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        P450型糊樹脂聚合反應(yīng)關(guān)鍵工序控制方法

        2018-08-29 09:42:14蒙彩紅
        中國氯堿 2018年7期
        關(guān)鍵詞:釜內(nèi)氯乙烯乳化劑

        蒙彩紅

        (寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山 753202)

        糊樹脂以其高分散性的粉料用于糊料加工而得名。由于其成糊性能優(yōu)良,以及分散性能良好,主要應(yīng)用于樹脂的軟材料領(lǐng)域??蛇m用于涂布、浸漬、噴涂、發(fā)泡等加工工藝,廣泛應(yīng)用于人造革、裝飾材料、地板革、墻壁紙、工業(yè)用輸送帶、運(yùn)動(dòng)場地、涂料、粘合劑、玩具、醫(yī)用一次性手套、日用裝飾材料、電器儀表和電工工具等諸多材料和制品領(lǐng)域。

        寧夏英力特化工股份有限公司于2009年引進(jìn)上海氯堿化工股份有限公司年產(chǎn)4萬t糊狀PVC種子乳液法生產(chǎn)工藝,經(jīng)過不斷的配方體系調(diào)整,能生產(chǎn)P440、P450、R1069等多品牌糊樹脂。本文以P450產(chǎn)品為例,重點(diǎn)介紹糊狀樹脂生產(chǎn)過程中熱反沖異常的處理方法。

        1 產(chǎn)品簡介及主要工藝流程

        1.1 P450產(chǎn)品特性及生產(chǎn)原理

        P450型糊樹脂的流動(dòng)性具有牛頓流體的特性,均勻涂布性好,發(fā)泡性好。主要用于發(fā)泡涂布、彈性地板發(fā)泡層、墻紙、泡沫人造革等。P450型糊樹脂牌號指標(biāo)主要有:聚合度1 000±150;B型黏度7 000 mPa·s;揮發(fā)物≤0.5%;VCM 殘留≤5×10-6。

        生產(chǎn)原理為乳液聚合以脫鹽水作為分散介質(zhì),氯乙烯為單體,借助十二烷基硫酸鈉的乳化作用,在適當(dāng)?shù)臄嚢鑿?qiáng)度下,形成以種子為核心的膠束及其他膠束,構(gòu)成單體為分散相,含乳化劑的水溶液為連續(xù)相的水包油型分散體系。在催化劑過硫酸鉀作用下,進(jìn)行鏈引發(fā)、鏈增長及鏈終止,完成聚合反應(yīng),得到PVC乳液。

        1.2 生產(chǎn)P450型糊樹脂的主要原料和助劑簡介

        1.2.1 氯乙烯(VCM)

        氯乙烯(VCM)是生成樹脂的重要單體,為無色、易液化氣體。沸點(diǎn)-13.9℃,閃點(diǎn)-78℃,自燃溫度472℃,微溶于水,易溶于乙醇、乙醚、丙酮等多數(shù)有機(jī)溶劑。氯乙烯是有毒物質(zhì),它與空氣形可成爆炸混合物,爆炸極限3.6%~31%,在加壓下更易爆炸。

        生產(chǎn)中合格的VCM單體指標(biāo)包括:VCM含量≥99.9%;水分含量≤200 μg/g;鐵含量≤2 μg/g;酸堿含量≤2 μg/g;1,3 丁二烯含量≤2 μg/g。

        1.2.2 脫鹽水

        作為聚合反應(yīng)的分散介質(zhì),生產(chǎn)中使用的脫鹽水主要指標(biāo):pH值控制在6~8;氯根含量≤10 mg/L;總硬度≤5 mg/L;導(dǎo)電率≤20 μs/cm。

        1.2.3 乳化劑

        乳化劑是聚合工藝中主要組分之一,雖然它不參加化學(xué)反應(yīng),可在乳液聚合過程中卻起著非常重要的作用。

        (1)降低表面張力與界面張力作用;

        (2)乳化、分散作用;

        (3)增溶作用與形成膠束生成乳膠粒。在乳液聚合中乳液體系的穩(wěn)定性是非常重要的,乳化劑的加入量將直接影響整個(gè)反應(yīng)體系的穩(wěn)定性。

        生產(chǎn)中常用的乳化劑是十二烷基硫酸鈉(LSN)。主要指標(biāo)有:干燥失重≤6%;乙醇不溶物≤5%;石油醚萃取物≤2%;活性物≥88%。

        1.2.4 催化劑(過硫酸鉀K2S2O8)

        催化劑是能夠提供一個(gè)較低的活化能,加速了聚合反應(yīng)的發(fā)生。生產(chǎn)中常用過硫酸鉀作為催化劑,主要指標(biāo)有:K2S2O8含量≥99.5%;活性氧含量≥5.9%。

