王宜兵,邵明珠
中材株洲水泥有限責(zé)任公司(以下簡稱我公司)5 000t/d水泥生產(chǎn)線,窯頭配備型號34/12.5/4*9/0.45的高壓靜電收塵器,電收塵器電源為GGA?JO2-1.4/72-HW的高壓供電電源。截至2016年,窯頭電收塵器已運行近8年時間,目前電收塵器采用的高頻高壓電源,其控制模式是以檢測火花為前提,荷電與驅(qū)進能力較差,不能滿足大幅度減排的需求,且由于火花放電對極線和極板產(chǎn)生電腐蝕,使得電收塵器工作效率衰減加快,不僅影響除塵效果,也增加了收塵器本體維護費用。鑒于上述情況,2016年2月,我公司利用大修時間對電收塵器進行了技術(shù)改造。技改投入運行后,電收塵器排放粉塵折算濃度降低至20mg/m3(標(biāo)),達到國家環(huán)保要求,電耗降低約50%,且避免了電收塵器本體電腐蝕,大幅減少了本體維修量。
我公司電收塵器主要設(shè)計參數(shù)如表1所示,目前限制電收塵器除塵效率的主要原因為供電電源,本次技改采用湖南遠(yuǎn)鵬環(huán)保科技有限公司提供的高科技產(chǎn)品GLM系列電收塵器用臨界脈沖(軟穩(wěn))電源供電裝置替代高頻高壓電源。臨界脈沖(軟穩(wěn))電源是先將三相交流電(380V)經(jīng)過整流變?yōu)橹绷?,然后逆變?yōu)榻涣麟?,?jīng)過變壓器升高電壓后,再經(jīng)過臨界柔性功率模塊變?yōu)椴▌訕O小的直流電[1]。其主要特點如下:
(1)自適應(yīng)性。輸出電壓隨著工況不斷變化,始終維持在不觸發(fā)火花的臨界區(qū),能達到理想狀況下的最高場強。
(2)柔特性。臨界脈沖(軟穩(wěn))電源具有“微脈沖”、“硬件儲能與限能”特性,使電場能夠始終處于“流注初期”、“二次電子崩”狀態(tài),極板之間的自由電荷最多[2]。
表1 窯頭電收塵器主要設(shè)計參數(shù)
(3)高電壓低電流。電壓始終維持在臨界區(qū),最大限度地減少了無效電能消耗,實現(xiàn)低電流供電。
(4)避免電腐蝕。臨界脈沖(軟穩(wěn))電源不產(chǎn)生火花,因此也就避免了火花對電收塵器極板、殼體、極線的電腐蝕。
由于電場煙氣瞬間溫度可達400℃以上,為提高電收塵器運行的穩(wěn)定性,增設(shè)自動噴霧系統(tǒng)。本次技改主要分為臨界脈沖電源與自動噴霧系統(tǒng)兩部分。
采用戶外型機組,四臺臨界脈沖(軟穩(wěn))電源高壓控制柜通過50t吊車吊裝至電收塵器第二電場頂部,并排安置,用地腳架固定焊接,搭設(shè)彩鋼板機房。
低壓配電柜至電源控制柜鋪設(shè)低壓電纜,電纜為50mm2三相四線銅芯電纜,從原低壓控制室通過電纜橋架內(nèi)走線(橋架外走線應(yīng)使用穿線管),布局合理,走線整齊。線槽放置在電收塵器頂部,接入單執(zhí)低壓控制箱,距離100m左右。
電源控制柜高壓端至電收塵器高壓進線室鋪設(shè)高壓電纜,具體長度依據(jù)現(xiàn)場測量,高壓電纜終端接口應(yīng)確保接地良好,地線截面面積必須≥10mm2,且接地裝置必須按照國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行??刂乒裢鈿ぴO(shè)有接地端子,與除塵器殼體連接,接地線采用多股銅芯線,其截面面積必須≥25mm2。
安裝完畢后,斷開原電源設(shè)備的高壓輸出端,換接至新電源設(shè)備的輸出端,進行手動、自動調(diào)試。
自動噴霧系統(tǒng)主要由自動噴霧裝置和噴槍組成。塔頂噴槍由6支ZHSL-03G型噴槍、2個分組控制箱組成。噴槍工作氣壓、水壓保持在0.45MPa左右,噴水量為0.8~4.8t/h,平均霧化粒徑為70μm,最大霧化粒徑為110μm,確保霧化后在篦冷機內(nèi)快速蒸發(fā)(約0.5s內(nèi))。
自動噴霧裝置包括鋼支架、水路系統(tǒng)、氣路系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、溫度檢測系統(tǒng)。鋼支架主要作用為安裝和承載水泵調(diào)節(jié)裝置、過濾器、氣路系統(tǒng)、變頻控制器柜及其他部件。水路系統(tǒng)根據(jù)指令向噴槍供水。氣路系統(tǒng)按照噴槍的工狀向噴槍提供相應(yīng)壓力的壓縮空氣,使冷卻水完全霧化。為防止含塵的煙氣進入噴槍,造成噴槍管道堵塞,系統(tǒng)不工作時,氣路系統(tǒng)采取低壓間斷吹掃的方式確保管道內(nèi)始終為低正壓。電氣控制系統(tǒng)是以軟件為主的電氣控制柜為邏輯處理中心,實現(xiàn)自動噴霧控制。溫度檢測系統(tǒng)是由煙氣進口和出口溫度檢測單元組成,煙氣進口溫度檢測主要針對煙氣溫度驟然升高時采取相應(yīng)措施,出口溫度檢測則為整個自動噴霧系統(tǒng)提供基礎(chǔ)參數(shù)。圖1為自動噴霧系統(tǒng)設(shè)備分解圖。
圖1 自動噴霧系統(tǒng)設(shè)備分解圖
表2 電收塵技改前后電場數(shù)據(jù)對比
技改后電收塵器及相關(guān)設(shè)備運行正常,電收塵器出口粉塵排放濃度由改造前的60~80mg/m3(標(biāo))降低至18mg/m3(標(biāo))以內(nèi),達到國家環(huán)境保護規(guī)定的煙氣粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。改造完成后,電收塵器一次電流平均值由改造前的100A左右降至目前的12.3A左右,高壓側(cè)平均電壓在6.5kV,節(jié)能達50%以上,且運行穩(wěn)定無波動,效果較好,達到技改預(yù)期效果。表2為改造前后電場數(shù)據(jù)對比。
由表2可知,改造后電收塵器每小時節(jié)約電量為133.662kWh,電收塵器年運行時間約7 796h,用電單價0.72元/kWh。經(jīng)計算每年可節(jié)約電費:
133.662×7 796×0.72=750 260.845 4元
項目總投資152萬元,僅計算節(jié)約電費,兩年左右即可收回成本。
近年來,隨著國家環(huán)保要求愈趨嚴(yán)格,水泥窯爐電收塵節(jié)能減排改造迫在眉睫,我公司窯頭電收塵電改電節(jié)能減排改造項目在降低煙氣粉塵排放和節(jié)約成本方面取得了較為顯著的成效,供參考。