王輝,劉晏軍,張述榮
(金川集團(tuán)股份有限公司,甘肅 金昌 737100)
二氧化硫鼓風(fēng)機(jī)是制酸系統(tǒng)的核心設(shè)備,其安全穩(wěn)定性直接影響到整個(gè)硫酸系統(tǒng)甚至相配套的冶煉系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。金川集團(tuán)公司30萬噸制酸系統(tǒng)SFO14型SO2鼓風(fēng)機(jī)是德國KKK公司制造,設(shè)計(jì)處理風(fēng)量16.5萬Nm3/h。該設(shè)備自2006年10月投用至今已有11年。經(jīng)過歷年的檢修和改造完善,性能沒有明顯劣化,反而得到較好的提升,設(shè)備狀況良好。
SFO14型SO2鼓風(fēng)機(jī)系2006年隨冶煉系統(tǒng)改造,30萬噸硫酸系統(tǒng)建成投產(chǎn)而投用。設(shè)計(jì)風(fēng)量16.5萬Nm3/h,配置5500KW同步電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),配有液力耦合器調(diào)速,但沒有配置前導(dǎo)向,電動(dòng)機(jī)繞組采用風(fēng)水冷冷卻方式進(jìn)行冷卻。
設(shè)備自2006年投用以來,隨著時(shí)間推移,運(yùn)行狀況不佳,性能逐年劣化,運(yùn)行穩(wěn)定性下降,運(yùn)行參數(shù)逐步下滑,存在諸多制約性問題。通過對該設(shè)備各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行全面跟蹤檢測分析及對風(fēng)機(jī)性能曲線的比對,其運(yùn)行工況點(diǎn)已低于額定運(yùn)行范圍,且該SO2風(fēng)機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)已接近允許范圍的高臨界點(diǎn)。同時(shí),對風(fēng)機(jī)各部件進(jìn)行了全面的測量,該風(fēng)機(jī)已出現(xiàn)劣化現(xiàn)象。因此需要對該風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造、優(yōu)化完善,提高其各項(xiàng)性能,以滿足30萬噸硫酸系統(tǒng)的工藝需求。
(1) SFO14型SO2鼓風(fēng)機(jī)由于實(shí)際壓頭、流量均低于設(shè)計(jì)值,風(fēng)機(jī)長期在性能曲線以外運(yùn)行,在特定的速度要求下,需要更高的能耗,液力耦合器承載了更大的扭矩,液力耦合器速度滑差的增大,導(dǎo)致工作油回路更大的壓力損失;由于壓力損失的增大使工作油回路熱負(fù)荷增大,液力耦合器不能承擔(dān)所有的增加熱量,致使油溫過高;工作油溫高,而工作油與潤滑油共用油箱,工作油溫高導(dǎo)致潤滑油基礎(chǔ)溫度較高,顯得工作油和潤滑油冷卻器能力不足,液力耦合器存在大馬拉小車的狀況,長期工作油溫偏高(在120℃接近報(bào)警線運(yùn)行),致使工作油積碳、結(jié)膠,污染潤滑油,阻塞過濾器甚至潤滑油通道,曾多次出現(xiàn)油溫高及油壓低而造成聯(lián)鎖跳車。給硫酸系統(tǒng)和對應(yīng)的冶煉系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)造成極大的影響,為避免風(fēng)機(jī)因油溫高跳車,強(qiáng)行控制風(fēng)機(jī)風(fēng)量,降低負(fù)荷,油溫最大可能控制在接近報(bào)警值運(yùn)行,尤其是夏季高溫季節(jié),表現(xiàn)尤為突出,是制約風(fēng)機(jī)運(yùn)行負(fù)荷的一個(gè)主要因素。
(2)風(fēng)機(jī)操作范圍窄,經(jīng)常在性能曲線外運(yùn)行,調(diào)節(jié)困難,稍有不慎就會(huì)發(fā)生湍振甚至跳車事故。根據(jù)工藝要求,風(fēng)機(jī)在允許風(fēng)量范圍之間應(yīng)能連續(xù)調(diào)節(jié),風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)范圍應(yīng)達(dá)到17.5%~100%,采用液力耦合器調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的方式調(diào)節(jié)范圍只能達(dá)到36%~100%.由于該型風(fēng)機(jī)的力學(xué)設(shè)計(jì)原因,轉(zhuǎn)軸選用柔性軸,臨界轉(zhuǎn)速1500rpm,因此風(fēng)機(jī)必須避開轉(zhuǎn)速1200-1900rpm之間操作,以保證與臨界轉(zhuǎn)速保持安全間隔,避免調(diào)速至該諧振頻率時(shí)可能導(dǎo)致的機(jī)組損壞,因而耦合器的調(diào)節(jié)范圍變窄,只有47%~100%,為滿足調(diào)節(jié)范圍,對于低于1900 rpm轉(zhuǎn)速下風(fēng)量的連續(xù)調(diào)節(jié),需改變調(diào)節(jié)方式滿足工藝需求(圖1)。
