李偉斌,范玉滿,盧子學(xué)
(1.河北經(jīng)貿(mào)大學(xué),河北 石家莊 學(xué)府路47號(hào) 050061;2.西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 工程技術(shù)分公司,西安 雁塔 灃惠南路8號(hào) 陜鼓北門 710075)
石家莊陜鼓氣體有限公司1#40 000 Nm3/h空分設(shè)備,由西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:陜鼓)成套供應(yīng),配套陜鼓生產(chǎn)的EIK125- 4型空壓機(jī)和 EBZ45-7型增壓機(jī)、杭州汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的HNKS50/71/0型汽輪機(jī)、美國(guó)ACD的T-6000型膨脹機(jī),2016年8月份,出現(xiàn)進(jìn)口膨脹機(jī)空氣流量逐漸減少、增壓端出口與膨脹端進(jìn)口壓差增大的情況,嚴(yán)重影響裝置的正常生產(chǎn)。
1#空分進(jìn)口膨脹機(jī)從2016年8月1日開始,增壓端出口與膨脹端進(jìn)口壓差不斷擴(kuò)大,膨脹量逐漸減少,到8月7日13:00發(fā)現(xiàn)進(jìn)口膨脹機(jī)增壓端出口與膨脹端進(jìn)口壓差增大至0.7 MPa,膨脹空氣量比8月1日前減少15 000 Nm3/h,嚴(yán)重影響1#空分裝置正常生產(chǎn),膨脹機(jī)機(jī)前溫度降到-120℃,高板跑冷嚴(yán)重,不能滿足用戶生產(chǎn)用氧、用氮量的需求。
鑒于此情況,將進(jìn)口膨脹機(jī)倒為國(guó)產(chǎn)膨脹機(jī)運(yùn)行,對(duì)進(jìn)口膨脹機(jī)進(jìn)行加溫。國(guó)產(chǎn)膨脹機(jī)運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行情況和進(jìn)口膨脹機(jī)一樣。對(duì)進(jìn)口膨脹機(jī)進(jìn)行加溫后又倒為進(jìn)口膨脹機(jī)運(yùn)行,情況并未出現(xiàn)好轉(zhuǎn),之后進(jìn)行多次進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)膨脹切換運(yùn)行,情況沒有好轉(zhuǎn)也未出現(xiàn)繼續(xù)惡化,裝置只能維持低負(fù)荷運(yùn)行。
由于正值用戶產(chǎn)品市場(chǎng)關(guān)鍵時(shí)刻,不允許停車檢修,為了保證供用戶產(chǎn)品質(zhì)量和裝置的安全,經(jīng)與用戶協(xié)商,降低空分裝置負(fù)荷,將氧氣、氮?dú)猱a(chǎn)量維持在正常生產(chǎn)工況的70%,加大對(duì)膨脹機(jī)差壓的監(jiān)控,保證裝置安全運(yùn)行。
通過生產(chǎn)技術(shù)人員討論和研究,得出膨脹機(jī)差壓大的原因是,高壓板式換熱器膨脹空氣通道發(fā)生一次性冰堵,并且找出了水的來源。
現(xiàn)場(chǎng)選點(diǎn)檢測(cè)P1和P2處加裝就地壓力表(見圖1),檢測(cè)實(shí)際壓力與DCS顯示壓力對(duì)比,壓力指示一致,未發(fā)現(xiàn)有較大差別。
在P3、P4、P5分別加裝就地壓力表,進(jìn)行分析,P1與P3之間無壓差,P1與P4之間也無明顯壓差,可見在增壓端后空氣進(jìn)冷箱前是無明顯阻力的;P5與P2之間未發(fā)現(xiàn)較大壓差,可見膨脹端過濾器也無較大阻力;由此可見0.7 MPa壓差集中在P4與P5之間的高壓板式換熱器內(nèi)。
圖1 進(jìn)口膨脹機(jī)Fig.1 Imported expander
阻力源位置確定為高壓板式換熱器后,進(jìn)行了阻力產(chǎn)生介質(zhì)的分析。由于整個(gè)膨脹機(jī)及高板是一個(gè)封閉的系統(tǒng),能夠進(jìn)入系統(tǒng)的介質(zhì)主要有:水、二氧化碳、分子篩粉末、機(jī)械雜質(zhì)。
首先我們對(duì)二氧化碳進(jìn)行分析:從分子篩再生情況來看,冷吹峰值均在125℃以上,且純化后二氧化碳在線分析無明顯升高;進(jìn)下塔的其它通道,低壓板式和高壓空氣均未發(fā)現(xiàn)阻力增大、換熱效果變差的情況;由此可見二氧化碳的可能性可以排除。
