吳良宇,汪昊藍(lán)
泵站輔機系統(tǒng)主要包括油系統(tǒng)、氣系統(tǒng)、技術(shù)供水系統(tǒng)以及排水系統(tǒng),是保證泵站安全、經(jīng)濟運行所不可缺少的重要組成部分。技術(shù)供水系統(tǒng)主要是向主機組及其輔助設(shè)備供應(yīng)冷卻潤滑水,如同步電動機的空氣冷卻器冷卻用水、推力軸承和上下導(dǎo)軸承的油冷卻器冷卻用水、水泵油導(dǎo)軸承的密封潤滑水和水泵橡膠軸承的潤滑用水等,其中冷卻用水量約占全部技術(shù)供水量的85%左右[1],冷卻水供應(yīng)既要保證持續(xù)供給,又要滿足設(shè)備冷卻要求。目前,傳統(tǒng)冷卻水系統(tǒng)存在冷卻水雜質(zhì)多、管路易淤堵、管路復(fù)雜、冷卻效果不穩(wěn)定等問題,影響機組安全運行[2]。皂河抽水站在檢查時發(fā)現(xiàn)也存在這些問題,為了優(yōu)化供水系統(tǒng),提高供水穩(wěn)定性與可靠性,改善機組運行條件,保障機組安全運行,擬采用冷水機組[3]對系統(tǒng)進行更新改造。
江蘇省皂河抽水站(以下簡稱皂河站)位于江蘇省宿遷市皂河鎮(zhèn)北5 km處,東臨中運河、駱馬湖,西接邳洪河、黃墩湖,是南水北調(diào)工程的第六梯級站,安裝2臺6HL-70立式全調(diào)節(jié)導(dǎo)葉式混流泵,單臺設(shè)計流量為100 m3/s,抽水能力200 m3/s,配用TL7000-80/7400型立式同步電動機,單機功率7 000 kW,總裝機容量14 000 kW。
目前,皂河站技術(shù)供水方式為聯(lián)合供水方式,3臺技術(shù)供水泵,兩臺工作,一臺備用,從下游引河河道取水,經(jīng)供水泵加壓后送至供水母管,然后經(jīng)濾水器LD-250后通過管網(wǎng)的干管、支管分送至各機組的電動機空氣冷卻器、上導(dǎo)軸承和推力下導(dǎo)軸承的油冷卻器、水導(dǎo)軸承油冷卻器和主軸密封用水。管道中裝有壓力表、電接點、示流信號器和各種水表,用以監(jiān)視供排水管路的水壓、水流。供水系統(tǒng)見圖1。
圖1 皂河站供水系統(tǒng)圖
皂河站在2012年更新改造工程實施時,對所有供水管路進行了更換,但是在2017年3月2日進行的汛前檢查時發(fā)現(xiàn)示流信號計處管路淤堵嚴(yán)重(見圖2),管路淤堵易導(dǎo)致供水管水壓力達不到要求,影響冷卻效果,危及機組安全運行。
圖2 管路淤堵情況
經(jīng)分析,管路淤堵主要原因為以下幾點:
(1)供水水源為下游引河河道,引河河道內(nèi)水源泥沙含量高、雜物及水生生物較多,雖然取水口處裝有蓮蓬頭,管路中有濾水器進行過濾,但是并不能完全濾清水流,機組長期運行造成管路淤堵;
(2)示流信號計內(nèi)機構(gòu)阻水造成水流流態(tài)變化形成淤堵,時間一長會加重,甚至?xí)斐烧麄€管路淤堵。
此外,供水水源的水溫受外界環(huán)境影響,波動大,造成冷卻效果極不穩(wěn)定,影響機組安全運行。
如果要解決這些問題,唯一途徑是改變水源,減少泥沙和雜物含量,穩(wěn)定水溫,但是在目前這種取水方式下是不可能實現(xiàn)的,因而可以考慮在冷卻水系統(tǒng)中使用冷水機組,利用冷卻水可循環(huán)使用的特點,采用循環(huán)供水方式[4],通過系統(tǒng)內(nèi)安裝的冷水機組帶走機組運行時產(chǎn)生的熱量,達到有效散熱冷卻的目的,從而改善機組運行條件。
江蘇省泗陽第二抽水站原技術(shù)供水系統(tǒng)由于水源水質(zhì)不佳,經(jīng)常導(dǎo)致供水系統(tǒng)管道阻塞,致使供水管水壓力達不到要求,供水量不足,影響機組冷卻效果,其幾經(jīng)技術(shù)改造最終采用了風(fēng)冷冷水空調(diào)機組供水與廊道清水循環(huán)供水的改造方案,極大改善了機組的運行條件,提高了技術(shù)供水的安全性和可靠性。睢寧二站在技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計時,對比之后選擇封閉循環(huán)式技術(shù)供水方式,將循環(huán)使用的冷卻水加壓后至冷水機組冷卻,再供給各個需水對象[5]。
