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        起動(dòng)機(jī)單向器自動(dòng)裝配設(shè)備氣動(dòng)和控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2018-07-21 07:35:24
        制造業(yè)自動(dòng)化 2018年7期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        (河北科技大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,石家莊 050018)

        0 引言

        起動(dòng)機(jī)單向器是起動(dòng)設(shè)備的重要部件,其功能是在起動(dòng)過(guò)程當(dāng)中可靠地傳遞起動(dòng)機(jī)扭矩給發(fā)動(dòng)機(jī)的曲軸,發(fā)動(dòng)機(jī)被發(fā)動(dòng)后借助單向器的單向作用保護(hù)起動(dòng)機(jī)電樞,防止其因高速而損壞。起動(dòng)機(jī)單向器由多個(gè)零件組裝而成,各零件體積小,不易抓取和定位,目前,生產(chǎn)企業(yè)多采用人工裝配,效率低下,出錯(cuò)率高。研發(fā)的單向器自動(dòng)裝配設(shè)備能實(shí)現(xiàn)各零件的自動(dòng)裝配,本文著重介紹其氣動(dòng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過(guò)程。

        1 設(shè)備主體結(jié)構(gòu)和工作原理

        如圖1所示,起動(dòng)機(jī)單向器共由5種零件組裝而成,分別是星輪、滾柱、彈簧、墊片和套筒,每個(gè)星輪有3個(gè)凹槽,每個(gè)凹槽內(nèi)裝有一組彈簧和滾柱,星輪內(nèi)孔裝有套筒和墊片。裝配時(shí),先將壓縮后的彈簧滾柱分別壓入星輪的3個(gè)凹槽內(nèi),再將套筒插入墊片內(nèi)孔組裝,再作為一個(gè)部件整體一起插入星輪內(nèi)孔,完成組裝。

        考慮到各零件體積小,質(zhì)量輕,外形簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)中采用電磁振動(dòng)上料方式將各零件篩選后順序輸送到裝配工位,選擇氣缸作為裝配動(dòng)作的主要執(zhí)行元件[1]。為提高裝配效率,減少設(shè)備空間占用,各工位采用環(huán)形布局,其主體主要由振動(dòng)上料盤(pán)、旋轉(zhuǎn)主盤(pán)、星輪抓取工位、彈簧滾柱裝配工位、墊片套筒裝配工位和機(jī)架等組成,如圖2所示。

        圖1 單向器的構(gòu)成及裝配順序

        1)振動(dòng)上料盤(pán)

        各零件均采用電磁振動(dòng)盤(pán)上料,配合直線(xiàn)料道,可以將各零件快速順序輸送到裝配工位,在直線(xiàn)料道上裝有光電開(kāi)關(guān),用于檢測(cè)是否料滿(mǎn),從而控制振動(dòng)盤(pán)的啟停。

        圖2 單向器自動(dòng)裝配設(shè)備樣機(jī)

        2)旋轉(zhuǎn)主盤(pán)

        旋轉(zhuǎn)主盤(pán)是各裝配工位的操作平臺(tái),上面均勻分布有8個(gè)裝配模座。由異步電機(jī)通過(guò)凸輪分割器驅(qū)動(dòng)主盤(pán)旋轉(zhuǎn),配合光電開(kāi)關(guān),電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈會(huì)自動(dòng)停止一次,主盤(pán)正好旋轉(zhuǎn)45°,等各工位完成裝配后,電機(jī)重新啟動(dòng),進(jìn)行下一次旋轉(zhuǎn)。通過(guò)一臺(tái)變頻器來(lái)控制異步電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而調(diào)節(jié)設(shè)備整體工作節(jié)奏,最大程度提高組裝效率。

        3)星輪抓取工位

        該工位主要由星輪夾持氣爪、星輪上下氣缸、星輪左右氣缸、星輪壓料氣缸及附屬機(jī)構(gòu)組成??梢詫⑿禽啅闹本€(xiàn)料道上抓取并移送至旋轉(zhuǎn)主盤(pán)的裝配模座中。

        4)彈簧滾柱裝配工位

        該工位主要由彈簧送料氣缸、彈簧滾柱上料氣缸、彈簧滾柱壓料氣缸、步進(jìn)電機(jī)及附屬機(jī)構(gòu)組成。由于彈簧的彈性系數(shù)較低,采用氣爪或吸盤(pán)抓取容易變形,造成定位和組裝困難,因此,在氣缸運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)端部安裝一塊強(qiáng)力磁鐵來(lái)吸引彈簧,并利用磁力線(xiàn)方向定位彈簧。由于星輪上有三個(gè)凹槽,需要分別安裝三組彈簧和滾珠,采用一臺(tái)步進(jìn)電機(jī)對(duì)星輪進(jìn)行120°分度。上述執(zhí)行元件相互配合,可將彈簧滾柱裝配到星輪對(duì)應(yīng)的凹槽中。

