王文斌,顧 瑞,袁雪生
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244021)
金隆銅業(yè)有限公司(以下簡稱金隆公司)于1997年4月8日投產(chǎn),陰極銅產(chǎn)能100kt/a,硫酸產(chǎn)能375kt/a。經(jīng)過歷次擴產(chǎn)改造后,目前達到陰極銅產(chǎn)能460kt/a,硫酸產(chǎn)能1200 kt/a。2010年10月預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收系統(tǒng)投產(chǎn)后,硫酸轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進口SO2煙氣濃度由常規(guī)的12%提高到15%以上,實現(xiàn)了高濃度SO2轉(zhuǎn)化工藝,解決了制約FF高負荷作業(yè)的瓶頸問題。近幾年,在預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收系統(tǒng)運行過程中,通過實踐摸索,對風(fēng)量、SO2煙氣濃度、入口溫度等參數(shù)進行優(yōu)化,進一步發(fā)揮了預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的處理能力,提高了轉(zhuǎn)化系統(tǒng)總煙氣處理能力。本文介紹了預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收工藝。
為實現(xiàn)制酸轉(zhuǎn)化系統(tǒng)對高濃度SO2煙氣的適應(yīng)能力,以及總轉(zhuǎn)化率的提高。目前很多制酸系統(tǒng)采用“預(yù)轉(zhuǎn)化”技術(shù)[1-6],但所采用的預(yù)轉(zhuǎn)化方式,各有不同。金隆公司所采用的預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收工藝為,制酸系統(tǒng)主風(fēng)機出口分流一部分高濃度SO2煙氣至預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)。部分高濃度SO2煙氣經(jīng)過預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收后煙氣中SO2濃度降低,再與主系統(tǒng)風(fēng)機出口的高濃度SO2煙氣混合,進入主系統(tǒng)進行兩轉(zhuǎn)兩吸。預(yù)轉(zhuǎn)化風(fēng)機出口90℃的低溫?zé)煔饨?jīng)過1#熱交換器換熱后,溫度升高至400℃,進入預(yù)轉(zhuǎn)化器進行轉(zhuǎn)化反應(yīng)。預(yù)轉(zhuǎn)化出口610℃煙氣經(jīng)過1#熱交換器冷卻至300℃,進入2#熱交換器與經(jīng)過預(yù)吸收后的65℃低溫?zé)煔膺M行換熱。預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收后的煙氣部分回流至預(yù)轉(zhuǎn)化風(fēng)機入口,調(diào)整預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的煙氣SO2濃度,其余煙氣與主系統(tǒng)風(fēng)機出口的高濃度SO2煙氣混合,起到調(diào)整煙氣SO2濃度以及氧硫比的目的。預(yù)轉(zhuǎn)化風(fēng)機設(shè)置入口導(dǎo)葉,對預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)風(fēng)量進行調(diào)整。預(yù)轉(zhuǎn)化器入口煙道安裝了電加熱器,根據(jù)工況需要,對預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進行升溫。預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收工藝流程圖見圖1。
圖1 預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收工藝流程圖
投產(chǎn)初期,預(yù)轉(zhuǎn)化器進口溫度控制在400℃左右,煙氣SO2濃度控制在12%以內(nèi)。依據(jù)CF周期性的作業(yè)方式,調(diào)整預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)風(fēng)量。兩臺CF同時送風(fēng)期間,加大預(yù)轉(zhuǎn)化風(fēng)機導(dǎo)葉開度,提高預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)風(fēng)量,增加了主系統(tǒng)分流至預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的高濃度SO2煙氣量,增加了預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)SO2煙氣轉(zhuǎn)化吸收總量,達到控制主系統(tǒng)煙氣SO2濃度不超過12%及氧硫比大于1的目的。反之,單臺CF作業(yè)期間,減小預(yù)轉(zhuǎn)化風(fēng)機入口導(dǎo)葉開度,降低預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)SO2煙氣處理總量,確保主系統(tǒng)煙氣SO2濃度維持在8%以上。FF投料量低于140t/h,低負荷作業(yè)期間,停運預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng),關(guān)閉預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)煙氣進、出口閥門,通過主系統(tǒng)維持生產(chǎn)。在FF逐步增料至高負荷作業(yè)前,提前運行預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng),利用預(yù)轉(zhuǎn)化器進口電爐對預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進行升溫。預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表1。
表1 預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)主要經(jīng)濟技術(shù)指標
隨著預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的成功應(yīng)用,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)總的煙氣SO2濃度達到15%以上,稀釋風(fēng)閥門的開度大幅減小,甚至經(jīng)常處于全關(guān)狀態(tài),這樣從稀釋風(fēng)中補充的氧氣減少,氧硫比降低至0.9以下。為了將預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進口煙氣SO2濃度調(diào)整至12%以內(nèi),就需要增加預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收后煙氣的回流量,不利于預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)高負荷穩(wěn)定運行,不利于轉(zhuǎn)化系統(tǒng)總煙氣SO2處理能力的提升。
要想提高轉(zhuǎn)化系統(tǒng)總的煙氣SO2處理能力,就必須想辦法提高預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)煙氣SO2處理能力。入口溫度降低,反應(yīng)速率下降;SO2濃度提高,轉(zhuǎn)化速率增加。通過摸索,優(yōu)化預(yù)轉(zhuǎn)化進口煙氣溫度、預(yù)轉(zhuǎn)化風(fēng)量等參數(shù)設(shè)定,逐步提高預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)入口煙氣SO2濃度。目前已經(jīng)成功摸索出煙氣SO2濃度13.5%以上的預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)操作經(jīng)驗。預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進口煙氣SO2濃度由12%提高到13.5%以上后,總轉(zhuǎn)化系統(tǒng)煙氣SO2濃度適應(yīng)能力提高到了17%以上,為系統(tǒng)高負荷穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力保障。優(yōu)化操作后的預(yù)轉(zhuǎn)化主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表2。
表2 預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(優(yōu)化后)
金隆公司預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收系統(tǒng)不僅投資省、占地面積小,而且操作簡單、適應(yīng)性強。通過優(yōu)化參數(shù)設(shè)定,提高預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)SO2煙氣處理能力,從而使得轉(zhuǎn)化系統(tǒng)總SO2煙氣處理能力達到17%以上。
在設(shè)計初期,考慮到CF期交換作業(yè)時,預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)與主轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的熱平衡問題,預(yù)轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的操作較為保守。但在實際運行過程中發(fā)現(xiàn),金隆公司預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收系統(tǒng)比預(yù)期具有更強的煙氣SO2波動的適應(yīng)性。在主要設(shè)備不變的前提下,對部分設(shè)備進行局部改造,將會使得轉(zhuǎn)化系統(tǒng)總SO2煙氣處理能力達到18%以上。金隆公司預(yù)轉(zhuǎn)化預(yù)吸收工藝技術(shù)的推廣更具優(yōu)勢。