蔚志恒,解亞輝,馬云州,周立習
(1.神華烏海能源有限責任公司,內蒙古 烏海016000;2.中國礦業(yè)大學 國家煤加工工程中心,江蘇 徐州221116)
神華烏海能源有限責任公司駱駝山選煤廠(以下簡稱駱駝山選煤廠)是一座設計能力為3.0 Mt/a的煉焦煤選煤廠,生產采用“無壓給料三產品重介旋流器+煤泥重介+煤泥浮選”聯合工藝流程,洗精煤產品主要供應周邊地區(qū)的焦化廠,混煤和煤泥供周邊地區(qū)的發(fā)電廠。該廠原設計主要入選配套礦井的9#、16#原煤,由于配套礦井沒有按期投產,目前主要外購烏海及周邊地區(qū)礦井的原煤入選,入選煤種為1/3焦煤。由于駱駝山選煤廠入選的是外來煤,煤質與設計資料有出入,因此在生產中煤泥水系統(tǒng)出現了一些與設計工藝不相適應的問題。
駱駝山選煤廠原有煤泥水工藝流程(圖1)為:精煤磁選尾礦由泵送到截粗弧形篩,篩上物料自流到立式刮刀卸料離心脫水機(以下簡稱立式離心機)進行脫水;篩下水和立式離心機離心液自流至浮選入料池;浮選精煤采用快開式壓濾機脫水,浮選尾礦自流到濃縮系統(tǒng)處理。在生產中出現的主要問題有:
(1)入浮前煤泥水粗顆?;厥绽щy。原設計的弧形篩+立式離心機截粗脫水工藝無法滿足現有生產要求,當入料中煤泥含量升高時,弧形篩會出現跑水現象,導致立式離心機脫水效果變差,精煤水分增加,嚴重時還會出現膠帶打滑、撒煤等問題。
(2)浮選效果差。駱駝山選煤廠浮選工藝采用的是一次浮選(粗選)流程,適用于易選或中等易浮煤泥,或精煤質量要求不高時[1]。在實際生產中,浮選入料灰分約為17%~19%,精煤灰分約為12%,浮選尾礦灰分在25%~26%左右,浮選產率約為50%。從生產數據可以看出,由于入選原煤煤泥的可浮性差,造成精煤灰分偏高(最終精煤灰分要求為10.5%),需要重介主選系統(tǒng)為浮選“背灰”。此外,這也會導致部分精煤損失在浮選尾礦中,使浮選尾礦灰分偏低,浮選產率偏低,不僅造成資源的浪費,也嚴重影響選煤廠的經濟效益。
圖1 原煤泥水系統(tǒng)工藝流程
(3)立式離心機篩籃磨損快,生產成本高。一般情況下,離心機篩籃每兩個月換一次,每個篩籃價格為0.8萬元,加上人員工資,一臺立式離心機每年維修成本約為6萬元。
國內文獻中有關選煤廠煤泥水系統(tǒng)改造實踐經驗介紹方面的文章很多。例如,王榮彩[2]描述了云駕嶺煤礦選煤廠進行的煤泥水系統(tǒng)技術改造,主要通過在循環(huán)水中添加石膏水和改變絮凝劑溶液的配制濃度,從而使煤泥更容易兼并、絮凝和沉降。徐海玲[3]等介紹了葛店選煤廠在煤泥水系統(tǒng)中,增設了螺旋分選機回收粗煤泥,減少了精煤損失。沈雁[4]針對馬頭洗選廠煤泥離心機入料濃度低,精煤水分高,以及大量高灰細泥進入精煤產品,致使精煤灰分升高的問題,啟用角錐沉淀池強化粒度分級,有效控制了浮選入料粒度;并將中煤磁選尾礦打入浮選機進行二次分選,明顯提高了精煤產率,同時,還將撈坑溢流返回一段濃縮機進行二次濃縮,最終使煤泥中粗顆粒含量明顯減少。朱長勇[5]等介紹了太西洗煤廠一分區(qū)在煤泥水系統(tǒng)工藝改造實踐中,針對部分粗煤泥在末煤重介和浮選系統(tǒng)中循環(huán), 精煤泡沫含水量大,精煤脫水回收作業(yè)困難,精煤水分偏高等問題,采用分級旋流器組+弧形篩+煤泥離心機的工藝回收粗煤泥,采用半直接浮選工藝提高入浮濃度,不僅改善了加壓過濾機脫水效果,降低了精煤水分,并使分選效果變好。
