汪玉來
(天津鋼鐵集團有限公司煉鐵廠,天津300301)
天鋼2 000 m3高爐(1#高爐)于2004年2月29日投產(chǎn)。其以“高效、優(yōu)質(zhì)、長壽、節(jié)能、環(huán)保”作為設(shè)計思想和指導(dǎo)方針,采用了多項國內(nèi)外先進的技術(shù)和工藝。進入2016年以來,隨著鋼鐵企業(yè)競爭激烈,降本增效成為生產(chǎn)的重點。提高煤氣利用率,可降低燃料比,從而降低成本,項目攻關(guān)勢在必行。經(jīng)測算,一級品率每提高10%,煉鋼工序綜合成本可以降低20元/t,按1#高爐年產(chǎn)160萬t,且全部煉鋼計算,可間接節(jié)約成本160萬t×20元/t=3 200萬元。同時能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量,為下游工序創(chuàng)造提質(zhì)、降本的條件。
1#高爐主要設(shè)計參數(shù)見表1。
天鋼由于沒有焦化廠,所以焦炭只能外購,焦炭的品種、廠家、供貨量均不穩(wěn)定,導(dǎo)致焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定,帶入高爐的硫波動較大,噴吹煤也存在這方面的影響因素。同時,2015年高爐開始配加了伊朗塊,其含硫量偏高,2016年也采購、配加了伊朗塊。這些因素給高爐脫硫帶來一定得困難,影響鐵水質(zhì)量。
2015年全年 1#高爐 S<0.035%為 75.1%,Si<0.45%為66.3%。一級品率最低時為65.3%。2015年1#高爐鐵水質(zhì)量統(tǒng)計表見表2。
表2 2015年1#高爐鐵水質(zhì)量統(tǒng)計表
原燃料質(zhì)量波動是導(dǎo)致爐溫、硫磺波動的最大原因,主要影響因素有煤粉和焦炭的固定碳、水分、硫含量的波動。
由于燒結(jié)礦堿度的波動造成爐渣堿度調(diào)整不到位,堿度偏低,導(dǎo)致硫磺升高,一級品率下降。
出鐵控制差,使渣鐵出不盡,影響高爐透氣性,造成爐況波動,影響爐溫和硫磺。
因工長操作不精細(xì),調(diào)整不及時,造成爐溫、堿度波動,影響鐵水質(zhì)量。
諸如大氣濕度、休送風(fēng)、熒光分析儀誤差、上料設(shè)備故障、出鐵溝撇渣器質(zhì)量問題等,都會影響鐵水質(zhì)量。
從采購源頭抓起,拓寬采購渠道,綜合考慮成本因素,盡量采購低硫、低磷礦,充分利用配礦模型、燒結(jié)杯實驗室、熔滴實驗設(shè)備,通過實驗尋找到高品位、冶金性能適合高爐實際生產(chǎn)的礦架結(jié)構(gòu),逐步達到用實驗指導(dǎo)實際生產(chǎn)的目的。
通過MES系統(tǒng)及時記錄焦炭、煤粉、燒結(jié)礦成分,發(fā)現(xiàn)異常及時調(diào)整;工長增加看料次數(shù),從每班1次增加到2次,加強實物與化驗數(shù)據(jù)對比分析,及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的問題。
3.3.1 焦炭篩分方面
充分利用預(yù)篩分系統(tǒng),減少了高爐焦篩的篩分壓力,使入爐焦粉明顯減少。對焦篩篩網(wǎng)進行改造,由原來的28 mm改到25 mm,全部使用“簸箕篩”,有效地提高了焦炭篩分質(zhì)量及料柱透氣性。
3.3.2 礦石篩分方面
加強T/H值(小時過篩量)管理,通過調(diào)整閘門開度等措施,控制燒結(jié)礦的單位時間過篩量,減小入爐料含粉率。加強T/H值監(jiān)督管理力度,作為投入產(chǎn)出管理的一項重要考核指標(biāo);不定期抽查篩分和崗位清堵情況,降低了入爐料的粉末。
為了降低采購成本,公司采購的塊礦含粉率高,如果過量的礦粉直接入爐,會嚴(yán)重影響高爐料柱整體透氣性,甚至?xí)?dǎo)致爐墻結(jié)瘤,嚴(yán)重影響高爐順行。針對這一問題,專門組織人員定點篩分塊礦,并制定使用方案。大宗鐵礦入廠后,取樣人員及時取樣進行質(zhì)檢分析,工藝人員將檢驗結(jié)果與裝港成分進行對比分析。在原料場針對含粉率和含水不同的塊礦制定不同的篩分方案,對于含水高、粘度大的塊礦,采取改造篩網(wǎng)的措施,增加篩條間距。在篩分過程中會經(jīng)常出現(xiàn)沾篩網(wǎng)現(xiàn)象,必須減慢篩分速度,并及時清理篩網(wǎng),保證篩分效果和數(shù)量。對于含水量小,容易篩分的塊礦,采用小間距篩網(wǎng)。嚴(yán)格將篩上料<6.3 mm比例控制在4%以下,超過4%視為篩分不合格,重新篩分,并嚴(yán)格按照既定考核制度進行考核。將塊礦含粉率在送往高爐前控制在8%以下,避免過多的粉末入爐。
