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        提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的方法研究

        2018-08-20 06:37:58付玉佳大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠
        石油石化節(jié)能 2018年7期
        關(guān)鍵詞:皮帶輪口井采油廠

        付玉佳(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)

        抽油機(jī)井系統(tǒng)效率是衡量機(jī)采井綜合管理水平的一項(xiàng)指標(biāo),它不但反應(yīng)機(jī)采井能耗情況,而且體現(xiàn)抽油機(jī)井的生產(chǎn)狀況及機(jī)、泵、參數(shù)等的匹配狀態(tài)。采油廠2011—2015年節(jié)能管理潛力逐漸變小,系統(tǒng)效率上升速度變緩,單純依靠投資換效益的做法可行性差,必須對(duì)抽油機(jī)井系統(tǒng)效率進(jìn)行精細(xì)化管理。2016年抽油機(jī)井平均系統(tǒng)效率31.85%,其中低于20%的井963口井,較其他開(kāi)發(fā)條件相近的采油廠相比還有上升空間。

        1 目標(biāo)提出

        根據(jù)采油廠抽油機(jī)井產(chǎn)液?jiǎn)魏呐c系統(tǒng)效率關(guān)系曲線,當(dāng)系統(tǒng)效率低于20%時(shí),產(chǎn)液?jiǎn)魏募眲∩仙?,?dāng)系統(tǒng)效率大于20%時(shí),產(chǎn)液?jiǎn)魏木徛档?,如果將系統(tǒng)效率從20%提高到32%,產(chǎn)液?jiǎn)魏膶?0 kWh/t降低到7 kWh/t,提高系統(tǒng)效率的同時(shí)在一定程度上降低采油成本。理想狀態(tài)下抽油系統(tǒng)能耗節(jié)點(diǎn)效率見(jiàn)表1。

        對(duì)采油廠2011—2015年抽油機(jī)井系統(tǒng)效率進(jìn)行了調(diào)查,結(jié)合抽油機(jī)節(jié)點(diǎn)分析理論,分析采油廠系統(tǒng)效率提升潛力。系統(tǒng)效率低的問(wèn)題統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

        抽油機(jī)能耗節(jié)點(diǎn)分析:抽油機(jī)井系統(tǒng)效率總體分為地面效率和井下效率兩部分,懸繩器以上包括電動(dòng)機(jī)、皮帶、減速箱及四連桿機(jī)構(gòu)4個(gè)能耗節(jié)點(diǎn);懸繩器以下包括盤(pán)根盒、抽油桿、抽油泵和井下管柱等4個(gè)能耗節(jié)點(diǎn)[1]。目標(biāo)值確定依據(jù)見(jiàn)表3。

        表2 抽油機(jī)井系統(tǒng)效率統(tǒng)計(jì)

        表3 2016年目標(biāo)值確定依據(jù)

        從以上數(shù)據(jù)可以看出,參數(shù)無(wú)法調(diào)整和工況差影響累計(jì)百分比為91.13%,為癥結(jié)問(wèn)題。通過(guò)節(jié)點(diǎn)分析計(jì)算,抽油機(jī)井系統(tǒng)效率有0.27%的上升空間,所以把目標(biāo)設(shè)定為抽油機(jī)井系統(tǒng)效率值由31.85%提高到32.12%。

        2 影響因素分析

        2.1 曲柄平衡能耗高

        曲柄平衡是將平衡塊加在曲柄上,工作時(shí),由懸點(diǎn)載荷和平衡重在曲柄軸(減速器輸出軸)上造成的扭矩與電動(dòng)機(jī)輸給曲柄軸的扭矩相平衡。截止到2015年底,采油廠2956口抽油機(jī)井采用曲柄平衡的井1959口,占總井?dāng)?shù)的66.27%,統(tǒng)計(jì)曲柄平衡抽油機(jī)井平均系統(tǒng)效率25.66%,相比復(fù)合平衡抽油機(jī)井,系統(tǒng)效率低8.1%。

        2.2 皮帶打滑

        抽油機(jī)井皮帶是傳輸動(dòng)力的重要環(huán)節(jié),皮帶打滑與皮帶和皮帶輪接觸面積、皮帶松緊度2個(gè)因素有關(guān),抽油機(jī)皮帶打滑直接影響皮帶使用壽命、耗電量、系統(tǒng)效率。

        2015年采油廠皮帶平均使用天數(shù)102天。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)效率低于20%的井進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,其中85口井皮帶打滑,這些井皮帶平均使用壽命79天,低于全廠平均水平。通過(guò)對(duì)這些井進(jìn)行測(cè)試,皮帶平均傳動(dòng)效率88.81%,平均系統(tǒng)效率25%。皮帶打滑使得抽油機(jī)井的傳動(dòng)效率變低,能耗提高,影響系統(tǒng)效率。

