梁 堅
(云南省昆明市水利水電勘測設(shè)計研究院,云南 昆明 650231)
擬建幫東河水庫位于云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)麥地河上,水庫總庫容1396×104m3,為3等中型水庫。樞紐建筑物由大壩、溢洪道和導(dǎo)流泄洪輸水隧洞組成。大壩壩型為混凝土面板堆石壩,壩頂高程1631.60m,壩頂寬10m,壩頂長279m,最大壩高87.2m。溢洪道位于大壩左岸,為無閘控制開敞式駝峰堰,堰頂高程與正常蓄水位相同,為1628.05m,堰高0.9m,控制段凈寬6m,軸線與壩軸線直交,溢洪道由進水渠段、控制段、泄槽上段、拋物線連接段、陡槽下段、消力池段、出水渠段組成,全長536.46m。采用底流式消能,消力池長21m,寬6m。導(dǎo)流泄洪輸水隧洞布置于右岸,采用臨時導(dǎo)流與永久泄洪輸水相結(jié)合的布置方式,進水豎井前分開布置,豎井后兩洞結(jié)合,導(dǎo)流進口高程為1563.00m,泄洪輸水進口高程為1590.00m,采用進水豎井取水。泄洪輸水隧洞全長556.7m,其中有壓洞段長358m,出口閘室及明渠段長198.7m,與導(dǎo)流共用段長529.7m。導(dǎo)流泄洪輸水隧洞斷面尺寸為直徑2.0m圓形,出口弧形工作閘門尺寸為1.6m×1.6m。采用底流式消能。
(1)水庫特征水位、下泄流量及泄水建筑物水工模型試驗工況見表1。
(2)溢洪道設(shè)計流量系數(shù)0.42,泄洪洞設(shè)計流量系數(shù)0.52。
(3)混凝土襯砌表明糙率n=0.015。
(4)調(diào)洪方式:5年一遇以下洪水由溢洪道單獨下泄,超過5年一遇洪水時開啟泄洪洞閘門參與泄洪。
表1 泄水建筑物水工模型試驗工況表
溢洪道和泄洪隧洞設(shè)計特征水位實測的流量和綜合流量系數(shù)值分別見表2。
表2 原設(shè)計方案泄水建筑物實測特征流量值及綜合流量系數(shù)
結(jié)果表明,30年、50年和1000年一遇洪水實測流量均大于對應(yīng)頻率洪水流量的設(shè)計值,溢洪道實測流量值比設(shè)計流量值分別大了6.08%、6.43%和1.61%,泄洪洞實測流量值比設(shè)計流量值分別大了1.84%、2.11%和3.35%,表明原設(shè)計方案溢洪道和泄洪隧洞的過流能力滿足設(shè)計要求,并有一定富余。
通過試驗復(fù)核,原設(shè)計方案的結(jié)論和存在問題如下。
2.2.1 溢洪道
(1)溢洪道泄洪能力有一定富余;
(2)溢洪道設(shè)計基本合理;
(3)溢洪道消力池和出水渠邊墻高度不足。
2.2.2 泄洪隧洞
(1)泄洪隧洞工作閘門后水流在泄槽豎直圓弧段嚴重脫離底板,拋射水流直接沖擊消力池底板;
(2)在下泄30年一遇及以上洪水時泄洪隧洞消力池內(nèi)均為遠驅(qū)式水躍,消能水體嚴重不足,消能工失效。
針對原設(shè)計方案存在的主要問題采取如下優(yōu)化方案:
(1)泄洪隧洞采用由上游到下游的試驗優(yōu)化次序,首先解決消力池上游的閘后水流脫底且直接沖擊消力池底板的問題。
(2)對消力池出現(xiàn)“遠驅(qū)式”水躍的問題,采用跌坎型底流消能工,由試驗確定跌坎深度,以流態(tài)、臨底流速和消能效果為目標開展體型試驗優(yōu)化。
泄洪隧洞閘后泄槽段:經(jīng)試驗優(yōu)化,在泄洪隧洞閘后樁號輸0+337.3處設(shè)置垂直突跌0.5m,斷面寬由1.6m突擴至2m,后接長5.112m的平段,之后接半徑為45m、圓心角為22°34′22″的圓弧段,在樁號輸0+358.79再接原方案的陡槽段(坡比為0.646)。
泄洪隧洞跌坎型底流消能工:經(jīng)試驗優(yōu)化,泄洪隧洞消力池采用跌坎型底流消能工。在泄槽擴散段輸0+383.093處布置坎深為2m的底流消能工,消力池寬同原方案,長31.5m,其中:前23m,池寬由2m漸變?yōu)?m,擴散角5°,后8.5m池寬6m。池末尾坎高度增加1.8m,坎高4.8m,尾坎平臺長1.5m,之后接1∶1.5斜坡至原尾水渠。
