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        吸收式換熱技術(shù)在煉廠余熱采暖中的應(yīng)用

        2018-07-20 03:09:38程延何正
        石油石化綠色低碳 2018年2期
        關(guān)鍵詞:回水溫度吸收式熱泵

        程延,何正

        (1.中國(guó)石化北京燕山分公司,北京 102500;2.北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司,北京 100084)

        早期,工業(yè)余熱主要是應(yīng)用在發(fā)電領(lǐng)域,通過(guò)循環(huán)工質(zhì)驅(qū)動(dòng)透平發(fā)電,具有低排放、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。發(fā)達(dá)國(guó)家十分重視這項(xiàng)技術(shù),如日本在海洋溫差熱發(fā)電技術(shù)方面已居世界領(lǐng)先地位[1]。文章案例中工業(yè)余熱首次應(yīng)用于煉油領(lǐng)域的供暖。在基于吸收式換熱的集中供熱技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了深度優(yōu)化,提出了基于吸收式換熱的石化余熱供暖新工藝,并應(yīng)用于某石化廠生活區(qū)。

        1 項(xiàng)目背景及技術(shù)優(yōu)勢(shì)

        1.1 項(xiàng)目背景

        根據(jù)《北京市2013—2017年加快壓減燃煤和清潔能源建設(shè)工作方案》的目標(biāo)要求,2017年全面停止使用燃煤。而某石化公司生活區(qū)采用燃煤供暖面積達(dá)88.4萬(wàn)m2,使用型煤鍋爐和工業(yè)蒸汽供暖,污染物排放量大,燃料能耗成本高,在整個(gè)采暖季能耗成本(包括燃煤、蒸汽、水、電)可達(dá)2 135.6萬(wàn)元,高于24元/m2。并且一旦停用燃煤后,蒸汽用量將會(huì)大幅提升,供暖成本也會(huì)顯著上升。因此,利用大溫差熱泵技術(shù)進(jìn)行余熱供暖,就成為了有效解決該石化公司供暖問(wèn)題的關(guān)鍵。

        1.2 石化行業(yè)余熱特點(diǎn)

        石化行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中消耗的能源轉(zhuǎn)換為不同品位的余熱,在現(xiàn)有技術(shù)下,中高品位(溫度高于120℃)的余熱資源已得到較好地回收利用,而低溫余熱(溫度低于120℃)因位置分散、溫度低、長(zhǎng)距離輸送難度大等因素導(dǎo)致回收利用率低,未能得到較好利用[2]。某石化公司煉廠余熱分布情況見(jiàn)表1。

        表1 某煉廠余熱分布

        由表1可知,80%的余熱量集中在100℃以下,而62%的余熱為循環(huán)水余熱,溫度為35℃左右,熱量大,品位低。

        1.3 吸收式換熱技術(shù)

        為回收利用工業(yè)低溫余熱,解決供回水溫差小,難于長(zhǎng)距離輸送等難題[3],清華大學(xué)于2007年首次提出基于吸收式換熱的集中供熱技術(shù)[4]。該技術(shù)獲得了國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利(專(zhuān)利號(hào)200810101065.X),并獲得國(guó)家發(fā)明二等獎(jiǎng)。大溫差吸收式換熱機(jī)組是由熱水型吸收式熱泵和水—水換熱器組成(吸收式熱泵原理見(jiàn)圖1)。一次網(wǎng)高溫供水首先作為驅(qū)動(dòng)熱源進(jìn)入吸收式熱泵,然后進(jìn)入水—水換熱器加熱二級(jí)網(wǎng)熱水,最后再返回吸收式熱泵,在熱泵蒸發(fā)器中降溫至25℃左右后返回一次網(wǎng)回水管。

        圖1 吸收式熱泵原理

        該技術(shù)充分利用一次高溫?zé)崴刑N(yùn)藏的高位熱能做功能力,在吸收式換熱裝置中產(chǎn)生熱泵效應(yīng),吸收低溫?zé)嵩吹臒崃?,借助設(shè)置在用戶(hù)熱力站處的大溫差吸收式換熱機(jī)組,顯著降低一次水回水溫度至25℃左右,提高了供回水溫差。由于一次水供回水溫差增加約1倍,提高了供熱管網(wǎng)的輸送能力,在供熱量相同時(shí),流量減少約50%,減小了管網(wǎng)管徑,降低輸配能耗,為長(zhǎng)距離輸送創(chuàng)造條件[5-7]。

