佟明飛
摘 要:本文介紹了卷取機的控制結(jié)構(gòu),分析在卷取機在飛剪剪切完成后,帶尾定位控制的工作原理,以及定位計算的過程。
關(guān)鍵詞:卷取機;帶尾控制;速度設(shè)定;定位計算
中圖分類號:TG385.9 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)12-0048-02
唐鋼高強汽車板二期5#連續(xù)熱鍍鋅線是一條高生產(chǎn)效率和質(zhì)量的高水平生產(chǎn)線,年產(chǎn)量25萬噸,產(chǎn)品以鍍鋅家電板為主。工藝流程是,冷軋鋼帶經(jīng)過開卷機開卷,清洗段進行堿洗表面清潔,爐區(qū)將帶鋼加熱后進入鋅鍋,在冷軋板的表面鍍以鋅層,然后經(jīng)過光整機和拉矯機對板帶表面進行光整,并經(jīng)過防腐、鈍化、涂油等流程處理,在出口飛剪剪切分卷,通過出口兩個卷取機輪流卷曲成為鍍鋅板成品卷,成品卷從卷取機上卸下后進入包裝生產(chǎn)線。鍍鋅產(chǎn)線為高的生產(chǎn)效率的產(chǎn)線,往往要求在帶鋼帶尾定位的控制功能方面實現(xiàn)高精度的自動控制功能。當定位準確時,可以減輕操作人員的人工干預次數(shù),自動執(zhí)行下流程順控,保證生產(chǎn)節(jié)奏,從而提高生產(chǎn)能力。
1 卷取機的機構(gòu)
卷取機包括主抱臂,小抱臂,皮帶助卷器,接軸支撐,卷取機芯軸,芯軸漲縮設(shè)備,穿帶導板臺,穿帶導板等主要設(shè)備。主抱臂和小抱臂、皮帶助卷器在穿帶準備時抱住卷取機芯軸,為帶鋼穿入進行導向。接軸支撐在非卸卷時抬起,為芯軸提供支撐作用。卷曲機芯軸為卷取機的核心部件,在帶鋼穿入后,實現(xiàn)帶鋼卷曲,并與出口張力輥建張,恒張力卷曲。芯軸漲縮設(shè)備,實現(xiàn)芯軸的狀態(tài)轉(zhuǎn)換。穿帶導板臺和穿帶導板,在穿帶階段為帶鋼導向,在甩尾階段保證帶尾位置。
2 控制系統(tǒng)硬件配置
唐鋼鍍鋅生產(chǎn)線的控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)采用西門子S7-400 PLC組成的主站集中控制,由ET200M組成的分布式I/O控制,并通過多條Profibus-DP現(xiàn)場總線通訊的方式與S120傳動控制系統(tǒng)、增量式編碼器、光電開關(guān)及單體設(shè)備建立控制連接,實現(xiàn)對現(xiàn)場設(shè)備進行全方位的實時監(jiān)控、邏輯控制、帶鋼跟蹤、張力控制、定位控制等功能??刂瞥绦虬凑展δ軇澐諷SF(順序控制)、LCO(產(chǎn)線協(xié)調(diào))、MRG(主斜坡控制)、E-STOP(急停系統(tǒng))、MTR(帶鋼跟蹤),帶尾定位控制程序?qū)儆贚OC控制程序的一部分。
3 帶尾定位控制基本原理簡介
在鍍鋅生產(chǎn)線出口段,為了保證生產(chǎn)的連續(xù)性, 當飛剪自動剪切完成或手動甩尾發(fā)出停車命令時,需要自動減速停車,使帶尾停在合適的位置,一般上卷曲時和下卷曲時為4點鐘或8點鐘位置,才能滿足自動卸卷時不碰撞、剮蹭帶鋼,順利執(zhí)行下一步順控。為達到自動減速,必須根據(jù)減速距離精確控制帶鋼速度減速曲線。因此可知要實現(xiàn)精確的帶尾定位控制,即實現(xiàn)定位點的剩余長度計算,并根據(jù)計算長度穩(wěn)定控制減速設(shè)定值及減速時機。
3.1 帶尾定位長度的計算
在實際生產(chǎn)中,按照工藝的要求帶鋼在卷取機上卷取結(jié)束后,帶尾必須停留在卷取機一個相對固定的位置上(本方案設(shè)計為4點或8點鐘方向),為下一個生產(chǎn)工序打下良好的基礎(chǔ),如出口小車卸卷自動、打捆機包扎捆帶等,定位準確的話可以節(jié)約人工干預的時間,使下一步順控順利執(zhí)行,提高生產(chǎn)效率。。定位長度的計算在“剪切完”信號發(fā)出后開始,直到定位完成時結(jié)束。定位長度依賴于卷徑大小。計算示意圖見圖1。
rC—卷取機半徑;rR—卷取機前轉(zhuǎn)向輥半徑;β—兩圓心連線與水平線的夾角;X—兩圓圓心間水平方向間距;Y—兩圓圓心間垂直方向間距;l1—期望的定位點偏離垂直中心線的角度,即定位位置。
對于上卷曲來說,帶尾定位在4點鐘位置,即順時針方向120°位置,甩尾長度l=l0+lR+lT+lφ,l0為出口飛剪到轉(zhuǎn)向輥之間的水平距離,為常亮,所以只要求出lR,lT和lφ即可。如圖中所示:
因而可以分別求出lR,lT和lφ的值,進而計算出整個的帶尾定位長度。
3.2 帶尾定位速度的設(shè)定
當出口飛剪剪切完成時,飛剪將帶鋼剪切成兩部分,帶尾部分繼續(xù)在當前卷取機上進行卷取,下一卷帶頭部分繼續(xù)向前穿帶,進入另外一個卷取機,執(zhí)行穿帶順控,此處只對帶尾甩尾的速度控制進行分析。帶尾剪切完成后,進入定位和減速階段。根據(jù)上一步的計算結(jié)果,可計算得出當前帶尾的減速長度,利用加速度公式2as=V12-V22,a為減速時的加速度,s為設(shè)備需要移動的距離,s實時為變化數(shù),隨設(shè)備向設(shè)定位置移動而減小,V1為當前速度,V2為上一掃描周期的速度,可實現(xiàn)對卷取機電機速度的平滑控制,從而實現(xiàn)精準定位。
3.3 程序內(nèi)的實現(xiàn)方法
通過一個脈沖進入定位程序,讀取定位控制字,定位末速度,定位距離。通過獲取定位控制字的定位高電平來進行定位剩余距離計算。當定位結(jié)束時,通過又一個脈沖和定位控制字的定位低電平退出定位程序。當啟動一個定位后,定位進入執(zhí)行狀態(tài),如果此時再一次啟動這個定位,則此定位繼續(xù)在原定位的基礎(chǔ)上繼續(xù)執(zhí)行,前面(原定位)取消,從而實現(xiàn)實時帶尾定位以及速度設(shè)定。
4 結(jié)語
文章通過唐鋼二冷軋5#鍍鋅線的出口帶尾定位系統(tǒng)的分析,重點討論了帶卷剩余長度的控制算法,定位時帶尾減速控制的方法,推導出有效的定位長度計算公式,實現(xiàn)程序最優(yōu)控制。經(jīng)過反復實踐論證,帶尾定位控制十分精確,從投產(chǎn)未出現(xiàn)故障。此方法同樣可以其他同行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)線中使用,以資借鑒。
參考文獻
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