經(jīng)試驗優(yōu)化及修改,較好地解決了原設(shè)計方案存在的主要問題。將修改、優(yōu)化后的建筑物布置及體型方案,確定為推薦方案。
推薦方案試驗?zāi)P?,從溢洪道堰頂開始至消力池末端,在中軸線底板上布置23個測壓孔,在泄洪隧洞及出口泄槽和消力池沿軸線共布置13個測壓孔。
4.1.1 溢洪道
各工況下,進水渠、駝峰堰段及堰后泄槽段內(nèi)水流平順,流態(tài)較好;泄槽平面轉(zhuǎn)彎段(右轉(zhuǎn))內(nèi)水面呈左高右低的彎道水流形態(tài),有較弱程度的沖擊波,但水流經(jīng)拋物線段后流速陡增,水流很快調(diào)整平順,之后陡槽段內(nèi)水深均勻,水流平順,流態(tài)較好;消力池內(nèi)均能呈現(xiàn)強迫水躍,池內(nèi)水流剪切明顯,摻混充分,消力池消能效果較好,消力池體型和尺寸滿足設(shè)計要求,出池水流較為平穩(wěn)。
工況1,在溢0+114.78~0+126.33平面轉(zhuǎn)彎段內(nèi),為水面呈左高右低的彎道水流,溢0+114.78處左邊墻水深為1.05m,右邊墻水深為0.51m,溢0+126.33處左邊墻水深為1.2m,右邊墻水深為0.36m,水面差0.5~0.8m,橫向比降不大。
工況2,溢洪道進水渠內(nèi)水深2.5~2.8m,流速為0.99~2.03m/s。堰頂水深1.35m,堰頂流速為5.04m/s。堰后泄槽段內(nèi)流速6.9~9.63m/s,最小水深0.66m。平面轉(zhuǎn)彎段內(nèi),溢0+114.78處左邊墻水深為1.17m,右邊墻水深為0.45m,溢0+126.33處左邊墻水深為1.08m,右邊墻水深為0.33m,水面差約為0.7m,橫向比降小,其后陡槽段流速為8.71~25.52m/s,最小水深0.18m。
工況3,溢洪道進水渠內(nèi)水深3.7~3.9m,流速為1.1~2.19m/s。堰頂水深2.28m,堰頂流速為3.89m/s。堰后泄槽段內(nèi)流速為7.12~10.35m/s,最小水深1.05m。平面轉(zhuǎn)彎段內(nèi),溢0+114.78處左邊墻水深為1.86m,右邊墻水深為0.77m,溢0+126.33處左邊墻水深為1.98m,右邊墻水深為0.85m,水面差近1m,橫向比降不大。其后陡槽段流速為10.2~26.55m/s,最小水深0.33m。
4.1.2 泄洪隧洞
對泄洪隧洞閘后泄槽段、消能工進行修改和優(yōu)化后,各工況下,閘后水流形成底部和側(cè)面完全貫通的摻氣空腔,水流與泄槽底部和邊墻相接后貼壁良好,斷面水深均勻,槽內(nèi)水流摻氣相當(dāng)充分,跌坎型底流消能工內(nèi)水流剪切明顯、摻混充分,消力池前段臨底流速降低,池內(nèi)形成了較好的淹沒水躍流態(tài),出池流態(tài)得到大幅度改善,尾水渠內(nèi)流態(tài)較好。
工況1時,泄洪隧洞出水閘后在樁號輸0+337.300處流速為22.89m/s,其后泄槽段水深1.2~2.16m,流速19.53~21.52m/s。池內(nèi)最大水深7.56m(輸0+404.686處),最大臨底流速20.87m/s,消力池尾坎坎頂處水深2.34m、底流速6.30m/s,消力池后出水渠中軸線水深1.59~0.69m,流速3.94~10.90m/s。
工況2時,泄洪隧洞出水閘后在樁號輸0+337.300處流速為22.93m/s,其后泄槽段水深1.26~2.19m,流速19.68~21.78m/s。池內(nèi)最大水深7.59m(輸0+404.686處),最大臨底流速18.62m/s,消力池尾坎坎頂處水深2.4m、底流速6.08m/s,消力池后出水渠中軸線水深0.81~1.81m,流速4.12~11.45m/s。
