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        斷路器彈簧操作機(jī)構(gòu)故障原因分析及解決策略

        2018-09-10 03:30:26匡子靚
        科技與創(chuàng)新 2018年17期

        匡子靚

        (國網(wǎng)大同市口泉供電公司,山西 大同 037008)

        斷路器在系統(tǒng)中起接通和切斷電路的作用,由于操作頻繁,因此經(jīng)常出現(xiàn)一些故障。彈簧操作機(jī)構(gòu)故障是造成斷路器故障的主要因素,因此,降低彈簧操作機(jī)構(gòu)故障率可提高斷路器運(yùn)行可靠性,縮短線路停電時間。

        1 彈簧操作機(jī)構(gòu)故障原因分析

        為了確認(rèn)造成彈簧操作機(jī)構(gòu)故障的主要原因,對發(fā)生過此類故障的斷路器進(jìn)行機(jī)械特性試驗和機(jī)構(gòu)分解檢查。經(jīng)查,此類故障集中發(fā)生在ZN12-10/630型號的戶內(nèi)高壓斷路器上。將故障原因按性質(zhì)分為5大類11個因素,并進(jìn)行逐個分析,分析方法及操作過程如下。

        1.1 操作機(jī)構(gòu)延時分閘

        分閘線圈電磁力小、傳動部件摩擦力大、鐵芯空程不夠都可能造成斷路器操作機(jī)構(gòu)延時分閘。各因素的測試標(biāo)準(zhǔn)為:分閘線圈電磁力應(yīng)保證分閘迅速、無延遲,分閘聲清脆;傳動軸銷潤滑良好,活動靈活;分閘鐵芯運(yùn)行空程符合(20±3)mm,且運(yùn)動靈活,與銅套之間無卡澀。

        在分閘時間試驗中,加入80%的額定電壓,出現(xiàn)延時動作的次數(shù)約占總試驗次數(shù)的20%.典型試驗波形如圖1所示。

        從圖1中可以看出,斷路器的實際分閘時間為3.1 s左右,明顯超出標(biāo)準(zhǔn)值65 ms。

        在試驗中發(fā)現(xiàn),分閘線圈動鐵芯雖動作,但不能立即撞開脫扣件進(jìn)行“清脆分閘”,而是動鐵芯吸附一段時間后才解脫分閘半軸進(jìn)行分閘。由此確認(rèn),分閘線圈電磁力小是要因。試驗中,實測分閘鐵芯運(yùn)行空程全部符合標(biāo)準(zhǔn)(20±3)mm,且鐵芯運(yùn)動靈活,與銅套之間無卡澀,因此鐵芯空程小為非要因。表1為鐵芯空程測試數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)解體檢查中發(fā)現(xiàn),整個分閘過程,分閘彈簧從作用于主軸至傳動到開關(guān)導(dǎo)電桿共需經(jīng)過5個軸銷傳動,經(jīng)檢查,各軸銷潤滑良好,活動靈活,因此傳動部件摩擦力大為非要因。

        圖1 斷路器延時分閘波形圖

        表1 鐵芯空程測試數(shù)據(jù)

        1.2 合閘過程中脫扣

        扇形板與分閘半軸扣接面不夠,將造成合閘過程中脫扣,不能合閘。對故障率高的4臺35 kV斷路器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)這些彈簧機(jī)構(gòu)扇形板與半軸扣接面不夠,扣接量小于2 mm。而工藝標(biāo)準(zhǔn)值為2~4 mm,由此確認(rèn),扇形板與半軸扣接面不夠是要因。表2為扇形板與半軸扣接量測量數(shù)據(jù)。

        1.3 合閘線圈燒損

        合閘回路未接入彈簧連鎖接點(diǎn)、中間繼電器接點(diǎn)黏結(jié)、操作電壓不合格都可能造成合閘線圈燒損。

        現(xiàn)場檢查合閘回路接入彈簧連鎖接點(diǎn),彈簧未儲能時接點(diǎn)應(yīng)可靠閉鎖合閘回路,因此合閘回路未接入彈簧連鎖接點(diǎn)為非要因。通過分析中間繼電器接點(diǎn)黏結(jié)故障次數(shù),發(fā)現(xiàn)中間繼電器接點(diǎn)粘連引起合閘線圈燒壞共8次,占操作機(jī)構(gòu)故障數(shù)的57%,因此中間繼電器接點(diǎn)黏結(jié)為要因。

        現(xiàn)場測量操作電壓值,結(jié)果如表3所示。各斷路器操作電壓均在80%~110%額定電壓范圍內(nèi),因此操作電壓不合格為非要因。

        表2 扇形板與半軸扣接量測量數(shù)據(jù)

        表3 斷路器操作電壓測試數(shù)據(jù)

        1.4 操作機(jī)構(gòu)箱凝露

        溫度控制器動作不可靠、電熱管質(zhì)量不合格都可能造成操作機(jī)構(gòu)箱凝露。分析斷路器冬季溫控器動作記錄及機(jī)構(gòu)箱內(nèi)各部件凝露情況,發(fā)現(xiàn)室外斷路器機(jī)構(gòu)箱溫控器正確動作的臺數(shù)為24臺,不正確動作的臺數(shù)為10臺,正確率僅為29%.溫度控制器不能自動動作,冬季溫度低時會導(dǎo)致機(jī)構(gòu)箱內(nèi)部件凝露,動作受阻;溫度高時又會導(dǎo)致機(jī)構(gòu)箱內(nèi)軸承及轉(zhuǎn)動軸潤滑脂受熱熔化流失,摩擦阻力增大,且可能由于機(jī)構(gòu)箱內(nèi)溫度過高危及運(yùn)行安全。對2017年冬季斷路器機(jī)構(gòu)箱凝露情況進(jìn)行統(tǒng)計,如表4所示。由此可見,溫度控制器動作不可靠為要因。