        2.3 電動(dòng)機(jī)匹配不合理

        通過(guò)對(duì)采油廠系統(tǒng)效率低于20%的井963口井電動(dòng)機(jī)匹配情況進(jìn)行調(diào)查,其中功率利用率低于15%或高于50%的井314口井,通過(guò)分析匹配不合理井共計(jì)198口井,其中電動(dòng)機(jī)型號(hào)偏大83口井,型號(hào)偏小115口井。

        針對(duì)匹配不合理的198口井進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,通過(guò)測(cè)試得出電動(dòng)機(jī)型號(hào)偏大抽油機(jī)井平均系統(tǒng)效率17.52%、偏小抽油機(jī)井平均系統(tǒng)效率15.47%,低于全廠平均水平[2]。能耗數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

        3 實(shí)施對(duì)策及效果

        3.1 針對(duì)曲柄平衡,采取平衡改造的措施

        采油廠常規(guī)抽油機(jī)井多采用曲柄平衡方式,通過(guò)分析,曲柄平衡抽油機(jī)井存在負(fù)扭矩、能耗大、系統(tǒng)效率低的問(wèn)題。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,提出二次平衡改造和安裝輔助平衡裝置的對(duì)策[3]。

        1)進(jìn)行常規(guī)抽油機(jī)井下偏杠鈴改造。下偏杠鈴抽油機(jī)采用復(fù)合平衡方式。節(jié)能原理:當(dāng)驢頭懸點(diǎn)載荷最大時(shí),游梁平衡重力臂最長(zhǎng),抽油機(jī)驢頭懸點(diǎn)載荷最小時(shí),游梁平衡重力臂變短,使抽油機(jī)具有良好的平衡效果。

        2017年累計(jì)實(shí)施150口井,平均有功功率由9.64 kW下降到8.23 kW,節(jié)電率達(dá)到14.63%,平均日節(jié)電量33.84 kWh,百米噸液耗電下降了0.03 kWh,系統(tǒng)效率提高了2.12%,節(jié)電效果明顯。

        2)安裝抽油機(jī)自動(dòng)平衡裝置。抽油機(jī)自動(dòng)平衡裝置安裝在游梁的尾部,抽油機(jī)驢頭載荷不變時(shí),驢頭上下運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生慣性,帶動(dòng)擺錘鐘擺式前后擺動(dòng),使游梁前后載荷接近平衡。驢頭載荷改變時(shí),根據(jù)電流變化、控制系統(tǒng)發(fā)出指令,輔助電動(dòng)機(jī)啟動(dòng),拖動(dòng)擺錘前后自由擺動(dòng),把改變的驢頭載荷再次平衡掉。抽油機(jī)正常運(yùn)行時(shí),擺錘前后自由擺動(dòng)各30°,驢頭載荷改變,擺錘擺動(dòng)角大于30°,油井措施后,載荷恢復(fù),擺錘恢復(fù)鐘擺式前后自由擺動(dòng)[4]。

        2017年累計(jì)實(shí)施20口井,平均有功功率由12.41 kW下降到10.51 kW,節(jié)電率達(dá)到15.32%,平均日節(jié)電量45.62kWh,百米噸液耗電下降了0.1kWh,系統(tǒng)效率提高了6.17%,節(jié)電效果明顯。

        3.2 調(diào)整皮帶松緊度及更換皮帶輪

        皮帶輪打滑會(huì)降低抽油系統(tǒng)的傳動(dòng)效率,在一定程度上增加了能耗,降低了系統(tǒng)效率。對(duì)于皮帶松致使皮帶輪打滑的156口井,采取調(diào)整皮帶松緊度的方法;對(duì)于皮帶輪槽磨損引起皮帶輪打滑的29口井采取更換皮帶輪的措施。

        在生產(chǎn)實(shí)踐中,判斷抽油機(jī)皮帶是否松,采用的是單手用力扭轉(zhuǎn)皮帶,皮帶扭轉(zhuǎn)45°角左右為松緊合適,如果扭轉(zhuǎn)皮帶超過(guò)45°角比較多,則是皮帶松。調(diào)整皮帶松緊度操作方法:停運(yùn)抽油機(jī),將抽油機(jī)停放在上始點(diǎn),拉緊剎車(chē),拉開(kāi)控制箱內(nèi)空氣開(kāi)關(guān)。松開(kāi)電動(dòng)機(jī)頂絲和電動(dòng)機(jī)固定螺絲,調(diào)整皮帶到合適松緊度,同時(shí)要滿足2個(gè)皮帶輪達(dá)到“四點(diǎn)一線”,擺正電動(dòng)機(jī),緊固電動(dòng)機(jī)螺絲和電動(dòng)機(jī)頂絲,起抽抽油機(jī)。

