黃發(fā)亮
(拜城縣眾泰煤焦化有限公司,新疆拜城842300)
蒸氨氨分解改造為磷銨法生產(chǎn)氨水或無水氨,徹底解決尾氣中氮氧化物超標排放的問題,同時合理地使用資源和能源,實現(xiàn)氨分解燃燒煙氣零排放,滿足環(huán)保要求,同時增加氨水或無水氨的產(chǎn)品。
拜城縣眾泰煤焦化有限公司(以下簡稱眾泰煤焦化)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)焦炭60萬噸,洗精煤180萬噸,煤焦油2.5萬噸,粗苯5500噸?,F(xiàn)有兩座44孔炭化室高4.3m焦爐和煤氣凈化系統(tǒng),其對煤氣中氨的處理原采用水洗氨蒸氨氨分解工藝。
原蒸氨采用管式爐法蒸氨工藝,氨汽送氨分解焚燒,分別耗用煤氣1100m3/h和500m3/h,合計1600m3/h,并排放燃燒煙氣。
為實現(xiàn)資源綜合利用,節(jié)能減排,降本增效,眾泰焦化進行焦爐煤氣氨回收工藝裝備技術(shù)升級改造,采用磷銨法吸收焦爐煤氣中的氨和蒸氨氨汽生產(chǎn)氨水或無水氨。
來自蒸氨塔分縮器的氨汽和焦爐煤氣分別進入磷酸吸收塔,在吸收塔內(nèi)被磷酸溶液吸收氨。含氨的磷銨富液送解吸塔解吸,塔底貧液經(jīng)換熱和冷卻后返回吸收塔,塔頂氨汽經(jīng)換熱和冷卻后得到產(chǎn)品氨水及液氨。
圖1 蒸氨氨汽回收生產(chǎn)氨水及液氨流程圖
首先通過酸堿反應,用磷酸一銨選擇性地與氨反應生成磷酸二銨,把氨從氨汽中吸收分離出來。接著利用磷酸二銨熱穩(wěn)定性差的特點,通過加熱把氨分解出來,冷凝冷卻得到氨水,氨水再經(jīng)精餾塔精餾得到99.8%液氨。
磷銨溶液中的鹽類主要以磷酸一銨(NH4H2PO4)和磷酸二銨((NH4)2HPO4)兩種化合物存在。磷酸一銨十分穩(wěn)定,在130℃以上才能分解;磷酸二銨較不穩(wěn)定,達到70℃時即開始分解放出氨,而變成磷酸一銨。氨汽從磷銨溶液中分離出氨生產(chǎn)氨水,是利用磷酸一銨和磷酸二銨之間的轉(zhuǎn)化,通過氣體吸收和富液解吸,實現(xiàn)對氨汽中氨的分離和回收。其化學反應式如下:
吸收反應:NH3+NH4H2PO4=(NH4)2HPO4
解吸反應:(NH4)2HPO4=NH3+NH4H2PO4
氨吸收效率主要取決于磷銨溶液中磷酸一銨和磷酸二銨的含量,一般用溶液中NH3和H3PO4的摩爾比間接表示。用磷酸一銨貧液(溶液中NH3和H3PO4的摩爾比為1.25~1.35)洗滌吸收氨汽中的氨,生成磷酸二銨富液(溶液中NH3和H3PO4的摩爾比為1.65~1.75)。磷銨貧液進入吸收塔,自上而下與氨汽逆流接觸,其中磷酸一銨與氨汽中的氨反應生成磷酸二銨。氨汽中的氨被吸收,尾氣從吸收塔頂排出,送至氨法脫硫塔前的煤氣中。
磷銨富液進入解吸塔上部,自上而下與上升的高溫汽提汽逐板接觸傳熱傳質(zhì),其中磷酸二銨分解為磷酸一銨和氨。氨和水蒸氣從解吸塔頂排出,冷凝冷卻為氨水。塔底液相在加熱器中加熱后,返回塔內(nèi)供熱,塔底貧液返回吸收塔。
磷銨法生產(chǎn)氨水工藝,即用磷銨溶液吸收氨汽中的氨,吸收氨的富液通過解吸獲得氨汽,氨汽再經(jīng)過冷凝冷卻,制成氨水。
由于氨汽中含有一定量的酸性組分和油類,因此,在整個生產(chǎn)過程除上述洗氨、解吸兩個主要過程外,還包含磷銨溶液的凈化過程,以確保氨水產(chǎn)品負荷質(zhì)量要求。
富液凈化,即富液由富液泵從吸收塔底部抽出,進入富液過濾器除渣,除渣后的富液在貧富液換熱器中與來自解吸塔底部的貧液換熱后,進入脫氣器。渣摻入煉焦煤中煉焦。
脫氣器閃蒸出來的酸性組分和油類,由脫氣器頂部排出,進入吸收塔。
1.4.1 循環(huán)溶液酸度低
吸收-解吸過程磷銨循環(huán)溶液選擇在低酸度下運行,即溶液中磷酸質(zhì)量濃度控制在25%,降低溶液的結(jié)晶溫度。這種選擇尤其適應本項目地處寒冷地區(qū),同時,酸度降低也使溶液的腐蝕性減弱,整個裝置在設備結(jié)構(gòu)、材料的選擇方面具有極大的優(yōu)勢,使設備制造的國產(chǎn)化成為可能。
1.4.2 一塔式吸收與冷卻