        5)墊片套筒裝配工位

        該工位主要由套筒撥料氣缸、套筒左右氣缸、墊片上下氣缸、墊片左右氣缸、壓料電磁鐵及附屬機(jī)構(gòu)組成。各氣缸相互配合將套筒和墊片組裝在一起后,由壓料電磁鐵將組件吸起并壓入星輪內(nèi)孔中完成組裝,再由成品落料氣缸送入儲(chǔ)料箱中。

        2 氣動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        在整個(gè)設(shè)備中,大部分工藝動(dòng)作采用氣動(dòng)元件實(shí)現(xiàn),包括星輪抓取、滾柱彈簧裝配和墊片套筒裝配等。考慮成本、行程、負(fù)載和安裝方式等因素,選取表1所示的各氣動(dòng)元件型號(hào)。其中,各零件的上下或前后動(dòng)作選用了雙軸氣缸,左右動(dòng)作選用了滑臺(tái)氣缸,抓取動(dòng)作選用了氣動(dòng)手爪。系統(tǒng)氣動(dòng)原理圖如圖3所示。

        表1 氣缸型號(hào)表

        圖3 氣動(dòng)系統(tǒng)原理圖

        在該氣動(dòng)系統(tǒng)中,執(zhí)行元件為11個(gè)氣缸和1個(gè)氣爪。對(duì)于有動(dòng)作聯(lián)鎖關(guān)系回路,采用雙電控?fù)Q向閥換向,防止產(chǎn)生機(jī)械干涉,其他回路均采用單電控?fù)Q向閥換向。由于各氣動(dòng)執(zhí)行元件要按照一定邏輯關(guān)系順序動(dòng)作,因此在每個(gè)氣缸兩端裝有磁性開(kāi)關(guān),便于PLC邏輯控制。氣缸的運(yùn)動(dòng)速度通過(guò)節(jié)流調(diào)速閥調(diào)節(jié),保證系統(tǒng)能快速穩(wěn)定運(yùn)行。

        3 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        3.1 控制要求

        1)控制系統(tǒng)應(yīng)按照一定的邏輯關(guān)系,控制各執(zhí)行元件準(zhǔn)確完成各工藝動(dòng)作;

        2)應(yīng)具有兩種控制模式,自動(dòng)模式用于單向器的整體裝配、連續(xù)生產(chǎn),手動(dòng)模式用于調(diào)試、檢查維修等工作;

        3)應(yīng)有友好的人機(jī)界面,能顯示各執(zhí)行元件狀態(tài)及設(shè)定必要的數(shù)據(jù)信息;

        4)為保證設(shè)備的流暢性和智能性,在容易出現(xiàn)卡料和漏料的地方,應(yīng)安裝必要的傳感器,出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提示或報(bào)警。

        3.2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

        3.2.1 PLC選型

        根據(jù)設(shè)備工作原理,需控制的執(zhí)行元件主要有氣缸、步進(jìn)電機(jī)、交流異步電機(jī)、電磁鐵和電磁振動(dòng)盤(pán)。其中,電磁振動(dòng)盤(pán)屬于定制部件,隨機(jī)帶有控制器和光電開(kāi)關(guān),經(jīng)簡(jiǎn)單設(shè)置參數(shù)后即可自動(dòng)控制振動(dòng)盤(pán)的啟停,并能通過(guò)調(diào)節(jié)振幅控制送料速度。對(duì)設(shè)備其余工位,設(shè)計(jì)了以西門(mén)子S7-200 Smart PLC和工業(yè)觸摸屏為核心的控制系統(tǒng)[2]。

        根據(jù)被控對(duì)象的種類(lèi)和數(shù)量,確定PLC所需輸入端口為31個(gè),輸出端口為26個(gè)??紤]到被控對(duì)象中有1臺(tái)步進(jìn)電機(jī),故選用具有高速脈沖輸出功能的CPU ST40和EM DT32擴(kuò)展模塊。選擇西門(mén)子Smart 1000IE觸摸屏作為主要人機(jī)界面,該觸摸屏支持RJ45接口和TCP/IP協(xié)議,可直接用網(wǎng)線(xiàn)與PLC連接,非常方便。控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。

        圖4 硬件結(jié)構(gòu)圖

        3.2.2 傳感器選型

        設(shè)備中的傳感器主要用來(lái)檢測(cè)動(dòng)作是否到位和各工位是否有料,選用的各傳感器如表2所示。其中氣缸到位檢測(cè)選用配套的磁性開(kāi)關(guān),體積小巧,便于安裝接線(xiàn)。星輪、滾柱、套筒和墊片的有料檢測(cè)采用對(duì)射式光電開(kāi)關(guān)。彈簧的檢測(cè)是個(gè)難點(diǎn),由于彈簧整體長(zhǎng)度為5mm,彈簧絲直徑僅0.3mm,用普通光電開(kāi)關(guān)、電感或電容式接近開(kāi)關(guān)均不能有效檢測(cè),若采用分辨率較高的光纖傳感器,則只有在彈簧位于特定位置時(shí)才能檢測(cè)到,這對(duì)彈簧機(jī)械定位要求過(guò)高。為增加彈簧的有效檢測(cè)范圍,經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),采取了光纖傳感器動(dòng)態(tài)測(cè)量的方式,即當(dāng)彈簧由氣缸驅(qū)動(dòng)在工位間往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí)進(jìn)行檢測(cè),可有效檢測(cè)出彈簧的有無(wú)。

