畢研昊,王文勝,國(guó)凱
(中國(guó)石化催化劑齊魯分公司催化劑二車(chē)間,山東淄博 255300)
隨著國(guó)家環(huán)保要求的逐漸提高和民眾對(duì)生活環(huán)境的日益關(guān)注,煉化企業(yè)持續(xù)對(duì)煉油技術(shù)、裝置結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)FCC催化劑的質(zhì)量提出了更加嚴(yán)格的要求。同時(shí),國(guó)內(nèi)外催化裂化催化劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇,這些都為催化裂化催化劑的工藝技術(shù)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
目前,F(xiàn)CC催化劑制備過(guò)程主要包括膠體合成、噴霧干燥、焙燒、交換過(guò)濾洗滌和氣流干燥5個(gè)步驟,由于在原材料和膠體合成過(guò)程中會(huì)帶入Na+、SO42-、Fe3+等雜質(zhì)離子,這些雜質(zhì)離子不斷沉積在催化劑表面,不僅會(huì)影響分子篩的晶胞常數(shù)和結(jié)晶度等質(zhì)量控制,還會(huì)對(duì)后續(xù)的FCC催化劑產(chǎn)品的反應(yīng)活性、選擇性和穩(wěn)定性帶來(lái)負(fù)面影響[1]。因此,為確保FCC催化劑具有良好的性能,需要最大程度地將這些雜質(zhì)離子從催化劑中分離出去。目前,F(xiàn)CC催化劑制備過(guò)程中普遍采用交換過(guò)濾洗滌[2]的方式去除雜質(zhì)離子,經(jīng)過(guò)一次或兩次洗滌交換,使催化劑的Na2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至0.3%以下,從而保證催化劑的性能不受影響。洗滌和過(guò)濾效果的因素主要包括兩個(gè)方面,一是洗滌過(guò)濾設(shè)備[3]自身的性能,二是合理和完善的洗滌過(guò)濾工藝和參數(shù)[4]。
本文主要研究了通過(guò)過(guò)濾洗滌設(shè)備更新以及帶機(jī)水洗工藝優(yōu)化,達(dá)到穩(wěn)定裝置運(yùn)行,降低雜質(zhì)離子含量,改善水洗效果,提高產(chǎn)品性能,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的目的。
催化劑的交換過(guò)濾洗滌是利用特定交換溶液,在水溶液儲(chǔ)罐內(nèi)將催化劑中的大部分Na+、SO42-和Fe3+等雜質(zhì)離子交換出去,再利用帶式濾機(jī)進(jìn)行洗滌過(guò)濾實(shí)現(xiàn)固液分離,最終使雜質(zhì)離子含量達(dá)到使用要求。一方面,該流程中水洗罐只能使用性質(zhì)相似的洗滌液,若增加洗滌液種類(lèi),只能在帶機(jī)上進(jìn)行淋洗,易造成洗滌液在濾餅上分布不均,對(duì)洗滌效果造成影響;另一方面,隨著煉化用戶(hù)對(duì)FCC催化劑質(zhì)量,特別是對(duì)活性、穩(wěn)定性和選擇性等方面要求的不斷提升,需要進(jìn)一步優(yōu)化帶機(jī)水洗的各項(xiàng)工藝參數(shù)。其中,影響過(guò)濾洗滌設(shè)備運(yùn)行周期的因素包括濾布沖洗效果、糾偏系統(tǒng)靈敏度等。影響帶機(jī)水洗效果[5]的主要因素包括洗滌液加入量、洗滌液溫度、交換液濃度、催化劑漿液pH值等。
2.1.1 有效提升糾偏系統(tǒng)靈敏度
通過(guò)對(duì)糾偏系統(tǒng)進(jìn)行觀察和分析,原裝糾偏系統(tǒng)的糾偏觸桿長(zhǎng)度不能滿(mǎn)足現(xiàn)有工藝使用要求,無(wú)法及時(shí)感知濾布跑偏。因此,適當(dāng)加長(zhǎng)糾偏觸桿長(zhǎng)度后,糾偏系統(tǒng)靈敏度提高,運(yùn)行效果良好,具體見(jiàn)表1。通過(guò)表1數(shù)據(jù)可以看出,在延長(zhǎng)糾偏觸桿長(zhǎng)度后,膠帶機(jī)糾偏系統(tǒng)靈敏度顯著提高,膠帶機(jī)跑偏次數(shù)由4~6次/月降低至1~2次/月,系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。同時(shí),隨著DU膠帶機(jī)的長(zhǎng)時(shí)間使用,真空盒密封水會(huì)持續(xù)滴落到糾偏器的氣囊與儀表風(fēng)管線接頭上,從而使其被腐蝕或損壞,導(dǎo)致自動(dòng)糾偏氣囊風(fēng)壓供給不穩(wěn)定,因此,在糾偏氣囊上部增加玻璃鋼護(hù)罩,確保了糾偏系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
