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        DHX工藝在膨脹制冷輕烴回收裝置上的應(yīng)用

        2018-09-05 12:29:20王沫云
        石油與天然氣化工 2018年4期
        關(guān)鍵詞:脫乙烷江油冷箱

        王沫云

        中國石油西南油氣田公司川西北氣礦江油輕烴廠

        江油輕烴廠45×104m3/d輕烴回收裝置始建于1978年,該裝置建設(shè)時(shí)間較早,裝置設(shè)計(jì)C3收率為65%;同時(shí),因脫乙烷塔為不完全塔,沒有回流,脫乙烷輕烴中乙烷含量控制困難,液化石油氣(liquefied petroleum gas, LPG)過程樣品中乙烷含量波動(dòng)較大,最終導(dǎo)LPG產(chǎn)品中乙烷含量較難控制。目前,在裝置實(shí)際操作過程中,為保證LPG產(chǎn)品中丙烷、丁烷含量達(dá)標(biāo),通過盡可能提高脫乙烷塔塔底重沸器氣相返回溫度的方法,盡量降低脫乙烷輕烴中乙烷含量,但同時(shí)又降低了C3收率,造成裝置在處理量37×104m3/d的情況下,C3收率僅為60%左右的現(xiàn)狀。江油輕烴回收裝置原有的生產(chǎn)工藝為單級(jí)膨脹制冷(single-stage expansion refrigeration,ISS)工藝技術(shù),采用“雙塔脫水+膨脹機(jī)制冷+脫乙烷塔回收C3”的工藝過程,流程如圖1所示。

        1 裝置改造情況

        1.1 裝置改造后流程

        裝置改造后采用“雙塔脫水+膨脹機(jī)制冷+重接觸塔+脫乙烷塔回收C3”的工藝過程,流程如圖2所示。經(jīng)干燥、脫水、過濾后的原料氣經(jīng)冷箱冷卻后進(jìn)入低溫分離器(分-104),分離出的氣相進(jìn)入膨脹機(jī)進(jìn)一步降溫后進(jìn)入重接觸塔塔底。低溫分離器分離出的液相經(jīng)過降壓進(jìn)入冷箱回收冷量,然后進(jìn)入脫乙烷塔中部。重接觸塔塔底液烴經(jīng)過泵輸送至脫乙烷塔頂部進(jìn)料作為回流,脫乙烷塔塔頂氣經(jīng)過冷箱換冷后進(jìn)入重接觸塔。重接觸塔塔頂氣經(jīng)過冷箱復(fù)熱后,進(jìn)入膨脹機(jī)增壓端增壓外輸[1]。

        脫乙烷塔塔底脫乙烷油進(jìn)入脫丁烷塔,氣體LPG自塔頂進(jìn)入脫丁烷塔塔頂冷凝器,經(jīng)冷凝后一部分通過LPG回流泵回流至脫丁烷塔,剩余部分作為產(chǎn)品進(jìn)入LPG儲(chǔ)罐;塔底為穩(wěn)定輕烴,冷卻后進(jìn)入穩(wěn)定輕烴儲(chǔ)罐。從進(jìn)入膨脹機(jī)的氣相分離出一股作為密封氣,密封氣先經(jīng)過冷箱換熱后進(jìn)入膨脹機(jī)作為密封氣,出膨脹機(jī)密封氣輸至燃料氣系統(tǒng)作為全廠的燃料氣使用[2]。

        1.2 裝置改造工程量

        改造方案主要工程量見表1。

        表1 主要工程量Table 1 Major quantities of technological innovation序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量備注1重接觸塔DN800 mm×11 000 mm1座金屬孔板波紋填料JKB-350Y,材質(zhì):304;1段填料,高度6 500 mm2脫乙烷塔DN500 mm×21 500 mm1座金屬孔板波紋填料JKB-350Y,材質(zhì):304;3段填料,每段高度4 000 mm3重接觸塔塔底泵2.2 kW2臺(tái)一用一備4冷箱長×寬×厚:5 700 mm×1 700 mm×1 600 mm1臺(tái)制冷負(fù)荷3.43×106 kJ/h