在參考了一些大型泵站的技術(shù)供水系統(tǒng)改造方案之后[6-8],皂河站為了解決管路淤堵問題,擬在供水系統(tǒng)中增加ZWLQ-30軸瓦冷卻機組,改用封閉循環(huán)式供水方式,對冷卻水系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。下面從皂河站主機組冷卻用水量和發(fā)熱量兩方面進行分析,研究冷卻水系統(tǒng)改造方案的可行性。下表是單臺機組設(shè)計用水量表。
根據(jù)表1,可知單臺主電機合計冷卻水流量226.5 m3/h,按進水溫度26℃,出水為28℃,進出水溫差2℃計算,需冷量=226.5×(28-26)/0.86=526.75 kW。皂河站有2臺機組,共需制冷量1 053.50 kW,機組冷卻水流量為453 m3/h。
表1 單臺機組各項用水量表
為了準(zhǔn)確測量單臺機組實際用水量,在1#主機組管道上安裝水表,測量出實際用水量見表2,并同時記錄2臺機組相應(yīng)時段進水溫度和出水溫度,溫度記錄見表3。
根據(jù)表2機組運行時測量數(shù)據(jù),可知各部位用水量:上油缸約2 m3/h,下油缸28 m3/h,空冷器120 m3/h,水導(dǎo)軸承4 m3/h,單臺合計154 m3/h。根據(jù)表3現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)可知,溫差在0.6℃~2.2℃之間,平均溫差在1.03℃~1.54℃,取最大平均值1.54℃計算,單臺機組需制冷量=154×1.54/0.86=275.76 kW,2臺合計所需制冷量551.52 kW。
表2 1#主機組實際用水量統(tǒng)計表(單位:m3)
表3 機組實測進水、出水溫度記錄(℃)
根據(jù)電機效率參數(shù)(見表4),電機在80%時輸出功率時效率為94.8%,電機額定功率為7 000 kW,計算得出單臺電機的熱損耗為364 kW。而實際運行時,機組功率達不到額定功率,根據(jù)多年機組運行數(shù)據(jù)分析,在機組流量達到額定流量100 m3/s時,電機功率在5 700~6 000 kW之間,取上限6 000 kW,所以單臺電機的熱損耗=6 000×(1-94.8%)=312 kW,2臺電機的熱損耗為624 kW。
通過以上分析計算,在實際運行時2臺主機組冷卻水流量為308 m3/h,所需制冷量要達到624 kW。
ZWLQ-30軸瓦冷卻機組在環(huán)境溫度35℃時,進水溫度25℃,出水溫度22℃情況下,機組制冷量為117 kW,水流量為29 m3/h。采用6臺機組時,制冷量為702 kW,流量174 m3/h,能滿足皂河站主機組冷卻要求。
表4 皂河站主電機效率參數(shù)表
需要說明以下幾點。
(1)冷卻水流量問題,雖然6臺冷水機組總流量為174 m3/h,小于目前實際用水量,但是由于是強制循環(huán)冷卻,帶走機組發(fā)熱量是沒有問題的。
(2)管道和冷卻器要充分沖洗,安裝在油缸中的冷卻器和部分不可拆卸的預(yù)埋管道必須進行充分沖洗。
(3)夏季機組高溫運行時,要適當(dāng)提高冷水機組出水溫度以減少冷凝水;冬天機組不運行時,要打開排水閥排盡管道和機組內(nèi)循環(huán)水以避免由于氣溫下降等原因使管道等元件被凍壞。
(4)管道要采用一定的保溫和防腐措施。
(5)為保證冷卻供水可靠性,冷水機組帶有備用機組,其特點是進出水溫度可以控制和調(diào)節(jié),冷水機組進出水溫差不低于5℃。
改造后的冷卻水系統(tǒng)由循環(huán)供水裝置和冷水機組兩大部分組成[9]。
3.2.1 循環(huán)供水裝置
循環(huán)供水裝置主要由穩(wěn)流罐及相關(guān)測控附件、立式多級離心泵(2臺,一用一備)、電器控制柜、管路和測量附件、閥門等組成,由一個公共安裝底座連成一個整體模塊,所有管道、閥門均采用不銹鋼材質(zhì)。