        基于吸收式換熱的供暖新工藝設(shè)計(jì)流程見(jiàn)圖2。從圖2看出,針對(duì)石化廠低溫余熱特點(diǎn),基于吸收式換熱的集中供熱技術(shù),末端大溫差換熱機(jī)組將一次網(wǎng)回水溫度降至20℃左右,低溫的一次水回水進(jìn)入石化廠,根據(jù)廠內(nèi)余熱的品位,通過(guò)換熱器以及熱泵聯(lián)合,梯級(jí)回收循環(huán)水、工藝物料等的余熱,通過(guò)計(jì)算余熱回收過(guò)程中的熱平衡確定一次水的流量,若換熱后的一次網(wǎng)水溫度未達(dá)到設(shè)計(jì)的一次水供水溫度,則需新增一臺(tái)汽—水換熱器進(jìn)行升溫,溫度升至約120℃后,輸送至換熱站末端。

        圖2 基于吸收式換熱的供暖新工藝設(shè)計(jì)流程

        2 石化煉油廠余熱利用項(xiàng)目工藝方案設(shè)計(jì)

        2.1 余熱量情況分析

        煉油廠的主要工藝裝置為常減壓蒸餾、催化裂化、延遲焦化以及加氫裝置,其工藝余熱約占全廠工藝余熱的73.5%[8]。根據(jù)某煉油廠的余熱調(diào)研數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2),結(jié)合余熱特點(diǎn)及余熱需求,選取催化裝置和加氫裝置的部分工藝余熱供暖,熱量不足部分利用汽—水換熱器進(jìn)行補(bǔ)熱。

        表2 某石化廠設(shè)計(jì)可利用余熱

        2.2 技術(shù)方案

        1)改造前供暖情況

        改造的對(duì)象為某石化廠生活區(qū)的4個(gè)換熱站,其中,A站供熱熱媒為余熱+蒸汽,B站供熱熱媒為蒸汽,C和D站供熱熱媒為型煤。

        2)新工藝方案流程

        方案設(shè)計(jì)溫度為30℃的一網(wǎng)回水分成3路進(jìn)行取熱(見(jiàn)圖3)。

        圖3 新工藝系統(tǒng)總流程

        其中一路流量為60 t/h,與催化裂化裝置穩(wěn)定塔底汽油換熱后溫度由30.0℃提高至80.0℃;第二路流量為360 t/h,先后與催化裂化裝置分餾塔頂油氣、頂循油、0#和–10#柴油進(jìn)行換熱取熱,溫度由30.0℃提高至94.0℃;第三路流量為120 t/h,先后與航煤產(chǎn)品、脫硫汽油產(chǎn)品進(jìn)行換熱取熱,溫度由30.0℃提高至98.0℃。三路混合后由蒸汽加熱至130℃供出。余熱取熱40 MW,整個(gè)采暖季極寒天氣所需負(fù)荷為59.9 MW,需用蒸汽補(bǔ)熱19.9 MW,即28.4 t/h。保留原有蒸汽管線,既可以解決廠內(nèi)蒸汽不足問(wèn)題,又能確保裝置故障停車(chē)時(shí)的應(yīng)急供暖。

        新工藝應(yīng)用中需要新增一些大溫差換熱機(jī)組以及循環(huán)水泵、補(bǔ)水箱、除污器等配套設(shè)備(見(jiàn)表3)。

        2.3 方案運(yùn)行工況分析

        根據(jù)石化廠所在地供暖季期間室外溫度相關(guān)數(shù)據(jù),方案初期得到熱負(fù)荷及一次網(wǎng)供水溫度變化曲線(見(jiàn)圖4)。在供暖初末期,一次網(wǎng)供水溫度為78℃即可達(dá)到室內(nèi)供暖需求,熱負(fù)荷為28.7 MW,而此時(shí)需開(kāi)啟航煤加氫原空冷、水冷系統(tǒng),來(lái)冷卻多余的余熱。隨著氣溫降低,余熱量在不足以滿(mǎn)足供熱需求時(shí),需開(kāi)啟蒸汽補(bǔ)熱換熱器,通過(guò)蒸汽換熱來(lái)滿(mǎn)足系統(tǒng)供熱需求,見(jiàn)圖5。

        表3 某石化煉廠余熱利用和蒸汽補(bǔ)熱所需設(shè)備

        圖4 一次網(wǎng)供水、熱負(fù)荷隨室外溫度變化

        圖5 整個(gè)供暖季供熱量

        由圖5可知,整個(gè)供暖季需供熱量總計(jì)46萬(wàn)GJ,其中余熱量39.5 GJ,蒸汽補(bǔ)熱量6.5 GJ,余熱占供熱總量的86%。因此新工藝的應(yīng)用可以充分回收利用廠內(nèi)的低溫余熱,大大減少蒸汽使用量,完全取締了原型煤的消耗。

