顧小星,丁 健,許 震,左偉偉
(國電江蘇電力有限公司諫壁發(fā)電廠,江蘇 鎮(zhèn)江 212006)
隨著近年來國內(nèi)煤價(jià)的大幅上漲,燃料成本在燃煤機(jī)組生產(chǎn)成本中所占的比例越來越高,不斷地壓縮火電廠的利潤空間,企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營壓力越來越大。因此,發(fā)電企業(yè)通過改變?nèi)霠t煤質(zhì),摻燒經(jīng)濟(jì)煤,以達(dá)到降低燃料成本。但同時(shí)機(jī)組在變工況下的主參數(shù)穩(wěn)定性變差,大大降低了機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性。
國電江蘇電力有限公司諫壁發(fā)電廠七期2×1 000 MW擴(kuò)建工程采用上海鍋爐廠Alstom-Power Boiler Gmbh公司技術(shù)制造的塔式直流鍋爐(型號(hào)SG-3040/27.56-5XX),鍋爐采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置6臺(tái)HP-1163型中速磨煤機(jī),一次風(fēng)機(jī)為動(dòng)葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)(技改后可變頻控制),機(jī)組采用全滑壓運(yùn)行方式。
鍋爐設(shè)計(jì)煤種為神混煤,典型經(jīng)濟(jì)煤種為石炭煤、中煤、褐煤、印尼煤等。正常情況下采用分倉摻燒的方式進(jìn)行,比如A磨,褐煤;B磨,神混煤;C磨,石炭;D磨,中煤;E,F(xiàn)磨,印尼煤。根據(jù)不同負(fù)荷,進(jìn)行不同的分倉摻燒工作,入爐煤的低位發(fā)熱量在13.27~22.06 MJ/kg之間波動(dòng),全年經(jīng)濟(jì)煤種摻燒率達(dá)85%左右。
表1為摻燒煤種工業(yè)分析數(shù)據(jù)。
大比例摻燒經(jīng)濟(jì)煤種后,機(jī)組工況變動(dòng)時(shí)機(jī)組穩(wěn)定性明顯變差,汽溫、汽壓等主要參數(shù)波動(dòng)較大,主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。
表1 摻燒煤種工業(yè)分析數(shù)據(jù)(收到基)
當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),入爐煤熱值與設(shè)計(jì)煤種偏差越大,機(jī)組穩(wěn)定性越差,汽溫、汽壓波動(dòng)越大。
未進(jìn)行相關(guān)控制系統(tǒng)優(yōu)化之前,在機(jī)組變負(fù)荷速率1%的基礎(chǔ)上,機(jī)組變負(fù)荷時(shí),汽壓波動(dòng)幅度達(dá)到1.5 MPa,汽壓實(shí)際值經(jīng)常會(huì)高于其設(shè)定值1.4 MPa(偏差大于1.4 MPa時(shí),機(jī)組高旁動(dòng)作開啟泄壓)。汽壓波動(dòng)大也導(dǎo)致主、再熱汽溫等參數(shù)大幅度晃動(dòng),在機(jī)組大幅增減負(fù)荷時(shí)AGC無法正常投入,電網(wǎng)調(diào)度AGC測速結(jié)果只有0.3%~0.5%(合格值為1.5%)。
當(dāng)摻燒煤種變化,磨煤機(jī)啟、停,以及導(dǎo)致入爐煤熱值發(fā)生變化時(shí),機(jī)組汽溫、汽壓波動(dòng)較大,而且入爐煤熱值變化越大,相關(guān)參數(shù)波動(dòng)越大。在這兩個(gè)因素的影響下,機(jī)組參數(shù)晃動(dòng)大,穩(wěn)定性降低,使得運(yùn)行人員的調(diào)整強(qiáng)度、難度加大,不利于機(jī)組的安全運(yùn)行。
摻燒經(jīng)濟(jì)煤后,入爐煤的熱值與設(shè)計(jì)煤種偏差大,最大偏差38%,入爐煤的熱值越低,對(duì)CCS調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的干擾及其滯后性越強(qiáng),因此一旦機(jī)組變工況,鍋爐的汽溫、汽壓等主參數(shù)將隨之大幅度變化。
單臺(tái)磨一次風(fēng)量自動(dòng)控制邏輯:通過磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)整門實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)控制,磨煤機(jī)一次風(fēng)量自動(dòng)跟蹤給煤量。為了保證一次風(fēng)量的投入效果良好,熱風(fēng)調(diào)整門開度需在30%~60%開度之間,這是閥門最佳調(diào)節(jié)特性區(qū)間。
