德州職業(yè)技術(shù)學院 梁 強
玻璃鋼SMC水箱具有重量輕、無銹蝕、不滲漏、水質(zhì)好、使用范圍廣、使用壽命長、保溫性能好,外形美觀、安裝方便、清洗維修簡便、適應(yīng)性強等特點。是鋼板水箱和混凝土水箱的替代產(chǎn)品,已成為公共生活用、消防用水和工業(yè)用水貯水設(shè)施的理想產(chǎn)品。SMC水箱板是玻璃鋼SMC水箱的主要材料,以前用于SMC水箱板鉆孔的設(shè)備主要是繼電器控制,手動操作,設(shè)備故障率高,操作不方面,因此,設(shè)計一種自動化、人機界面的鉆孔設(shè)備控制系統(tǒng)非常重要。筆者設(shè)計了一種基于MCGS與PLC的玻璃鋼水箱多空鉆控制系統(tǒng),由PLC實現(xiàn)控制功能,MCGS實現(xiàn)鉆孔、進給速度、返回速度及加工數(shù)量的控制,同時對已加工數(shù)量、剩余數(shù)量、設(shè)備運行狀況進行實時監(jiān)控,對錯誤進行報警,還可以對歷史數(shù)據(jù)進行查詢,運行起來安全、方便,在玻璃鋼產(chǎn)業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。
該設(shè)備主要用于SMC片材壓水箱板的法蘭鉆孔。主軸采用齒輪傳動,進給變頻調(diào)速,450法蘭鉆孔采用氣動裝置,換位鉆孔。為了提高工作效率,采用快速進給和工作進給兩個工作階段,為了保證設(shè)備加工安全,采用接近傳感器加觸電式限位開關(guān)進行兩端保護,并且要能夠?qū)崿F(xiàn)加工件數(shù)的實時顯示,對加工速度實現(xiàn)實時調(diào)節(jié),對歷史數(shù)據(jù)進行查詢。
系統(tǒng)分為四大部分:工作臺位置檢測部分、PLC控制部分、人機界面監(jiān)控部分及電機執(zhí)行部分。工作臺位置檢測部分主要用來檢測工作臺前進到位、后退到位及高低速轉(zhuǎn)換位置。
PLC控制部分是設(shè)備的控制核心,主要實現(xiàn)主軸起停、工作臺方向及速度的控制,通過變頻器控制進給電動機,同時把控制數(shù)據(jù)上傳上位機MCGS。人機界面監(jiān)控部分實現(xiàn)控制指令的輸入及數(shù)據(jù)的修改和監(jiān)控。電機執(zhí)行部分主要用來驅(qū)動電動機。本文主要對PLC控制部分及人機界面監(jiān)控部分進行分析。玻璃鋼水箱多孔鉆控制系統(tǒng)框圖如圖1所示。
圖1 控制系統(tǒng)框圖
本系統(tǒng)采用的是西門子S7系列的cpu224型號,是整個系統(tǒng)的控制核心,實時采集位置傳感器及MCGS觸摸屏的數(shù)據(jù),根據(jù)控制要求,作出判斷,驅(qū)動變頻器及接觸器,運行電動機。PLC和變頻器之間采用數(shù)字輸入端多速控制,本系統(tǒng)采用3速控制,分別為高速進給,工速進給和高速退出,變頻器的速度參數(shù)設(shè)置可以通過PLC與其通訊的方式實現(xiàn)。
系統(tǒng)采用昆侖通態(tài)TPC7062KS系列觸摸屏嵌入版,嵌入式系統(tǒng)是以應(yīng)用為中心,軟硬件可裁減的工業(yè)控制系統(tǒng)。適應(yīng)于應(yīng)用系統(tǒng)對功能、可靠性、成本、體積、功耗等綜合性能有嚴格要求的專用計算機系統(tǒng)。嵌入式系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于高科技產(chǎn)品中,具有巨大的市場需求前景。嵌入式系統(tǒng)不僅在傳統(tǒng)的工業(yè)控制和商業(yè)管理領(lǐng)域有極其廣泛的應(yīng)用空間,如智能工控設(shè)備、POS/ATM機、IC卡等,而且在信息家電領(lǐng)域的應(yīng)用也具有極為廣泛的潛力,例如機頂盒、WebTV、網(wǎng)絡(luò)冰箱、網(wǎng)絡(luò)空調(diào)等眾多的消費類和醫(yī)療保健類電子設(shè)備,在車載盒、智能交通等領(lǐng)域的應(yīng)用也呈現(xiàn)出前所未有的生機。
