施工實際圍巖級別及其變形特性等能夠提供準確、及時的參數(shù)數(shù)據(jù),對隧道二次襯砌的施作時間具有參考性意義[3]。
隧道監(jiān)控量測的主要任務包括:(1)提高施工安全可靠性;(2)修正設計、指導施工、積累建設經驗;(3)對實測數(shù)據(jù)進行現(xiàn)場分析、處理,并及時向施工方、監(jiān)理方、設計方和業(yè)主提供分析資料。
本次隧道監(jiān)控量測數(shù)據(jù)顯示,集中出水口的滲水壓力及水流量隨排放時間逐漸減小。由此可以確定地下水為構造裂隙滲水,地下水無補充水源,給本方案地下水的處理提供了支撐依據(jù)。隧道開挖及支護實施過程中,圍巖及鋼拱架、錨桿的監(jiān)測數(shù)據(jù)預警值均在設計及規(guī)范要求范圍內。
本文介紹的施工方案是經由專家組、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等各方多次討論、研究后確定,于2011年3月下旬開始嚴格按照施工方案正式實施,并在2011年6月中旬安全順利通過塌方段。實踐證明,本次塌方處理施工方案可行,并具有較高的參考價值,為今后類似工程積累了一定的經驗。