對(duì)分子篩粉末進(jìn)行分析:在增壓端冷卻器后吹除閥處用浸濕的白布對(duì)氣流進(jìn)行阻留檢測(cè),白布僅有一些黑色的污點(diǎn),未發(fā)現(xiàn)有分子篩粉末出現(xiàn);對(duì)下塔液空排液檢測(cè),液空蒸發(fā)干后也未發(fā)現(xiàn)有分子篩粉末;由此可見分子篩粉末的可能性可以排除。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)閥門進(jìn)行檢查:流路上各手動(dòng)閥、氣動(dòng)閥門均正常;止逆閥阻力也不明顯,在倒膨脹機(jī)的過程中檢查了止逆閥的情況,均有止逆作用可見閥板正常不脫落;閥門問題也可以排除。
造成阻力增大的介質(zhì)通過排除法,認(rèn)為水可能性大,并且冰堵只存在膨脹空氣通道。
分子篩后空分系統(tǒng)空氣側(cè)可能進(jìn)水的地方只有增壓機(jī)換熱器和膨脹機(jī)增壓端后冷卻器兩處,我們對(duì)膨脹機(jī)增壓端前、膨脹機(jī)增壓端冷卻器后、純化系統(tǒng)后及增壓機(jī)冷卻器后空氣不間斷地進(jìn)行了露點(diǎn)分析,露點(diǎn)均合格在-60~70℃,并且對(duì)進(jìn)口膨脹機(jī)增壓端后冷卻器氣側(cè)拆檢,冷卻器氣側(cè)底部低于列管口,列管管口為漲焊結(jié)構(gòu),未發(fā)現(xiàn)有漏水痕跡,在水側(cè)額定水壓下,氣側(cè)敞口靜置2 h,未發(fā)現(xiàn)有漏水現(xiàn)象,說明換熱器不存在漏的地方,水分來源不在我們空分系統(tǒng)內(nèi)。
根據(jù)流程,增壓機(jī)二段中抽空氣除了去膨脹機(jī),還有一路(Φ25管)去用戶甲烷轉(zhuǎn)化工段,并且該管路上只有手動(dòng)閥沒有止回閥,最后將目標(biāo)鎖定在這一管路上。通過調(diào)取該管路出空分界區(qū)后進(jìn)用戶的第一個(gè)設(shè)備(該設(shè)備為儲(chǔ)水罐)的壓力曲線圖,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備壓力在7月31日空分設(shè)備臨時(shí)停車啟動(dòng)時(shí),壓力高于增壓機(jī)二段中抽去膨脹機(jī)的空氣壓力,而該管路又沒有止回閥,水分由此進(jìn)入膨脹機(jī)流路,造成一次性進(jìn)水。
2017年2月1日,因用戶原因系統(tǒng)停車,利用這次機(jī)會(huì)對(duì)空分裝置進(jìn)行了大加溫。
在對(duì)膨脹機(jī)流路加溫吹除時(shí)制定了兩套方案,一套方案是空分裝置正常大加溫方式,用增壓機(jī)二段中抽膨脹空氣正流程加溫吹除高板膨脹空氣通道;如果這種加溫吹除效果不好,加溫結(jié)束膨脹機(jī)啟動(dòng)后差壓仍然存在,馬上啟用第二加溫吹除方式,即通過增加臨時(shí)管線,將高壓節(jié)流閥前吹除導(dǎo)淋與膨脹機(jī)吹除導(dǎo)淋連接起來,把增壓機(jī)末級(jí)高壓空氣通到膨脹機(jī)通道,對(duì)高板膨脹空氣通道進(jìn)行返流程加溫吹除。
在用第一種方式加溫吹除高板膨脹空氣通道時(shí),在膨脹機(jī)吹除導(dǎo)淋處連續(xù)測(cè)量露點(diǎn)情況,發(fā)現(xiàn):高板膨脹空氣通道吹除8 h后,露點(diǎn)仍然不合格,一直在-20℃左右,吹除13 h后露點(diǎn)合格。
2月6日,空分裝置用第一種方案加溫結(jié)束,并對(duì)去用戶甲烷轉(zhuǎn)化的管道進(jìn)行改造,在管道上增加了止回閥,啟動(dòng)進(jìn)口膨脹機(jī)后運(yùn)行情況正常,倒為國(guó)產(chǎn)膨脹機(jī)時(shí)運(yùn)行也正常,表明加溫成功,冰堵已徹底清除。
通過對(duì)膨脹機(jī)差壓增大流量減小情況的分析和處理,消除了高板膨脹空氣通道的冰堵,使1#空分裝置恢復(fù)了正常生產(chǎn),但此次事故造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)幾百萬元。因此,我們空分裝置在啟動(dòng)時(shí),一定要做好空氣含水分析,絕不可以在露點(diǎn)不合格的情況下啟動(dòng)膨脹機(jī),另外,要在裝置正常運(yùn)行情況下監(jiān)測(cè)好各換熱器的運(yùn)行情況,防止換熱器內(nèi)漏,使水分進(jìn)入空氣通道,此外,還要在流程設(shè)計(jì)上,進(jìn)行不斷的優(yōu)化改造,避免此類事故再次發(fā)生。