李再亮
摘 要:煤燃燒是造成中國大氣污染的主要原因之一,國家各級部門對燃煤發(fā)電機組的環(huán)保要求以及電廠自身的要求標準越來越高,對影響環(huán)保指標的關鍵設備,如除塵器、吸收塔、燃燒器等進行環(huán)保改造,以降低污染物排放,改善環(huán)保指標,實現(xiàn)優(yōu)于燃氣輪機組排放的"超低"/"超清潔"排放。治理內(nèi)容為:氮氧化物(NOx),二氧化硫(SO2)及粉塵。結合國內(nèi)外現(xiàn)有技術方案及工程實例,對分項技術方案的比選做了研究,對改造經(jīng)濟效益和運行狀況做了詳細的分析。
關鍵詞:污染物;環(huán)保改造;技術方案;經(jīng)濟效益
1 引言
近年來,隨著燃煤電廠超低排放政策的出臺和市場的推動,火電行業(yè)燃煤煙氣污染物控制幾乎得到了快速發(fā)展,通過科技創(chuàng)新、應用最先進的環(huán)保技術,發(fā)展并初步探索了一系列新的大氣污染物控制技術,我國燃煤電廠現(xiàn)有大氣污染治理路線主要為脫硝、除塵和脫硫,每個處理系統(tǒng)獨立設計、安裝與運行管理,但實際運行過程中各裝置存在相互影響、相互制約,因此必須掌握這些影響因素,才可在設計過程中實現(xiàn)煙氣治理系統(tǒng)整體設計,運行和管理過程實現(xiàn)集成管控高效管理;脫硝、除塵和脫硫設施在脫除其自身污染物的同時,對其他污染物均有協(xié)同脫除作用,協(xié)同治理是超低排放設計最主要的理念。
當前國內(nèi)外超低排放改造的主要技術方式包括:旋轉電極電除塵器、低低溫除塵器、濕式電除塵器、吸收塔除塵、管束式除塵裝置、美國巴威托盤、空塔串聯(lián)塔、石灰石粉活性激發(fā)性技術、旋匯耦合高效脫硫、鍋爐低氮燃燒器技術、SCR煙氣脫硝技術等。
2 發(fā)電企業(yè)環(huán)保改造技術路線工程實例介紹
2.1原有環(huán)保實施狀況
某公司四臺60萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機組,同步設計安裝了四套“石灰石—石膏”濕法脫硫裝置。脫硫劑為石灰石,一臺鍋爐配置一座吸收塔,原設計入口SO2濃度1414mg/Nm3(干態(tài))脫硫效率96%。同步配置雙室五電場靜電除塵器,除塵裝置于2006年與主機同步投入使用。鍋爐煙氣流經(jīng)靜電除塵器的五個串聯(lián)電場進行除塵后,由煙囪排出。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原技術,SCR煙氣脫硝裝置,液氨作為還原劑,蜂窩型催化劑2+1形式布置,脫硝效率按85%設計。
2.2 超低排放改造技術路線
改造目標:二氧化硫不大于18mg/Nm3、氮氧化物不大于27mg/Nm3、粉塵不大于2.7mg/Nm3、消除“煙羽”。
2.2.1脫硫系統(tǒng)
脫硫增容改造具體改造為方案:吸收塔漿池加高,增加1臺漿液循環(huán)泵,增加1層漿液噴淋,噴淋層第4層為單向噴嘴,第1、2、3層改造為雙向切線空心噴嘴噴嘴,除霧器更改為2層屋脊+1層管式,吸收塔出口轉45°,除霧器出口煙氣攜帶的水滴(≥20?m)含量低于40mg/Nm3。
2.2.2脫硝系統(tǒng)
采用低氮燃燒器+SCR脫硝提效改造,鍋爐低氮燃燒器改造后鍋爐本體NOx排放濃度≤ 250mg/Nm3,SCR脫硝催化劑三層布置,脫硝出口NOx不大于27mg/Nm3。
2.2.3除塵系統(tǒng):
原有靜電除塵器系統(tǒng)采用第一、第二、第三電場實施高頻電源改造、第五電場原有4臺高壓硅整流變壓器及其控制系統(tǒng)改造為脈沖電源方案,可達到煙塵排放濃度≤20mg/Nm3,并能一定程度上減少微細顆粒排放。在脫硫塔后與煙囪之間增設一臺濕式電除塵器,設備本體布置在脫硫塔出口,脫硫塔排出的煙氣經(jīng)過膨脹節(jié)后進入濕式電除塵器的內(nèi)部電場,設計效率≥90%,最終達到粉塵排放濃度≤2.7mg/Nm3。
