蔡 森,張 亮
(1山信軟件萊蕪自動化分公司,山東 萊蕪271104;2山鋼股份營銷總公司,山東 萊蕪271104)
為提高連鑄坯的鑄坯成材率,減少浸入式水口穿孔影響板坯質(zhì)量的弊端。萊鋼寬厚板坯4#連鑄機采用了一種自動調(diào)節(jié)浸入式水口渣線的方法,減少了浸入式水口被過度侵蝕穿孔,使浸入式水口的平均使用壽命由原來的5 h提高到15 h,并改善了手動變渣線引起的液面波動、水口偏流及對鋼包自動澆注影響的不足,減少了生產(chǎn)事故的發(fā)生,提高了鑄坯質(zhì)量,同時降低了煉鋼生產(chǎn)成本[1]。
浸入式水口自動變渣線技術(shù)是通過PLC實時檢測并獲取結(jié)晶器液面與頂部之間的距離值,確定出當(dāng)前浸入式水口在結(jié)晶器鋼液中的浸入深度值。根據(jù)浸入深度值,確定出當(dāng)前渣線位于浸入式水口上的位置。當(dāng)渣線位于浸入式水口上的渣線部時,按照設(shè)定方式對浸入式水口進行自動變渣線操作。嚴格控制水口在結(jié)晶器內(nèi)局部侵蝕的時間,按時間段對水口位置進行調(diào)節(jié)[2]。
自控系統(tǒng)采用西門子S7-400系列PLC,完成上述中間包浸入式水口自動變渣線??刂葡到y(tǒng)由數(shù)據(jù)采集處理單元、中央處理單元和人機交互系統(tǒng)構(gòu)成。數(shù)據(jù)采集處理單元是控制系統(tǒng)與外界交換數(shù)據(jù)的接口,主要讀取拉速、中包車重量等重要參數(shù),并進行相應(yīng)處理;中央處理單元是整個控制系統(tǒng)的核心,以數(shù)據(jù)采集處理單元得到的數(shù)據(jù)為依據(jù)完成中間包浸入式水口自動變渣線算法的運行,數(shù)據(jù)存儲及發(fā)出控制信號;人機交互系統(tǒng)是人機交互界面,主要完成控制參數(shù)的設(shè)定修改,實現(xiàn)水口位置自動控制設(shè)備的遠程操作,并對所有檢測參數(shù)進行實時跟蹤顯示,控制流程見圖1。
圖1 自動變渣線控制流程
通過實時檢測獲取單元實時檢測并獲取板坯連鑄機中的測量參數(shù)信息,通過確定出浸入式水口在結(jié)晶器鋼液中的浸入深度值,并進一步通過確定出當(dāng)前渣線位于浸入式水口上的位置,當(dāng)渣線位于浸入式水口上的渣線部時,通過自動調(diào)節(jié)渣線單元按照設(shè)定方式對浸入式水口進行變渣線操作。自動調(diào)節(jié)浸入式水口在鋼液中不斷上下移動,并保證渣線始終位于浸入式水口的渣線部范圍內(nèi);以避免因采用人工方式進行變渣線操作,不能準(zhǔn)確的對浸入式水口進行控制操作,使得浸入式水口在結(jié)晶器內(nèi)局部被過度侵蝕,導(dǎo)致嚴重影響浸入式水口的使用壽命的問題,工作流程見圖2[3]。
圖2 自動變渣線工作流程
自動變渣線變化周期預(yù)設(shè)為5 min,避免了操作人員長時間忘記變渣線及水口局部侵蝕嚴重的現(xiàn)象。自動變渣線一次變化高度一般設(shè)定為3 mm,減少了因調(diào)整幅度大而引起的液面波動,實現(xiàn)了侵入式水口變渣線的全自動調(diào)節(jié)[4]。