圖1 風(fēng)機(jī)性能曲線圖
(3)液力耦合器長期超負(fù)荷運(yùn)行,是造成油溫高的主要原因,特別是啟動(dòng)扭矩大,負(fù)荷重,啟動(dòng)困難,液力耦合器性能下降,風(fēng)機(jī)啟動(dòng)困難,工作油溫高,曾多次在啟動(dòng)過程中由于工作油溫過高導(dǎo)致液耦易熔塞熔化,致使風(fēng)機(jī)不能啟動(dòng)或在啟動(dòng)過程中跳車情況發(fā)生。在風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中液力耦合器勺管開度調(diào)節(jié)達(dá)不到風(fēng)量調(diào)節(jié)需求。
(4)電機(jī)繞組溫度較高。通過降低循環(huán)水溫度,提高循環(huán)水量,檢修疏通換熱器,拓寬通風(fēng)道等一系列措施,進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂坪驼{(diào)整,但電機(jī)基本在接近繞組溫度報(bào)警值運(yùn)行,多次發(fā)生因電機(jī)繞組溫度過高聯(lián)鎖跳車。
(5)風(fēng)機(jī)葉輪腐蝕。由于煙氣來源較多,成分較為復(fù)雜,煙氣波動(dòng)范圍較大,再者在因干燥效果不佳,含水較高,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)葉輪腐蝕現(xiàn)象明顯,在葉輪迎風(fēng)面葉片尖部出現(xiàn)點(diǎn)蝕現(xiàn)象,破壞風(fēng)機(jī)動(dòng)平衡,影響轉(zhuǎn)子的強(qiáng)度,而且有進(jìn)一步劣化趨勢,影響轉(zhuǎn)子運(yùn)行壽命和運(yùn)行效率,同時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)渦殼有點(diǎn)蝕現(xiàn)象。
鑒于SFO14型SO2鼓風(fēng)機(jī)的不良狀況和存在問題,風(fēng)機(jī)操作及負(fù)荷調(diào)整極其困難,操作壓力大,故障和隱患多,跳車頻次較高,對系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行造成極大威脅。針對風(fēng)機(jī)存在問題進(jìn)行跟蹤分析研究,并提出有效改進(jìn)措施并予以組織實(shí)施。
(1))風(fēng)機(jī)油溫高是長期制約SFO14型SO2鼓風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行的的主要因素。油溫高致使風(fēng)機(jī)操作風(fēng)險(xiǎn)較大,操作范圍較窄,調(diào)整困難,長期油溫在一個(gè)較高情況下運(yùn)行,風(fēng)機(jī)油變質(zhì),積碳,軸瓦油道阻塞,存在極大安全風(fēng)險(xiǎn)。針對這種情況,分析原因,主要系液力耦合器配置較小或長期運(yùn)行,磨損和間隙變化,性能下降,導(dǎo)致能力不足,致使工作油溫較高,工作油與潤滑油共用一個(gè)油箱,因工作油溫高而引發(fā)潤滑油溫升高。根據(jù)原因分析采取有效措施,一方面增設(shè)并聯(lián)一臺工作油冷卻器,改變外部條件提高工作油冷卻能力來控制和降低油溫;另一方面,也是主要措施就是對液力耦合器進(jìn)行大修,拆除清洗液耦各部件,更新或修復(fù)磨損的備件,更換或調(diào)整裝配間隙和油路密封等,恢復(fù)和提高液力耦合器性能,有效降低工作油溫,相應(yīng)降低潤滑油溫,較好改善風(fēng)機(jī)運(yùn)行條件和運(yùn)行狀況。
