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        數(shù)控平板沖孔機的改進與應(yīng)用

        2018-07-23 06:21:18李志申李大鵬李春武周麗麗
        鍛壓裝備與制造技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)

        李志申,李大鵬,李春武,周麗麗,朱 煜

        (1.濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司 高端汽車裝備公司,山東 濟南 250306;2.國機鑄鍛機械有限公司,山東 濟南 250306;3.吉林弘凱專用車制造有限公司,吉林 長春 130000)

        經(jīng)過近20年的發(fā)展,汽車縱梁數(shù)控平板沖孔機已在業(yè)內(nèi)得到普及應(yīng)用,目前各主機廠及主要配套廠的平板沖保有量達300余臺套,成為汽車車架縱梁沖孔的主要設(shè)備之一。其沖孔精度直接影響整車的裝配,其穩(wěn)定性直接影響到訂單的執(zhí)行。濟南鑄造鍛壓機械研究所有限公司的該類產(chǎn)品,在市場上占有率最高,其產(chǎn)品根據(jù)使用的具體情況和市場需求,進行了改進升級。本文把近幾年的改進升級情況作簡要介紹。

        1 改進內(nèi)容

        統(tǒng)計我公司設(shè)備在使用過程中所出現(xiàn)的問題,我們進行了問題匯總,篩選了問題比較集中的幾項,有針對性地進行了優(yōu)化改進,以下分別進行闡述。

        1.1 性能提升

        1.1.1 床身

        床身是沖孔機的核心部件之一,沖壓主油缸、模具庫均安裝其上,整體運動重量約10噸,使Y軸電機負載較大,直接影響Y軸絲杠的工作狀態(tài)和壽命。通過ANSYS軟件,對現(xiàn)有床身進行有限元分析和優(yōu)化,在保證強度的情況下,通過合理的焊接結(jié)構(gòu)變化,使床身重量減輕16%;同時對其進行模態(tài)分析,得到了焊接床身的前5階固有頻率及振型,與外界激振頻率相比較,該焊接床身不會產(chǎn)生共振,結(jié)構(gòu)合理,動態(tài)性能滿足要求,極大改善了絲杠工作狀態(tài)。優(yōu)化結(jié)果如圖1所示。

        圖1 床身優(yōu)化

        1.1.2 沖孔效率

        改進輔助夾鉗的送進導(dǎo)向長度,將原來的有效送進距離800mm,改為現(xiàn)在的1560mm,使板料在沖壓過程中,只經(jīng)過一次送料,便可有效地使板料前端或后端通過主機完成沖壓。在整張板料沖壓過程中,減少了夾鉗交換次數(shù),由原來5次交換改為3次交換,不但提高了沖孔效率,而且提高了沖孔精度。結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 夾鉗結(jié)構(gòu)

        1.1.3 潤滑

        主要潤滑點從脂潤滑改為油潤滑,解決了南北地域差異產(chǎn)生的不同潤滑效果。稀油潤滑點部件,通過增加導(dǎo)油槽及收油盒,使油液能及時回收,保持設(shè)備的潔凈。同時把潤滑泵改為程控泵,可根據(jù)設(shè)備實際工作環(huán)境和使用情況,靈活調(diào)整供油量,改變了原來由系統(tǒng)控制的定量加油方式,使用起來更加靈活。

        1.1.4 板料刮痕

        下模座上增加浮動式萬向球,在板料沖壓中,壓料板通過板料先將萬向球壓縮,使板料與下模座貼實后,模具再沖過板料完成沖孔。沖孔完成后,隨著模具上升、壓料板復(fù)位,萬向球浮動,推動板料與下模座出現(xiàn)空隙,此時夾鉗再進行送進,解決了板料在送進過程中與下模座摩擦產(chǎn)生刮痕問題,為后期提高車架電泳質(zhì)量起到明顯的改善作用。

        1.1.5 編程軟件

        原來的編程軟件,依附計算機操作系統(tǒng)和Auto-CAD版本,各廠家平臺不一,使用起來比較麻煩。新開發(fā)的軟件采用外掛式,不依賴前述條件,有效解決了平臺不一問題,方便用戶使用。

