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        基于無人天車技術(shù)的物流設(shè)備智能集群控制系統(tǒng)

        2018-07-27 08:45:38張春杰
        中國科技縱橫 2018年10期
        關(guān)鍵詞:自動控制

        張春杰

        摘 要:通過充分解讀“中國制造2025”戰(zhàn)略部署,以推進(jìn)鋼鐵企業(yè)智能制造為目的,研發(fā)基于無人天車技術(shù)的物流設(shè)備智能集群控制系統(tǒng),增強(qiáng)企業(yè)信息建設(shè)中物流設(shè)備與生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息的銜接,實現(xiàn)更積極的物流流轉(zhuǎn)狀態(tài),同時保證物料信息不落地,貫通整個生產(chǎn)物流流程。系統(tǒng)功能包括物流設(shè)備列表、障礙物數(shù)據(jù)庫、天車障礙物避讓、過跨車與天車統(tǒng)一調(diào)度、步進(jìn)梁與天車協(xié)同配合、天車安全避讓機(jī)制、運輸汽車管理。

        關(guān)鍵詞:無人天車;智能集群;自動控制

        中圖分類號:F713 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)10-0023-02

        1 前言

        隨著這“中國制造2025”戰(zhàn)略的部署與推進(jìn),智能、網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同與控制技術(shù)和無人控制技術(shù)得到了空前發(fā)展。鋼鐵企業(yè)作為第二產(chǎn)業(yè)的排頭兵,肩負(fù)著建設(shè)智能化現(xiàn)代工廠的歷史使命。

        國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)目前均已進(jìn)入自動化生產(chǎn)時代,主要產(chǎn)線都有相應(yīng)的信息化管理和控制功能,但是在企業(yè)內(nèi)部的物流管理中還存在著不同程度的薄弱環(huán)節(jié),特別是信息系統(tǒng)建設(shè)中物流設(shè)備與生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息的銜接,生產(chǎn)部分不能作為獨立信息節(jié)點納入到物流管理中,不易實現(xiàn)產(chǎn)品全流程信息追溯。

        冶金物流設(shè)備包括原料入庫天車、上線天車、原料過跨車、上線步進(jìn)梁、下線步進(jìn)梁、下線天車、中間庫過跨車、成品庫過跨車、出庫天車、運輸汽車等設(shè)備。其中,上下線步進(jìn)梁作為生產(chǎn)和物流交互設(shè)備,具有雙重身份?,F(xiàn)有物流管理對于這些設(shè)備屬于松散管理,沒有統(tǒng)一調(diào)度和控制,容易造成運力浪費,影響物流流轉(zhuǎn)效率。

        2 系統(tǒng)設(shè)計

        2.1 系統(tǒng)架構(gòu)

        為了實現(xiàn)物流設(shè)備最優(yōu)行走路徑,設(shè)備集群控制,提高整體系統(tǒng)的運行效率。結(jié)合一級PLC系統(tǒng)對現(xiàn)場信息采集的優(yōu)勢,對系統(tǒng)進(jìn)行模塊化編程,將整個程序分為若干個功能塊。由主程序開始依次調(diào)用,分為以太網(wǎng)通訊、設(shè)備狀態(tài)檢測、出入庫汽車位置坐標(biāo)定點、步進(jìn)梁鞍座位置坐標(biāo)定點、過跨車位置坐標(biāo)定點、天車三維空間坐標(biāo)定點、庫區(qū)障礙物信息采集、設(shè)備動作命令發(fā)布這一流程劃分程序模塊,程序流程圖如圖1所示。

        系統(tǒng)采用Oracle數(shù)據(jù)庫來存儲與管理數(shù)據(jù)。Oracle數(shù)據(jù)庫可以很好地實現(xiàn)本系統(tǒng)對數(shù)據(jù)庫的頻繁訪問,大流量的數(shù)據(jù)訪問和及時的數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫主要包含如下數(shù)據(jù)表:設(shè)備狀態(tài)檢測數(shù)據(jù)表、出入庫汽車位置坐標(biāo)定點數(shù)據(jù)表、步進(jìn)梁鞍座坐標(biāo)定點數(shù)據(jù)表、過跨車位置坐標(biāo)定點數(shù)據(jù)表、天車三維空間坐標(biāo)定點數(shù)據(jù)表、庫區(qū)障礙物信息數(shù)據(jù)表、設(shè)備動作命令發(fā)布數(shù)據(jù)表。