及時記錄燒結(jié)礦成分,每4 h校核一次堿度,若變化較大,改為2 h校核一次堿度;勤看爐溫、堿度,及時取樣,出現(xiàn)變化及時調(diào)整;堿度基本可以控制在操作方針之內(nèi),適當(dāng)提高爐渣中CaO和MgO的含量,制定了維持高爐渣中二元堿度(CaO/SiO2=1.18~1.20)的方針,并且穩(wěn)定四元堿度,提高高爐爐渣中MgO的含量,合理調(diào)整渣中鎂鋁比,還可以改善爐渣流動性,增加脫硫效果。
穩(wěn)定既定操作制度,利用高風(fēng)溫、噴煤等措施保證爐溫穩(wěn)定和降硅操作,嚴(yán)格執(zhí)行既定的操作方針,確保爐況順行。嚴(yán)禁低料線作業(yè),嚴(yán)格控制班料批差,統(tǒng)一三班操作,確保全風(fēng)口噴煤。
根據(jù)工藝實際合理調(diào)整風(fēng)口面積,以提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,將實際風(fēng)速提高并穩(wěn)定在255 m/s以上,從而保證吹透中心及中心煤氣流的穩(wěn)定,提高高爐的穩(wěn)定性和適應(yīng)能力。
長期冶煉實踐證明,為保證高爐爐缸的熱量充沛,要把鐵水溫度放在首要位置,保證鐵水的物理溫度在1 500℃以上,鐵水[Si]按照操作方針嚴(yán)格控制,堅決杜絕出現(xiàn)連續(xù)低爐溫。如若發(fā)生低爐溫,先提升爐溫,再進行其他調(diào)節(jié),保證爐缸的熱狀態(tài)和活躍度,才能夠進一步保證高爐的脫硫能力和提高高爐的穩(wěn)定性。
定時組織爐前工進行技能學(xué)習(xí)和討論,加強交流,提高技術(shù)水平;工長積極組織出鐵,加強與爐前工交流,及時發(fā)現(xiàn)異常情況,合理調(diào)整鐵間隔,加強鐵口維護、避免堵口冒泥,保證渣鐵出盡;為減少對出鐵孔道的破壞,要求開口時盡量避免燒鐵口作業(yè);針對渣中帶鐵的現(xiàn)象,組織技術(shù)骨干進行調(diào)高撇渣器質(zhì)量攻關(guān),提高渣鐵分離效果。2016年平均見渣率達到75.33%,渣中帶鐵現(xiàn)象明顯降低。3.7 提高責(zé)任心及操作水平,避免反向操作
提高工長責(zé)任心,做到“三勤一及”,避免反向操作;原燃料質(zhì)量大幅波動時,做到及時調(diào)整,盡量做到一步到位;加強本班爐況分析,并對下班操作提出意見,做好交接班銜接。在管理上,加強各班次統(tǒng)一操作,轉(zhuǎn)換固有思想,將高爐風(fēng)量維持在一個穩(wěn)定且較高的水平;在工藝操作上,作業(yè)區(qū)鼓勵技術(shù)創(chuàng)新,給爐內(nèi)工長更大的操作和發(fā)展空間,也有利于提高工長的操作水平。2016年未出現(xiàn)爐況失常情況。
通過一年以來不斷地進行技術(shù)攻關(guān)、工藝改進、統(tǒng)一操作管理,2016年1#高爐全年鐵水質(zhì)量得到明顯提高,全年鐵水[S]平均值為0.030%,[Si]平均值為0.44%,鐵水[S]<0.035%的比例提高了7.22%,[Si]<0.45%的比例提高了9.01%。2015年和2016年鐵水質(zhì)量對比見圖1。
圖1 2015年和2016年鐵水質(zhì)量對比
以2016年全年產(chǎn)量149.164 7萬t計算,S<0.035%由75.08%上升至82.30%,提高7.22%,按一級品率每提高10%,煉鋼脫硫成本下降10元/t計算;Si<0.45%由 66.31%上升至 75.32%,提高9.01%,按Si<0.45%每上升 10%,平均Si下降0.05計算,噸鐵成本可降低1.8元/t計算。
年經(jīng)濟效益為:(0.722×10+0.901×1.8)×149.164 7萬=1 318.884 4萬元。
天鋼1#高爐2016年為提高鐵水質(zhì)量,通過優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、減少入爐料粉末、穩(wěn)定操作制度、各班統(tǒng)一操作、技術(shù)攻關(guān)等一系列措施、手段,提高了鐵水質(zhì)量。在鞏固已取得成果的前提下,發(fā)揮職工主觀能動性,加強技能學(xué)習(xí),不斷調(diào)高操作水平,減少人為因素對高爐造成的爐況波動,開拓思路,深挖潛能,繼續(xù)尋找提高鐵水質(zhì)量的手段,不斷降低煉鋼工序成本。