        1.2 精度提升

        1.2.1 輔助夾鉗及支撐結(jié)構(gòu)改進

        原來輔助夾鉗的結(jié)構(gòu)是采用兩個油缸上下運動來完成板料的夾持。上油缸工作行程比較大,導(dǎo)向較長;下油缸鉗口板較窄,且也為上下浮動形式,在下油缸X軸運行區(qū)域,油缸兩側(cè)對板料支撐的為萬向球結(jié)構(gòu)。在板料送進時,上下油缸同時伸出,夾持住板料,由于萬向球有高低差,會引起板料沿著Y軸方向傾斜、偏移,造成板料端部送進沖壓時不同模位沖的孔精度受到影響,嚴重時造成產(chǎn)品報廢。如圖3、4所示。

        改進后的結(jié)構(gòu)將上油缸行程縮小、導(dǎo)向變短;下油缸伸縮浮動結(jié)構(gòu)改為固定式,兩側(cè)萬向球支撐改為無動力滾筒支撐,增大了支撐面積,且便于調(diào)整整個支撐輥道的水平度,避免了原來夾鉗結(jié)構(gòu)使板料Y軸方向出現(xiàn)的傾斜偏移現(xiàn)象,提高板料端部沖孔精度。

        圖3 原有結(jié)構(gòu)

        1.2.2 輔助夾鉗運動導(dǎo)向

        輔助夾鉗共有兩根導(dǎo)軌導(dǎo)向。原有輔助夾鉗的基準導(dǎo)軌與主夾鉗的基準導(dǎo)軌共用,輔助導(dǎo)軌獨立安裝。在安裝輔助導(dǎo)軌時,很難保證輔助導(dǎo)軌與基準導(dǎo)軌在全長范圍內(nèi)的平行度,只能保證輔助導(dǎo)軌長度范圍內(nèi)兩根導(dǎo)軌的平行度,而恰恰是輔助導(dǎo)軌長度范圍外的平行度對板料端部沖孔精度影響更大。如果輔助導(dǎo)軌和遠端基準導(dǎo)軌平行度不好,則在沖壓送進過程中,輔助夾鉗會把板料頭部或者尾部帶偏,影響不同程序段沖孔的精度。

        改進后的結(jié)構(gòu)使原來主夾鉗和輔助夾鉗一共四根導(dǎo)軌變?yōu)楣灿脙筛鶎?dǎo)軌,能夠很好地保證兩根導(dǎo)軌的水平度和平行度,使主夾鉗和輔助夾鉗易于安裝與調(diào)整,板料送進中運動方向一致,從而提高了沖孔精度。如圖5、6所示。

        1.2.3 主夾鉗結(jié)構(gòu)改進:鉗體與浮動

        圖5 原有結(jié)構(gòu)

        圖6 新結(jié)構(gòu)

        老式主夾鉗采用懸臂式結(jié)構(gòu)、擺動式浮動,懸臂結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)不好,受導(dǎo)軌水平度、直線度的影響,送進過程中會帶動板料來回擺動,影響Y方向的沖孔精度。擺動式浮動,在板料翹曲或X軸、Z軸同步性不好時,會拉動板料沿著X方向竄動,影響X方向沖孔精度。

        改進后的結(jié)構(gòu),把單側(cè)懸臂結(jié)構(gòu)改變?yōu)閮蓚?cè)跨立式結(jié)構(gòu);擺動式浮動改為液壓夾鉗垂直式浮動??缌⑹浇Y(jié)構(gòu)不但加強了夾鉗支座的剛性,而且在板料送進中穩(wěn)定性、適應(yīng)性更好;液壓夾鉗垂直浮動夾持板料,不會因板料翹曲等原因而拉動板料竄動,有效提升了沖孔精度。如圖7、8所示。

        圖7 原有結(jié)構(gòu)

        圖8 新結(jié)構(gòu)