        1.3 主要工藝流程簡述

        生產(chǎn)P450型糊樹脂的工藝流程示意圖見圖1,主要由聚合反應(yīng)、VCM回收及乳漿輸送、干燥等工序構(gòu)成。

        圖1 糊樹脂工藝流程示意圖

        1.3.1 聚合反應(yīng)

        將無離子水送入熱水槽,經(jīng)蒸汽加熱到75℃左右,由熱水泵經(jīng)過濾器打入聚合釜。

        自氯乙烯裝置送來的新鮮氯乙烯單體通過輸送泵按反應(yīng)過程中的加料量直接送入聚合釜。

        熱工藝水加入聚合釜后,緩慢投入緩沖劑和活性劑等。然后封閉聚合釜,保持釜內(nèi)真空。種子乳夜從種子流量計(jì)量槽加入釜內(nèi),氯乙烯、催化劑、乳化劑通過流量控制器連續(xù)加入聚合釜,聚合熱通過夾套冷卻水和冷凝器除去,以保持恒溫反應(yīng)。當(dāng)加入定量的氯乙烯單體后,回流冷凝器內(nèi)停冷卻水以使釜內(nèi)溫度升高,通過冷凝器旁路操作,使聚合轉(zhuǎn)化率達(dá)到85%~90%后停止聚合反應(yīng)。聚合反應(yīng)結(jié)束后,向聚合釜內(nèi)加入混合劑,再將釜內(nèi)乳液送入卸料槽,待釜內(nèi)物料卸空后,再對釜內(nèi)VCM進(jìn)行回收。

        1.3.2 VCM回收及乳漿輸送

        將經(jīng)過蒸汽過濾器后的蒸汽直接噴入卸料槽的乳液中,保持卸料槽內(nèi)乳液溫度在53~63℃內(nèi)。乳液中殘留氯乙烯通過卸料槽上的消泡器、乳液回收貯槽和回收氯乙烯氣體分離器來進(jìn)行回收。當(dāng)卸料槽壓力下降至規(guī)定值后開始真空回收,通過真空泵和回收氯乙烯密封水槽將回收氯乙烯送至氣柜。經(jīng)過回收后的乳液經(jīng)塊狀乳液粉碎機(jī)機(jī)械粉碎后通過乳液輸送泵送入乳漿貯槽。

        1.3.3 干燥工序

        乳漿貯槽中的乳液經(jīng)乳液粉碎機(jī)和干燥加料泵進(jìn)入噴霧干燥器,霧化后的乳液由干燥主風(fēng)機(jī)送出并經(jīng)空氣加熱器的熱空氣進(jìn)行干燥,干燥后的樹脂送入袋式過濾器將樹脂與空氣分離。樹脂通過樹脂輸送器和磨粉機(jī)加料斗經(jīng)旋轉(zhuǎn)加料閥送入磨粉機(jī),在干燥過程中凝集形成的顆粒。磨粉后的樹脂與空氣一起進(jìn)入磨粉袋式過濾器,成品進(jìn)入成品料倉經(jīng)包裝機(jī)自動(dòng)稱量包裝。

        1.4 糊樹脂熱反沖的概念及作用

        氯乙烯停加30 min后,當(dāng)聚合釜內(nèi)壓力比釜內(nèi)溫度所對應(yīng)的飽和蒸氣壓低0.1 MPa以上時(shí),或當(dāng)聚合反應(yīng)總熱量大于熱反沖值(反應(yīng)溫度為57℃)時(shí)有熱反沖趨勢。通過熱反沖,使釜內(nèi)在恒定溫度下VCM單體轉(zhuǎn)化率達(dá)到最高值,所以說熱反沖階段為生產(chǎn)糊樹脂最為關(guān)鍵的階段。

        熱反沖就是在聚合釜反應(yīng)中最劇烈的一個(gè)階段,把釜內(nèi)的未完全反應(yīng)的VCM單體轉(zhuǎn)化更完全,減少廢料的生成。

        氯乙烯單體停止加入30 min后釜壓下降,釜溫明顯上漲,達(dá)到飽和蒸氣壓值(詳見表1)出現(xiàn)熱反沖趨勢。瞬時(shí)放熱量逐漸增大時(shí),乳化劑量隨之增加(不得低于120 L/h),催化劑量逐漸減少。當(dāng)釜溫上漲至75℃以后,系統(tǒng)自動(dòng)檢測停止加入催化劑。此時(shí),在1 min內(nèi)系統(tǒng)檢測釜溫下降2℃后,停止加入乳化劑,熱反沖結(jié)束。

