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        新標準下石油煉制行業(yè)廢氣達標排放風險實例分析與探討

        2018-07-19 11:38:20王亮盛文龍付勝楠
        石油石化綠色低碳 2018年1期
        關鍵詞:氮氧化物二氧化硫加熱爐

        王亮,盛文龍,付勝楠

        (中國海洋石油總公司節(jié)能減排監(jiān)測中心,天津 300452)

        石油煉制行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱行業(yè),直接關系到整個國民經(jīng)濟的發(fā)展。石油煉制行業(yè)工藝復雜,原料輔料種類眾多,是污染物排放大戶,對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成了潛在的影響。因此國家先后發(fā)布了《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996)[1]、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078—1996)[2]等綜合型排放標準,地方也制定有《大氣污染物排放限值》(DB 44/27—2001)[3]、《大氣污染物綜合排放標準》(DB 11/501—2007)[4]、《區(qū)域性大氣污染物綜合排放標準》(DB 37/2376—2013)[5]等標準對石油煉制行業(yè)特征污染物排放進行管控。

        隨著原油加工量不斷增加,民眾環(huán)保意識不斷提升,區(qū)域性環(huán)境問題日益嚴重,相對寬松的綜合性標準已不能滿足環(huán)保管理需要,需要對石油煉制行業(yè)污染物排放提出更高的要求。鑒于此,國家于2015年發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570—2015)[6],以專用標準和趨嚴指標倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,減少污染物排放,改善環(huán)境質(zhì)量。新標準要求現(xiàn)有企業(yè)從2017年7月1日起實施。為考察執(zhí)行新標準后,石油煉制企業(yè)廢氣排放是否存在達標風險,文章針對氮氧化物、二氧化硫這兩個約束性指標,選取了3家石油煉制企業(yè)進行了現(xiàn)場監(jiān)測和調(diào)研。

        1 新舊標準差異

        《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570—2015)出臺之前,石油煉制企業(yè)排放廢氣中二氧化硫和氮氧化物濃度限值執(zhí)行不同的綜合型排放標準,其中加熱爐、重沸爐、轉(zhuǎn)化爐等工藝加熱爐多執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078—1996);酸性氣回收尾氣和催化裂化裝置廢氣污染物排放多執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297—1996)。新標準針對不同的控制源制定了不同的具有針對性的控制要求,具體化了工藝加熱爐、催化裂化催化劑再生煙氣、酸性氣回收尾氣等的排放控制標準,并且大幅度地收緊了指標限值,氧含量折算系數(shù)也發(fā)生變化,以避免稀釋排放現(xiàn)象發(fā)生。與原執(zhí)行標準相比,新標準有許多重大改進,其實施必將對我國石油煉制行業(yè)的環(huán)保工作起到積極的作用。石油煉制行業(yè)廢氣中二氧化硫和氮氧化物排放限值新舊標準對照見表1。

        表1 石油煉制行業(yè)廢氣中二氧化硫和氮氧化物排放限值新舊標準對照 mg/m3

        2 現(xiàn)場監(jiān)測結果

        2016年6—12月,從3家石油煉制企業(yè)中選取正常運行中的12個工藝加熱爐廢氣排放口、3個催化裂化催化劑再生煙氣排放口和3個硫黃回收尾氣排放口作為現(xiàn)場監(jiān)測對象。監(jiān)測結果分別見表2和表3。

        表2 工藝加熱爐廢氣監(jiān)測結果 mg/m3

        續(xù)表2

        表3 催化裂化催化劑再生煙氣和硫黃回收尾氣監(jiān)測結果 mg/m3

        3 監(jiān)測結果分析

        3.1 舊標準達標情況

        2017年7月1日之前,3家企業(yè)工藝加熱爐排放廢氣執(zhí)行《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》(GB 9078—1996),酸性氣回收尾氣和催化裂化裝置廢氣污染物排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》(16297—1996)。監(jiān)測結果表明,所有排放廢氣中二氧化硫和氮氧化物濃度均滿足指標限值要求。分析認為,穩(wěn)定達標得益于舊標準濃度限值偏高,以及標準氧含量較高,造成折算濃度偏低。

