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        新鋼11號(hào)高爐炸瘤生產(chǎn)實(shí)踐

        2018-07-11 00:55:02
        中國(guó)錳業(yè) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:結(jié)瘤爐頂焦炭

        錢 堃

        (新余鋼鐵股份有限公司,江西 新余 338000)

        1 概 述

        新鋼11號(hào)高爐有效容積1 469 m3,設(shè)有22個(gè)風(fēng)口,2個(gè)鐵口,于2011年12月20日投產(chǎn)。開爐后不到2年高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了同類型高爐的領(lǐng)先水平,并且在2014年,為了進(jìn)一步深挖11號(hào)高爐的潛力,采取了強(qiáng)化冶煉的措施,富氧由8 000 m3/h提高到10 000 m3/h,頂壓由0.195 MPa提高到0.210 MPa。后期出現(xiàn)高爐不接受風(fēng)量,頻繁壓高的情況,于是被迫降低冶煉強(qiáng)度,調(diào)整裝料制度并適當(dāng)縮小風(fēng)口面積。此時(shí),高爐上部發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重的環(huán)形結(jié)厚(見圖1),位置在料線3~10 m的范圍內(nèi),最厚處約1 m。這使得高爐操作的難度劇增,難以達(dá)到布料效果,煤氣流混亂。對(duì)此,高爐長(zhǎng)期采取堵一個(gè)風(fēng)口操作,料線控制在2~2.5 m之間以適應(yīng)當(dāng)前的生產(chǎn)狀況。由于經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)下滑,采取了“熱洗法”,試圖用大量的高溫煤氣流沖刷掉結(jié)厚物,但效果并不理想。針對(duì)這種局面,制定了科學(xué)的休風(fēng)降料面炸瘤方案,于2017年7月17日休風(fēng)炸瘤,最終成功的去除了爐瘤。炸瘤后,高爐通過采取一系列的操作措施,爐況恢復(fù)良好,生產(chǎn)穩(wěn)定,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)再現(xiàn)輝煌。

        2 高爐上部結(jié)瘤原因

        2.1 入爐原燃料質(zhì)量差

        1)焦炭質(zhì)量下降,粉焦量增加

        新鋼11號(hào)高爐自產(chǎn)焦用量是很少的,長(zhǎng)期在15%~30%之間,而用量大的外購焦則由于品種多、更換快、露天儲(chǔ)存等問題,導(dǎo)致水分波動(dòng)大,水分含量高,質(zhì)量得不到保障。表1是11號(hào)高爐主要的焦炭情況。

        圖1 11號(hào)高爐上部結(jié)厚照片

        表1 新鋼11號(hào)高爐外購焦成分及強(qiáng)度 %

        從表中可以看出,最突出的問題在于焦炭含水量高,水分波動(dòng)較大。這使得焦炭表面易吸附大量的焦粉,入爐粉焦量增加時(shí)更容易出現(xiàn)邊緣粘結(jié)。

        焦炭水分的波動(dòng)易引起爐溫劇烈波動(dòng),導(dǎo)致氣流不穩(wěn)與軟熔帶的根部上下移動(dòng),容易形成粘結(jié)。高Al2O3爐渣冶煉,當(dāng)爐溫控制偏低時(shí),易引起爐渣黏稠,造成爐缸不活或堆積,使風(fēng)量萎縮,也會(huì)引起高爐結(jié)厚[1]。