        表1 P450型糊樹脂聚合反應(yīng)VCM單體飽和蒸氣壓對應(yīng)表

        2 糊樹脂熱反沖異常狀態(tài)的出現(xiàn)和處理措施

        2.1 提前熱反沖現(xiàn)象及處理措施

        2.1.1 出現(xiàn)提前熱反沖的原因及狀態(tài)

        當(dāng)催化劑量加入過多,導(dǎo)致熱反沖提前。參與反應(yīng)過程中VCM單體總量減少,出現(xiàn)聚合反應(yīng)整體不平衡,單釜產(chǎn)量減少。

        VCM單體在加入后期(加入總量約為13 000 L)過程中即出現(xiàn)釜壓下降,釜溫明顯上漲趨勢,提前進(jìn)入熱反沖階段。

        2.1.2 出現(xiàn)提前熱反沖的處理方法

        當(dāng)出現(xiàn)提前熱反沖現(xiàn)象,應(yīng)停止VCM單體加入,讓系統(tǒng)進(jìn)入熱反沖階段運(yùn)行。手動(dòng)調(diào)節(jié)乳化劑加入量至150 L/h左右,催化劑按照原系統(tǒng)自動(dòng)加入。此法可減少VCM單體過多消耗。

        146家企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核

        工信部網(wǎng)站近日發(fā)布通知稱,工業(yè)和信息化部對2015年認(rèn)定及通過復(fù)核的150家國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)組織開展了復(fù)核評價(jià),其中,146家企業(yè)通過復(fù)核評價(jià)。

        通過2018年復(fù)核評價(jià)的國家技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)包括:金發(fā)科技股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)股份有

        2.2 未出現(xiàn)熱反沖現(xiàn)象及處理措施

        2.2.1 未出現(xiàn)熱反沖的原因及狀態(tài)

        當(dāng)催化劑加入量不足、催化劑濃度不夠、冷凝器堵塞或反應(yīng)過程中放熱量太?。ㄕ7磻?yīng)放熱量為350~450 kJ)。造成氣相冷卻條件不足,氣液轉(zhuǎn)化不平衡,氣相空間不足,產(chǎn)生泡沫較多,聚合反應(yīng)體系不平衡。

        VCM單體停止加入30 min后,釜壓、釜溫均下降,未出現(xiàn)熱反沖趨勢。

        2.2.2 未出現(xiàn)熱反沖的處理方法

        當(dāng)VCM單體停止加入30 min后未出現(xiàn)熱反沖趨勢。按照如下操作步驟進(jìn)行:

        (1)通過提高夾套溫度增加釜內(nèi)溫度至57℃,必要時(shí)通入高溫蒸汽快速提高釜內(nèi)溫度,使釜內(nèi)溫度達(dá)到聚合反應(yīng)的溫度;

        (2)根據(jù)釜溫、釜壓變化情況,將乳化劑加入量手動(dòng)調(diào)為30 L/h,催化劑調(diào)為20 L/h;

        (3)當(dāng)釜內(nèi)氣體體積逐漸增大,釜溫、釜壓上漲時(shí)首先要進(jìn)行排氣泄壓。逐漸打開排氣閥,來調(diào)整排氣速度以減少泡沫夾帶。當(dāng)聚合釜內(nèi)壓力已被完全控制時(shí),達(dá)到飽和蒸氣壓,系統(tǒng)進(jìn)入熱反沖階段。

        3 結(jié)論

        通過對P450型糊樹脂聚合反應(yīng)中熱反沖階段異常狀態(tài)的出現(xiàn)和處理措施,得到以下結(jié)論:

        (1)熱反沖階段是聚合反應(yīng)中最為關(guān)鍵的工藝控制點(diǎn),只有確保物料投入準(zhǔn)確,精心的操作才能使聚合反應(yīng)達(dá)到最佳、合理狀態(tài)。

        (2)根據(jù)釜溫、釜壓的變化,及時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,不僅可避免物料的浪費(fèi),同時(shí)也減少了生產(chǎn)事故的發(fā)生。

        (3)種子乳液聚合反應(yīng)時(shí)乳化劑的加入是連續(xù)的,乳化劑加入量應(yīng)根據(jù)反應(yīng)過程中熱量而確定。在實(shí)際生產(chǎn)過程中,在保證反應(yīng)釜熱量修正系數(shù)不變的情況下,根據(jù)反應(yīng)瞬時(shí)產(chǎn)生的熱量及反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)完成時(shí)的總熱量、乳化劑加入總量等來調(diào)整乳化劑的加入量。限公司、唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司、江蘇恒力化纖股份有限公司、江蘇國望高科纖維有限公司、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份公司、嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司、重慶紫光化工股份有限公司、湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司、沈陽化工研究院有限公司、宜賓天原集團(tuán)股份有限公司等146家企業(yè)。

        收稿日期:2018-04-10

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