古純霖 陳祖志 朱 鳴 王 玲
(中國特種設(shè)備檢測研究院 北京 100029)
天然氣作為一種環(huán)境友好、儲量豐富的能源,備受人們青睞[1],這也促進(jìn)了天然氣儲存容器的蓬勃發(fā)展,大容積車用LNG氣瓶即是近幾年新出現(xiàn)的天然氣儲存容器,目前已經(jīng)廣泛生產(chǎn)使用[1],其常見結(jié)構(gòu)如圖1所示。在該類氣瓶型式試驗過程中發(fā)現(xiàn),振動試驗通過率較低,給相關(guān)企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)造成了較大困難。本文通過匯總及分析從12家制造廠抽取的43只大容積車用LNG氣瓶振動試驗中出現(xiàn)的失效案例,對其設(shè)計制造提供了參考性意見。
圖1 大容積車用LNG氣瓶常見結(jié)構(gòu)形式
目前國內(nèi)廠家的大容積車用LNG氣瓶振動試驗的試驗要求已經(jīng)統(tǒng)一,試驗要求如下[2]:
振動試驗前,氣瓶內(nèi)裝滿與LNG等重的液氮,氣瓶處于完全冷卻狀態(tài),壓力為0MPa(表壓)。連接到氣瓶上的管線、鞍座等部件作為振動試驗一部分。
1)振動加速度5g(5倍重力加速度)。
2)振動方向為上下垂直方向(見圖2)。
圖 2 振動試驗示意圖
3)振動試驗在8~40Hz范圍內(nèi)掃頻,若發(fā)現(xiàn)在這一頻率范圍內(nèi)有共振的,應(yīng)更改氣瓶設(shè)計,重新進(jìn)行振動試驗。
4)振動頻率的變動方法及加振時間,按照表1規(guī)定的振動頻率和時間加振。
表1 振動頻率與加振時間對照表
振動完畢后,任何部位不得出現(xiàn)泄漏;靜置30min以上氣瓶外殼不應(yīng)有結(jié)露或結(jié)霜現(xiàn)象(內(nèi)膽與外殼連接支撐部位除外)。
對12家制造廠生產(chǎn)的43只樣瓶進(jìn)行了振動試驗,其中26只未通過試驗,失效模式主要有:1)前端分配頭與外殼封頭焊接處開裂;2)夾層增壓管與封頭連接處開裂;3)分配頭上接管斷裂;4)后端支撐棒斷裂;5)捆綁帶斷裂。每種失效模式所占比例見表2。
從試驗結(jié)果來看,主要失效模式為外前封頭與分配頭開裂以及分配頭上接管斷裂兩種,增壓管與封頭連接處開裂、后支撐棒斷裂以及捆綁帶斷裂案例較少。
表2 失效模式所占比例
圖3為典型的外前封頭與分配頭焊縫開裂的案例,通過解剖開裂處焊縫發(fā)現(xiàn),失效原因主要有兩個:
1)焊縫未焊透。
由于外前封頭與分配頭連接處焊縫在標(biāo)準(zhǔn)中并未有無損檢測以及焊接工藝評定的要求,所以部分廠家對于該位置焊縫質(zhì)量未進(jìn)行控制,導(dǎo)致上述情況發(fā)生。
2)因為外前封頭壁厚偏小,未設(shè)計補(bǔ)強(qiáng)板,導(dǎo)致該位置抵抗交變載荷能力較差,最終開裂。
圖3 分配頭與封頭開裂圖例
圖4為典型的分配頭接管斷裂案例,從試驗結(jié)果來看,斷裂位置主要位于接管與分配頭或接管與管接頭連接位置的根部,這是由于接管與氣瓶之間的連接類似于懸臂梁,并且在振動過程中,由于接管相對氣瓶不規(guī)則擺動,造成接管上存在較大的交變應(yīng)力,而接管與分配頭以及接頭與接管連接處存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,故應(yīng)力較其他位置偏大,最終導(dǎo)致斷裂。
圖4 接管斷裂圖例
圖5為典型的增壓管管接頭與封頭焊縫處開焊案例,從試驗結(jié)果可知,開裂位置主要位于增壓管接頭與外前封頭及內(nèi)前封頭連接處的角焊縫,此位置開裂主要原因也是由于應(yīng)力集中以及管路振動帶來的交變扭矩導(dǎo)致疲勞造成的開裂。
圖5 增壓管與封頭焊接開裂圖例
圖6為后支撐棒斷裂案例,該類案例出現(xiàn)頻率較小,從斷裂破口分析可知,這是由于支撐棒與外后封頭焊接位置焊接時線能量過大,產(chǎn)生熱裂紋,在振動時裂紋擴(kuò)展,最終導(dǎo)致支撐棒斷裂。
圖6 支撐棒斷裂圖例
圖7為捆綁帶斷裂案例,由于汽車用大容積液化天然氣氣瓶振動試驗的振動加速度較大,氣瓶本身質(zhì)量較大,案例中采用的是單根螺柱,且螺柱與捆綁帶的連接相對活動,并未焊死,這樣在振動過程中,螺柱與連接位置會產(chǎn)生一定的沖擊載荷,最終導(dǎo)致開裂。