        2 裝置改造后與改造前的對(duì)比分析

        在此次改造中,新增的DHX塔是連接膨脹機(jī)、脫乙烷塔、冷箱的核心設(shè)備。因此,其操作的好壞直接影響到裝置制冷單元的平穩(wěn)運(yùn)行及裝置的C3收率。通過對(duì)江油輕烴廠輕烴回收裝置重接觸塔操作實(shí)踐的分析,由于江油輕烴廠脫乙烷塔為提餾塔,塔頂無回流,這就導(dǎo)致塔頂氣中的C3含量較高,若不回收,將影響裝置的C3收率,而新增重接觸塔后,則可以有效提高C3收率。

        2.1 DHX塔氣液相負(fù)荷規(guī)律

        DHX塔氣液相負(fù)荷自上而下逐漸降低,主要原因是吸收劑與被吸收物之間物性相差程度不同。在DHX 塔中由于吸收劑CH4、C2H6比被吸收物C3H8輕,被吸收物溫度比吸收劑高,造成吸收劑CH4、C2H6在DHX塔中逐板氣化,被吸收物C3H8逐板冷凝,最后達(dá)到氣液平衡。

        冷箱換熱效果決定DHX塔的正常工作,DHX塔是一個(gè)吸收塔,吸收劑C1、C2來自膨脹機(jī)膨脹端出口,被吸收物的關(guān)鍵組分C3來自脫乙烷塔塔頂,依靠吸收劑和被吸收物的相間傳熱關(guān)系,重接觸塔塔頂?shù)臏囟纫扰蛎洐C(jī)膨脹端出口的溫度低3 ℃左右。為了保證重接觸塔發(fā)揮出吸收塔的工作特性,冷箱流道出口和流道進(jìn)口的溫度差須保持在5 ℃左右。如果溫差過大,說明小冷箱換熱效果較差,此時(shí)重接觸塔塔頂?shù)臏囟染蜁?huì)接近膨脹機(jī)膨脹端出口的溫度[3]。

        2.2 重接觸塔的液位控制

        由于重接觸塔內(nèi)的組分較輕,塔底泵有時(shí)會(huì)出現(xiàn)不上量現(xiàn)象,此時(shí)需要密切注意該塔的液位,要保證其液位不能過高,否則會(huì)使重接觸塔的液相進(jìn)入冷箱流道。由于液相的氣化潛熱大于氣相潛熱,低溫液體在冷箱內(nèi)會(huì)被氣化,從而吸收冷箱原料氣熱量。這種現(xiàn)象會(huì)造成低溫分離器的溫度低于正常操作溫度,此時(shí)很容易引起膨脹機(jī)進(jìn)出口溫度急劇下降,從而導(dǎo)致重接觸塔不能正常建立液位,并使該塔的溫度低至-100 ℃。這時(shí)在大小冷箱流道內(nèi)很容易發(fā)生CO2凍堵[4]。

        2.3 重接觸塔的壓力控制

        重接觸塔塔頂?shù)膲毫χ饕赏廨敻蓺庹{(diào)壓閥控制,而外輸氣調(diào)壓閥前后壓差的大小決定了再生氣流量的大小。江油輕烴廠分子篩再生氣引自外輸干氣,再生氣經(jīng)過冷卻、脫水后,進(jìn)入外輸管網(wǎng)。由于管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定,為了保證再生氣流量的穩(wěn)定,需要經(jīng)常修改重接觸塔塔頂?shù)膲毫υO(shè)定值,使外輸氣調(diào)節(jié)閥前后的壓差保持在0.2 MPa以上,才能確保分子篩再生氣的流量保持在3 000 m3/h左右。所以,在設(shè)定重接觸塔塔頂?shù)膲毫r(shí)需要仔細(xì)操作,避免其壓力有大幅波動(dòng),否則會(huì)造成該塔塔底泵不上量及制冷系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn)[5]。

        2.4 改造后裝置主要運(yùn)行參數(shù)