循環(huán)供水裝置用于提供冷卻水,冷卻水經(jīng)另外配置的ZWLQ-30軸瓦冷卻機組進行冷卻,冷卻后的冷卻水進入冷卻水管,以達到降溫的目的。
穩(wěn)流罐:穩(wěn)流罐內(nèi)置真空抑制器和低水位傳感器,外接電磁補水閥,系統(tǒng)循環(huán)水量增大時起到調(diào)節(jié)和補償水量的作用,穩(wěn)流罐在系統(tǒng)正常運行時為全封閉裝置,回水管內(nèi)的水壓可以疊加到水泵的進水端,起到節(jié)能的效果;在低水位傳感器感應(yīng)到罐內(nèi)水位降低時,外接電磁補水閥打開,對系統(tǒng)進行補水。真空抑制器在罐內(nèi)水位降低、沒有水補償時,與大氣接通,防止管內(nèi)出現(xiàn)負(fù)壓。
立式多級離心泵:系統(tǒng)設(shè)置2臺水泵,一用一備,為冷卻系統(tǒng)提供冷卻水。每臺泵的出口裝有止回閥,系統(tǒng)正常運行時,對應(yīng)的止回閥打開,另一臺水泵的止回閥為關(guān)閉狀態(tài),防止水回流到備用泵。
圖3 循環(huán)供水裝置
電氣控制柜:系統(tǒng)中冷卻水溫度、壓力、流量傳感器信號傳到控制柜??刂乒裨O(shè)有現(xiàn)場顯示儀表、按鈕、信號燈及觸摸屏,本地、遠(yuǎn)程選擇按鈕設(shè)在面板上??刂乒駜?nèi)設(shè)置PLC和變頻裝置,通過控制電機轉(zhuǎn)速實現(xiàn)系統(tǒng)母管內(nèi)的流量調(diào)節(jié)和保持壓力恒定。PLC具備以太網(wǎng)通信接口,并提供接點傳到泵站計算機控制系統(tǒng)??刂乒衽鋫銻S485遠(yuǎn)程通信接口,支持標(biāo)準(zhǔn)的MODBUSRTU通信協(xié)議,利用該端口進行遠(yuǎn)程測控。通過開放相關(guān)接口,可在遠(yuǎn)方監(jiān)視設(shè)備的運行狀態(tài)及數(shù)據(jù),還可以修改相應(yīng)設(shè)定參數(shù),并可控制設(shè)備的啟動、停止??刂葡到y(tǒng)具有RS485通訊接口及硬接線遠(yuǎn)程接口,相應(yīng)進出水溫度、壓力、流量、水位均以硬接線方式同時進行遠(yuǎn)傳。
3.2.2 冷水機組運行機理
主機組冷卻器經(jīng)熱交換流出的熱水經(jīng)循環(huán)供水裝置送至ZWLQ-30軸瓦冷卻機組,熱水經(jīng)過ZWLQ-30軸瓦冷卻機組強降溫后再次經(jīng)母管和支管進入主機組冷卻器,進行熱量在循環(huán)水中交換的封閉式循環(huán)[10],以達到降低主機組溫度的目的。管道中冷卻水的損失由水箱自動補給。管道中的冷卻水由于氣溫變化或某些外界原因產(chǎn)生氣體時,自動放氣閥及時地將氣體排出,避免了水泵汽蝕和換熱效果不佳等情況的發(fā)生。
3.2.3 主要特點
(1)循環(huán)冷卻水由流量與壓力同時控制,流量與壓力可同時滿足使用要求,從而實現(xiàn)安全可靠節(jié)能的目標(biāo)。
(2)循環(huán)供水裝置能接受軸瓦冷卻機組的指令并自動運行,智能化、集成化程度高,操作簡單,節(jié)省人力。
(3)立式多級離心泵根據(jù)運行時間進行主泵與輔泵交替運行,確保水泵平衡磨損。
(4)設(shè)備全封閉運行,水質(zhì)有保障。
(5)具有良好的過載、短路、過壓、欠壓、缺相、過流、短路、水源缺水等自動保護功能,在異常情況下能進行信號報警、自檢、故障判斷等,保護功能齊全。
經(jīng)分析,皂河抽水站采用6臺ZWLQ-30軸瓦冷卻機組供應(yīng)冷卻水能夠滿足主機組冷卻要求,可采用此方案進行更新改造。改造后的冷卻水系統(tǒng)取水方便,水中無泥沙、漂浮物,水質(zhì)有保證,水溫穩(wěn)定,將能夠有效解決管路淤堵問題,確保機組冷卻水供應(yīng)暢通,不會因冷卻水減少而影響機組運行,冷卻效果穩(wěn)定,運行可靠性高,保障機組安全運行。如今,傳統(tǒng)技術(shù)供水方式已不能滿足很多大型泵站安全可靠運行的要求,因此采用冷水機組進行循環(huán)供水的方式已經(jīng)越來越普遍,已成為泵站技術(shù)供水的一種發(fā)展方向。