        3 石化煉油廠項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況分析

        3.1 采暖季供熱負(fù)荷情況

        采暖季從2016年11月開(kāi)始到2017年3月結(jié)束,初末期的熱負(fù)荷為25 MW,在嚴(yán)寒期供熱負(fù)荷為38 MW。

        3.2 實(shí)際余熱量情況分析

        方案設(shè)計(jì)余熱量為43.5 MW,但由于催化裂化裝置減產(chǎn)(減產(chǎn)約30%)以及一網(wǎng)回水溫度高于設(shè)計(jì)值(設(shè)計(jì)30℃,實(shí)際38℃),導(dǎo)致實(shí)際余熱量為28 MW,相比設(shè)計(jì)大幅減少,但并不影響實(shí)際供熱需求。余熱量的計(jì)算公式為:

        式中,Q為熱量,C為比熱容,M為質(zhì)量流量,ΔT為溫度差。

        各裝置實(shí)際產(chǎn)生的余熱量見(jiàn)表4。

        因?qū)嶋H余熱量只有28 MW,在初寒期(11月)需要少量補(bǔ)充蒸汽量。嚴(yán)寒期(1月)最冷天需要補(bǔ)充蒸汽量為18 t/h,平均大約需要補(bǔ)充蒸汽熱量為8 MW。到了供暖末期(2月下旬),所需蒸汽補(bǔ)充量基本為0。從供暖初期到末期余熱提供量以及補(bǔ)充蒸汽量見(jiàn)圖6。

        3.3 一次網(wǎng)供回水參數(shù)情況分析

        供暖季一次網(wǎng)水流量見(jiàn)圖7。由圖7可知,一次網(wǎng)水流量在調(diào)試階段及供暖初期(11月),水流量為580 t/h左右,調(diào)試后,整個(gè)采暖季(從12月到2月下旬)一網(wǎng)水流量基本穩(wěn)定在430 t/h。

        表4 煉廠設(shè)計(jì)以及實(shí)際可利用余熱位置及利用量

        圖6 供暖季供熱量與時(shí)間關(guān)系

        圖7 供暖季一次網(wǎng)水流量

        在整個(gè)供暖季,一次網(wǎng)水的供水溫度在82~113℃變化,經(jīng)過(guò)調(diào)試階段以及采暖初期回水溫度變化基本穩(wěn)定在40~45℃,采暖嚴(yán)寒期及末期回水溫度變化基本穩(wěn)定在35~40℃,達(dá)到了大溫差換熱的目的(見(jiàn)圖8)。

        3.4 典型月分析

        以2016年12月1—31日為依據(jù),整月供暖過(guò)程中,一次網(wǎng)水的供水量從開(kāi)始的577 t/h逐漸穩(wěn)定在430 t/h,供水溫度在87~106℃變化,回水溫度在31~41℃變化。整月平均蒸汽補(bǔ)充量為6.3 t/h,余熱平均產(chǎn)生量為25.6 MW,供暖平均供熱量為29.5 MW,補(bǔ)充熱量為3.9 MW,余熱量占總供熱量的86%。

        3.5 單一站點(diǎn)分析

        圖8 供暖季一次網(wǎng)供回水溫度波動(dòng)范圍

        B站在應(yīng)用新工藝改造后,一網(wǎng)供水溫度在77~107℃波動(dòng),一網(wǎng)回水溫度在35~50℃波動(dòng),采暖期間穩(wěn)定在40~45℃(見(jiàn)圖9),改造后一網(wǎng)供回水溫度基本達(dá)到大溫差換熱的需求。其次是二網(wǎng)供水溫度在50~63℃變化,二網(wǎng)回水溫度在45~55℃變化,根據(jù)二網(wǎng)的供回水溫度變化范圍,B站改造后的余熱利用量以及配合蒸汽補(bǔ)充供暖能力基本達(dá)到了設(shè)計(jì)初期的效果。在改造調(diào)試穩(wěn)定后(從2016年12月5日后),B站的二網(wǎng)水流量基本穩(wěn)定在140 t/h。最冷天所需熱負(fù)荷為10.5 MW,采熱初末期所需熱負(fù)荷分別為5.0 MW和6.5 MW,利用余熱量配合蒸汽補(bǔ)充可以充分滿(mǎn)足B站的供暖需求。