        1.2.4 消隙齒輪

        原結(jié)構(gòu)采用普通斜齒輪齒條嚙合,不但安裝要求高,而且調(diào)整難度大。嚙合太松,送進過程中齒輪齒條間晃量較大,對X方向送進精度影響較大;嚙合太緊,造成齒輪齒條嚙合過度,齒形磨損嚴重,壽命短,精度不穩(wěn)定?,F(xiàn)在采用消隙齒輪結(jié)構(gòu),便于安裝,提升了嚙合效果,能夠很好地保證送進過程中的重復(fù)精度,提高了運動精度,從而提升了設(shè)備沖孔精度。

        1.2.5 導(dǎo)軌齒條布置方式

        齒條與主導(dǎo)軌安裝在同一側(cè),有利于保證安裝時齒條與主導(dǎo)軌的平行度。每根齒條安裝都由4個定位銷進行定位,每段齒條間通過專用工具進行測量,保證每段齒條安裝后齒形的一致性,有效保證送進精度。如圖9所示。

        圖9 齒條布置

        1.3 可靠性提升

        1.3.1 探料機構(gòu)

        原來采用雙半圓塊探料,其好處是探料剛性好,比較堅固,雙感應(yīng)開關(guān)。但是適應(yīng)性略差,對板材平整性要求高,維護成本略高。新的結(jié)構(gòu)簡單,單感應(yīng)開關(guān),維修較方便,更適應(yīng)目前各生產(chǎn)廠的板料狀態(tài)。

        1.3.2 排料機

        原來的廢料輸送方式采用普通鏈板式排料機,重力滑落。由于廢料排料形狀不一,大小不一,存在廢料飛濺等缺陷,且易造成排料機卡死現(xiàn)象,進而損壞排料機?,F(xiàn)在改為強磁式排料機,能夠很好地吸附住廢料,既能輸送廢料,又能防止廢料飛濺,延長排料機使用壽命。

        1.3.3 電氣開關(guān)

        模具庫換模氣缸的開關(guān)由接線式改為接插式,使線纜布置更加緊湊、整齊、美觀,也便于后期的查線、檢查維護等。

        1.3.4 排料通道

        原主機廢料落料口布置在床身的一側(cè)面上,由于受床身模具安裝位置高度的影響,整個落料通道斜度較小,并在床身焊接過程中因焊縫、焊渣的影響造成實際生產(chǎn)中廢料排料不暢,易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。

        現(xiàn)通過優(yōu)化排布,將落料通道改在Y軸絲杠側(cè)面,加寬落料通道寬度,增大通道傾斜角度,并在焊接過程中要求對焊縫進行處理,做到整個通道平整、光滑,保證排料暢通。同時,通過使用強磁性排料機,很好地解決了廢料飛濺問題,效果明顯。

        1.3.5 壓料裝置

        老式設(shè)備壓料裝置的復(fù)位氣缸為標準緊湊型氣缸,而壓料裝置在實際工作中為繞轉(zhuǎn)軸擺動形式,因此造成氣缸活塞桿長時間受側(cè)向力運動后而使內(nèi)部密封損壞,出現(xiàn)竄氣和漏氣現(xiàn)象,維護成本高。現(xiàn)將氣缸改為氣囊,利用氣囊能夠很好地承受側(cè)向力的特點,有效解決了氣缸損壞出現(xiàn)的竄氣、漏氣故障,提高使用壽命,降低維護成本。如圖10所示。

        圖10 壓料裝置

        2 應(yīng)用效果

        從改進后的使用情況看,達到了改進目的。①從現(xiàn)在用戶統(tǒng)計信息看,進口絲杠壽命約是原來的1.5倍;②沖壓時間減少約32s,進口液壓系統(tǒng)大約多沖25個孔;③主要潤滑點供油可靠,絲杠、導(dǎo)軌滑塊補油充分;④沖壓板料全長沒有刮痕;⑤編程軟件適應(yīng)性較好,給用戶使用提供了極大便利;⑥出廠設(shè)備精度有了較大提升。如圖11所示。

        3 結(jié)論

        通過設(shè)備用戶現(xiàn)場的實際使用,上述改進有效提升設(shè)備穩(wěn)定性、可靠性和沖壓精度,提升了產(chǎn)品競爭力,提高了設(shè)備開工率,降低了維修成本,給用戶創(chuàng)造實實在在的價值。

        圖11 精度測量

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