工況3時,泄洪隧洞出水閘后在樁號輸0+337.300處流速約22.82m/s,其后泄槽段水深1.71~2.52m,流速19.88~21.62m/s。池內(nèi)最大水深7.8m(泄0+457.979處),最大臨底流速19.77m/s,消力池尾坎坎頂處水深2.55m、底流速6.24m/s,消力池后出水渠中軸線水深0.81~4.05m,流速6.00~7.50m/s。
4.2.1 溢洪道
實測結(jié)果表明,各工況下推薦方案溢洪道底板各部位均未出現(xiàn)負壓,時均動水壓強值正常,分布合理。
工況1時,壓力最小值0.3m水柱發(fā)生于Y1(堰頂)處,最大值4.68m水柱發(fā)生于消力池內(nèi)Y23處;工況2時,壓力最小值0.33m水柱發(fā)生于Y15(泄槽下段)處,最大值4.56m水柱發(fā)生于消力池內(nèi)Y23處;工況3時,壓力最小值0.66m水柱發(fā)生于Y17(泄槽下段)處,最大值5.22m水柱發(fā)生于消力池內(nèi)Y23處。
4.2.2 泄洪隧洞
泄洪隧洞底板各部位均未出現(xiàn)負壓,壓力分布正常。
溢洪道最可能出現(xiàn)空化水流的位置在緊接消力池的上游泄槽陡坡段,泄洪隧洞最可能出現(xiàn)空化水流的位置在閘后泄槽段。
溢洪道泄槽段水流空化數(shù)工況1時,最小值為0.33,工況2時,最小值為0.32,工況3時,最小值為0.31,均出現(xiàn)在Y19處。各工況下空化數(shù)均大于0.3,可以判斷試驗各工況下溢洪道水流發(fā)生空化的可能性較小。
泄洪隧洞閘后泄槽段水流空化數(shù),工況1時最小值為0.50,工況2時最小值為0.53,工況3時最小值為0.49,均出現(xiàn)在D11處。各工況下空化數(shù)均遠大于0.3,不會發(fā)生空化。
溢洪道消能防沖標準時(工況1),水流進入消力池后產(chǎn)生典型的強迫水躍,消能效果好。消力池后部及出口水面壅高,出水渠段流態(tài)較平穩(wěn)。消力池水躍躍首斷面大致位于溢0+406.100處,池內(nèi)最大水深均值4.5m(Y23處),消力池尾坎坎頂水深2.67m,最大臨底流速9.28m/s,水面波動劇烈。
在各試驗工況下,泄洪隧洞跌坎型底流消能工水流紊動強烈、摻混充分、剪切作用明顯,消能效果較好,出池水流平穩(wěn),與出水渠內(nèi)水流銜接較好。
溢洪道出水渠流態(tài)較好,水面跌落最低處水深為1.98m,流速6.98m/s。泄洪隧洞出水渠水流平順,出水渠內(nèi)流速合理。
根據(jù)水工模型試驗復(fù)核,原設(shè)計方案的溢洪道存在消力池段和出水渠段邊墻高度不夠的問題,因此,做了如下調(diào)整:
溢洪道里程0+406.10~0+475.10,消力池段和出水渠段邊墻加高0.5m。消力池邊墻高由4.8m加高為5.3m;出水渠段邊墻高由3.0m加高為3.5m。
根據(jù)水工模型試驗復(fù)核,原設(shè)計方案的導(dǎo)流泄洪輸水隧洞存在閘門全開時出口產(chǎn)生射流、泄槽段水流脫壁、消力池深度和長度不夠、出水渠邊墻高度不夠等問題,因此,本階段做了如下調(diào)整:
(1)隧洞出口工作閘室后泄槽前移2.7m,泄槽首端采用突擴、突跌的方式,寬度由1.6m突擴為2.0m,底坎突跌0.5m。
(2)隧洞出口泄槽豎向曲線段由半徑27.076m、轉(zhuǎn)角33°,調(diào)整為半徑45m,轉(zhuǎn)角22°34′22″;邊墻高度由3~7.83m調(diào)整為高3.5~5m。
(3)消力池改為跌坎型消力池,跌坎高2.0m,消力池尾坎加高1.8m,為4.8m。
(4)消力池邊墻高度由7.0m調(diào)整為8.5m;出水渠邊墻高度由2.0m調(diào)整為2.3m。
通過水工模型試驗復(fù)核,原設(shè)計存在溢洪道消力池和出水渠邊墻高度不夠,泄洪隧洞出口水流嚴重脫離底板,發(fā)生遠驅(qū)式水躍,消能工失效等問題。經(jīng)試驗對體型進行優(yōu)化后,流態(tài)得到大幅度改善,滿足所有工況泄洪要求。