圖7 捆綁帶斷裂圖例
另外,振動過程中振動放大倍數(shù)過大也是產(chǎn)生失效的重要因素,當(dāng)氣瓶本體的固有頻率與振動頻率接近時,將產(chǎn)生振動放大效應(yīng),這樣會使氣瓶承受更大的振動載荷,從而更容易使氣瓶失效。
針對上述失效案例情況,建議在進(jìn)行汽車用大容積液化天然氣氣瓶設(shè)計制造時應(yīng)注意以下幾點:
在氣瓶設(shè)計完畢后,建議對氣瓶進(jìn)行共振頻率分析;[3]如果共振頻率離振動試驗頻率范圍較遠(yuǎn),則采用該設(shè)計,否則,應(yīng)更改氣瓶結(jié)構(gòu)尺寸,使其共振頻率遠(yuǎn)離振動試驗的頻率區(qū)間。
目前外前封頭壁厚設(shè)計是根據(jù)外壓計算得到的,并未考慮到支撐載荷。對于大容積液化天然氣氣瓶,根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗,通過外壓載荷得到的設(shè)計壁厚并不能滿足振動試驗的要求,目前常采用的做法是在外前封頭分配頭周邊設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)板。
由于低溫瓶外殼承受的是外壓載荷,目前氣瓶制造標(biāo)準(zhǔn)中并未規(guī)定對外殼上的焊縫進(jìn)行焊接工藝評定。但是,由于外前封頭與分配頭連接處是承載氣瓶的振動載荷的主要位置,存在較大的交變應(yīng)力,另外該位置目前多設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)板,焊接難度較大,焊接缺陷產(chǎn)生可能性較大,故建議對該焊縫進(jìn)行焊接工藝評定,確定合適的焊接工藝。
管件與分配頭連接處焊縫原則上應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定,焊接質(zhì)量可以得到保證。但是實際生產(chǎn)過程中,該位置是人工焊接的,且由于位置原因,焊接時姿勢不容易擺正,所以焊接質(zhì)量并不能得到很好保證,建議增加對該位置焊接的培訓(xùn)及練習(xí);同時應(yīng)注重焊接后外表面成型,保證外表面圓滑過渡。
夾層增壓管兩端分別與內(nèi)膽、外殼焊接,由于振動過程中內(nèi)膽外殼會存在相對位移,故增壓管會因此產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,另外由于增壓管本身振動也會產(chǎn)生交變應(yīng)力,兩者疊加會使增壓管上存在較大的交變載荷。增壓管與內(nèi)膽焊接要求較高,而與外殼焊接處是角焊縫連接,且不進(jìn)行焊接工藝評定,故存在較大隱患,建議對該位置焊縫進(jìn)行焊接工藝評定,且在施焊時應(yīng)注意焊接質(zhì)量。
后支撐棒與內(nèi)膽焊縫屬于比較容易忽視的地方,此處出現(xiàn)問題的概率較小,但從氣瓶受力來看,此處氣瓶內(nèi)膽支撐比較重要的位置,試驗中也出現(xiàn)了斷裂的現(xiàn)象,所以建議對該位置焊縫也進(jìn)行焊接工藝評定。
由于大容積液化天然氣氣瓶振動時載荷較大,目前常采用的固定方式為捆綁帶與螺柱焊接,且采用兩根螺柱。此種固定方式目前尚未出現(xiàn)斷裂等問題。
汽車用大容積液化天然氣氣瓶的主要失效模式包含:1)前端分配頭與外殼封頭焊接處開裂;2)夾層增壓管與封頭連接處開裂;3)分配頭上接管斷裂;4)后端支撐棒斷裂;5)捆綁帶斷裂。其中前三種失效主要原因都是焊接質(zhì)量未達(dá)到要求,通過進(jìn)行焊接工藝評定,確定正確的焊接工藝,再輔助以一定的無損檢測后可以有效改善,后兩種失效方式主要是由于結(jié)構(gòu)問題,通過增加補(bǔ)強(qiáng)板等設(shè)計,可避免類似案例發(fā)生。
[1]張麗華,劉永霞. 我國車用液化天然氣發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望[J]. 中國石油企業(yè),2012(07):30-31.
[2]Q/320582SDY18—2015 汽車用大容積液化天然氣氣瓶[S].
[3]周天送. 車載低溫絕熱氣瓶抗振性能研究[D]. 大連:大連理工大學(xué),2 016.