羅志文
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司佛山供電局,廣東佛山528000)
在變電站無(wú)人值班工作中,廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)需將變電站中的信號(hào)進(jìn)行采集測(cè)量并送給遠(yuǎn)方的監(jiān)控中心進(jìn)行監(jiān)視,其中變壓器油溫是一個(gè)重要的測(cè)量數(shù)值。在110 kV智慧變等變電站,監(jiān)控中心監(jiān)視到主變油溫在24 h內(nèi)出現(xiàn)劇烈跳變,多次沖破85℃的報(bào)警線(xiàn),甚至達(dá)到131.24℃(運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,105℃需立即降負(fù)荷),而實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)油溫并未超過(guò)50℃。
由于廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)對(duì)油溫信息采集不準(zhǔn)確,造成錯(cuò)誤的越限信息,對(duì)監(jiān)控中心工作造成了嚴(yán)重干擾。為了準(zhǔn)確反映設(shè)備運(yùn)行狀況,避免產(chǎn)生錯(cuò)誤信息,必須盡快改善110 kV智慧變等變電站的廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)對(duì)油溫信息的采集精度。
本文提出了一種新的變壓器測(cè)溫電路饋通端子,通過(guò)用精密度好的電阻器替換現(xiàn)有碳膜電阻,可以解決主變溫度采集準(zhǔn)確度的問(wèn)題,準(zhǔn)確反映設(shè)備運(yùn)行狀況,避免產(chǎn)生錯(cuò)誤信息;而且改造成本較低,效果較好,且效率高,系統(tǒng)改動(dòng)少,影響廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)安全運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)低。
在變電站的廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)中,溫度變送器將變壓器油溫度的測(cè)溫?zé)犭娮栊盘?hào)轉(zhuǎn)換后,輸出一個(gè)與被測(cè)溫度成線(xiàn)性關(guān)系的4~20 mA的直流信號(hào)。該直流信號(hào)在帶有采樣電阻RL的饋通端子上形成直流電壓信號(hào),再接到系統(tǒng)測(cè)控單元部分,實(shí)現(xiàn)溫度信號(hào)的采集。如圖1所示,溫度t的變化會(huì)引起Rt的變化,經(jīng)溫度變送器轉(zhuǎn)換后輸出直流電流I0,在RL上形成U0,接入測(cè)控的直流采集模塊。
圖1 變壓器溫度測(cè)量原理
現(xiàn)有饋通端子如圖2所示,采用的采樣電阻為碳膜電阻,碳膜電阻通過(guò)改變碳膜厚度和長(zhǎng)度,可以得到不同的阻值。
110 kV智慧變的廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)采用許繼電氣FCK-801A/2型號(hào)裝置。廠(chǎng)家提供的直流采集測(cè)量精度為0.5%,精度較低。將廠(chǎng)家提供的測(cè)溫電路進(jìn)行溫度—數(shù)字量輸入輸出試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)與理想溫度—數(shù)字量輸入輸出曲線(xiàn)線(xiàn)性相差較大,如圖3所示。該廠(chǎng)家提供的測(cè)溫電路輸入輸出曲線(xiàn)特性不合格,需要整改。
圖2 現(xiàn)有測(cè)溫電路饋通端子內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖3 溫度—數(shù)字量輸入輸出曲線(xiàn)對(duì)比圖(改造前)
現(xiàn)有的測(cè)溫電路饋通端子采用碳膜電阻,通過(guò)改變碳膜厚度和長(zhǎng)度可以得到不同的阻值,容易制成高阻值的電阻,成本較低,但電性能和穩(wěn)定性較差,隨著碳膜的磨蝕,容易造成電阻值精度下降,影響電力二次測(cè)溫回路的采集精度,這就是造成采集線(xiàn)性差的主要原因。
2.1.1 方案一:將主變測(cè)控屏柜更換為不同廠(chǎng)家的產(chǎn)品
該廠(chǎng)家提供的測(cè)溫電路存在缺陷,更換廠(chǎng)家產(chǎn)品是最直接的方法。但更換主變測(cè)控屏柜需安排主變停電,影響了電網(wǎng)的正常運(yùn)行,而且項(xiàng)目成本高,工期長(zhǎng),需要對(duì)整個(gè)主變間隔重新驗(yàn)收,不建議采用。
2.1.2 方案二:對(duì)廠(chǎng)家的主變測(cè)溫電路進(jìn)行改造
對(duì)主變測(cè)溫電路進(jìn)行改造,可以通過(guò)用精密度好的電阻器替換廠(chǎng)家提供的精密度較差的碳膜電阻,解決110 kV智慧站主變溫度采集準(zhǔn)確度的問(wèn)題,成本較低,效果較好,且效率高,系統(tǒng)改動(dòng)少,影響廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)安全運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)小。故本文采用方案二進(jìn)行改善。
