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        下峪口選煤廠工藝技術升級改造

        2018-06-28 01:54:38茍曉東
        山西焦煤科技 2018年3期
        關鍵詞:工藝產品

        茍曉東

        (中煤科工集團 北京華宇工程有限公司,河南 平頂山 467099)

        陜煤韓城礦業(yè)公司下峪口選煤廠1976年建成投產,是一座年處理能力為60萬t的跳汰+煤泥浮選工藝的選煤廠,1989年經過改擴建,生產能力達到120萬t/年,主要生產冶煉瘦精煤。洗選原煤來自2#煤、3#煤,其中2#煤原煤灰分一般在15%~25%,屬低灰-中灰煤,煤質牌號由淺至深為主焦煤、瘦焦煤、瘦煤2#、瘦煤1#及貧煤。3#煤灰分一般為20%左右,屬中灰煤,煤質牌號為瘦煤2#、瘦煤1#及貧煤。選煤廠主導產品為高熱、高灰熔點的優(yōu)質配焦煤和優(yōu)質動力煤,產品用戶主要為萊鋼、馬鋼、湘鋼、武鋼、寶鋼等。近幾年,隨著開采煤質的變化以及設備的老化,原有的設備和工藝已經無法適應市場競爭的需要,因此為了提高經濟效益,完善產品結構,決定對下峪口煤礦選煤廠進行技術升級改造。

        1 現存的問題

        1) 煤質變化。

        下峪口選煤廠生產工藝為跳汰—浮選聯(lián)合流程。其設計原煤灰分18.25%,原煤中可見矸占全樣的1.22%. 主導粒級為13~6 mm,占全樣的23.01%,6~4 mm次之,占全樣的16.60%,而4~1 mm粒級占全樣的7.9%,說明原煤中細粒含量很高,原煤易碎。隨著粒度的減小,各粒度級對應的灰分也在降低,由50~25 mm級灰分23.92%降至4~1 mm級灰分的14.79%,表明細粒物中低灰分物含量較多,煤比矸石更易碎,而其原煤的可選性為易選煤。采用跳汰—浮選聯(lián)合流程能滿足當時的生產要求。隨著近幾年原煤煤質的變化,該工藝已經很難滿足生產的需要,其煤質情況見表1.

        由表1可以看出,主導粒級是4~1 mm,占全樣的31.72%,比設計原煤同樣粒級增加了23.82%,而且原煤灰分也由原來的18.25%增加到27.92%,其可選性也由易選煤變?yōu)殡y選煤。

        2) 工藝落后。

        下峪口礦選煤廠設計工藝是跳汰+浮選。跳汰工藝分選精度低,只適合易選或中等可選煤,由于煤質變?yōu)殡y選煤,這種低分選精度的工藝已經不能滿足生產需要。與此同時,原煤中細粒含量大量增加,造成物料透篩嚴重,矸石帶煤穩(wěn)定在5.5%~6.0%,精煤損失嚴重。

        眾所周知,浮選對0.5~0.25 mm粒級的分選效果并不好,所以現在新建選煤廠大多對+0.25 mm粗煤泥采用單獨的分選設備,而下峪口礦選煤廠只是單純的-0.5 mm粒級浮選,很多大顆粒由于無法跟隨浮選氣泡上升而損失在尾礦中,造成大量精煤損失。

        對煤泥水系統(tǒng)而言,浮選尾礦經過煤泥濃縮機濃縮后,溢流水做為生產循環(huán)水,濃縮機底流到廠外進行沉淀回收。廠外煤泥沉淀池和煤泥堆放場不僅占地面積大,而且沉淀時間長,水資源也浪費,返回生產系統(tǒng)量不足,容易引起生產中斷,環(huán)境污染嚴重。

        3) 設備老化、能力不足。

        由于原煤中矸石含量增加,大量可見矸的增加影響浮標閘門的自動排料,促使跳汰機還沒有形成床層就進行排料,矸石帶煤增加。而且由于矸石斗子運輸量的限制,跳汰機小時入洗量不能提高,二段床層變薄,二段風水難以控制,透篩損失加大。