        圖9 B站供暖季一網(wǎng)和二網(wǎng)供回水溫度變化

        4 應(yīng)用效果分析

        該案例中利用30~40℃的低溫一網(wǎng)回水,進(jìn)入煉油廠利用余熱取熱以及蒸汽補(bǔ)熱后,可以完全關(guān)停物料空冷環(huán)節(jié),降溫過(guò)程改造為閉式系統(tǒng)后,也解決了石化行業(yè)現(xiàn)有工藝物料降溫過(guò)程中失水量大的問(wèn)題。生活區(qū)增加了大溫差吸收式熱泵機(jī)組換熱,使得二次網(wǎng)供回水溫度完全滿(mǎn)足供暖標(biāo)準(zhǔn)需求。

        利用大溫差吸換熱技術(shù)回收了煉油廠余熱,使換熱站末端蒸汽等能耗顯著降低,煉廠工藝物料冷卻環(huán)節(jié)的電耗水耗也有所降低,關(guān)停燃煤鍋爐減少了每年排污費(fèi)的支出。

        4.1 減少燃煤鍋爐排污費(fèi)

        C站和D站改造前均通過(guò)燃煤供暖,改造后關(guān)停燃煤鍋爐,每年減少排污費(fèi)79.5萬(wàn)元。

        4.2 煉廠空冷節(jié)約電費(fèi)

        催化裂化裝置、加氫裝置以及汽油吸附脫硫裝置的總余熱量為28.2 MW。如原料油加工量按照1 000萬(wàn)t計(jì)算,熱輸出對(duì)煉油系統(tǒng)能耗貢獻(xiàn)為1.91個(gè)單位。

        1)催化裂化裝置

        關(guān)停8臺(tái)功率為18.5 kW風(fēng)機(jī);1臺(tái)功率為36 kW風(fēng)機(jī);1臺(tái)功率為36 kW風(fēng)機(jī)。整個(gè)采暖季節(jié)約電量:

        (18.5×8+36×1+36×1)×120×24=63.4(萬(wàn)kW·h)。

        2)加氫裝置

        關(guān)停2臺(tái)功率為18 kW風(fēng)機(jī)。整個(gè)采暖季節(jié)約電量:

        18×2×120×24=10.4(萬(wàn)kW·h)

        3)汽油吸附脫硫裝置

        關(guān)停2臺(tái)功率為22 kW風(fēng)機(jī)。整個(gè)采暖季節(jié)約電量:

        22×2×120×24=12.7(萬(wàn)kW·h)

        改造后,煉廠整個(gè)采暖季節(jié)電量達(dá)86.5萬(wàn)kW·h,按照電價(jià)0.42元/(kW·h)計(jì)算,節(jié)電費(fèi)用可達(dá)36.3萬(wàn)元。

        4.3 換熱站末端

        改造后,換熱站末端加入了大溫差吸收式換熱器以及其他一些換熱設(shè)備,整個(gè)采暖季節(jié)約蒸汽54 737 t,熱量折算間接節(jié)約天然氣425萬(wàn)m3,節(jié)約除鹽水13 369 t,節(jié)能效益顯著。

        4.4 減排效果

        2016年11月至2017年3月供暖季期間削減燃煤使用量10 982 t,節(jié)省蒸汽54 737.28 t,總節(jié)電量209.13萬(wàn)kW·h,實(shí)現(xiàn)了煉廠熱輸出29萬(wàn)GJ,項(xiàng)目總節(jié)能量11 605噸標(biāo)煤;實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排3.3萬(wàn)t,二氧化硫減排72.35 t,煙塵減排3.68 t,氮氧化合物減排59.03 t,大溫差吸收式換熱技術(shù)在石油化工領(lǐng)域的應(yīng)用推廣具有示范意義。

        5 結(jié)論

        1)采用余熱替代型煤爐供暖,對(duì)比天然氣供暖改造方案,節(jié)省了天然氣資源的同時(shí),實(shí)現(xiàn)了煉油裝置的余熱外送,節(jié)省了裝置空冷電耗,實(shí)現(xiàn)了將民用采暖作為工藝低溫余熱利用熱阱的技術(shù)突破,具有良好的節(jié)能收益和減排效果。

        2)采用該技術(shù),在不增加投資的前提下提高了原有供熱管網(wǎng)的熱能輸送能力,將原33萬(wàn)m2的供熱能力提高到89萬(wàn)m2。

        3)目前,石化生活區(qū)的民用供暖面積總量約301萬(wàn)m2,未進(jìn)行改造的供暖面積約有40萬(wàn)m2,現(xiàn)用蒸汽供暖。石化余熱加廢熱(低于90℃的熱源)總量約1 500 MW,其中90%為循環(huán)水廢熱,可以為約5 000萬(wàn)m2的面積供暖。由此看來(lái),石化余熱外輸?shù)臐摿薮螅摷夹g(shù)具有推廣價(jià)值。

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