洪千里, 楊全枝,馬 彬,王紅娟,楊 富
(1.陜西延長石油(集團)有限責任公司研究院,陜西西安 710075;2.中石油長慶油田公司蘇里格氣田開發(fā)分公司,陜西西安 710018)
鄂爾多斯盆地油氣資源豐富,經(jīng)過長期的勘探已形成“南油北氣”的開發(fā)格局。自2007年以來,通過不斷探索,打破了鄂爾多斯盆地東南部為“貧氣區(qū)”的傳統(tǒng)認識,發(fā)現(xiàn)了儲量超千億方的大型致密砂巖氣田即延安大氣田[1-4]。
延安氣田屬于典型的“三低”(低壓、低滲、低豐度)氣田,采收率低、自然產(chǎn)能低,有效開發(fā)難度大[5]。為了經(jīng)濟有效地開發(fā)延安氣田,避免天然氣開發(fā)走上石油開發(fā)“鉆新井、多打井”的老路,從2011年開始,延安氣田逐步開展了水平井開發(fā)的研究與攻關,為天然氣上產(chǎn)打好基礎。
由于延安氣田上古生界地層地質(zhì)條件復雜,先導試驗水平井在鉆井過程中遇到了很大的挑戰(zhàn),普遍表現(xiàn)為井下復雜事故多、機械鉆速低、鉆井周期長等問題,直接導致綜合經(jīng)濟效益低,嚴重制約了天然氣高效、規(guī)模開發(fā)目標的實現(xiàn)。因此,有必要對先導試驗水平井整體鉆井情況進行統(tǒng)計分析,確定目前制約水平井高效建井的關鍵因素,為下一步水平井開展高效提速研究提供有效的借鑒。
延安氣田先導試驗水平井共完鉆11口,包括8口常規(guī)水平井和3口側(cè)鉆水平井。常規(guī)水平井主要采用三開井身結(jié)構(gòu),見表1。試驗水平井的平均井深為3766.5 m,平均水平段長度為929.17 m,平均鉆井周期高達187.5 d,平均機械鉆速低至2.48 m/h;而目前鄂爾多斯盆地北部蘇里格氣田水平井規(guī)模應用階段的鉆井周期僅為62 d[6-8]。延安氣田先導試驗水平井鉆井時效分析如圖1所示。
表1 延安氣田水平井井身結(jié)構(gòu)Table 1 Horizontal well structure of Yan'an gas field
由圖1可見,延安氣田先導試驗水平井的生產(chǎn)時間約占整個鉆井周期的70%,其中純鉆進時間僅占27%,由于頻繁換鉆頭,起下鉆時間約占15%,測井、固井以及輔助工作時間高達23%(43 d);非生產(chǎn)時間約占整個鉆井周期的30%,其中,組織停工高達15%(28 d),復雜情況和事故占10%(主要是處理井漏、井塌、起下鉆遇阻)。測井、固井、輔助工作以及組織停工時間受多單位協(xié)同施工的組織水平及井隊勞動生產(chǎn)效率的影響,而復雜情況和事故則與地質(zhì)條件和工程施工相關,需要進一步分析。
圖1 延安氣田水平井鉆井時效分析Fig.1 Time-dependent analysis of horizontal well in Yan'an gas field
對延安氣田收集到的已鉆的8口水平井的鉆頭使用情況進行統(tǒng)計,以延頁平1為例繪制了全井鉆頭使用圖,如圖2所示。同時對已鉆的8口水平井的鉆頭在不同井眼尺寸的使用情況分別進行統(tǒng)計,斜井段鉆頭的使用如圖3所示,水平段鉆頭的使用如圖4所示。
圖2 延頁平1鉆頭使用情況分析Fig.2 The drill bit usage of horizontal well Yanping-1
圖3 斜井段鉆頭使用情況分析Fig.3 The drill bit usage of slant hole interval
圖4 水平段段鉆頭使用情況分析Fig.4 The drill bit usage of horizontal hole interval
從圖2可以看出,延頁平1井從1800 m造斜段開始到水平段,特別是2500 m之后的大斜度井段,單只鉆頭進尺和單只鉆頭的機械鉆速遠遠低于直井段鉆進的情況,單只鉆頭的平均機械鉆速不足2 m/h,延安氣田水平井在大斜度井段深部地層破巖效率直接制約著鉆井周期。
