李 林, 王存新, 羅朝東
(中石化西南石油工程有限公司鉆井工程研究院)
重慶永川區(qū)塊龍馬溪組頁巖氣資源量達1 347.57×108m3,是中石化增儲上產(chǎn)的重點探區(qū)。根據(jù)中石化“十三五”規(guī)劃,該區(qū)塊計劃部署10個鉆井平臺50口井,建成產(chǎn)能10×108m3。2015年完成了YY1井直導眼和YY1HF側(cè)鉆水平井施工作業(yè),折算水平井鉆井周期為203.2 d,經(jīng)濟效益差。為了提高經(jīng)濟效益,在新一輪的試驗井中,通過優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),優(yōu)選動力鉆具、個性化鉆頭及旋轉(zhuǎn)導向工具等方式,為高效、快速開發(fā)該區(qū)域頁巖氣井探索出一種新方法。
永川龍馬溪組頁巖氣埋深3 900~4 200 m,較涪陵地區(qū)平均深約1 000 m,區(qū)域地質(zhì)結(jié)構(gòu)復雜,差異性大,實測彈性模量10~30 GPa、泊松比0.33、抗壓強度40~70 MPa、抗張強度3~8 MPa,目的層龍馬溪組屬高壓區(qū),壓力系數(shù)達1.70[1]。前期鉆井作業(yè)存在以下技術(shù)難點:
(1)一開?444.5 mm井眼長約2 000 m,且沙溪廟組地層砂泥巖互層頻繁,易井斜,鉆進蹩跳現(xiàn)象嚴重,鉆壓無法釋放,機械鉆速低,鉆井周期長。
(2)陸相自流井-須家河組地層砂巖石英含量高,可鉆性差,研磨性強,單趟進尺低[2]。YY1井珍珠沖~須五段平均機械鉆速為0.94 m/h,須二~須一段平均機械鉆速為0.87 m/h,鉆頭及穩(wěn)定器磨損快,平均單趟鉆進尺僅125.81 m。
(3)永川區(qū)塊儲層傾角在2°~11°之間,標志層不明顯,水平段優(yōu)質(zhì)儲層鉆遇率難以保障,YY1HF井僅水平段軌跡調(diào)整就高達12次。
(4)軌跡的頻繁調(diào)整,增加了井眼清潔難度,加大了摩阻、扭矩,加劇了軌跡控制難度和井下安全風險。
YY1井采用三開制井身結(jié)構(gòu),第一必封點封須家河組以上不穩(wěn)定、易漏地層;第二必封點封雷口坡-韓家店組海相低壓及漏失地層[3]。但實鉆表明前期井身結(jié)構(gòu)存在機械鉆速慢,開發(fā)成本高等問題。為此,對井身結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,見表1。優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu)巖屑量減少約17%,套管費用節(jié)約13%,綜合效益明顯。
表1 永川頁巖氣水平井井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化
永川區(qū)塊上沙溪廟組~涼高山組地層,巖性以砂泥巖頻繁互層為主,易井斜,同時上部沙溪廟組地層存在大段細粒、中粒石英砂巖,鉆井過程中“蹩跳”嚴重,對PDC鉆頭損傷嚴重,甚至需采用牙輪鉆頭過度[4];同時為確保該井段井身質(zhì)量,通常又需采用“低壓吊打”的方式進行鉆井施工,嚴重影響了機械鉆速的提高。
垂直鉆井系統(tǒng)配合減震工具,不但能自主糾斜,克服“蹩跳鉆”對鉆頭的傷害,而且還能釋放鉆壓,將優(yōu)質(zhì)和快速結(jié)合起來,為解決上述問題提供一個可行的技術(shù)途徑。為此,中石化在該區(qū)塊引進了斯倫貝謝Power-V垂鉆工具,并在YY3-1井進行了首次運用,其運用效果見表2和圖1所示。
表2 垂鉆工具和減震工具使用效果對比