        表2 主要工藝運(yùn)行參數(shù)Table 2 Main process operating parameters項(xiàng) 目操作參數(shù)項(xiàng) 目操作參數(shù)進(jìn)裝置原料氣溫度/℃26.49原料氣進(jìn)裝置壓力/MPa2.81干氣進(jìn)冷箱溫度/℃-77.65脫乙烷塔塔頂壓力/MPa1.64干氣出冷箱溫度/℃26.30脫丁烷塔塔頂壓力/MPa1.05膨脹機(jī)膨脹端進(jìn)氣溫度/℃-51.45膨脹機(jī)膨脹端入口壓力/MPa2.59膨脹機(jī)膨脹端出口溫度/℃-74.20壓縮機(jī)入口壓力/MPa0.59再生溫度/℃296.57壓縮機(jī)出口壓力/MPa2.93再生氣冷卻器出口/℃22.16飽和蒸汽壓力/MPa0.91脫乙烷塔氣相返回溫度/℃76.91外輸干氣壓力/MPa1.44脫乙烷塔塔頂氣相溫度/℃-28原料氣進(jìn)裝置流量/(104 m3·d-1)36.88脫丁烷塔進(jìn)料溫度/℃62.96膨脹機(jī)進(jìn)氣流量/(104 m3·d-1)30.49脫丁烷塔塔頂溫度/℃48.19外輸干氣流量/(104 m3·d-1)31.87脫丁烷塔塔底溫度/℃156.73再生氣流量/(m3·h-1)2 885加熱爐膛溫度/℃433.85加熱爐出口溫度/℃309.62重接觸塔頂部干氣溫度/℃-77.65重接觸塔壓力/MPa1.57重接觸塔底部液位/%41.99循環(huán)水總管流量/(m3·h-1)210

        表3 原料天然氣組成Table 3 Raw natural gas composition%y(C1)y(C2)y(C3)y(i-C4)y(n-C4)y(i-C5)y(n-C5)y(C+6)y(CO2)y(N2)y(He)y(H2)90.795.81.60.3270.3760.1250.0980.10.520.240.0110.01

        表4 2018.01.07~2018.01.12裝置C3收率Table 4 C3 yield from January 7,2018 to January 12,2018時(shí)間2018.01.072018.01.082018.01.092018.01.102018.01.112018.01.12改造后C3收率/%81.586.5884.381.283.8483.34

        表5 2017.01.07~2017.01.12裝置C3收率Table 5 C3 yield from January 7,2017 to January 12,2017時(shí)間2017.01.072017.01.082017.01.092017.01.102017.01.112017.01.12改造前C3收率/%61.5162.5661.6660.7263.0461.70

        江油輕烴裝置改造為DHX工藝后,處理量為40×104m3/d時(shí),對(duì)改造后裝置運(yùn)行參數(shù)優(yōu)化,確保裝置正常運(yùn)行。裝置的主要工藝運(yùn)行參數(shù)如表2所示。

        2.5 改造后裝置產(chǎn)量分析

        江油輕烴廠原料天然氣組成見表3。利用CH4平衡法計(jì)算出裝置在2017.01.07~2017.01.12和2018.01.07~2018.01.12的C3收率,見表4和表5。江油輕烴廠對(duì)改造前后能耗、產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)見表6和表7。

        表6 改造為DHX工藝后裝置液烴產(chǎn)量和C3收率Table 6 Liquefied hydrocarbon production and C3yield after innovation to DHX process項(xiàng)目數(shù)值C3收率/%83.46LPG產(chǎn)量/(t·d-1)15.32輕油產(chǎn)量/(t·d-1)7.01單位綜合能耗/(MJ·104 m-3)單位綜合能耗/(MJ·t-1)4 908.327 983.47 注:壓縮機(jī)按照雙作用模式下計(jì)算能耗。

        表7 改造前裝置液烴產(chǎn)量和C3收率Table 7 Liquid hydrocarbon production and C3 yield before innovation項(xiàng)目數(shù)值C3收率/%61.87LPG產(chǎn)量/(t·d-1)12.15輕油產(chǎn)量/(t·d-1)7.10單位綜合能耗/(MJ·104 m-3)單位綜合能耗/(MJ·t-1)4 750.569 009.23 注:壓縮機(jī)按照雙作用模式下計(jì)算能耗。