        換皮帶輪操作方法:停運(yùn)抽油機(jī),將抽油機(jī)停放在上始點(diǎn),拉緊剎車(chē),拉開(kāi)控制箱內(nèi)空氣開(kāi)關(guān)。松開(kāi)電動(dòng)機(jī)頂絲和電動(dòng)機(jī)固定螺絲,向前推移電動(dòng)機(jī),卸掉抽油機(jī)皮帶。用皮帶輪拉拔器卸下皮帶輪,安裝新皮帶輪,安裝皮帶,調(diào)整大小皮帶輪“四點(diǎn)一線”,緊固電動(dòng)機(jī)螺絲和電動(dòng)機(jī)頂絲,起抽抽油機(jī)。2017年累計(jì)調(diào)整皮帶松緊度156口井,更換皮帶輪29口井,皮帶平均壽命達(dá)到126天,抽油機(jī)系統(tǒng)效率達(dá)到34.3%[5]。

        表4 電動(dòng)機(jī)型號(hào)偏大、偏小抽油機(jī)井生產(chǎn)能耗數(shù)據(jù)

        3.3 采取電動(dòng)機(jī)合理匹配措施

        抽油機(jī)的凈扭矩在一個(gè)工作循環(huán)中,有較高的“峰值”和較深的負(fù)向“谷值”,即有較大的“負(fù)扭矩”。扭矩波動(dòng)很大,抽油機(jī)平衡效果不佳。從能耗角度講,凈扭矩波動(dòng)大勢(shì)必加大功率而增大能耗;從動(dòng)力角度講,為了保證抽油機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),峰值扭矩高,勢(shì)必要選用較大的電動(dòng)機(jī),這種大電動(dòng)機(jī)、大峰值電流的配套方案,必將導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)自身?yè)p耗和電路損耗的增加。為此,研究抽油機(jī)運(yùn)行規(guī)律,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)工作實(shí)際,制定抽油機(jī)井電動(dòng)機(jī)匹配原則。根據(jù)電動(dòng)機(jī)選型原則,對(duì)376口電動(dòng)機(jī)匹配不合理抽油機(jī)井進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而有效降低裝機(jī)功率,提高系統(tǒng)效率。

        1)優(yōu)化設(shè)計(jì),更換節(jié)能電動(dòng)機(jī)。根據(jù)抽油機(jī)井電動(dòng)機(jī)匹配的原則,對(duì)電動(dòng)機(jī)選型不合理的376口抽油機(jī)井進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),利用油田公司資金進(jìn)行節(jié)能電動(dòng)機(jī)的合理匹配。永磁同步電動(dòng)機(jī)和高轉(zhuǎn)差率電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)和最大轉(zhuǎn)矩均大于Y系列電動(dòng)機(jī)的,因此永磁同步電動(dòng)機(jī)可以代替比他大1~2個(gè)功率等級(jí)的Y系列電動(dòng)機(jī);雙功率電動(dòng)機(jī)是以大功率啟動(dòng),小功率運(yùn)行[6]。節(jié)能電動(dòng)機(jī)替換常規(guī)電動(dòng)機(jī)頻率選擇見(jiàn)表5。

        表5 節(jié)能電動(dòng)機(jī)替換常規(guī)電動(dòng)機(jī)功率選擇

        2)應(yīng)用高轉(zhuǎn)差電動(dòng)機(jī)。2017年在采油廠安裝高轉(zhuǎn)差電動(dòng)機(jī)150口,安裝后單井平均日耗電由265.95 kWh下降到235.94 kWh,下降30.01 kWh,平均有功節(jié)電率為11.28%,功率利用率達(dá)到31.2%,系統(tǒng)效率由22.52%上升到26.04%,系統(tǒng)效率提高3.52%。

        3)應(yīng)用永磁電動(dòng)機(jī)。2017年在采油廠安裝稀土永磁電動(dòng)機(jī)134口,安裝后單井平均日耗電由288.2 kWh下降到242.5 kWh,下降45.7 kWh,平均有功節(jié)電率為15.82%,功率利用率達(dá)到31.3%,系統(tǒng)效率由24.81%上升到29.77%,系統(tǒng)效率提高4.96%。

        4 結(jié)論

        截至2017年12月,采油廠共治理低系統(tǒng)效率抽油機(jī)井640口,治理后抽油機(jī)井系統(tǒng)效率達(dá)到32.73%,完成了預(yù)定指標(biāo)。按平均單井日節(jié)電35kWh計(jì)算,年節(jié)電規(guī)模817.6×104kWh,除去改造等成本2017年累計(jì)獲得經(jīng)濟(jì)效益387.04萬(wàn)元。有效提高了抽油機(jī)的系統(tǒng)效率,大幅提高機(jī)采井綜合管理水平。

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