        2.2 搭建物流設(shè)備列表

        搭建物流設(shè)備列表,將設(shè)備納入到統(tǒng)一系統(tǒng)中。冶金物流設(shè)備包括入庫汽車、原料入庫天車、上線天車、原料過跨車、上線步進(jìn)梁、下線步進(jìn)梁、下線天車、中間庫過跨車、成品庫過跨車、出庫天車、出庫汽車等設(shè)備。這些設(shè)備分別分布在廠區(qū)的原料庫、軋后庫、成品庫,分別鏈接物流工藝的原料入庫、原料上線、成品下線、成品庫內(nèi)流轉(zhuǎn)、成品發(fā)貨等流程。

        通過對設(shè)備運行關(guān)鍵性分析,得出運輸汽車、步進(jìn)梁、過跨車、天車是物流關(guān)鍵設(shè)備的結(jié)論,在系統(tǒng)中對這些設(shè)備實現(xiàn)自動控制和集群調(diào)度。

        2.3 設(shè)立障礙物數(shù)據(jù)庫

        在庫房的整個工作區(qū)域內(nèi),包含了各種地面附著物、鋼結(jié)構(gòu)和機(jī)械設(shè)備,這些設(shè)備的存在因其不可移動,形成了物流設(shè)備工作空間內(nèi)的靜態(tài)障礙物。相對的,庫房內(nèi)還有許多可移動障礙物,比如運輸汽車、可移動的貨物等,由此形成物流設(shè)備工作空間內(nèi)的動態(tài)障礙物。這兩種障礙物在設(shè)備工作過程中,特別是天車工作的時候,對設(shè)備安全造成了極大的磕碰隱患,因此,系統(tǒng)在調(diào)度設(shè)備運行時要合理避讓這些障礙物。

        為了更加合理的避讓障礙物,需要對整個庫房內(nèi)的障礙物做如下梳理:

        建立以庫區(qū)西北角為原點、大車方向為X軸、小車方向為Y軸的平面坐標(biāo)系。

        查驗各個靜態(tài)障礙物的位置、大小、高度信息等。將不規(guī)則的障礙物形狀簡化成矩形形狀,矩形以地面為投影背景,形成四邊分別平行于坐標(biāo)系X軸和Y軸的矩形,矩形應(yīng)完整包含障礙物并留有一定的安全距離作為天車停止緩沖地帶。

        建立系統(tǒng)內(nèi)步進(jìn)梁、過跨車、天車和車輛識別系統(tǒng)的通訊和資源共享機(jī)制,獲取各個動態(tài)障礙物的可移動范圍、大小、高度信息、最終停止位置等。根據(jù)實際測量,將靜態(tài)障礙物的矩形化投影位置、大小、高度等信息固化到障礙物信息表中;將動態(tài)障礙物的矩形化投影可移動范圍、大小、高度信息、最終停止位置等關(guān)聯(lián)到障礙物信息表中。由此形成設(shè)備障礙物信息。

        2.4 天車障礙物避讓

        由分析得知,在設(shè)備運行中存在障礙物避讓需求的設(shè)備只有天車,因此針對天車研發(fā)天車障礙物避讓功能。天車障礙物避讓是直接影響天車工作效率和工作安全的重要功能,障礙物避讓的優(yōu)劣直接決定了系統(tǒng)運行的平穩(wěn)性、流暢性和安全性。投入避讓的系統(tǒng)在安全避讓障礙物的基礎(chǔ)上充分考量通過效率和運行平穩(wěn)等因素,采用了以主從控制理念實現(xiàn)準(zhǔn)矢量控制的控制方案。

        將天車大車和小車運行方向,分別命名為X和Y。無人天車行進(jìn)過程中,需要對X和Y方向上有無障礙物進(jìn)行多次判斷。若有n個障礙物,則對應(yīng)的X和Y值也有n次變化,并據(jù)此將一個工單分解成n+1個工單,每一個工單的行走路徑都是基于工單分解中X和Y值變化而規(guī)劃的,使每一個障礙物的物理坐標(biāo)成為一個天車行進(jìn)過程中的路徑拐點。

        2.5 設(shè)備集群控制

        設(shè)備集群控制是指有交互作業(yè)的物流設(shè)備在協(xié)同工作時由于工作空間重疊而引起的移動沖突和工作交互。設(shè)備集群控制包括過跨車與天車統(tǒng)一調(diào)度、步進(jìn)梁與天車協(xié)同配合、天車間安全避讓機(jī)制、運輸汽車管理。過跨車與天車統(tǒng)一調(diào)度能夠有效提升原料和成品在庫房內(nèi)過跨調(diào)度的流暢性和安全性;步進(jìn)梁與天車協(xié)同配合直接影響生產(chǎn)線工作節(jié)奏和工作效率;天車間安全避讓機(jī)制是系統(tǒng)最重要的安全保障和效率提升途徑,系統(tǒng)在安全避讓其它天車的基礎(chǔ)上充分考量工作效率和運行安全等因素,采用了以硬防撞為最終安全屏障,預(yù)防針和軟防撞為主要防撞手段的多級防撞控制方法;運輸汽車管理不僅能夠提前調(diào)度運輸車輛進(jìn)入等待位,還能貫通生產(chǎn)物流與廠際間物流,強(qiáng)化運輸汽車調(diào)度能力,增強(qiáng)物流收發(fā)能力。