        3 改造后裝置關(guān)鍵操作

        3.1 DHX塔塔底低溫泵運(yùn)行

        由于重接觸塔的工作溫度較低,需要根據(jù)該塔塔內(nèi)介質(zhì)的飽和蒸汽壓、流量和密度計(jì)算來確定,通常情況下都選用低溫屏蔽泵。在裝置開產(chǎn)初期,輕烴廠裝置由于低溫泵不上量導(dǎo)致裝置停產(chǎn),主要原因是塔底輕組分在泵體內(nèi)形成氣蝕。經(jīng)過分析,引起泵不上量的原因有以下3種情況:泵選型不當(dāng);泵進(jìn)口過濾器堵塞;塔底輕組分在泵體內(nèi)形成氣蝕。

        3.2 膨脹機(jī)出口壓力的控制

        由于膨脹機(jī)作為江油輕烴回收裝置唯一冷量來源,最佳膨脹比約為2,在膨脹機(jī)進(jìn)口壓力一定時(shí),膨脹機(jī)出口壓力越低,膨脹比越大,裝置的C3收率就越高。因?yàn)樵诓僮鬟^程中,膨脹比越大,在更大壓差下就能產(chǎn)生更多冷量,進(jìn)而使天然氣中冷凝的液烴量增加。在日常操作過程中,可以通過調(diào)節(jié)噴嘴開度、膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速、膨脹比等方式來降低膨脹機(jī)出口溫度,從而提高裝置C3收率。

        3.3 脫乙烷塔塔頂溫度控制

        在裝置改造前,脫乙烷塔塔底返回溫度是決定裝置C3收率高低的關(guān)鍵因素,改造后脫乙烷塔塔頂經(jīng)過冷箱換熱后的溫度,對(duì)裝置C3收率有一定影響,當(dāng)溫度降低時(shí),C3收率逐漸提高。但溫度過低將導(dǎo)致脫乙烷塔塔底輕組分含量增加,增大了再沸器負(fù)荷,當(dāng)溫度在-75 ℃前,再沸器負(fù)荷保持穩(wěn)定,若繼續(xù)降低溫度,脫乙烷塔負(fù)荷將大幅上升。目前,輕烴廠脫乙烷塔塔頂經(jīng)過冷箱換熱后的溫度約-76 ℃,通過在線監(jiān)測設(shè)備對(duì)外輸干氣及LPG進(jìn)行分析,及時(shí)調(diào)節(jié)工藝參數(shù),可以保證裝置較高C3收率及產(chǎn)品質(zhì)量[6]。

        4 結(jié)論與建議

        (1) 江油輕烴廠輕烴回收裝置在進(jìn)行工藝改造后收率提高了21.59%,年增產(chǎn)LPG 1 000 t,經(jīng)濟(jì)效益約400萬元。

        (2) 改造后主要增加能耗設(shè)備為重接觸塔塔底低溫泵,功率為2.2 kW/h,在改造后江油輕烴廠單位能耗下降12%。

        (3) DHX塔氣液相負(fù)荷自上而下逐漸降低,主要原因是吸收劑與被吸收物之間物性相差程度不同。在DHX 塔中由于吸收劑CH4、C2H6比被吸收物的C3H8輕,被吸收物溫度比吸收劑高,造成吸收劑CH4、C2H6在DHX塔中逐板氣化,被吸收物C3H8逐板冷凝,最后達(dá)到氣液平衡。

        (4) 在設(shè)定重接觸塔塔頂?shù)膲毫r(shí)需要仔細(xì)操作,避免其壓力有大幅波動(dòng),否則會(huì)造成該塔塔底泵不上量及制冷系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn)。

        (5) 通過調(diào)節(jié)噴嘴開度、膨脹機(jī)轉(zhuǎn)速、膨脹比等方式來降低膨脹機(jī)出口溫度,從而提高裝置C3收率。

        (6) 脫乙烷塔塔頂經(jīng)過冷箱換熱后的溫度保持在-75 ℃左右可以提高裝置C3收率,且能耗不會(huì)大幅提高。

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