        3.2 新標準達標情況

        2017年7月1日之后,3家企業(yè)工藝加熱爐排放廢氣、酸性氣回收尾氣和催化裂化裝置廢氣污染物排放均執(zhí)行《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570—2015),二氧化硫和氮氧化物指標收緊,氧含量折算系數(shù)也發(fā)生變化。為考察執(zhí)行新保準后存在的潛在隱患,現(xiàn)按照新標準要求,對監(jiān)測數(shù)據(jù)重新進行了核算。監(jiān)測結果表明,3家企業(yè)12個工藝加熱爐中,有4個超出氮氧化物標準限值要求,超標率為33.3%,超標倍數(shù)為1.02~1.38。6個酸性氣回收裝置和催化裂化裝置中,有4個超出二氧化硫標準限值要求,超標率為66.7%,超標倍數(shù)為1.02~2.69;有1個超出氮氧化物標準限值要求,超標率為16.7%,超標倍數(shù)為1.34。

        3.3 原因分析

        1)標準限值大幅度收緊。工藝加熱爐二氧化硫執(zhí)行標準從≤850 mg/m3收緊為≤100 mg/m3,氮氧化物由不做要求收緊為≤150 mg/m3;催化再生煙氣二氧化硫執(zhí)行標準從≤550 mg/m3收緊為≤100 mg/m3,氮氧化物執(zhí)行標準從≤240 mg/m3收緊為≤200 mg/m3;硫黃回收尾氣二氧化硫執(zhí)行標準從≤960 mg/m3收緊為≤400 mg/m3。新標準濃度限值的大幅度收緊,是造成石油煉制企業(yè)廢氣排放設施存在超標排放風險的主要原因。

        針對這一現(xiàn)象,被監(jiān)測企業(yè)為適應環(huán)保新要求,排除潛在隱患,實現(xiàn)穩(wěn)定達標,均積極采取了相應措施。其中,工藝加熱爐進行低氮燃燒器改造,催化再生和硫黃回收裝置建設脫硫脫硝設施,是目前最為常見和有效的措施。

        2)標準氧含量降低。工藝加熱爐原標準空氣過量系數(shù)為1.7,催化再生煙氣和硫黃回收尾氣不做要求。新標準一律將標準氧含量收緊為3%,即1.167的標準空氣系數(shù)。由表1可知,標準氧含量降低后,折算濃度值大幅升高,這也是造成廢氣超標風險的重要原因之一。

        針對這一現(xiàn)象,被監(jiān)測企業(yè)對排放煙氣中氧含量超過3%的加熱爐、催化再生和硫黃回收裝置進行了逐一排查,主要原因分為3類。一是由于管道建造時間較長,雨水及煙氣腐蝕造成排煙管道存在漏風現(xiàn)象。二是鼓風機功率過大,造成引入爐膛的空氣量偏大。三是裝置低負荷運行狀態(tài)下未調(diào)低空氣通入量,造成煙氣氧含量過高。為保證煙氣氧含量接近3%的標準氧含量,建議企業(yè)維護和更換出現(xiàn)漏風現(xiàn)象的煙氣管道;改造或更換功率過大的風機,以降低空氣引入量;裝置在長期低負荷運行時,適當調(diào)低空氣引入量。