        表2 傳感器選型表

        3.2.3 PLC和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的聯(lián)接

        所選擇的PLC的 CPU-ST40 主機(jī)模塊集成有三個(gè)高速脈沖輸出點(diǎn)[3],最多控制3臺(tái)步進(jìn)電機(jī),本系統(tǒng)中只有一臺(tái)步進(jìn)電機(jī),根據(jù)PLC編程軟件中的“運(yùn)動(dòng)控制向?qū)А苯M態(tài)分配,確定Q0.0輸出脈沖信號(hào),Q0.2輸出方向信號(hào),Q0.4輸出使能信號(hào)。

        根據(jù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)速度和轉(zhuǎn)矩,計(jì)算選擇山社SS9093A05B型步進(jìn)電機(jī),其配套驅(qū)動(dòng)器為山社MD-2522型驅(qū)動(dòng)器。該驅(qū)動(dòng)器有2個(gè)光電隔離高速輸入口STEP和DIR,可接受5-24VDC單端或差分信號(hào),信號(hào)下降沿有效。由于西門(mén)子PLC的輸出端口采用共陽(yáng)接法,因此,在驅(qū)動(dòng)器端采用共陰接法,如圖5所示。

        圖5 步進(jìn)電機(jī)控制接線(xiàn)圖

        3.3 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)

        3.3.1 PLC程序設(shè)計(jì)

        PLC程序利用西門(mén)子STEP7-MicroWIN SMART V2.1軟件編寫(xiě),采用模塊式結(jié)構(gòu),將初始化、手動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)運(yùn)行和故障處理分別編寫(xiě)成子程序,在主程序中按條件調(diào)用。自動(dòng)運(yùn)行時(shí),在完成整體動(dòng)作的基礎(chǔ)上,使各工位在動(dòng)作互不干涉的情況下盡可能多的并行工作,以提高設(shè)備整體運(yùn)行速度;在定位精度要求較高的關(guān)鍵位置,適當(dāng)增加延時(shí)控制,并與氣動(dòng)節(jié)流調(diào)速閥配合,保障設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)可靠。

        為使設(shè)備具有較好的操控性和智能性,在故障處理模塊中,對(duì)各個(gè)位置上的傳感器和相應(yīng)動(dòng)作關(guān)系進(jìn)行判斷,隨時(shí)給出提示或報(bào)警信息,并在報(bào)警時(shí)自動(dòng)暫停,保持設(shè)備現(xiàn)有狀態(tài),待故障排除后繼續(xù)運(yùn)行,以減少?gòu)U品率。

        步進(jìn)電機(jī)的控制子程序可利用編程軟件自帶的“運(yùn)動(dòng)控制向?qū)А惫ぞ呱?,該向?qū)Чぞ呖煞峙銹LC控制端口,設(shè)置電機(jī)運(yùn)行的速度、加速度和工程單位脈沖數(shù)等,如圖6所示。生成的運(yùn)動(dòng)控制子程序可根據(jù)條件在主程序中調(diào)用,圖7所示為步進(jìn)電機(jī)手動(dòng)控制程序和位置控制程序。

        圖6 運(yùn)動(dòng)控制向?qū)?/p>

        圖7 步進(jìn)電機(jī)控制程序

        3.3.2 人機(jī)界面設(shè)計(jì)

        觸摸屏界面采用西門(mén)子WinCC flexible SMART V3組態(tài)軟件開(kāi)發(fā),主要顯示各執(zhí)行元件和傳感器的當(dāng)前狀態(tài)信息,以及進(jìn)行必要的手自動(dòng)操作,圖8為觸摸屏手動(dòng)和自動(dòng)操作界面。

        圖8 觸摸屏界面

        4 結(jié)束語(yǔ)

        根據(jù)前述設(shè)計(jì)方案開(kāi)發(fā)的設(shè)備樣機(jī),經(jīng)反復(fù)調(diào)整優(yōu)化,已經(jīng)可以順利完成全部工藝過(guò)程,運(yùn)行平穩(wěn)可靠,目前組裝效率約為3套/分鐘。后期擬通過(guò)優(yōu)化控制策略,盡可能使各工位并行工作,同時(shí)適當(dāng)提高氣缸運(yùn)動(dòng)速度,縮短運(yùn)動(dòng)時(shí)間,進(jìn)一步提高組裝效率。

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