通過PLC系統(tǒng)檢測得到的測量參數(shù)信息包括:實際中間包的標(biāo)準(zhǔn)高度h1,中間包底部到浸入式水口底部的距離h2,中間包底部到結(jié)晶器頂部的距離h3,結(jié)晶器內(nèi)鋼液面到結(jié)晶器頂部的距離h4。其中,當(dāng)中間包各高度尺寸標(biāo)準(zhǔn)無誤差時,h1=0。
將測得結(jié)晶器中鋼液面的最高位置到結(jié)晶器頂部的距離,記為s1,將測得結(jié)晶器中鋼液面的最低位置到結(jié)晶器頂部的距離記為s2,結(jié)晶器液位設(shè)定值為A%,取A=80。則有:
其中,h6表示浸入式水口顯示值,當(dāng)中間包各高度尺寸標(biāo)準(zhǔn)無誤差時,h6=h5。
在進行自動調(diào)節(jié)渣線時,需要控制浸入式水口每次上下移動的距離,以減少鋼液面的波動,保持鋼液面的穩(wěn)定性。因此,可以設(shè)定浸入式水口每次上下移動的距離,為3~5 mm,一般取3 mm。其中,浸入式水口每次移動的距離可以相同,也可以不同,但需保證浸入式水口每次移動過程中,渣線始終位于所述浸入式水口的渣線部??梢栽O(shè)定預(yù)設(shè)時間周期性地進行變渣線1次,或者在預(yù)設(shè)時間內(nèi)進行變渣線1次。
1)保持鋼液面的穩(wěn)定性。自動變渣線一次變化高度一般設(shè)定為5 mm,減少了因調(diào)整幅度大而引起的液面波動;2)兩油缸高度位置偏差小,避免了因中間包車上兩油缸位置偏差較大而導(dǎo)致的水口偏流現(xiàn)象;3)調(diào)整水口高度控制的準(zhǔn)確性,對中偏差≯±1 mm;4)一次變化高度小,因中間包超重或失重而引起的鋼包自動澆注改為手動澆注幾率減?。?)避免了大包套管機械手碰撞及鋼包敞澆事故;6)自動變渣線變化周期一般為5 min,避免了操作人員長時間忘記變渣線及局部侵蝕嚴重現(xiàn)象[5]。
該系統(tǒng)采用WinCC圖形軟件,具有良好的人機交互界面,功能完備,其軟件實現(xiàn)的主要功能有:1)自、手動功能。在自動狀態(tài)下,浸入式水口自控系統(tǒng)根據(jù)周期定時調(diào)整渣線高度,自動控制變渣線。在手動狀態(tài)時,操作人員可在上位機上手動輸入調(diào)整時間和高度值,控制變渣線;2)在上位機可以實時顯示變渣線的運行狀態(tài)與相應(yīng)參數(shù),如渣線高度、變渣線時間、變渣線次數(shù)等;3)煉鋼過程中的相關(guān)信息如結(jié)晶器液面高度、渣線位置、拉速狀態(tài)等顯示在上位機上;4)可以方便地修改系統(tǒng)參數(shù),調(diào)整渣線位置。所設(shè)參數(shù)及信息可有選擇地存盤,方便實用;5)可查詢生產(chǎn)記錄??刹樵兠看巫冊€時的時間、實際高度值、渣線設(shè)定值等信息。
4#寬厚板坯連鑄機采用手動變渣線時,技術(shù)含量低,操作人員容易出現(xiàn)誤判且浸入式水口的使用壽命很短,使用5 h左右就需要更換新水口。采用自動變渣線新技術(shù)后,技術(shù)含量高,在保護設(shè)備的同時提高了作業(yè)率。不僅操作的可靠性與安全性大幅提高,而且操作快捷、方便,變渣線到位準(zhǔn)確率高,避免了浸入式水口在鋼液面中局部被過度侵蝕。同時,浸入式水口的使用壽命延長到了15 h,降低了生產(chǎn)人員的勞動強度,經(jīng)濟效益顯著。