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        1?000?MW機組汽輪機高排通風閥可靠性分析及改進

        2018-07-24 08:03:34
        電力安全技術(shù) 2018年6期
        關(guān)鍵詞:氣源停機氣缸

        劉 軍

        (廣東粵電靖海發(fā)電有限公司,廣東 揭陽 515223)

        0 前言

        某電廠1 000 MW超超臨界機組汽輪機由東方汽輪機廠生產(chǎn),汽輪機型式為超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、凝汽式、八級回熱抽汽,型號為N1000-25.0/600/600。汽輪機采用高壓缸啟動方式,在機組啟動或停機時,主蒸汽通過一級大旁路經(jīng)減壓減溫后進入凝汽器。高壓缸排汽管道上沒有設(shè)置逆止門,只在4號高壓調(diào)門與高壓缸進汽高壓導(dǎo)汽管至凝汽器之間設(shè)置了1只高排通風閥(簡稱VV閥),在汽輪機跳閘保護系統(tǒng)(ETS)中增加了VV閥故障跳閘保護。

        1 VV閥簡介

        1.1 VV閥位置

        VV閥現(xiàn)場安裝在4號高調(diào)閥后與凝汽器之間的導(dǎo)汽管上,如圖1所示,其主要作用是在汽輪機停機時該閥門開啟,利用高壓缸排汽來冷卻高壓缸的葉片。

        在機組甩負荷時,冷段再熱冗余汽倒流入高壓缸,對整個高壓通流進行充分冷卻,防止汽輪機轉(zhuǎn)子鼓風葉片超溫,確保轉(zhuǎn)子的安全運行,并最終經(jīng)通風管路排入凝汽器。

        為降低機組運行過程中VV閥前后管段的溫度差,設(shè)置了節(jié)流孔板作為VV閥的旁路,可以達到暖管作用。

        圖1 VV閥布置示意

        1.2 VV閥的控制原理

        VV閥采用雙氣缸的氣動執(zhí)行機構(gòu),控制回路為單電磁閥控制回路,其控制原理如圖2所示。電磁閥1YV采用110 V DC電源供電,電磁閥帶電時,經(jīng)減壓過濾后的儀用壓縮空氣引至氣鎖閥D,將儀用壓縮空氣作為控制氣引入上、下切換閥。當電磁閥1YV得電時,1,2控制氣接通,氣鎖閥D也會接通,氣鎖閥D1的S,U接通,上氣缸進氣,氣鎖閥D2的S,U接通,下氣缸排氣,通風閥關(guān)閉。當電磁閥1YV失電時,1,3控制氣接通,電磁閥1YV排氣,氣鎖閥D失氣,切斷上、下切換閥的控制氣,氣鎖閥D,D1,D2閥桿在彈簧的作用力下恢復(fù)原位,氣鎖閥D2的E,U接通,下氣缸進氣,氣鎖閥D1的E,U接通,上氣缸排氣,通風閥開啟。儲氣罐T配合入口處的逆止閥CV使用,其作用相當于蓄能器。當控制氣源自逆止閥CV進入儲氣罐T后,即便壓縮空氣失去,因逆止閥CV的作用,儲氣罐T內(nèi)會保持壓縮空氣的壓力不變。儲氣罐T氣源引入下切換閥作為控制氣缸的動力氣源。

        圖2 VV閥控制原理

        為了實現(xiàn)VV閥的控制功能,其控制邏輯主要設(shè)計有:

        (1) 汽機跳閘,自動打開VV閥,其主要作用是快速排出高壓缸的高溫蒸汽,防止因高壓缸超溫導(dǎo)致高壓轉(zhuǎn)子葉片過熱而損壞;

        (2) 汽機掛閘,自動關(guān)閉VV閥,其主要作用是切斷高溫蒸汽直接排入凝汽器,保證機組正常運行的需要;

        (3) 機組正常運行時,VV閥就地異常開啟,機組跳閘,其主要作用是防止VV異常開啟導(dǎo)致高溫高壓蒸汽直接排到凝汽器而損壞鈦管;

