沈霄華,秦 濤,廖紅濤
(華能國際電力股份有限公司長興電廠,浙江 長興 313100)
目前,節(jié)能減排是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源利用的基本國策,淘汰環(huán)保技術(shù)不達(dá)標(biāo)的小型鍋爐已經(jīng)勢在必行。在電力市場供大于求的情況下,對大型超超臨界燃煤機(jī)組而言,不但需要加強(qiáng)市場營銷工作搶發(fā)電量,更可以通過向周邊企業(yè)供熱來提高電廠的經(jīng)濟(jì)效益。
華能長興電廠鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓運行垂直管圈直流爐,由哈爾濱鍋爐制造有限公司設(shè)計制造,型號為HG-1968/29.3-YM5,采用Π型布置,單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、低NOx主燃燒器、四角墻式切圓燃燒方式,汽輪機(jī)由上海汽輪機(jī)有限公司設(shè)計制造,采用德國西門子公司的技術(shù),汽輪機(jī)型號為N660-28/600/620。汽輪機(jī)型式為超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回?zé)岢槠?、反動凝汽式?/p>
根據(jù)《華能長興電廠1、2號機(jī)組供熱改造及工業(yè)供汽管網(wǎng)一期工程可研審查會會議紀(jì)要》要求,對1、2號機(jī)組進(jìn)行抽汽供熱改造,采用鍋爐再熱蒸汽冷段供汽,具體供熱汽源來自1~2號汽輪機(jī)的再熱冷段,采用減溫減壓器對高壓蒸汽減溫減壓后,使其達(dá)到供熱參數(shù)要求。減溫減壓裝置由減壓系統(tǒng)(減溫減壓閥、節(jié)流孔板等)、減溫系統(tǒng)(高壓差給水調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥、止回閥)、安全保護(hù)裝置(安全閥)組成。減溫減壓裝置所用減溫水設(shè)計來自所在機(jī)組的給水泵中間抽頭母管。
圖1 華能長興電廠2號機(jī)組冷再供熱示意簡圖
華能長興電廠2號機(jī)組冷再供熱示意簡圖見圖1。設(shè)計分界線供熱蒸汽設(shè)計和操作參數(shù)見表1。660 MW機(jī)組主再熱蒸汽參數(shù)見表2。
表1 設(shè)計分界線供熱蒸汽設(shè)計和操作參數(shù)
表2 660 MW機(jī)組主再熱蒸汽參數(shù)
在2017年7月華能長興電廠對周邊企業(yè)進(jìn)行供熱后產(chǎn)生的問題進(jìn)行分析。本文截取在機(jī)組供熱后不同負(fù)荷下再熱蒸汽溫度、壓力、減溫減壓閥開度等參數(shù)制成表見表3。
表3 機(jī)組不同工況下冷再熱蒸汽參數(shù),及供熱系統(tǒng)各參數(shù)對照
蒸汽流經(jīng)管道中的閥門或縮孔時發(fā)生一種特殊的流動過程,即節(jié)流過程[1]。由于流體在管道內(nèi)流動較快,通常散熱量可以忽略,節(jié)流過程可簡化為絕熱節(jié)流過程進(jìn)行分析[2]。在機(jī)組滿負(fù)荷的工況下,因為再熱蒸汽壓力為4.84 MPa,通過減溫減壓閥門后,壓力下降為1.0 MPa,壓降為3.84 MPa,節(jié)流損失為最大。
機(jī)組負(fù)荷變工況時再熱蒸汽壓力溫度變化過快,減溫水調(diào)閥及降溫降壓裝置調(diào)節(jié)閥操作頻繁,高溫蒸汽的減溫減壓過程實際上也是一次節(jié)流過程。蒸汽通過節(jié)流減溫減壓后,由于減壓前后壓差過大,而且動作頻繁,造成高壓差對調(diào)整閥的閥籠、閥芯等部件沖刷嚴(yán)重[3],最后造成減溫減壓裝置調(diào)節(jié)閥閥芯脫落。
由于大型火電機(jī)組全程投入AGC控制系統(tǒng),發(fā)電負(fù)荷頻繁波動,瞬間可以從滿負(fù)荷到最低負(fù)荷不停波動,因此冷再蒸汽溫度和壓力變化明顯,而機(jī)組的減溫減壓裝置和減溫水裝置調(diào)節(jié)明顯滯后,造成供熱壓力瞬間上升至2MPa以上,造成安全門動作,或者供熱參數(shù)短時間達(dá)不到周邊企業(yè)的供熱要求,運行人員不但在機(jī)組變工況后密切關(guān)注機(jī)電爐各系統(tǒng)的參數(shù),還需要手動干預(yù)供熱系統(tǒng)。