本文提出了一種新的變壓器測(cè)溫電路饋通端子,通過(guò)用精密度好的電阻器替換現(xiàn)有碳膜電阻,可以解決主變溫度采集準(zhǔn)確度的問(wèn)題,準(zhǔn)確反映設(shè)備運(yùn)行狀況,避免產(chǎn)生錯(cuò)誤信息。其基本方案為:
(1)提供一種用于變壓器測(cè)溫電路的端子,其中包括接線(xiàn)端口、高精密饋通電橋、導(dǎo)軌鎖夾、保護(hù)外殼。
(2)如(1)所述的高精密饋通電橋,采用RX70-E型精密線(xiàn)繞電阻器進(jìn)行電壓采集。
(3)如(1)所述接線(xiàn)端口,通過(guò)兩個(gè)端子點(diǎn)(連接兩端各一個(gè))進(jìn)行電勢(shì)分配。
(4)如(1)所述導(dǎo)軌鎖夾,用于將電路饋通端子固定在DIN導(dǎo)軌。
(5)如(1)所述保護(hù)外殼,用于電路饋通端子間進(jìn)行隔離。
下面結(jié)合附圖和實(shí)施例,對(duì)本文所述變壓器測(cè)溫電路饋通端子改進(jìn)測(cè)溫回路的功效作進(jìn)一步詳細(xì)描述。
如圖4所示,該變壓器測(cè)溫電路高精度饋通端子包括:1.饋通電橋;2.RX70-E型精密線(xiàn)繞電阻器;3.回路電纜接線(xiàn)處;4.二導(dǎo)軌鎖夾;5.保護(hù)外殼。
圖4 變壓器測(cè)溫電路高精度饋通端子
溫度變送器將主變油溫的測(cè)溫?zé)犭娮栊盘?hào)轉(zhuǎn)換后,輸出一個(gè)與被測(cè)溫度成線(xiàn)性關(guān)系的4~20 mA的直流信號(hào),通過(guò)3.回路電纜接線(xiàn)處,連接變壓器測(cè)溫電路高精度饋通端子。該直流信號(hào)流過(guò)1.饋通電橋,經(jīng)過(guò)采樣電阻2.RX70-E型精密線(xiàn)繞電阻器形成直流電壓信號(hào),再經(jīng)過(guò)3.回路電纜接線(xiàn)處接到系統(tǒng)測(cè)控單元部分,實(shí)現(xiàn)溫度信號(hào)的采集。
本實(shí)用新型的采集精確度為±0.01%,相比碳膜電阻具有絕緣、耐潮性能好,高穩(wěn)定、高可靠、高精度、低溫漂的特點(diǎn)。測(cè)溫電路進(jìn)行溫度—數(shù)字量輸入輸出試驗(yàn),與理想溫度—數(shù)字量輸入輸出曲線(xiàn)線(xiàn)性相差很少。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)測(cè)試后,對(duì)110 kV智慧變主變壓器油測(cè)溫電路進(jìn)行改造,并對(duì)改造影響進(jìn)行長(zhǎng)期觀察。為了使觀察結(jié)論更加科學(xué)可信,取改造前2016年夏季110 kV智慧站#1主變油溫24 h變化曲線(xiàn),與改造后2017年夏季110 kV智慧站#1主變油溫24 h變化曲線(xiàn)進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。
如圖5所示,對(duì)比后發(fā)現(xiàn):改造后的油溫變化曲線(xiàn)(110 kV智慧站#1主變油溫1 2017-08-17)相比改造前(110 kV智慧站#1主變油溫1 2016-07-23)更加平滑,溫度劇烈跳變、多次越過(guò)溫度報(bào)警限值的現(xiàn)象消失,符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的主變溫度實(shí)際,能準(zhǔn)確反映設(shè)備運(yùn)行狀況,有利于監(jiān)控中心的監(jiān)控工作,現(xiàn)場(chǎng)改善效果良好。
圖5 110 kV智慧站#1主變油溫24 h變化曲線(xiàn)(改善前后對(duì)比)
本文所述的主變測(cè)溫電路改造,用精密度好的電阻器替換現(xiàn)有饋通端子中精密度較差的碳膜電阻,可以有效改善變壓器溫度采集準(zhǔn)確度的問(wèn)題,成本較低,效果較好,且效率高,系統(tǒng)改動(dòng)少,影響廠(chǎng)站端自動(dòng)化系統(tǒng)安全運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)小。相比現(xiàn)有測(cè)溫回路端子,本文改進(jìn)后的端子采集的油溫變化曲線(xiàn)更加平滑,溫度劇烈跳變、多次越過(guò)溫度報(bào)警限值的現(xiàn)象消失,符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的主變溫度實(shí)際,能準(zhǔn)確反映設(shè)備運(yùn)行狀況,更利于電網(wǎng)的監(jiān)控工作。
本文的方案對(duì)原來(lái)的主變測(cè)溫回路改動(dòng)較小,而精密度改進(jìn)效果優(yōu)秀,無(wú)需對(duì)主變安排停電,整改周期短,不影響電網(wǎng)的運(yùn)行;充分利用站內(nèi)原有的自動(dòng)化測(cè)控裝置,不需要更換廠(chǎng)家,免去立項(xiàng)、招投標(biāo)、安排停電等工作,項(xiàng)目實(shí)施的可行性高,實(shí)施后維護(hù)方便;實(shí)施后,可以將采集準(zhǔn)確度由原來(lái)的0.5%提高到0.01%,保證對(duì)主變油溫的監(jiān)控能正常實(shí)現(xiàn),對(duì)變電站油溫采集改善方案的制定有參考意義。