(2))風(fēng)機(jī)操作范圍較窄,調(diào)整難度大,原風(fēng)機(jī)操作僅靠調(diào)節(jié)液力耦合器勺管開度,來調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)風(fēng)量調(diào)整。操作單一,精細(xì)操作較為困難,經(jīng)常在性能曲線外運(yùn)行,運(yùn)行效率和穩(wěn)定性較低,稍有不慎就會(huì)發(fā)生湍振甚至跳車。經(jīng)過研究比對其他硫酸系統(tǒng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況和配置,同時(shí)與廠家進(jìn)行技術(shù)交流,決定對該風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,在風(fēng)機(jī)入口加裝前導(dǎo)向,用前導(dǎo)向粗調(diào),再用液力耦合器勺管開度進(jìn)行微調(diào),通過前導(dǎo)向和液力耦合器緊密配合操作調(diào)整,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)負(fù)荷精細(xì)化調(diào)節(jié),提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率。
(3)風(fēng)機(jī)電機(jī)繞組溫度高,究其原因,冷卻方式不合理,采用風(fēng)水冷這種冷卻方式,即通過板式換熱器,用循環(huán)冷卻水冷卻進(jìn)入繞組的空氣,冷卻效率低,風(fēng)道較小,通風(fēng)不暢,冷卻效果差,制約風(fēng)機(jī)負(fù)荷的提升,風(fēng)機(jī)長期在120℃-130℃繞組溫度下運(yùn)行,對電機(jī)繞組絕緣等壽命造成一定影響。針對這一問題進(jìn)行跟蹤研究,摸索嘗試多種方法進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制,雖收到一些效果,溫度基本能夠控制在90℃左右運(yùn)行,但仍不能夠從根本上解決問題,依然在一個(gè)較高溫度下運(yùn)行。經(jīng)過查閱資料,與電機(jī)廠家溝通,確定對風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行改造,拆除并拚棄下風(fēng)道冷卻板式換熱器,對電機(jī)返廠進(jìn)行改造,在電機(jī)頂部配置安裝水冷卻器,該項(xiàng)改造成功解決了電機(jī)繞組溫度高的問題,改造后電機(jī)繞組溫度基本保持在60℃左右,運(yùn)行狀況良好。
(4)風(fēng)機(jī)葉輪經(jīng)過十多年的運(yùn)行,出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在風(fēng)機(jī)葉輪葉片端面,及迎風(fēng)面處出現(xiàn)明顯腐蝕,葉片端面出現(xiàn)坑洞和麻點(diǎn),分析判斷,一則是煙氣工藝腐蝕,煙氣含水較高;二則主要表像顯現(xiàn)系煙氣沖刷腐蝕。原因分析準(zhǔn)確,確定一方面首先對已腐蝕的葉輪進(jìn)行修復(fù),葉片端面腐蝕點(diǎn)進(jìn)行打磨處理,并作動(dòng)平衡校驗(yàn);另一方面加裝前導(dǎo)向,改變煙氣流向,減弱煙氣對葉輪端面的直接沖刷腐蝕。風(fēng)機(jī)前導(dǎo)葉IGV的配置,改變了風(fēng)機(jī)負(fù)荷調(diào)整方式,使風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整更便捷可靠,再者就是改變了進(jìn)入風(fēng)機(jī)煙氣流向,很好的保護(hù)了葉輪不受煙氣直接沖刷,改善了葉輪使用條件,延長了葉輪使用壽命。
30萬噸硫酸系統(tǒng)SO2風(fēng)機(jī)在大修改造過程中,從運(yùn)行狀況和存在問題細(xì)致研究分析,廣泛征求各專業(yè)和廠家意見建議,提出可行性方案對SO2風(fēng)機(jī)的性能進(jìn)行改造優(yōu)化。
(1)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子修復(fù)。對轉(zhuǎn)子腐蝕的葉片端面部位進(jìn)行打磨涂層,作動(dòng)平衡,較好的遏制了進(jìn)一步腐蝕,延長了轉(zhuǎn)子使用壽命。
(2)油路系統(tǒng)改造。油冷卻器移位,重新配置油路,通過液壓傳動(dòng)原理的模擬和計(jì)算,油路系統(tǒng)中增加原設(shè)計(jì)缺失的調(diào)節(jié)閥、熱力膨脹閥,組成電機(jī)潤滑油進(jìn)口節(jié)流回路及潤滑油冷卻器溫度控制旁路,使油路系統(tǒng)可調(diào)節(jié)程度增加,降低油路損耗的同時(shí)使油路系統(tǒng)更穩(wěn)定,并聯(lián)一臺工作油冷卻器,提高工作油冷卻效率,收到了預(yù)想的效果。