由于華能長興電廠處于供熱初期,供熱用戶偏少,供熱負(fù)荷較輕,向廠區(qū)外供熱量為最低僅為2 t/h,由于再熱蒸汽管道較粗,向外供熱后供汽量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2 t,必然會產(chǎn)生較多的供熱損失,并且供熱減溫水閥門常開,造成熱量的浪費
圖2 華能長興電廠2號機(jī)組供熱改造后示意簡圖
在機(jī)組調(diào)停后,電廠對供熱系統(tǒng)進(jìn)行改造,通過增加一路輔汽氣源向廠區(qū)外供熱,通過在輔助氣源至供熱系統(tǒng)中增加一旁路門,見圖2。輔汽:輔助蒸汽系統(tǒng)為全廠提供公用汽源,采用輔汽母管制。輔助蒸汽系統(tǒng)的參數(shù)為0.8~1.2 MPa、260~380℃。輔汽的啟動汽源來自啟動鍋爐,正常汽源來自低溫再熱蒸汽(減壓后)和四段抽汽。輔助蒸汽系統(tǒng)提供汽泵小機(jī)啟動和調(diào)試、汽引小機(jī)啟動和運行以及機(jī)組其他輔助用汽。輔汽母管按滿足一臺660 MW超超臨界機(jī)組正常運行所需容量配置。對比供熱系統(tǒng)要求的1.0 MPa,300℃的蒸汽參數(shù)更為接近,所以技術(shù)改造通過輔助蒸汽供熱,并增加一路旁路閥,必要時調(diào)整蒸汽流量在汽輪機(jī)組負(fù)荷560~660 MW期間,對供熱系統(tǒng)、輔汽系統(tǒng),減溫減壓閥門開度等參數(shù)制成相關(guān)表格見表4。
表4 機(jī)組通過改造提輔助蒸汽供熱后各參數(shù)對照表
根據(jù)表4可以看出,在負(fù)荷560~660 MW時,四抽壓力為1.0 MPa以上,冷再至輔汽壓力開度為0,而輔助蒸汽至減溫減壓裝置閥門開度為100%,壓降為0.10~0.03 MPa,因此機(jī)組的壓力損失小,閥門全開,節(jié)流損失也基本為0。截取在660 MW負(fù)荷時,運用冷再壓力和輔汽供熱后畫出焓熵圖比較圖見圖3。
圖3 在660 MW時不同氣源供熱的焓熵圖
從圖3中可以看出,a點為660 MW時再熱蒸汽冷段參數(shù),b點為再熱蒸汽經(jīng)過減壓后供熱參數(shù)點,c點為660 MW時輔汽參數(shù)點,d點為輔汽供熱后參數(shù)點。由圖3中可看出,在高負(fù)荷情況下輔汽供熱節(jié)流損失明顯減小,ae段為節(jié)省的技術(shù)功損失。
由于輔助蒸汽穩(wěn)定為1.0~1.1 MPa,溫度基本為300~320℃,所以供熱減壓閥不需要通過減壓,閥門一直保證全開,供熱蒸汽溫度也相對穩(wěn)定,保證在300℃左右,減溫水閥門基本不需要開啟對蒸汽進(jìn)行減溫。因此,在采用輔助蒸汽供熱后,調(diào)節(jié)閥避免了動作頻繁,也解決了高壓力差對閥籠的沖刷問題。
在機(jī)組投入AGC期間,負(fù)荷從330~660 MW頻繁調(diào)整時,雖然再熱蒸汽四抽壓力會變化明顯,但是由于冷再至輔助蒸汽壓力閥門自動調(diào)整且靈敏性高,輔汽壓力仍然穩(wěn)定在1.0 MPa,所以運行人員不需要手動干預(yù),減輕運行人員工作量,同時輔助蒸汽壓力穩(wěn)定為1.0 MPa,所以不會造成安全閥動作。
在輔助蒸汽至供熱管道上增加一路小旁路閥,在過年或者節(jié)假日期間,供熱用戶相對較少時,可以通過關(guān)閉主路,開啟小旁路對系統(tǒng)進(jìn)行供熱,減少供熱管道的流量損失。這主要是由于小旁路管徑較細(xì),方便調(diào)整,節(jié)省多余的供熱損失,提高全廠的經(jīng)濟(jì)效益。
本文通過對華能長興電廠大型超超臨界抽凝機(jī)組進(jìn)行改造為周邊企業(yè)供應(yīng)蒸汽,從第一次采用鍋爐再熱蒸汽冷段,期間供汽產(chǎn)生了調(diào)節(jié)閥閥芯脫落,供熱蒸汽調(diào)節(jié)頻繁,機(jī)組節(jié)流損失大,安全閥經(jīng)常動作等現(xiàn)象,通過對供熱蒸汽參數(shù)的要求,增加一路輔助蒸汽供汽,并通過加裝旁路閥,逐步解決了這些問題。今后大型超超臨界機(jī)組供熱將成為常態(tài)化,華能長興電廠的供熱改造為其他同類高效超超臨界機(jī)組進(jìn)行供熱提供了參考和技術(shù)支撐。
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