卓 云 段緒林 劉 維 雷 波 鄧 輝 陳 濤
川南地區(qū)是目前頁巖氣產(chǎn)能建設的主要區(qū)域之一[1-4]。該區(qū)域井主要以龍馬溪組為目的層,含氣性好,儲層發(fā)育[5]。地質要求一般在龍馬溪組一亞段取心50~100 m,取心井段長。目前采用單筒、雙筒取心技術,平均單次取心進尺不到10 m,實際取心周期超過20 d。采用三筒取心技術,有利于提高單次取心進尺,減少起下鉆次數(shù),縮短取心周期,減少頁巖層暴露后巖心在井內(nèi)停留時間,提高巖心質量。
1)龍馬溪組硬度高,拔心拉力大,需經(jīng)過多次上提、下放鉆具以及摘掛泵和配合轉動頂驅才能拔斷巖心,巖心爪有可能變形,導致起鉆中巖心掉井。
2)取心井段超過3 000 m,鉆井液密度高,川南地區(qū)頁巖層多數(shù)段成分不純,非頁巖的組分種類多,有碳質、灰質、硅質、粉砂質、有機質等,巖性復雜,起下鉆阻卡多。遇嚴重阻卡,多采用低轉速、倒劃眼處理,有甩掉巖心的風險。
3)取心井段長,機械鉆速低,導致取心鉆進時間長,對設備性能要求高。若因設備故障或人為因素造成溜、頓鉆,收獲率得不到保障。
4)龍馬溪組多含硅質、黃鐵礦等,相對比較破碎,導致出心困難。出心極度困難時,只能把內(nèi)筒倒向場地,割斷內(nèi)筒出心,影響取心收獲率。
1)取心工具井口連接時間長。采用三筒取心,工具組裝工序多、工具間隙調整時間相對較長,增加空井等待時間。
2)長段巖心出心時間長。若巖心破碎,會進一步增加空井等待時間。
3)龍馬溪組為頁巖氣井目的層,儲層發(fā)育,氣顯示活躍。若鉆進中發(fā)生溢流,因拔心困難,鉆具只能停留在井底,可能導致關井失敗。
4)若出心時發(fā)生溢流,需將內(nèi)外筒組裝好后才能將工具提出井口,增加關井時間。
1)川南地區(qū)龍馬溪組鉆井液密度高,橫向差異大,安全窗口窄,平衡點難以準確掌握,容易井漏、垮塌,卡鉆風險大。
2)設計采用川8-5取心工具,工具外徑?180 mm,超過鉆進中使用的鉆鋌外徑(?165.1 mm)。三筒取心時,鉆具組合的剛性變化大,遇阻卡幾率增大。
3)川8-5取心工具抗拉強度1 400 kN,抗扭強度35 kN·m,三筒連接,降低了取心筒穩(wěn)定性和抗復雜能力,遇阻卡后處理手段受限。
1)計算30 m巖心,重650~700 kg。由于頂驅高度、鉆具長度限制,用管鉗卸縮徑套的位置偏低,增加了操作難度和風險。
2)出心時的巖心卡盤卡在連接套上。若巖心破碎,極易卡在連接套內(nèi),難以出心。
1)取心井段間斷有硅質、暗色礦物等研磨性強的巖石,容易引起取心鉆頭先期磨損,影響取心進尺。據(jù)統(tǒng)計,川南地區(qū)龍馬溪組單只取心鉆頭進尺為20~40 m。
2)龍馬溪組巖石相對比較破碎,容易堵心、卡心,影響單次進尺。統(tǒng)計WY地區(qū)部分井,單次平均取心進尺6.78 m,最高為13 m。
3)龍馬溪組巖石可鉆性相對較差,鄰井取心顯示,黃鐵礦條帶、斑點發(fā)育,多數(shù)為灰質、硅質、砂質頁巖,目前常用的金剛石取心鉆頭、PDC取心鉆頭,取心鉆進平均機械鉆速僅0.30~0.50 m/h。
1)井眼暢通,避免取心鉆頭劃眼。若取心前一趟起下鉆掛卡嚴重,應通井后再取心。