注:地層均為沙溪廟-涼高山。
圖1 垂鉆工具與常規(guī)工具井斜對比
由上述分析可知,使用垂鉆系統(tǒng)及減震工具后一開平均機械鉆速達8.75 m/h,同比前期(1.90 m/h)提高了361%;鉆井周期由44.5 d縮短至9 d,提速效果顯著;全井段井斜控制在0.3°以內(nèi),井身質(zhì)量優(yōu)異。
永川地區(qū)自流井-須家河組地層巖性以砂巖為主,富含石英,垂厚約700 m,前期YY1井在該井段鉆進,使用PDC鉆頭1只,牙輪鉆頭3只,平均機械鉆速僅1.27 m/h,鉆井時效極低[5]。
為滿足提速要求,優(yōu)選了貝克休斯的獅虎獸鉆頭。該鉆頭是牙輪鉆頭和PDC鉆頭組成的一種混合式鉆頭,兼具牙輪鉆頭和PDC鉆頭的優(yōu)勢。與牙輪鉆頭相比,混合型鉆頭鉆壓降低,軸向振動減弱,跳鉆問題減輕,機械鉆速增加;與PDC鉆頭相比,其鉆頭扭矩更低、更平穩(wěn),扭轉(zhuǎn)振動減弱,粘滑問題減輕,方向控制更精準、穩(wěn)定,在鉆進多夾層地層時可實現(xiàn)精準的方向控制和平穩(wěn)的扭矩控制,減少了復雜地層的鉆井時間。配合使用國產(chǎn)低轉(zhuǎn)速大扭矩螺桿,在相同排量下,具有較低的鉆頭轉(zhuǎn)速和更大的輸出扭矩,防止鉆頭切削齒在研磨性強的地層過早磨損,實現(xiàn)了更長的單趟進尺。
采用該技術(shù)在YY3-1井實現(xiàn)了單只獅虎獸鉆頭鉆穿自流井-須家河組地層(進尺710 m),且鉆頭出井后僅有輕微磨損,平均機械鉆速達到3.27 m/h,較前期的YY1井提速157%,單趟鉆進尺提高了近200%(見表3)。此外,采用“大扭矩-低轉(zhuǎn)速-低鉆壓”的鉆井參數(shù)模式,延長了鉆具壽命,提高了純鉆率,減少了生產(chǎn)輔助時間。
表3 YY1井常規(guī)鉆頭與YY3-1井混合鉆頭對比情況
永川區(qū)塊儲層傾角變化大(2°~11°),標志層不明顯,主力儲層垂深難以確定,前期采用先鉆直導眼再回填側(cè)鉆,建井周期長,成本高。進入水平段后,由于目的層橫向展布深度變化大,靶點垂深調(diào)整頻繁,采用“PDC+螺桿+LWD”鉆具組合,存在滑動鉆進易“托壓”,工具面擺放困難,伽馬測點距鉆頭距離長(約12 m),優(yōu)質(zhì)儲層鉆遇率低等問題[6]。
為解決上述問題,在永川區(qū)塊引進了貝克休斯新型ATK-Curve旋轉(zhuǎn)導向工具,該工具具有造斜率高(最大15°/30 m),方位伽馬距離鉆頭近(約3.74 m)的特點。運用該套工具實現(xiàn)了在最優(yōu)位置著陸,實時調(diào)整井眼軌跡,提高優(yōu)質(zhì)儲層鉆遇率的目標。
YY1HF井使用該儀器取得了良好的應用效果,完鉆井深5 578 m,水平段長1 501.74 m,軌跡調(diào)整12次,完鉆起下鉆最大摩阻僅180 kN,最大扭矩15 kN·m,水平段平均機械鉆速5.68 m/h,電測、下套管順利,證明了該工具在軌跡頻繁調(diào)整的情況下仍能保證井眼軌跡平滑。儲層有效穿透率為100%,圓滿實現(xiàn)地質(zhì)目的。
(1)優(yōu)化后的井身結(jié)構(gòu),有利于提高機械鉆速,減少復雜事故發(fā)生率,降低鉆井成本,綜合效益高。
(2)優(yōu)選的垂鉆工具配合減震工具應用,能夠滿足上部大尺寸井眼提速和井身質(zhì)量的雙重要求。
(3)個性化混合鉆頭配合低轉(zhuǎn)速大扭矩螺桿適于自流井~須家河組高研磨性難鉆地層,平均機械鉆速提高157%,單趟鉆進尺提高近200%。
(4)帶近鉆頭方位伽馬的旋轉(zhuǎn)導向工具應用于永川頁巖氣井水平段可實現(xiàn)地質(zhì)和鉆井工程的雙贏。