        (4)為了防止運行人員誤操作,只設(shè)計VV閥的邏輯聯(lián)鎖功能,不提供VV閥的畫面操作功能,以絕后患。

        1.3 VV閥的保護邏輯

        在ETS系統(tǒng)中設(shè)計有VV閥故障跳汽輪機保護功能,VV閥故障由DCS系統(tǒng)綜合判斷后發(fā)出送至ETS系統(tǒng),最終輸出跳閘信號。

        VV閥故障停機邏輯原理如圖3所示。

        4個高壓調(diào)節(jié)閥不在關(guān)位或者高壓調(diào)節(jié)閥控制指令大于22 %時,VV閥無全關(guān)信號,發(fā)出“VV閥故障開”停機信號。

        2 VV閥導(dǎo)致的異常停機

        2.1 VV閥氣缸控制氣源接頭斷裂

        2014-09-13T03:15,3號機組負荷700 MW,3號機組跳閘,跳閘首出為“VV閥故障開”?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)3號汽輪機VV閥就地控制氣源至VV閥氣缸的連接件(氣鎖閥與分氣閥連接處)斷裂,VV閥就地故障開啟。更換接頭后,VV閥開關(guān)正常。

        2.2 VV閥控制電磁閥故障

        2016-06-08T17:25,3號機組負荷700 MW,3號機組跳閘,跳閘首出為“VV閥故障開”。檢查發(fā)現(xiàn)VV閥控制用電磁閥燒壞,導(dǎo)致VV閥就地故障開啟,觸發(fā)“VV閥故障開”跳閘邏輯,引起機組跳閘。更換電磁閥后VV閥開關(guān)正常。

        由于在機組的ETS系統(tǒng)中引入了VV閥故障跳汽輪機保護的條件,VV閥作為一個單一的設(shè)備無法做到保護的冗余設(shè)置,因此如何提高VV閥運行的可靠性,以保障機組的安全運行是一個急需解決的問題。

        3 VV閥的可靠性分析

        原VV閥的控制管路及部件全部安裝在閥體上部,采用不銹鋼管硬連接方式。VV閥閥體前后分別為4號高壓導(dǎo)汽管以及凝汽器,前后的壓差大,導(dǎo)致管道及閥體振動大,閥體溫度最高達到250 ℃。長期的高溫環(huán)境及振動不利于熱控設(shè)備的安全穩(wěn)定運行。正常運行時,VV閥為失氣開啟,其氣動控制回路中任何一個地方發(fā)生故障,均有可能造成氣缸失氣,VV故障開啟。

        圖3 VV閥故障停機邏輯

        2014-09-13,3號機組VV閥氣源管接頭斷裂VV閥非正常開啟,導(dǎo)致機組非正常停運。其主要原因就是隨閥門配供的控制氣源管路連接件(位于氣鎖閥與分氣鎖閥連接處)強度不足,運行中疲勞損壞斷裂,VV閥氣缸無法進氣,閥門在彈簧力作用下自動開啟,在沒有開指令的情況下,導(dǎo)致汽輪機“VV閥故障開”保護動作,汽輪機跳閘。

        汽輪機機組正常運行時,VV閥控制用電磁閥處于長期帶電狀態(tài),電磁閥接線松動、電纜斷裂或線圈燒毀等原因均可能造成電磁閥失電,導(dǎo)致氣鎖閥D無氣壓輸出,下切換閥通氣,上切換閥排氣,閥桿在彈簧的作用力下恢復(fù)原位,使VV閥開啟,引起機組跳閘。如2016-06-08,3號機組VV閥電磁閥線圈燒毀,導(dǎo)致VV閥非正常開啟,再次導(dǎo)致機組非正常停運。

        4 VV閥控制系統(tǒng)的改進

        4.1 控制回路的改進

        本著“減少誤動,防止拒動”的原則,為了防止異常時VV閥不能正常開啟,在保留VV閥失氣開啟功能的基礎(chǔ)上,改動了控制回路,其控制原理如圖4所示。

        (1) 將VV閥原有的“失電開”控制方式改為“帶電開”,再以并聯(lián)方式增加1個電磁閥2YV。在正常運行時,只要2個電磁閥有1個帶電就可以使VV閥正常開啟。這種方式既可以減少電磁閥長期帶電運行故障導(dǎo)致的VV閥非正常開啟風險,又能避免由單個電磁閥故障導(dǎo)致的VV閥拒動風險。