        表4 溫度控制器動作情況

        表5 電熱管質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)

        現(xiàn)場對電熱管進(jìn)行導(dǎo)通測試。經(jīng)測試,各斷路器電熱管完好,工作正常。同時,分析2017年電熱管損壞情況記錄,可見電熱管的損壞率較低,可以滿足運(yùn)行要求,因此電熱管質(zhì)量不合格為非要因。表5為電熱管質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)。

        1.5 斷路器檢修質(zhì)量差

        檢修人員數(shù)量、技術(shù)水平都會影響斷路器檢修質(zhì)量。目前,口泉供電公司檢修專業(yè)定員人數(shù)為6人,滿足定員要求。對修試班工作人員的技能資格進(jìn)行調(diào)查,有83%的檢修人員為高級工及以下職稱,技能水平明顯不足。對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行彈簧機(jī)構(gòu)檢修工藝考問,發(fā)現(xiàn)部分人員存在概念理解不清、操作要求不明確的現(xiàn)象。由此可見,人員技術(shù)水平不足為要因。

        通過以上試驗,并結(jié)合分析論證,得出5條要因:分閘線圈電磁力小、扇形板與半軸扣接面不夠、中間繼電器接點(diǎn)黏結(jié)、溫度控制器動作不可靠、檢修人員技術(shù)水平低。

        2 降低彈簧操作機(jī)構(gòu)故障率的措施

        2.1 更換分閘線圈

        對問題斷路器進(jìn)行更換分閘線圈工作。更換后的分閘線圈參數(shù)為直流220 V、電阻98 Ω、電流2.3 A,從而提高了分閘功率,增加了鐵芯沖擊力。同時,保證分閘線圈更換前后的絕緣電阻大于500 MΩ,鐵芯鈾套間無卡澀。

        更換分閘線圈后,對斷路器進(jìn)行了分合閘時間、分合閘電壓試驗。在多次試驗中,斷路器分閘時間滿足小于65 ms的要求,未出現(xiàn)慢分及拒分現(xiàn)象。斷路器分閘線圈電磁力小、延時分閘問題得到解決。

        2.2 調(diào)整扇形板與半軸扣接面

        按照工藝要求,扣接面應(yīng)在2~4 mm范圍內(nèi)。對新榮變電站3243、3241、3244斷路器和甘莊站307斷路器操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,并進(jìn)行現(xiàn)場分合閘試驗。以上4臺斷路器的試驗結(jié)果如表6所示。

        表6 斷路器分合閘試驗情況

        2.3 改變合閘回路彈簧未儲能閉鎖回路設(shè)計

        中間繼電器ZJ在原設(shè)計中起著合閘回路閉鎖、啟動儲能電機(jī)、綜自遙信輸入等作用,設(shè)計復(fù)雜且與合閘回路配合存在很多缺陷。

        通過改造,中間繼電器ZJ只發(fā)揮綜自遙信輸入功能,啟動儲能電機(jī)及合閘回路閉鎖用彈簧接點(diǎn)來實現(xiàn)。

        改造后的電路從電氣原理上避免了燒壞中間繼電器、造成接點(diǎn)粘連的可能。經(jīng)過現(xiàn)場傳動試驗,完全滿足合閘閉鎖、儲能電機(jī)動作等要求。要因“中間繼電器接點(diǎn)黏結(jié)”得到解決。圖2和圖3分別為改造前、后原理圖。

        2.4 更換溫度控制器為自動凝露控制器

        溫度控制器動作不可靠,需更換為更加靈敏的自動凝露控制器。經(jīng)查,原溫度控制器參數(shù)為:接通溫度-10℃,關(guān)斷溫度5℃,工作環(huán)境溫度要求-20~20℃。大同地區(qū)年極端最高氣溫一般在30~35℃,年極端最低氣溫一般在-23~-14℃,超出了控制器對工作環(huán)境溫度的要求,易導(dǎo)致溫度控制器動作不可靠。

        經(jīng)多次比較,決定選擇KWN-1A(TH)型凝露控制器,其參數(shù)為:接通溫度-10℃,關(guān)斷溫度0℃,工作環(huán)境溫度-30~50℃,能夠滿足機(jī)構(gòu)箱內(nèi)溫度要求。現(xiàn)場更換溫度控制器并密封機(jī)構(gòu)箱箱體,更換后凝露控制器自動投切正確,機(jī)構(gòu)箱內(nèi)沒有發(fā)生凝露。要因“溫度控制器動作不可靠”得到解決。

        2.5 提高檢修人員技能

        采用多種方式提高檢修人員技能。每周進(jìn)行一次生產(chǎn)人員考問,每月進(jìn)行進(jìn)行一次技術(shù)問答,強(qiáng)化人員對標(biāo)準(zhǔn)操作工藝的記憶。結(jié)合現(xiàn)場工作進(jìn)行故障排查練習(xí),通過對操作機(jī)構(gòu)進(jìn)行解體拆裝練習(xí),增強(qiáng)檢修技能。同時,聘請專家技師對檢修人員進(jìn)行培訓(xùn)講課,強(qiáng)化人員的理論知識。通過強(qiáng)化培訓(xùn),檢修人員的檢修技能得到了顯著提高。

        3 實施效果

        實行以上措施后,斷路器發(fā)生彈簧操作機(jī)構(gòu)故障次數(shù)僅為1次,同比下降了13次,成功地解決了操作機(jī)構(gòu)故障率高的問題。通過上述辦法,斷路器故障率明顯下降,減少了線路停電時間,降低了用戶因停電造成的損失,提高了供電可靠性。

        圖2 改造前原理圖

        圖3 改造后原理圖

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