摻燒水分較大煤種時(shí),需要相對(duì)較多的一次風(fēng)量來保證磨煤機(jī)正常的干燥出力,因此該磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)整門相對(duì)于其他磨開度要大得多。為了能夠保持該磨煤機(jī)的熱風(fēng)調(diào)整門開度在50%~60%,有時(shí)甚至需要開足該磨的熱風(fēng)調(diào)門,而其他磨煤機(jī)的熱風(fēng)調(diào)整門開度只有20%左右,而且當(dāng)各臺(tái)磨的煤量較小時(shí),上述熱風(fēng)調(diào)整門開度會(huì)更小,這樣勢(shì)必影響磨煤機(jī)一次風(fēng)量的正常調(diào)節(jié)。
同時(shí),為滿足上述一次風(fēng)量的控制要求,還必須提高一次風(fēng)母管壓力2~3 kPa。但這樣做,一方面將大幅度增加一次風(fēng)機(jī)電耗,另一方面很可能造成軸流式或變頻改造后的一次風(fēng)機(jī)失速,安全性和經(jīng)濟(jì)性大大降低。
因?yàn)閱闻_(tái)磨一次風(fēng)量自動(dòng)投入效果不佳,嚴(yán)重影響了煤粉的快速響應(yīng)特性,必須通過其他方法來彌補(bǔ)。根據(jù)以上的綜合分析,考慮通過煤量變化調(diào)整一次風(fēng)壓(一次風(fēng)壓自動(dòng)的含義:根據(jù)單臺(tái)磨中的最大煤量自動(dòng)調(diào)整一次風(fēng)機(jī)的出力,以此改變總體一次風(fēng)壓)、一次風(fēng)量,以滿足爐膛燃燒所需煤粉量的變化需求,從而提高煤粉的快速響應(yīng)特性,減小汽壓、汽溫波動(dòng)幅度。鑒于此,我們提出以下3種方案。
一次風(fēng)壓不改變(即固定最高煤量),摻燒水分較大煤種的磨煤機(jī),熱風(fēng)調(diào)整門開足,不參與一次風(fēng)量自動(dòng)調(diào)整。
大幅度提高一次風(fēng)壓(即各磨煤機(jī)煤量自動(dòng)投入),保證各臺(tái)磨煤機(jī)煤量變化時(shí),一次風(fēng)壓自動(dòng)變化,一次風(fēng)量隨之變化。
在方案一、二的基礎(chǔ)上,對(duì)一次風(fēng)壓自動(dòng)控制進(jìn)行優(yōu)化。該方案的主要設(shè)計(jì)思想是:一方面通過一次風(fēng)壓總體進(jìn)行(粗調(diào)),另一方面通過單臺(tái)磨一次風(fēng)量自動(dòng)進(jìn)行(細(xì)調(diào)),最終通過一次風(fēng)壓總體調(diào)整來替代各磨煤機(jī)的一次風(fēng)量調(diào)整,提高煤粉的快速響應(yīng)特性。因此,應(yīng)對(duì)單臺(tái)最大煤量與一次風(fēng)壓變化的數(shù)值進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。表2為優(yōu)化前、后的一次風(fēng)壓自動(dòng)設(shè)定值。
機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)給煤量主要調(diào)節(jié)區(qū)域范圍為50~80 t/h。表2中,優(yōu)化前一次風(fēng)壓在該區(qū)間范圍內(nèi)的變化值為2 kPa,優(yōu)化后一次風(fēng)壓變化值為3.4 kPa。
表2 一次風(fēng)壓優(yōu)化前、后自動(dòng)設(shè)定值
煤粉響應(yīng)速度性能指當(dāng)磨煤機(jī)煤量變化時(shí),從磨煤機(jī)出粉量變化,直至出粉量穩(wěn)定與煤量基本一致的滯后時(shí)間,該時(shí)間越短,說明煤粉響應(yīng)速度性能越好,煤粉的遲滯性越低,機(jī)組變工況時(shí)的汽溫、汽壓越穩(wěn)定。通過查閱相關(guān)資料,以及現(xiàn)場試驗(yàn)?zāi)M風(fēng)壓、風(fēng)量和粉量的變化關(guān)系,并以煤量突升10 t/h為例,分析風(fēng)壓、風(fēng)量和粉量的變化關(guān)系,分別對(duì)三種方案進(jìn)行描述,并進(jìn)行比較。
圖1 方案一 圖2 方案二 圖3 方案三
方案一(圖1):①表示煤量突升10 t/h;②表示一次風(fēng)壓不變;③表示此時(shí)一次風(fēng)量會(huì)因?yàn)槟ッ簷C(jī)的阻力上升(煤量上升10 t/h)而逐漸下降,在50 s左右穩(wěn)定;④表示煤粉量先逐漸下降,在120 s左右后逐漸上升至穩(wěn)定。
方案二(圖2):①表示煤量突升10 t/h;②表示一次風(fēng)壓不固定且隨著煤量上升而升高,但是熱風(fēng)調(diào)門開度固定(即一次風(fēng)量不投自動(dòng),或熱風(fēng)調(diào)門開足);③表示此時(shí)一次風(fēng)量會(huì)在15 s之內(nèi)上升;④表示煤粉量立即上升,但是上升得仍然不夠多,后續(xù)還會(huì)上升,30 s左右后趨于穩(wěn)定。