        下面詳細(xì)說明此控制功能:

        2.5.1 過跨車與天車統(tǒng)一調(diào)度

        將過跨車進(jìn)行PLC改造,增加過跨車定位傳感器,采集過跨車位置信息,建立過跨車與天車間數(shù)據(jù)通訊。因為過跨車使用頻率遠(yuǎn)低于天車使用頻率,因此在系統(tǒng)中設(shè)定過跨車優(yōu)先級低于天車,過跨車根據(jù)天車工單進(jìn)行工作。

        2.5.2 步進(jìn)梁與天車協(xié)同配合

        步進(jìn)梁作為生產(chǎn)線的延展,分為上線步進(jìn)梁和下線步進(jìn)梁,其作用主要是為產(chǎn)線提供原料和輸出產(chǎn)線成品。步進(jìn)梁具有雙重身份,首先是與生產(chǎn)線聯(lián)系極為緊密,步進(jìn)梁工作節(jié)奏直接影響生產(chǎn)線生產(chǎn)節(jié)奏;其次步進(jìn)梁作為上線和下線設(shè)備,是物流流程的重要一環(huán)。為了合理分配步進(jìn)梁工作任務(wù),系統(tǒng)將步進(jìn)梁與天車進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,天車為上線步進(jìn)梁提供上線原料信息,下線步進(jìn)梁為天車提供下線成品信息和位置信息,保證原料和成品信息不落地。步進(jìn)梁接收天車發(fā)送的鎖定和解鎖定命令,由此區(qū)分步進(jìn)梁雙重身份。

        2.5.3 天車安全避讓機(jī)制

        天車安全避讓機(jī)制主要分為三個層面,分別為設(shè)立硬防撞、設(shè)立軟防撞和設(shè)立預(yù)防撞。

        首先,在無人天車大車梁兩側(cè),安裝兩套模擬量傳感器和數(shù)字量傳感器,共計4套防撞傳感器,以此保證正常運行條件下,無人天車的運行安全性。

        其次,在無人天車控制程序內(nèi)添加相鄰天車距離判斷和通信判定,以期在觸發(fā)硬防撞之前,先期判斷出可能發(fā)生的碰撞,提前控制天車降速或停車,保證天車以更平緩的狀態(tài)剎車。

        最后,預(yù)防撞的根本在于協(xié)調(diào)多部天車的協(xié)同工作,使多部天車同時工作中,不發(fā)生可能出現(xiàn)的防撞現(xiàn)象。

        2.5.4 運輸汽車管理

        根據(jù)物流管理的實際需求,將進(jìn)出廠區(qū)的運輸汽車納入到集群控制系統(tǒng)中,進(jìn)行詳細(xì)路由跟蹤,采集識別運輸汽車信息,生成汽車跟蹤信息情報,建立汽車跟蹤匯總表。匯總表內(nèi)容包括:裝配單號、車牌號、車輛IC卡號、裝/卸卷停車位置、負(fù)載鋼卷數(shù)量、需裝卸鋼卷數(shù)量、入庫/出庫狀態(tài)、是否檢驗等信息。其中裝配單號可以展開瀏覽,涉及內(nèi)容包括鋼卷號、寬度、外徑、內(nèi)徑、重量、鋼種、厚度、產(chǎn)品質(zhì)量、裝卸卷順序等信息。汽車運輸管理擁有車輛預(yù)約功能,能夠優(yōu)化指定汽車停待位,顯著提高裝卸車效率,建立了生產(chǎn)物流與外界的溝通橋梁,貫通了生產(chǎn)物流全流程的最后一環(huán)。

        3 結(jié)語

        基于無人天車技術(shù)的物流設(shè)備智能集群控制系統(tǒng)不僅能夠?qū)υO(shè)備間的防撞、沖突進(jìn)行系統(tǒng)化的管理與控制,更能夠合理協(xié)調(diào)調(diào)動設(shè)備間的工作關(guān)系,由此實現(xiàn)更積極的物流流轉(zhuǎn)狀態(tài),同時保證物料信息不落地,貫通了整個生產(chǎn)物流流程。通過將冶金物流設(shè)備納入到統(tǒng)一系統(tǒng)中,提升物流設(shè)備與信息化系統(tǒng)的契合度,提升設(shè)備調(diào)度能力和整體物流作業(yè)率,有效減少人工用量,減少不必要設(shè)備運行,保證物流流轉(zhuǎn)過程中信息跟蹤可持續(xù),實際意義重大。

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