        (2) 并聯(lián)的2個電磁閥1YV,2YV同時接受DEH系統(tǒng)控制,新增的電磁閥同時接受操作臺硬手操控制。任何1個電磁閥帶電都將開啟閥門。原有的電磁閥控制電源保留,仍取自DEH系統(tǒng)110 V DC電源,新增電磁閥控制電源獨立取自電氣直流饋線柜。由于2個電磁閥的110 V DC電源分別來自不同的電源,其控制指令也是來自不同的地方,做到了全過程的冗余設(shè)計,降低了故障風險,提高了系統(tǒng)可靠性。

        (3) 在原有氣路的基礎(chǔ)上,并聯(lián)增加1路進氣氣源及過濾減壓閥組件,增加前后手動門以方便檢修隔離;在2路氣源減壓閥后各增加1個逆止閥,防止由于過濾減壓閥組件故障引起VV閥失氣故障開啟。

        (4) 就地設(shè)置控制箱,將以上所有控制元件從溫度較高的VV閥閥體上部全部移至控制箱內(nèi),VV閥本體僅保留氣源管道接頭及行程開關(guān)。控制箱位于VV閥旁邊的平臺上。

        4.2 “VV閥故障開”保護邏輯的改進

        原VV閥全開信號僅靠1個行程開關(guān)檢測,可靠性低。改造后,將VV閥全開信號設(shè)計為“3取2”。3個限位開關(guān)為觸頭式開關(guān),1個位于氣缸頂部,靠活塞連桿壓住觸頭,另外2個安裝于氣缸底部,依靠閥桿上焊接的連桿壓住觸頭。頂部為全開信號,底部2個為全關(guān)信號。全開信號取非,加上底部2個全關(guān)信號。

        這3個信號中任意2個信號出現(xiàn),才發(fā)出VV閥全關(guān)信號。由于控制邏輯中VV閥全關(guān)信號取非(VV閥無全關(guān)信號),判斷為VV閥故障開啟狀態(tài)(見圖3),進入VV閥故障開啟停機保護邏輯。現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)VV閥閥體溫度約90 ℃,為了防止高溫直接接觸造成行程開關(guān)的故障,將限位開關(guān)向外移動一定距離,并增加管道保溫厚度,同時在行程開關(guān)和閥體之間增加保溫隔離。這樣將行程開關(guān)處的溫度降至約40 ℃,確保VV閥限位信號傳遞的可靠性;同時將3個信號均送至DCS系統(tǒng)畫面顯示報警,便于運行人員監(jiān)控,一旦發(fā)生故障可以及時發(fā)現(xiàn)立即處理。

        圖4 改造后的VV閥控制原理

        4.3 VV閥故障監(jiān)視系統(tǒng)的改進

        在VV閥控制氣源的過濾減壓閥組件后增加1個壓力變送器,將控制氣源壓力顯示在DCS畫面,供運行人員實時監(jiān)視控制氣源壓力;并增加了壓力低報警,一旦控制氣源發(fā)生輕微泄漏造成壓力低時,可及時提醒運行人員處理。同時,將VV閥的3個限位開關(guān)狀態(tài)顯示至DCS系統(tǒng)畫面,在DCS內(nèi)增加了VV閥3個限位開關(guān)信號不匹配的報警,便于運行人員及時發(fā)現(xiàn)并消除VV閥異常狀態(tài)。

        5 結(jié)束語

        VV閥是東方汽輪機廠1 000 MW超超臨界機組取消高排逆止門后為了保護汽輪機所做設(shè)計,而在VV閥設(shè)計中僅僅考慮工藝上的問題,并沒有考慮保護的可靠性問題,因“VV閥故障開”導(dǎo)致停機的事件在同類機組中時有發(fā)生。通過對VV閥的可靠性分析,并對其控制回路和控制邏輯進行有針對性的冗余改進,可有效避免因信號誤發(fā)或VV閥誤動作而導(dǎo)致的機組停機事件,并且在啟停機時確保VV閥動作可靠穩(wěn)定,保障了機組安全穩(wěn)定運行。

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