        3)企業(yè)自身監(jiān)測能力不足。部分被監(jiān)測企業(yè)未配備必要的煙氣監(jiān)測設備,或是配備了監(jiān)測設備,但在人員能力、儀器維護、數(shù)據(jù)核算等方面存在欠缺,造成監(jiān)測數(shù)據(jù)失真。此外,監(jiān)測過程中還發(fā)現(xiàn),部分企業(yè)在線裝置檢出的污染物濃度、氧含量、煙氣溫度、流速等輔助指標,以及內(nèi)置計算參數(shù)均與實測值存在不同程度的偏差。這些都造成企業(yè)無法真正實現(xiàn)廢氣排放管控,難以及時發(fā)現(xiàn)超標問題和采取整改措施。

        4 改進措施

        3家被監(jiān)測企業(yè)已針對各自存在的隱患采取了相應的措施。根據(jù)2017年3—4月復檢結果,存在超標隱患的加熱爐、重沸爐、酸性氣回收尾氣和催化裂化裝置已全部滿足新標準限值要求。監(jiān)測結果見表4。

        表4 采取改進措施前后監(jiān)測結果比對 mg/m3

        1)A廠重沸爐、B廠加熱爐和重沸爐配備的燃燒器為早期設計的老式低氮燃燒器,排放廢氣中氮氧化物濃度較高,超出新標準限值要求。為此,企業(yè)積極進行低氮燃燒器調(diào)研,聯(lián)合制造廠家進行調(diào)試實驗,并在安裝新低氮燃燒器后有效降低了氮氧化物排放濃度。

        2)A廠重沸爐和硫黃回收裝置排放廢氣中氧含量過高,是造成氮氧化物和二氧化硫濃度超出新標準限值要求的主要原因。為此,企業(yè)在滿足爐膛燃燒效率的情況下,調(diào)低了鼓風機風量,并在停產(chǎn)大修期間對排氣管路進行了全面檢查和維護,大幅降低了煙氣中的氧含量。

        3)C廠催化再生煙氣中二氧化硫和氮氧化物均超出新標準限值要求。為此,企業(yè)新建了濕式氨法脫硫脫硝設施。工藝流程為催化再生煙氣由風機送入煙氣脫硫脫硝塔反應區(qū),煙氣自下而上流動,與從塔內(nèi)噴淋管組噴出的氨/尿素漿液液滴逆流接觸,發(fā)生傳質(zhì)與吸收反應,從而脫除煙氣中的二氧化硫、三氧化硫及氮氧化物。凈化煙氣經(jīng)除霧器去除煙氣中夾帶的脫硫脫硝液滴后,通過煙囪排放。

        4)A廠和B廠催化再生煙氣中二氧化硫超出新標準限值要求。為此,企業(yè)采用了一種濕法洗滌技術用于降低煙氣中二氧化硫濃度,同時也可以有效去除煙塵。濕法煙氣洗滌技術最主要的設備是洗滌塔,洗滌塔分為急冷段、吸收段、濾清模塊、葉片水珠分離器以及煙囪等部分,通過洗滌工藝和塔內(nèi)件的功能實現(xiàn)對煙氣的凈化。

        5)企業(yè)在對廢氣處理設施進行改造的同時,加強了廢氣在線監(jiān)測設備的維護,配置了手動監(jiān)測設備,實現(xiàn)了對廢氣排放濃度的實時監(jiān)控,有助于及時發(fā)現(xiàn)問題和采取整改措施,確保企業(yè)穩(wěn)定達標。

        5 結論

        國家于2015年發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB 31570—2015),以專用標準和趨嚴指標倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,減少污染物排放。新標準實施前,由于現(xiàn)行標準相對寬松,企業(yè)普遍能夠達標排放。新標準實施后,標準限值收緊,折算系數(shù)發(fā)生改變,部分企業(yè)難以實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放。鑒于此,建議石油煉制企業(yè)對現(xiàn)存問題進行逐一排查,針對自身不同情況,重點從脫硫脫硝和低氮燃燒器等環(huán)保設施的改造升級、加強輔助設施運行維護、以及建立健全廢氣監(jiān)測能力三方面著手進行整改,以確保二氧化硫和氮氧化物排放濃度滿足新標準限值要求。

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