姚友工,胡木林,江 永,陳韶華,張家寬,王 碩
(華能海門電廠,廣東 汕頭 515132)
華能海門電廠4×1 036 MW機組鍋爐型式為高效超超臨界參數(shù)變壓直流爐、對沖燃燒方式、固態(tài)排渣、采用單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、露天布置、全鋼構架、全懸吊結構Π型鍋爐。每臺鍋爐配置6臺由上海重型機械廠生產的HP1203/Dyn中速磨煤機。鍋爐燃燒設計煤種為神府東勝煙煤,校核煤種1為50%神府東勝煙煤+50%澳大利亞蒙托煤,校核煤種2為晉北煙煤。
受煤炭市場變化影響,電廠一直燃用非設計煤種,近年來大量燃用易燃易爆的印尼煤,燃用比例達到了85%以上,對制粉系統(tǒng)安全運行造成嚴重威脅,先后發(fā)生過磨煤機爆燃事件,造成磨煤機入口一次風管爆燃、煤粉管著火等安全事件。
制粉系統(tǒng)根據(jù)鍋爐燃用煤種設置了消防滅火蒸汽系統(tǒng),汽源為采用機組4抽供汽的輔汽汽源,壓力1.1 MPa,溫度達到了320℃以上,溫度偏高,接近了燃用印尼煤析出揮發(fā)分的最低燃點,在應用極易造成二次爆燃,雖然系統(tǒng)也設置了降溫降壓系統(tǒng),但是投運降溫需要時間,無法滿足實際快速投運控制爆燃需要[1-3]。為確保安全,通入磨煤機消防蒸汽溫度宜控制在160~200℃之間較為安全。
1.1.1磨煤機消防蒸汽汽源的選擇
機組設置的8級抽汽參數(shù)會出現(xiàn)壓力過高或蒸汽溫度過高,無法滿足磨煤機消防蒸汽需要。在使用中需降溫降壓后方能使用,同時高品質蒸汽的使用也是一種不節(jié)能的選擇[4-5]。
通過分析,除氧器壓力在機組日常40%~100%出力調峰過程中,除氧器壓力0.4~1.0 MPa,溫度在150~180℃之間滑壓運行,并且除氧器運行中就是在飽和溫度下運行,分析各參數(shù)可滿足磨煤機消防蒸汽系統(tǒng)所需參數(shù)要求。因此,采用在除氧器汽側排氣管上接出一路汽源并入磨煤機消防滅火系統(tǒng)使用,原消防滅火蒸汽系統(tǒng)仍作為備用系統(tǒng)。
1.1.2消防蒸汽系統(tǒng)的優(yōu)化
原設計磨煤機消防滅火系統(tǒng)存在設計安裝不合理形成系統(tǒng)死角積水,造成日常磨煤機運行中石子煤帶水、投運滅火蒸汽時實際為噴水無法排除空氣滅火等隱患,對消防滅火蒸汽管道進行優(yōu)化及疏水優(yōu)化,具體優(yōu)化方案見圖1。
圖1 制粉系統(tǒng)消防蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化
磨煤機運行中發(fā)生爆燃,必然引起制粉系統(tǒng)本身各參數(shù)的大幅波動。通過分析總結,爆燃時有以下明顯參數(shù)變化特征:(1)磨煤機磨出口壓力突升(>6.5 kPa);A磨為6.0 kPa;(2)磨進口一次風量突降;(3)磨煤機出口壓力突升>2 kPa;(4)分離器電流突降(15 A);(5)磨煤機出口溫度可能快速上升。
通過分析優(yōu)化,對制粉系統(tǒng)爆燃采用準確度、可靠性較高的選擇,對爆燃判斷如下。
(1)爆燃判斷條件一(相與):給煤機煤量>20 t/h;磨煤機正常運行中,入口一次風量突降>30 t/h以上。
磨煤機正常運行中,出口壓力突變>2 kPa。
(2)爆燃判斷條件二(相與),并發(fā)出爆燃聲光報警:給煤機煤量>20 t/h;磨煤機出口溫度>97℃。
磨煤機B/C/D/E/F出口壓力>6.5 kPa或磨煤機A出口壓力>6.0 kPa
電廠通過對制粉系統(tǒng)爆燃分析時的實際處理過程,并結合實際設備情況,采用的爆燃處理思路是:切斷燃料,投入滅火蒸汽,確保吹空風量。具體內容如下。
(1)自動跳閘爆燃磨的給煤機切斷燃料供給,確保燃燒無法持續(xù)。
(2)自動以10%/s速率全開爆燃磨冷風調門、閘板門,確保足夠的磨一次風量將磨內部殘余著火煤粉快速吹入爐膛中。
(3)以3%/s速率自動關閉熱風調門,隔絕熱源,降低磨輸入熱量,降低燃燒速率。
聯(lián)開磨煤機消防蒸汽滅火電動總門及爆燃磨煤機消防蒸汽電動門,聯(lián)鎖開啟消防蒸汽降溫水電動隔離門,降溫水調門投入自動,設定溫度160℃。確保采用高溫汽源時有效及時降溫。
(4)A磨正常運行中,等離子自動拉弧。對機組進行穩(wěn)燃,防止擾動滅火。
(5)關閉磨煤機出口管冷一次風密封風電動門。避免磨煤機出粉管中的供氧造成燃燒持續(xù)。
(6)閉鎖磨煤機出口門關閉。作為泄壓通道,防止磨煤機內部形成封閉空間,出現(xiàn)二次爆燃損害設備。
在進行上硬件及邏輯優(yōu)化后,在機組運行中進行各項調試后投入使用。在使用應用中動作正確,處理及時,目前已經在海門電廠1、2、3、4號機組進行推廣應用,有效應對制粉系統(tǒng)大量燃用高揮發(fā)分易燃易爆煤種的不安全現(xiàn)狀,起到了提前控制、自動快速、及時準確處理,有效地減輕人員壓力、防止設備損壞。按照每臺機組每年正確處理2次制粉系統(tǒng)爆燃,避免了磨煤機內部設備損壞及人工費用,設備維修時間3天影響機組出力150 MW,0.45元/kWh計算,每臺機組年產生直接效益為 24 萬元。每臺機組年產生間接效益為486萬元。
對制粉系統(tǒng)消防滅火蒸汽參數(shù)過高造成使用引起爆燃進行分析,提出將原汽源進行改造,利用除氧器汽側飽和蒸汽降壓形成過熱蒸汽作為消防滅火蒸汽,并對沿程管道疏水系統(tǒng)進行優(yōu)化,保證了消防滅火蒸汽了投運安全。針對磨煤機出口主要積粉的可調縮孔進行封堵,消除自燃隱患。對爆燃引起的系統(tǒng)參數(shù)一次風量、磨碗差壓、一次風壓等變化過程進行詳細分析,提出并實施了制粉系統(tǒng)的一系列爆燃自動判斷方法,在實際應用實施中達到了及時、準確判斷,可有效提醒運行人員,避免運行人員的誤判、晚判,造成事故的擴大。本文提出了一種制粉系統(tǒng)爆燃的全自動處理系統(tǒng),從制粉系統(tǒng)爆燃的防止、自動判斷、自動處理等方面實現(xiàn)了自動控制處理,有效地控制了制粉系統(tǒng)爆燃的影響
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