蔣 輝,綦宗超,宋學恩,姬愛青
(濰柴重機股份有限公司 濱海鑄造廠,山東濰坊 261108)
我廠流水線生產(chǎn)的中速機灰鐵飛輪,近期出現(xiàn)大量凹坑缺陷,其深度多數(shù)在3mm以上,個別嚴重的超過5mm,導致報廢(見圖1),已影響我廠生產(chǎn)成本及訂單交付,縮陷問題亟需解決。
圖1 飛輪上平面縮陷缺陷
毛坯輪廓尺寸?702 mm×133 mm,最小壁厚46mm;毛坯重量:245kg;材質(zhì) HT250;硬度(190~240)HBW;金相組織以A型石墨為主,允許少量B型,片長不小于4級,珠光體含量≥98%;時效處理。鑄件結(jié)構(gòu)見圖2。
(1)造型:使用堿性酚醛樹脂自應砂,在流水線上生產(chǎn),一箱兩件(見圖2);
該澆注系統(tǒng)為封閉式澆注系統(tǒng),截面比∑A直∶1.64∶2.05∶1,內(nèi)澆道為阻流截面積。
圖2 飛輪工藝簡圖
表1 鐵水成分 ωB/%
(2)熔煉:鐵水成分見表1。
(3)澆注:初澆溫度 1350~1360℃,一包澆注兩箱。
如圖1中所示,缺陷表現(xiàn)為鑄件上平面凹坑,有些凹坑中有少量“鐵豆”,且在拋丸前,凹坑內(nèi)有涂料層,“鐵豆”沒有涂料層。經(jīng)以上分析,凹坑是鐵水自澆注溫度降至合金結(jié)晶溫度時產(chǎn)生的體積虧損[1,2],而“鐵豆”是鑄件凝固縮陷后期石墨析出膨脹,擠出來的鐵水,因而沒有涂料層,故此缺陷為縮陷。
(1)碳當量偏低,鐵水屬于亞共晶區(qū),準固相區(qū)溫度范圍較寬,則其凝固收縮較大[3]。
(2)澆注溫度偏高,則鐵水從澆注溫度至液相線溫度范圍較寬,故其液態(tài)收縮較大[3]。
(3)砂型剛度不足,在澆注過程中,鑄型漲大變形,引起體積虧損[1]。
(4)澆注系統(tǒng)不合理:
1)阻流截面積在內(nèi)澆道處,內(nèi)澆道處鐵水流動速度過快,導致鐵水充型極不平穩(wěn),在澆注末期溢流冒口中已有鐵水溢出,停止?jié)沧⒑螅好娲蠓陆?,降低澆注系統(tǒng)的液態(tài)補縮能力。
2)單個內(nèi)澆道高度較小,內(nèi)澆道封閉過快,不能為鑄件在液態(tài)收縮時,提供鐵水補充。
(1)適當提高碳當量:將C含量由3.25%提高至3.3%,一方面可減少液態(tài)收縮,另一方面增大石墨膨脹。
(2)降低澆注溫度:將澆注溫度降至1350℃,可減少液態(tài)收縮,并在澆注區(qū)增加攝像頭,嚴格控制澆注溫度,同時安排飛輪集中澆注,避免澆注完其他鑄件后鐵水溫度過高需長時間降溫的問題,盡量避免人為因素的影響。
(3)增加澆注溢流量,以抵消因澆注過程中充型不平穩(wěn),液面大幅下降的影響。
(4)提高鑄型強度:砂型震實時間由15s延長至25s,加強舂實砂型。
(5)利用Magma模擬軟件,優(yōu)化澆注系統(tǒng)。
1)在直澆道與橫澆道之間設計阻流結(jié)構(gòu),即將澆注系統(tǒng)改為封閉開放式,阻流結(jié)構(gòu)之后為開放式,鐵水流動比較平穩(wěn),內(nèi)澆道流速由約200cm/s降至約 80cm/s,見圖 3。
2)將環(huán)形橫澆道改為3/4圓環(huán),并在末端設計集渣結(jié)構(gòu),使橫澆道中鐵水進一步平穩(wěn)。
3)將內(nèi)澆道高度由5mm改為8mm,寬度適當減小,延長內(nèi)澆道凝固時間,提高內(nèi)澆道在澆注后的液態(tài)補縮作用。
采取措施后,生產(chǎn)約100件飛輪,鑄件表面平整無縮陷,該問題已得到解決。
圖3 Magma軟件模擬情況對比
事實證明通過適當提高碳當量,降低澆注溫度,提高砂型強度,增加溢流量,采用平穩(wěn)充型的澆注系統(tǒng),高度較高的內(nèi)澆道,可有效解決飛輪縮陷問題。其成功經(jīng)驗為今后解決類似問題提供一定的參考。