2)優(yōu)化鉆井液性能,減少摩阻,緩解托壓。
3)首選PDC取心鉆頭,以提高單次進尺、提高機械鉆速。
4)下鉆完,循環(huán)排后效,大排量沖洗井底,用10~30 kN鉆壓進行樹心,鉆進0.30~0.50 m后逐步加至規(guī)定鉆壓鉆進。
5)取心前測試空載扭矩。附加10~12 kN·m為取心鉆進最高扭矩。
6)使用液壓大鉗緊卸扣,不得用轉盤卸扣,防甩掉巖心。
7)需用短鉆桿調整放入時,應接在最后一個立柱之下或在鉆具未進入裸眼段前的立柱之間。
8)連接套絲扣卸完后,連接套仍套在巖心柱上,首先應將安全防護網(wǎng)裝在內(nèi)筒下端,防巖心四處飛濺傷人。再將連接套上部巖心閃斷后,快速下放鉆具,降低內(nèi)筒高度,防止內(nèi)筒中巖心快速掉落,引起巖心順序錯亂。最后在內(nèi)筒下端的加厚處裝上巖心卡盤正常出心。
9)因內(nèi)筒中巖心較重,應在巖心卡盤手柄中套上加力管,防止出心失控。
10)三筒連接長度31.30 m。組合工具、出心時,提出內(nèi)筒前,調整三處防碰天車,專人觀察頂驅狀態(tài)。組合工具、出心結束,恢復防碰天車設置。
WY204井是川南頁巖氣井中的一口開發(fā)井。WY地區(qū)龍馬溪組壓力系數(shù)橫向差異大[6-9],WY204井實鉆過程中,龍馬溪組鉆遇多個顯示層,取心前鉆井液密度由2.20 g/cm3調整至2.30 g/cm3,加之巖性混雜,非頁巖的組分比例高,可鉆性差,采用PDC鉆頭全面鉆進時機械鉆速僅2.5~3.0 m/h,處于該區(qū)域較低水平。為提高取心速度,減少巖心井內(nèi)停留時間,在該井開展三筒取心試驗獲得成功,最高進尺25 m,取得取心作業(yè)的重大突破。
WY204井?244.5 mm套管下至井深2 953 m,?215.9 mm井眼龍馬溪組設計取心進尺為70 m。分別為:龍馬溪組龍一2亞段底部頁巖段垂厚20 m,龍一1亞段優(yōu)質頁巖垂厚約46 m,五峰組垂厚約1 m,進寶塔組垂厚3 m(表1)。
采用川8-5取心工具,巖心直徑?105 mm (表2)。
表1 WY204井取心要求
表2 取心鉆具組合及參數(shù)設計
WY204井成功完成三筒取心,最高進尺25 m,平均進尺達21.66 m(表3)。取心周期12 d(含中途通井擴眼1趟1.7 d),同比節(jié)約鉆井周期9 d(表4)。
1)針對川南地區(qū)龍馬溪組地層頁巖層發(fā)育、取心井段長的特點,實施三筒取心技術,縮短了取心周期,大大減少了巖心井內(nèi)停留時間,為提高巖心質量奠定了基礎。
2)裝備配套、鉆井液性能良好、取心工具配套是三筒取心成功的基礎。
3)川渝地區(qū)長筒取心技術處于探索階段,加之龍馬溪組取心機械鉆速還沒有實現(xiàn)整體突破,取心筒不穩(wěn)定性、長時間取心鉆進卡鉆風險顯著增加,還需要在取心參數(shù)優(yōu)化、取心鉆頭優(yōu)選、卡鉆風險控制、堵心卡心預防等方面深入研究和試驗。
表3 取心進尺統(tǒng)計
表4 取心速度與NX202對比
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