磷銨吸收氨為放熱反應,煤氣升溫且增濕,通常需后續(xù)配置終冷裝置冷卻煤氣以滿足洗苯要求。這種配置的主要缺點是煤氣在終冷過程中產(chǎn)生工藝廢水外排,加劇工廠廢水處理的負荷。一塔式吸收與冷卻是將氨的吸收與煤氣冷卻同時在吸收塔內(nèi)完成,氨吸收塔出口煤氣溫度可控制在25℃~27℃,因而不必單獨設置煤氣終冷設施,從根本上杜絕了終冷廢水的產(chǎn)生。
1.4.3 高效的塔內(nèi)件結(jié)構(gòu)
基于磷銨溶液結(jié)晶點的降低,采用填料吸收塔,相比空噴方式可大大降低循環(huán)噴灑量,減少循環(huán)泵的動力消耗。
由于本項目氨處理量小,解吸塔和精餾塔的塔徑相應很小,可采用UniChem開發(fā)的高效填料,以實現(xiàn)更高效的傳質(zhì)與分離和更大的操作(負荷)彈性。
1.4.4 解吸供熱模式環(huán)保
解吸塔的供熱采用蒸汽間接加熱模式,蒸汽冷凝水可回收使用,這樣不僅大大地減少了進入蒸氨系統(tǒng)的新鮮水量,而且也減少了外排廢水量。當前,在工廠外排污水日益受到嚴格限制的環(huán)境下,這種改變將降低整個工廠污水處理的運行成本。
1.4.5 解析壓力低
解吸選擇在低壓下操作,控制操作壓力為0.9MPa(G),減緩裝置的腐蝕程度。在此基礎(chǔ)上,設備、管道器件的質(zhì)量等級要求也相應降低,建設投資和生產(chǎn)維護量都將減少。
低壓條件下解吸,從操作參數(shù)的控制上區(qū)別于國內(nèi)目前運行的引進裝置。針對本項目總氨處理量小的特點,在滿足工藝要求、設備便于安裝檢修的基礎(chǔ)上,設備結(jié)構(gòu)、材料選擇達到最優(yōu)化。
1.4.6 先進的富液凈化方式
富液脫除焦油等雜質(zhì)的凈化過程采用了目前新型設備——陶瓷過濾器,其結(jié)構(gòu)內(nèi)部具有大量貫通的細微通道,廣泛用于過濾、分離凈化。與依靠密度差靜置分離除油技術(shù)相比,具有凈化效果好,操作密閉,不污染環(huán)境的特點。
工藝改造后,進入吸收塔的水分由原來的煤氣飽和水變成現(xiàn)在的煤氣飽和水與蒸氨塔氨汽水兩部分,而氨汽水進入吸收塔不僅影響磷銨循環(huán)液中H3PO4的質(zhì)量濃度(酸度),而且影響系統(tǒng)水平衡的控制。
影響系統(tǒng)水平衡的因素主要有三個方面:
(1)由于煤氣在吸收塔內(nèi)冷卻降溫,溶液在吸收單元獲得多余水分,而在解吸單元又失去水分,整個系統(tǒng)因煤氣減濕增加的水分以解吸塔氨汽帶水的方式得以脫出。因此,吸收塔煤氣出口溫度和解吸塔氨汽溫度是影響水平衡的主要因素。
(2)解吸單元采用間接與直接蒸汽相結(jié)合的加熱方式,故直接蒸汽量也成為影響水平衡的關(guān)鍵。
(3)如果富液過濾器采用蒸汽冷凝水沖洗,將有大量水進入并積存在溶液系統(tǒng),需逐步從系統(tǒng)脫出。這部分水的增加導致富液處理能力的加大,引起解吸和精餾操作參數(shù)的調(diào)整,因此實際操作中,應盡量避免在沖洗富液過濾器時大量使用蒸汽冷凝水。
此次技術(shù)改造影響系統(tǒng)水平衡的主要因素是由于蒸氨塔氨汽中的水進入吸收塔,使磷銨溶液酸度降低,循環(huán)液的摩爾比減小,影響吸收效率,可通過調(diào)高吸收塔煤氣出口溫度,增加飽和煤氣的含水量,將蒸氨氨汽中的水以飽和煤氣的形式帶出系統(tǒng),控制系統(tǒng)水平衡。因此只需將吸收塔出口煤氣溫度做相應調(diào)整,根據(jù)蒸氨塔氨汽帶入水量,核算吸收塔出口煤氣溫度(經(jīng)核算吸收塔出口煤氣溫度只需提高2℃~3℃,即可滿足要求),相應調(diào)整循環(huán)水量,控制循環(huán)液溫度,不需增加換熱設備,操作簡單。
裝置由吸收單元、解吸單元、精餾單元及公輔設施組成。
氨源來自于剩余氨水中的氨,剩余氨水的總量及氨含量見表1。
表1 剩余氨水的總量及氨含量
吸收來自蒸氨塔分縮器后氨汽中的氨,生產(chǎn)氨水及無水氨,產(chǎn)量見表2。
表2 氨水與液氨產(chǎn)量
蒸氨氨分解工藝改造為磷銨工藝生產(chǎn)氨水及液氨有效解決了氨分解尾氣氮氧化物超標排放的環(huán)保問題,節(jié)省焦爐煤氣,并且能生產(chǎn)出合格氨水及液氨產(chǎn)品,為焦化企業(yè)環(huán)保治理發(fā)揮了示范引領(lǐng)作用。