(3)加裝前導(dǎo)向閥。借鑒成功經(jīng)驗(yàn),該風(fēng)機(jī)增設(shè)前導(dǎo)向閥,改變了風(fēng)機(jī)負(fù)荷調(diào)整方式,使風(fēng)機(jī)風(fēng)量調(diào)整和負(fù)荷調(diào)節(jié)更快捷便利,更加精準(zhǔn),為風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定操作創(chuàng)造條件,可有效控制和降低風(fēng)機(jī)運(yùn)行電量,為生產(chǎn)成本的控制起到積極作用。
(4)電機(jī)冷卻器改造。鑒于電機(jī)繞組溫度持續(xù)偏高的問題,認(rèn)真分析,將原設(shè)計(jì)冷卻板換拆除,在風(fēng)機(jī)頂部增設(shè)效率更高的內(nèi)置式列管換熱器。很好的解決了長期制約系統(tǒng)的瓶頸問題,效果顯著。
30萬噸硫酸系統(tǒng)風(fēng)機(jī)改造后,運(yùn)行穩(wěn)定狀況良好,指標(biāo)較優(yōu),效果極為理想,很好的解決了長期存在并困擾著系統(tǒng)瓶頸型的問題。
圖2 改造前后后風(fēng)機(jī)運(yùn)行曲線
從SO2風(fēng)機(jī)性能曲線圖中看,SO2風(fēng)機(jī)改進(jìn)前風(fēng)機(jī)運(yùn)行工況點(diǎn)雖然在性能曲線范圍內(nèi)運(yùn)行,但從曲線看,工況點(diǎn)已經(jīng)接近風(fēng)機(jī)性能曲線范圍邊緣;而風(fēng)機(jī)改進(jìn)后工況點(diǎn)不僅在性能曲線范圍內(nèi)運(yùn)行改進(jìn)后的工況點(diǎn)已經(jīng)非常接近風(fēng)機(jī)高效運(yùn)行區(qū)。
改進(jìn)后,SO2風(fēng)機(jī)在接近高效區(qū)域內(nèi)運(yùn)行,對設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠的保證,提高了SO2風(fēng)機(jī)的效率。雖然多變效率并不能完全代表SO2風(fēng)機(jī)總效率的變化,但是在此次改進(jìn)過程中,SO2風(fēng)機(jī)的總效率的變化主要體現(xiàn)在其多變效率的變化,改進(jìn)后SO2風(fēng)機(jī)的總效率隨之而大幅度的提高。
從SO2風(fēng)機(jī)運(yùn)行效果來看,SO2風(fēng)機(jī)各項(xiàng)指標(biāo)及效率均有所改進(jìn),且經(jīng)過本次對該SO2風(fēng)機(jī)的系統(tǒng)優(yōu)化,延長了該風(fēng)機(jī)的使用壽命,簡化了啟動(dòng)操作,優(yōu)化了控制操作,同時(shí)降低了電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的電耗,達(dá)到了SO2風(fēng)機(jī)整體性能提升的目的。
30萬噸硫酸系統(tǒng)SO2風(fēng)機(jī)性能的提升,有效提高了風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定性和系統(tǒng)的匹配性,從各專業(yè)角度分析了影響SO2風(fēng)機(jī)性能的因素,并利用國內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)水平,提升了SO2風(fēng)機(jī)的性能,硫酸系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。本項(xiàng)目是多年設(shè)備維護(hù)專業(yè)技術(shù)的集中應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了大型設(shè)備自主檢修改造,推動(dòng)了公司專業(yè)設(shè)備管理技術(shù)水平的提升。同時(shí),也逐步形成了一套完善的設(shè)備優(yōu)化程序及方案,該方案目前已成功應(yīng)用其他冶煉煙氣制酸系統(tǒng)中,收到了良好的效果,并將逐步運(yùn)用于其它設(shè)備的優(yōu)化中,具有廣泛的推廣應(yīng)用價(jià)值。