        2)有害元素循環(huán)富集

        自2011年以來,鋼材市場(chǎng)的持續(xù)低迷,使得新鋼公司采取經(jīng)濟(jì)料冶煉,以達(dá)到降低生產(chǎn)成本的目的。經(jīng)濟(jì)料具有礦石品位低、有害元素高等特點(diǎn),使高爐冶煉過程中渣量增加,料柱透氣性變差。此外,對(duì)高爐影響最大的有害元素是堿金屬和鋅,從表2可以看出,11號(hào)高爐入爐的堿金屬和鋅負(fù)荷是很高的,使得堿金屬化合物沉積在固體物料的表面,生成一些低熔點(diǎn)化合物,引起爐料過早燒結(jié)軟化,導(dǎo)致在爐溫波動(dòng)時(shí)粘結(jié)在爐墻上,形成結(jié)厚或結(jié)瘤[2]。另外,堿金屬也會(huì)被黏土質(zhì)耐火磚吸收,生成鉀霞石和白榴石等礦物,促使結(jié)厚或結(jié)瘤。爐料鋅負(fù)荷高時(shí),由于鋅的渾發(fā)溫度低,只有900℃,氣態(tài)的鋅在上升過程中遇到粉焦或粉礦并降溫后變成ZnO并黏附于爐墻上,容易形成高爐上部或中上部結(jié)厚與結(jié)瘤[3]。而且,在11號(hào)高爐生產(chǎn)過程中,由于環(huán)形結(jié)厚的關(guān)系,爐料層狀下降轉(zhuǎn)變成漏斗下降,邊緣礦石滾向中心,導(dǎo)致中心加重,中心氣流出不來,而排鋅排堿主要靠溫度高且流速快的中心氣流,使得有害元素難以從爐內(nèi)排出,粘結(jié)于爐墻。

        表2 新鋼11號(hào)高爐歷年有害元素負(fù)荷 kg/t

        2.2 低料線較頻繁及長(zhǎng)期偏料

        在2013-2014年期間,11號(hào)高爐由于爐頂料罐頻繁漏煤氣,需要時(shí)不時(shí)的停止上料做補(bǔ)焊處理,以及在生產(chǎn)中較為頻繁的更換皮帶托輥等,導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間的低料線,頂溫高時(shí)爐頂打水,這使高爐上部區(qū)域溫度升高或波動(dòng),容易引起高爐上部黏結(jié)。此外,爐料分布不均勻,東西兩探尺長(zhǎng)期相差0.8 m,且未得到有效地解決,導(dǎo)致黏結(jié)加重。

        3 炸瘤實(shí)施準(zhǔn)備

        針對(duì)11號(hào)高爐結(jié)瘤原因,采取了控制爐腹煤氣指數(shù)、縮小風(fēng)口面積、提高軟水溫度及控制入爐有害元素含量等措施,基本保持了爐況穩(wěn)定順行,但未能從根本上解決問題。隨后又采取了“熱洗法”,極度發(fā)展邊緣等措施也未能得到好的效果。11號(hào)高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)嚴(yán)重下滑,為了確保生產(chǎn)任務(wù)及指標(biāo)的完成,于2017年7月17日7∶30至7月20日11∶00計(jì)劃休風(fēng)炸瘤。

        3.1 結(jié)厚面積估算

        根據(jù)休風(fēng)觀察和溫度檢測(cè),結(jié)厚高度大致為26~33 m之間,高約7 m,厚度為0~1 m的不均勻體(見圖2)。根據(jù)結(jié)厚情況估算結(jié)厚體積為60 m3,按結(jié)厚物堆比重5.4 t/m3算,重量大約324 t,需耗焦108 t。

        圖2 新鋼11號(hào)高爐上部結(jié)瘤大致尺寸及方位

        3.2 空料線操作

        11號(hào)高爐爐喉上沿與底面標(biāo)高為36 m,爐瘤的最低點(diǎn)大致在26 m,根據(jù)計(jì)算,降料面至少在10~11 m之間才能使?fàn)t瘤完全露出,并且為了能夠清晰的觀察到炸瘤的效果,休風(fēng)后在料面補(bǔ)加55 t水渣壓料面火,水渣的堆密度按1.5 t/m3計(jì)算,得出料面大致會(huì)上漲0.58 m,最后決定空料線到13 m。

        2017年7月17日2∶00開始下休風(fēng)料(見表3),休風(fēng)料采取凈焦+正常料+凈焦的方式,第1組凈焦根據(jù)72 h休風(fēng)時(shí)間確定為84 t;第2組凈焦彌補(bǔ)結(jié)厚物料,煤氣利用下降的熱量損失加入134.4 t,正常料采用2.83的焦炭負(fù)荷,全焦冶煉,并且每批料加入200 kg螢石以洗刷爐墻,改善渣鐵流動(dòng)性。4∶30開始降料線,在降料線過程中,頂溫超過300℃時(shí)靠放料、降風(fēng)溫及爐頂打水控制頂溫,最終由風(fēng)量控制休風(fēng)料下降以達(dá)到空料線的目的[4](見表4)。降料線過程中共加入10批凈焦。到了7∶26雷達(dá)探尺顯示料面為12.8 m,此時(shí)切斷煤氣,解除并網(wǎng),7∶30左右完成休風(fēng)。為防止開人孔過早而產(chǎn)生爆震,休風(fēng)后30 min才打開爐頂人孔點(diǎn)火,火點(diǎn)著后,加入了53.4 t水渣蓋火降溫,最終料線顯示為12.5 m。