表1 系統(tǒng)優(yōu)化前后系統(tǒng)運(yùn)行情況對(duì)比
2.1.2 延長(zhǎng)濾布使用壽命,實(shí)現(xiàn)濾布長(zhǎng)周期高效運(yùn)行
帶機(jī)濾布是洗滌過(guò)濾系統(tǒng)的主要組成部分,其過(guò)濾效果的穩(wěn)定是確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)優(yōu)良和生產(chǎn)連續(xù)性的重要基礎(chǔ)。因此,通過(guò)對(duì)膠帶機(jī)原有的濾布沖洗噴槍的噴嘴數(shù)量以及噴嘴與噴槍的連接方式進(jìn)行優(yōu)化,適當(dāng)增加噴嘴數(shù)量,同時(shí)采用分體式方法固定噴嘴,統(tǒng)一噴嘴的沖洗角度和方向,避免了沖洗水之間的相互干擾,且將噴槍的連接方式改為拉環(huán)式快速接頭,使得噴槍拆卸和清理更加便捷,進(jìn)而保證濾布過(guò)濾效果的長(zhǎng)期穩(wěn)定,具體見(jiàn)表2。
表2 系統(tǒng)優(yōu)化前后濾布更換次數(shù)情況統(tǒng)計(jì)
通過(guò)表2可以看出,通過(guò)對(duì)濾布噴嘴數(shù)量及噴嘴和噴槍連接方式進(jìn)行改進(jìn),濾布沖洗效果明顯提高,濾布更換次數(shù)由3~4/年下降至1~2次/年,一方面有效降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)大幅度降低了生產(chǎn)成本,且系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。
2.2.1 洗滌液溫度的影響
在FCC催化劑的洗滌過(guò)濾過(guò)程中,洗滌液的溫度對(duì)雜質(zhì)離子的脫除效果如圖1所示。
圖1 洗滌液溫度對(duì)雜質(zhì)離子的影響
通過(guò)圖1看出,隨著洗滌液溫度的升高,催化劑中的氧化鈉含量逐步降低,硫酸根含量也呈下降趨勢(shì)。
2.2.2 交換液濃度的影響
不同濃度條件下的交換液對(duì)催化劑表面的雜質(zhì)離子的脫除效果如圖2所示。
圖2 交換液濃度對(duì)雜質(zhì)離子的影響
通過(guò)圖2可以看出,隨著交換液濃度的提高,氧化鈉含量逐步降低,硫酸根濃度逐步提高。
2.2.3 催化劑漿液pH值的影響
有研究表明,催化劑漿液的pH值對(duì)催化劑表面的雜質(zhì)離子的脫除具有一定影響,具體數(shù)據(jù)對(duì)比如圖3所示。
圖3 催化劑漿液pH值對(duì)雜質(zhì)離子的影響
通過(guò)圖3可以看出,隨著催化劑漿液pH值不斷升高,催化劑的雜質(zhì)離子含量呈增加趨勢(shì),但是由于催化劑中的分子篩在較低pH值(低于2.8)情況下會(huì)導(dǎo)致骨架崩塌,因此催化劑漿液較為合理的pH值范圍是3.8~4.3。
通過(guò)對(duì)FCC催化劑連續(xù)洗滌過(guò)濾工藝的調(diào)整和改進(jìn),F(xiàn)CC催化劑的性能進(jìn)一步改善,同時(shí)生產(chǎn)的連續(xù)性、穩(wěn)定性和靈活性也全面提升,具體見(jiàn)表3。
表3 洗滌過(guò)濾流程改造前后催化劑產(chǎn)品的質(zhì)量對(duì)比
通過(guò)表3可以看出,在洗滌過(guò)濾條件優(yōu)化后產(chǎn)品氧化鈉含量顯著降低,產(chǎn)品活性和穩(wěn)定性的數(shù)據(jù)均有提升。
(1)通過(guò)對(duì)膠帶式真空過(guò)濾機(jī)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面進(jìn)行改進(jìn),濾布受損率顯著降低,生產(chǎn)過(guò)程調(diào)控更加靈活,有效提升了系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。
(2)持續(xù)優(yōu)化催化劑漿液濃度以及pH值、洗滌液加入量、洗滌液溫度等措施,催化劑成品氧化鈉含量顯著下降,活性穩(wěn)定性明顯提高。