在MCGS觸摸屏上設(shè)置操作按鈕,對PLC發(fā)送命令,來控制電動機。MCGS與PLC通過RS232轉(zhuǎn)485協(xié)議進行通信,實現(xiàn)上位機與下位機的數(shù)據(jù)交換,完成人機界面。
本系統(tǒng)主要控制功能是通過PLC實現(xiàn)的。根據(jù)工業(yè)現(xiàn)場要求,工人通過觸摸屏或者腳踏開關(guān)發(fā)出工作執(zhí)行命令后,系統(tǒng)通過PLC的控制,自動完成如下工作過程:首先快速進給到快速轉(zhuǎn)工進位置,轉(zhuǎn)換傳感器檢測到工作臺后切換成慢速進給,同時啟動主軸電機開始鉆孔工作,到達前限位后工作臺自動高速退回,到達后限位自動停止,同時主軸也停止工作,通過氣動裝置進行更換水箱蓋,一個周期完成。
圖2 系統(tǒng)順序功能圖
根據(jù)系統(tǒng)特點,采用順序功能設(shè)計法編寫程序,順序功能設(shè)計法是按照順序控制的思想,按照生產(chǎn)工藝預(yù)先規(guī)定的順序,在各個輸入信號的作用下,根據(jù)內(nèi)部狀態(tài)和時間的順序,在生產(chǎn)過程中各個執(zhí)行機構(gòu)自動地有秩序地進行操作。順序控制設(shè)計法相對經(jīng)驗設(shè)計法是一種先進的設(shè)計方法,很容易被初學者接受,不容易出錯,程序的調(diào)試、修改和閱讀也很方便,使用順序控制設(shè)計法時首先根據(jù)系統(tǒng)的工藝過程,畫出順序功能圖,然后根據(jù)順序功能圖畫出梯形圖,本系統(tǒng)順序功能圖如圖2所示。
圖3 組態(tài)軟件主界面
MCGS是上位機,主要由監(jiān)控部分、操作控制部分和歷史數(shù)據(jù)部分組成,操作控制部分包括啟動按鈕、停止按鈕、位置傳感器、限位開關(guān)、加工總數(shù)設(shè)置和變頻器速度設(shè)置。監(jiān)控部分包括實施加工數(shù)量顯示、速度顯示、位置狀態(tài)顯示及電動機工作狀態(tài)顯示。歷史數(shù)據(jù)部分包括歷史加工數(shù)據(jù)、報警情況的記錄。系統(tǒng)通過加工總數(shù)的設(shè)計可以自動完成任務(wù)后停止運行,提高了生產(chǎn)效率,在運行過程中可以實時調(diào)節(jié)加工速度,操作方便,同時對運行的數(shù)據(jù)進行記錄,自動顯示報警數(shù)據(jù),實現(xiàn)了可視化、智能化地對多空鉆系統(tǒng)進行控制。MCGS組態(tài)軟件主界面如圖3所示。
針對玻璃鋼水箱多孔鉆原有設(shè)備繼電器控制系統(tǒng)故障率高、不以維修等問題,提出了基于MCGS與PLC構(gòu)建的控制系統(tǒng),采用PLC的順序控制程序設(shè)計思路,觸摸屏代替硬件按鈕,操作方便直觀,人機交互界面智能化程度高,實時顯示加工數(shù)量,簡單明了,易于維護和功能擴展,便于網(wǎng)絡(luò)遠程控制,能適應(yīng)不同環(huán)境的需求,全面提升了原有設(shè)備的應(yīng)用性和技術(shù)水平。實踐證明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可靠性高,已廣泛應(yīng)用于玻璃鋼企業(yè)。
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