        表3 休風(fēng)料組成

        注:C為焦炭,O為礦石。

        表4 空料線過程中風(fēng)壓關(guān)系

        4 炸瘤過程

        4.1 爐皮打眼

        爐頂煤氣處理完畢后,用軟探尺從爐頂人孔對(duì)結(jié)瘤部位進(jìn)行測(cè)量,確定爆破孔最終位置(見圖3)。

        圖3 新鋼11號(hào)高爐爆破孔位置

        爆破孔利用了22段冷卻壁中部的3個(gè)探瘤孔,位于2號(hào)、12號(hào)、17號(hào)風(fēng)口上方,探瘤孔的大小是固定的,鉆孔深度為1 560 mm,即爐皮到磚襯內(nèi)側(cè)960 mm加上磚襯內(nèi)側(cè)到爐瘤中心600 mm,爐瘤的部分用氧氣管燒開。在23段冷卻壁下部與22段冷卻壁交接的丁字口處開了4個(gè)孔,位于11號(hào)、15號(hào)、18號(hào)、21號(hào)風(fēng)口上方,開孔大小為Φ 80 mm,深度為1 560 mm。在24段冷卻壁下部與23段冷卻壁交接的丁字口處又開了2個(gè)孔,位于13號(hào)、21號(hào)風(fēng)口上方,大小為Φ 80 mm,深度為1 200 mm,即爐皮到磚襯內(nèi)側(cè)600 mm加上磚襯內(nèi)側(cè)到爐瘤中心600 mm。

        至7月18日17∶00左右打眼工作全部完成,共開孔9個(gè)。

        4.2 實(shí)施爆破

        炮眼打好后,通過對(duì)炮眼進(jìn)行打水冷卻,測(cè)溫在70℃以下方可放入炸藥[5],實(shí)測(cè)溫度為50℃,具備了放入炸藥的條件。炸藥量根據(jù)各部位結(jié)厚的程度加入了300~600 g不等。

        7月19日16∶00爆破結(jié)束,通過從爐頂人孔觀察,發(fā)現(xiàn)成功的消除了爐身上部結(jié)厚(見圖4),爐墻較光滑,殘余量很少。此時(shí),炸瘤任務(wù)已圓滿完成。

        圖4 新鋼11號(hào)高爐炸瘤前后爐墻狀況對(duì)比

        5 爐況恢復(fù)

        表5 復(fù)風(fēng)料組成

        注:C為焦炭,O為礦石,D為白云石。

        6 結(jié) 語

        高爐結(jié)瘤,即影響高爐穩(wěn)定順行,又增加了燃料消耗,嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。11號(hào)高爐的炸瘤是成功的,但也造成了不小的損失,我們要從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn),盡量避免高爐結(jié)瘤的發(fā)生,做好改進(jìn)、預(yù)防工作。

        1)加強(qiáng)焦炭過篩。進(jìn)廠的外購焦先經(jīng)過料場(chǎng)過篩后再送往高爐,降低高爐槽下的過篩負(fù)荷,提高篩分效率,減少粉焦的入爐。

        2)適當(dāng)提高入爐品位,降低渣比。

        3)停止有害元素含量高的礦石進(jìn)廠,減少堿金屬和鋅的循環(huán)富集。在高爐操作上,以中心氣流為主,適當(dāng)發(fā)展邊緣氣流;適當(dāng)降低爐渣堿度,有利于排堿。

        4)嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間低料線操作,當(dāng)虧料較深時(shí),要適當(dāng)加入凈焦,必要時(shí),減風(fēng)阻料。

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