參考業(yè)內處理方案,并結合該廠實際情況,決定采用煤泥水分級回收方案對該廠煤泥水系統(tǒng)進行優(yōu)化。
結合駱駝山選煤廠的實際情況,該廠將原一次浮選流程調整為部分二次浮選工藝,并采用二次脫水工藝代替原一次脫水工藝,以徹底解決煤泥水系統(tǒng)存在的問題。
在工程實施過程中,在投資少、改動小的前提下,根據選煤廠空間結構,進行了以下方面的改造:
(1)采用臥式沉降過濾離心機(發(fā)下簡稱臥式離心機)替代立式離心機進行粗煤泥的脫水,入料為原隔粗弧形篩篩上物和一次浮選(浮選機A)精礦。為充分利用廠房空間,拆除原有一臺立式離心機,在該位置安裝一臺臥式離心機,弧形篩篩上物料可自流至臥式離心機進行脫水,如果臥式離心機處理能力不夠,可分流一部分物料去另一臺立式離心機進行脫水。
(2)將原浮選入料池分為一次浮選入料池和二次浮選入料池。隔粗弧形篩篩下物與立式離心機離心液進入一次浮選入料池,并泵送至浮選機A。臥式離心機離心液進入二次浮選入料池,并泵送至浮選機B。
(3)在原浮選精礦池中間增加隔墻并設溢流堰,分為浮選粗精煤池(精礦池1)和浮選細精煤池(精礦池2),浮選精礦池1約占整個浮精池的1/3。將一次浮選粗精煤泵送到新增設的臥式離心機入料緩沖箱,與截粗弧形篩篩上物一起進入臥式離心機脫水;浮選精礦池1的溢流與二次浮選(浮選機B)的精礦一起,泵送至原有精煤加壓過濾機處理。
(4)在截粗弧形篩篩上物溜槽處增設緩沖箱,將篩上物與浮選精煤混合,以提高臥式離心機入料的均勻性。
改造后的煤泥水工藝流程見圖2。
圖2 改造后的煤泥水工藝流程
改造后的生產實踐表明,可適當提高浮選機A的精煤灰分,再通過臥式離心機將細泥脫去,可以獲得合格的精煤產品,并提高精煤的產率;將高灰的離心液和部分浮選入料混合后進行二次浮選,可進一步提高細粒、難選煤粒的回收率。
與原工藝相比,約2/3的浮選入料進行了二次浮選,用臥式離心機取代原有的立式離心機,從根本上解決了原弧形篩跑水、立式離心機脫水效果差的問題,并大幅度減少了加壓過濾機的入料量,顯著降低了脫水成本和精煤水分。
改造后,在浮選入料灰分不變的情況,浮選精煤灰分可降至11.5%左右,浮選尾礦灰分升高到32%左右,浮選精煤產率提高到60%左右,比改造前提高約10個百分點。按駱駝山選煤廠年處理原煤300萬t,精煤價格為600元/t,煤泥價格為100元/t,煤泥含量為20%計算,改造后年經濟效益約為(600-100)元/t×300萬t×20%×60%×10%=2 100萬元,經濟效益相當明顯。
駱駝山選煤廠在不進行大規(guī)模投資、不增加設備臺數、不復雜工藝流程的前提下進行了煤泥水系統(tǒng)技術改造,在一定程度上解決了浮選機分選效果差、精煤水分高的問題,經濟效益明顯。采用部分二次浮選工藝替代原來的一次浮選工藝,在其他條件不變的情況下,浮選精煤灰分比改造前降低0.5個百分點,尾礦灰分提高約10個百分點,浮選效果明顯改善;采用兩段脫水工藝取代原來的一段脫水工藝,不僅降低了最終精煤產品水分,而且降低了脫水成本。此外,改造盡可能利用了原有設備,并充分考慮了生產運行新舊工藝的轉換,解決了技改與正常生產的矛盾。本次系統(tǒng)改造有效解決了煤泥分選難、脫水難的問題,使煤泥水系統(tǒng)能力顯著提高,年經濟效益約2 100萬元。