從圖3和圖4可以看出,二開斜井段井眼尺寸采用215.9 mm,相較于311.2 mm井眼,鉆頭單只平均進尺基本相當,但平均機械鉆速提高了32.57%;水平段井眼尺寸采用152.4 mm,相較于215.9 mm井眼,鉆頭平均機械鉆速略有增加,平均進尺增加了72.36%;開窗側(cè)鉆的118 mm井眼平均機械鉆速最低,采用合理的井身結(jié)構(gòu)有利于提高機械鉆速或增加單只鉆頭進尺,從而降低鉆井周期。
為了解延安氣田水平井鉆井過程中的主要復雜情況、發(fā)生的地層及原因,對延安氣田延平1井、延平2井……延平9井等11 口試驗井在鉆井過程中的各類復雜情況和鉆井事故進行了統(tǒng)計,根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果繪制出了延安氣田井眼復雜情況頻數(shù)分布圖和各類型復雜情況發(fā)生頻率圖,如圖5、圖6所示。
由圖5和圖6可以看出,延安氣田11口井鉆井過程中發(fā)生鉆井復雜情況共計47起,其中井漏22起,占總復雜情況的46.81%,阻、卡12起,占總復雜情況的25.53%;憋泵、憋扭矩3起,占總復雜情況的6.38%;其他事故10起,占總復雜情況的21.28%。這說明井漏和阻、卡是延安氣田鉆井面臨的最突出的問題,井漏情況統(tǒng)計見表2。
圖5 延安氣田各類復雜情況發(fā)生頻數(shù)分布Fig.5 Frequency distribution of downhole complications in Yan'an gas field
圖6 延安氣田各類復雜情況發(fā)生頻率統(tǒng)計Fig.6 Frequency statistics of downhole complications in Yan'an gas field
表2 延安氣田鉆井漏失情況統(tǒng)計Table 2 Well loss statistics in Yan'an gas field
從表2可以看出延安氣田井漏大多為中等—誘導性裂縫漏失,一旦發(fā)生井眼漏失,往往引起井壁失穩(wěn),坍塌掉塊,發(fā)生阻、卡。
為進一步分析,對延安氣田各層位復雜情況的分布進行了統(tǒng)計,圖7、圖8所示是其統(tǒng)計結(jié)果。由圖7可以看出延安氣田第四系到山西組各層位在鉆井過程中均有復雜情況發(fā)生,其中石千峰組、石盒子組和山西組是該區(qū)塊復雜情況發(fā)生較多的層位。由圖8可以看出石千峰組、石盒子組發(fā)生的主要復雜情況均為井漏,而山西組發(fā)生的主要復雜情況為阻、卡。
圖7 延安氣田各層位復雜情況分布頻數(shù)統(tǒng)計Fig.7 Downhole complications frequency distribution in Yan'an gas field
圖8 延安氣田各層位復雜情況發(fā)生頻率統(tǒng)計Fig.8 Downhole complications frequency statistics of in Yan'an gas field
復雜層位石千峰組、石盒子組泥頁巖地層屬于典型的硬脆性地層,地層微裂隙發(fā)育,巖心如圖9所示。對石千峰組、石盒子組巖屑進行X衍射分析得到全巖礦物分析和黏土礦物分析,結(jié)果見表3、表4,發(fā)現(xiàn)石千峰組、石盒子組地層主要以黏土礦物、石英和長石為主,石盒子組黏土礦物總含量高達41%,具有較高的敏感性損害可能。石千峰組的黏土礦物主要以伊利石和伊/蒙間層為主,相對含量分別為62%和14%;綠泥石含量也較高,達19%,不含蒙脫石。伊/蒙混層泥頁巖遇水產(chǎn)生不均勻膨脹,引起井壁坍塌掉塊,導致井壁失穩(wěn)。因此,在該層段為了防止在地應力作用下地層內(nèi)部微裂縫擴展,形成大的貫通裂縫,除了低于地層坍塌壓力當量密度,必須通過高黏切、提高其封堵性,使鉆井液在液柱壓力作用下盡可能少地侵入、浸泡地層,減少對井壁發(fā)生沖蝕[9-10]。
圖9 石千峰組巖心(左)和石盒子組巖心(右)Fig.9 Core of Shiqianfeng formation (left) and Shihezi formation (right)
表3 “雙石層”全巖礦物分析結(jié)果Table 3 Rock mineral analysis of ‘Shuangshi’ formation