2.2.4消除石膏雨和煙羽
增設水媒式換熱器MGGH。在空預器后干式電除塵器前布置MGGH煙氣冷卻器,夏季按將煙氣溫度從125℃降到90℃、冬季按將煙氣溫度從115℃降到90℃設計;在濕式電除塵器之后煙道上布置MGGH煙氣再熱器,利用加熱后的熱媒水加熱脫硫后的凈煙氣,夏季按將煙氣溫度從50℃升到82℃、冬季按將煙氣溫度從50℃升到72℃設計,減輕石膏雨和煙羽現(xiàn)象。
2.3 超低改造后運行情況
改造投入運行后各項指標通過省環(huán)境檢測中心環(huán)保驗收檢測,以及環(huán)保廳監(jiān)測評估技術審查,排放值達到設計要求,主要煙氣污染物排放濃度(煙塵、二氧化硫、氮氧化物)達到燃氣輪機組的排放限值,在通過72小時后的在網(wǎng)運行30天評估期內(nèi),三項主要污染物濃度均遠低于燃氣輪機排放標準允許值,排放限值的達標保證率均達到100%,通過穩(wěn)定性評估。
綜合分析環(huán)??⒐を炇毡O(jiān)測報告、季度性監(jiān)測報告、性能試驗報告、運行報表以及實時CEMS運行數(shù)據(jù),環(huán)保裝置系統(tǒng)投運率、裝置的利用率、主要物料的消耗、脫硫石膏品質滿足性能保證值,各項指標滿足技術要求。
3 環(huán)境影響及經(jīng)濟效益分析
3.1環(huán)境影響分析
超低排放改造實施后,機組煙氣污染物排放值低于燃機的大氣污染物排放標準。NOx、SO2及粉塵年排放量實現(xiàn)大幅度削減,實現(xiàn)減排,對改善區(qū)域環(huán)境有重大貢獻。同時,增設MGGH系統(tǒng),有效的減輕了石膏雨和“煙羽”現(xiàn)象,提高了整體企業(yè)形象。
3.2經(jīng)濟效益分析
根據(jù)國家發(fā)改委、建設部2006年7月頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)及火力發(fā)電工程經(jīng)濟評價導則(DL/T 5435-2009),對超低排放改造的增量資金進行經(jīng)濟效益分析,資本金20%,每臺機組改造工期3個月,項目經(jīng)營期分別按20年和13年計算。年利用小時5500小時。經(jīng)營期20年計算,年總成本為2942萬元,廠用電考慮5.6%,單位售電成本9.44元/MWh;經(jīng)營期13年計算,年總成本為3358萬元,單位售電成本10.78元/MWh。
4 總結
針對超低排放改造眾多技術方案,選擇前時應對各方案的應用效果進行論證,制定詳細調(diào)研目標和計劃,對系統(tǒng)性問題進行評估和深入研究,包括:超低排放的環(huán)境效益、經(jīng)濟效益及其對技術的影響、系統(tǒng)及設備的可靠性、資源節(jié)約或消耗情況、可能產(chǎn)生的二次污染及應對措施、超低排放補貼潛在實施效果等。應選用既能減少煙塵、二氧化硫、氮氧化物等的排放,又要盡量避免氨逃逸、二氧化碳和三氧化硫排放增加等現(xiàn)象,同時考慮成本降低問題。目前,關于SO3及氨逃逸的環(huán)境影響尚無法精確評判,燃煤電廠超低排放改造還會增加二氧化碳排放。此外,液氨、催化劑等原材料生產(chǎn)的全生命周期污染物排放也需系統(tǒng)測算和通盤考量。選擇避免環(huán)境效益差、經(jīng)濟代價大、能源消耗高、二次污染多的環(huán)保改造方案對發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟效益至關重要。
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