方案三(圖3):①表示煤量突升10 t/h;②表示一次風(fēng)壓不固定且隨著煤量上升而升高;⑤表示熱風(fēng)調(diào)門投自動(dòng)時(shí),有前饋信號(hào)直接開調(diào)門,導(dǎo)致③一次風(fēng)量會(huì)超調(diào)更多一些,最終使得④粉量響應(yīng)速度更快一些,在15 s左右基本完成。
綜合考慮各方案的優(yōu)勢(shì),我們采用方案三進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn)。事實(shí)證明,通過該方式優(yōu)化后,能夠大幅度提高煤粉的響應(yīng)速度,各磨煤機(jī)一次風(fēng)量自動(dòng)甚至可以都不投運(yùn),通過一次風(fēng)壓自動(dòng)大幅度變化就能夠基本滿足各臺(tái)磨煤機(jī)的一次風(fēng)量調(diào)節(jié)要求,而且響應(yīng)速度更快。由于方案三煤粉的快速響應(yīng)性能好,機(jī)組能夠?qū)Ω鞣N工況進(jìn)行快速反應(yīng),根本上解決了變工況下主要參數(shù)穩(wěn)定性差的難題。
選取控制系統(tǒng)優(yōu)化前、后的兩種工況進(jìn)行實(shí)際效果對(duì)比,兩種工況下?lián)綗悍N基本一致,入爐煤熱值為17.8 MJ/kg。圖4工況下,機(jī)組變負(fù)荷速率為1%;圖5工況下,機(jī)組變負(fù)荷速率為1.5%.
圖4 優(yōu)化前負(fù)荷與主汽壓曲線(5月15日)
圖5 優(yōu)化后負(fù)荷與主汽壓曲線(5月22日)
通過以上兩幅圖對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),在控制系統(tǒng)優(yōu)化之后,機(jī)組的變負(fù)荷速率從1%提高至1.5%,同樣的摻燒煤種、同樣的變負(fù)荷幅度,汽壓晃動(dòng)幅度從1.5 MPa降至0.5 MPa以下。事實(shí)證明,在控制系統(tǒng)優(yōu)化后,機(jī)組變工況下汽壓的穩(wěn)定性明顯提高。
2017-05-25,機(jī)組負(fù)荷800 MW,機(jī)組CCS、AGC投入,變負(fù)荷速率1.5%,入爐煤熱值17.4 MJ/kg。06:27,電網(wǎng)調(diào)度進(jìn)行AGC測速,在未進(jìn)行人為干預(yù)的情況下,主汽溫、汽壓基本無明顯變化,AGC測速結(jié)果達(dá)到1.5%,圓滿完成了電網(wǎng)調(diào)度AGC任務(wù)。事實(shí)證明,優(yōu)化控制系統(tǒng)明顯提高了變工況下機(jī)組的穩(wěn)定性。
廠用電:優(yōu)化后,每臺(tái)一次風(fēng)機(jī)電流平均下降5A,廠用電電耗下降約0.04%,供電煤耗降低約0.125 g/kW·h。
主汽溫:優(yōu)化后,主汽溫更穩(wěn)定,且與設(shè)計(jì)值更接近,相比之前,平均值提高1℃,供電煤耗降低0.083 g/kW·h。
再熱汽溫:優(yōu)化后,再熱汽溫更穩(wěn)定,負(fù)荷上升時(shí),再熱器減溫水投入少,而負(fù)荷下降時(shí),再熱汽溫下降少,平均值提高1.2℃;供電煤耗降低0.084 g/kW·h。
主汽壓:優(yōu)化后,主汽壓更穩(wěn)定,平均值提高0.2 MPa,供電煤耗降低0.2 g/kW·h。
共累計(jì)平均降低供電煤耗0.492 g/kW·h,如果全年按80%負(fù)荷率計(jì)算,共節(jié)省約3 450 t標(biāo)煤,按標(biāo)煤640元/t計(jì)算,共節(jié)約220萬元。
通過大量的現(xiàn)場實(shí)踐可以明顯看出,在對(duì)機(jī)組一次風(fēng)壓、一次風(fēng)量控制策略進(jìn)行優(yōu)化后,機(jī)組主要參數(shù)的穩(wěn)定性得到增強(qiáng),且機(jī)組的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也因此有所提高,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益。但由于摻燒經(jīng)濟(jì)煤種多而雜,且有時(shí)磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門基本處于開足狀態(tài),磨煤機(jī)出口風(fēng)量和出口溫度的調(diào)節(jié)受到一定的限制。若熱風(fēng)調(diào)門長期處于開足狀態(tài),閥門容易卡澀,在事故處理時(shí)有隱患,設(shè)備的可靠性還有待提高。因此,在今后的運(yùn)行過程中,還需要不斷地加以優(yōu)化和完善機(jī)組一次風(fēng)壓、一次風(fēng)量控制策略。