表4 “雙石層”黏土礦物分析結(jié)果Table 4 Clay mineral analysis of ‘Shuangshi’ formation
井壁坍塌通常是由于井內(nèi)鉆井液密度較低、井筒內(nèi)壓力過小造成的。依據(jù)Mohr-Coulomb準則建立極限平衡條件,則巖石發(fā)生剪切破壞時,剪切面上的剪力必須克服黏聚力σV≥σH≥σh和作用于剪切面上的內(nèi)摩擦力[11-12]。
τ≥c+σntanφ
(1)
式中σV≥σH≥σh——剪切面上的剪應力,MPa;
σV≥σH≥σh——剪切面上的正應力,MPa;
σV≥σH≥σh——巖石的黏聚力,MPa;
σV≥σH≥σh——巖石的內(nèi)摩擦角,(°)。
巖石強度與主應力方向存在一定的相關性,由此開展了不同層理傾角下的巖石強度試驗,研究強度隨主應力方向變化而變化的規(guī)律。按照巖樣軸線與層理面一定夾角的方式獲取巖心,如圖10所示。延安氣田山西組致密砂巖氣儲層巖石力學強度特征如圖11所示。
圖10 定向取心示意Fig.10 Schematic diagram of oriented coring
從圖11可以看出,隨著最大主應力與層理面法線夾角的增大,巖石抗壓強度先減小后增大。當層理面法線與最大主應力夾角為60°時,巖石強度最小。最大主應力與層理面垂直(夾角為0°)時的強度較最大主應力與層理面平行(夾角為90°)時的強度大,強度特征與單弱面巖石力學強度模型具有較高的相似性。試驗說明山西組巖石具有明顯的由層理控制的強度各向異性,層理發(fā)育是巖石強度隨主應力方向變化而變化,且不同方向的巖石強度差異較大,層理面的存在改變了井周圍巖的力學性質(zhì),影響井周應力的分布,進而影響井壁穩(wěn)定性。
圖11 山西組巖石力學強度特征Fig.11 Lithological characteristics of Shanxi formation
延安氣田通過對上古生界的巖心進行抗壓強度試驗總結(jié)了該地區(qū)同類地層巖石的抗壓強度,巖石力學參數(shù)分析見表5。
表5 延安氣田上古生界地層巖石力學分析Table 5 Rock mechanics analysis of the upper Paleozoic formation in Yan'an gas field
由表5可以看出,2500 m以下的山西組井段平均抗壓強度低于36.65 MPa,相對具備較好的可鉆性;2500 m以上的井段抗壓強度增加較快,地層可鉆性相對較差,地層內(nèi)摩擦角度達到了43°,地層的研磨性也變大。造成造斜段常用的牙輪鉆頭平均機械鉆速要低于PDC鉆頭的平均機械鉆速。劉家溝組到石盒子組地層整體平均抗壓強度和內(nèi)摩擦角變化較大,在地層傾角內(nèi)摩擦角和抗壓強度不超載的地層中,PDC鉆頭可以和牙輪鉆頭相互用,達到更好的綜合價值。
(1)通過對延安氣田先導試驗水平井鉆井時效進行分析,影響鉆井周期長的主要因素包括生產(chǎn)時間中的起下鉆時間,以及輔助工作時間和非生產(chǎn)時間的組織停工和復雜情況時間較長,有必要加強水平井施工管理,合理組織協(xié)調(diào)各施工單位,并加強地質(zhì)條件認識和工程施工技術措施,減少復雜情況發(fā)生。
(2)延安氣田在鉆進過程中主要的復雜情況是阻卡和井漏,其層位主要在石千峰組、石盒子組和山西組等較深井段,井漏大多為中等—誘導性裂縫漏失。
(3)“雙石”層段微裂隙發(fā)育,且該層段伊/蒙混層泥頁巖遇水產(chǎn)生不均勻膨脹,引起井壁坍塌掉塊,導致頻繁井漏、阻卡等復雜情況產(chǎn)生。在該層段鉆井液密度除了低于地層坍塌壓力當量密度之外,必須通過高黏切、提高其封堵性,使鉆井液在液柱壓力作用下盡可能少地侵入、浸泡地層,減少對井壁發(fā)生沖蝕。
(4)山西組致密砂巖氣儲層具有明顯的由層理控制的強度各向異性,巖石強度隨主應力方向變化而變化,且不同方向的巖石強度差異較大,不利于井壁穩(wěn)定。
(5)延安氣田深部地層巖石抗壓強度增加較快,地層石英含量高,研磨性大,可鉆性相對較差,導致機械鉆速低,深部層段PDC鉆頭可以和牙輪鉆頭相互用,從而能夠達到更好的綜合價值。