        機械攪拌式浮選機由于充氣量不足,氣泡不均勻,使得大量精煤損失在尾礦中,尾礦灰分偏低。而且由于入洗原煤細粒級含量的大幅增加,浮選來料處理不完,造成浮選機能力不足,引起生產中斷;或精礦循環(huán)量大,浮選精礦中含有浮選藥劑造成過濾機來料黏,過濾機吸料不好,脫水效果變差。

        2 產品結構定位

        根據下峪口煤礦煤質特點與市場調查分析,該選煤廠產品定位在煉焦配煤,亦可高爐噴吹煤。設計的下峪口選煤廠產品方案如下:1) 精煤:50~0 mm,Ad(%)≤10.00%,Mt(%)≤12.0%,St,d(%)<0.50%,為煉焦配煤或高爐噴吹用煤。2) 中煤:50~0 mm,Ad(%)≤50.0%,Mt(%)≤9.0%,為發(fā)點動力用煤。3) 煤泥:0.5~0 mm,Ad(%)≥50.0%,Mt(%)≤24.0%,為發(fā)點動力用煤。4) 矸石:50~0 mm,Ad(%)≥80.0%,Mt(%)≤14.0%,綜合利用。

        3 新工藝的確定

        下峪口選煤廠采用脫泥無壓三產品重介旋流器+TBS粗煤泥分選+煤泥浮選的選煤工藝,最終產出精煤、中煤、煤泥和矸石4個產品。設計用原煤主要來自3#煤,隨著開采煤層的變化,有可能混合入洗2#煤,煤種主要為瘦煤,少量貧煤。

        3.1 50~1 mm粒級分選工藝確定

        從跳汰廠實際生產情況來看,跳汰分選精度低,無論是中煤還是矸石中都會帶煤。另外,精煤灰分有一定波動。重介工藝的突出優(yōu)點就是分選精度明顯高于跳汰,對中等可選、難選、極難選的原煤,適應性都很好[1]. 從煤質分析可知,入選原煤中-13 mm末原煤含量大, -50 mm原煤在滿足產品要求分選密度內,采用跳汰分選難免會存在末煤透篩量大的現象,影響精煤產率,在這種情況下,采用重介選更具有明顯的優(yōu)勢。而且跳汰分選工藝的循環(huán)水量遠大于重介工藝,當跳汰分選密度低于1.4 kg/L時,跳汰機很難保證正常分選[2]. 為保證得到較高質量的精煤產品以及較好的經濟效益,設計采用選前脫泥無壓三產品重介旋流器,其理由如下:

        三產品重介比兩產品更能保證排矸純度,若采用兩段二產品工藝,雖然能保證產出3個產品,但需要2套介質系統(tǒng),投資高,且二段高密度比重液難以配備,設備及管路磨損嚴重,介質消耗較高。另外,采用三產品分選,在煤質好的情況下,中煤可摻入精煤中,只產出兩種產品;煤質差時,在產出優(yōu)質精煤的基礎上,可以多產出一個中煤副產品,產品結構靈活性強。采用無壓入料是由于原料煤無需泵輸送,可以減輕對煤的破碎和泥化作用。對于1 mm選前脫泥主要是由于減少了主洗系統(tǒng)中的煤泥量,改善了洗選產品脫介篩的脫介效果,降低了介質分流量。達到介耗低、系統(tǒng)運轉穩(wěn)定、生產管理較方便的目的,而且1 mm也能滿足后面粗煤泥分選的上限。通過計算機模擬計算,其工藝產品結構預測見表2.

        3.2 1~0.25 mm粒級分選工藝確定

        根據煤質資料分析,1.0~0.25 mm的粗煤泥需要設置粗煤泥分選系統(tǒng),以實現控灰降硫的目的,通常對粗煤泥分選有螺旋分選機、煤泥重介旋流器、TBS干擾床等工藝。

        螺旋分選機最佳分選粒度是2~0.15 mm,分選密度一般在1.75 g/L以上,其分選精度較差,介于跳汰洗煤和搖床洗煤之間,I值一般為0.2左右,且入料對濃度和粒度要求較嚴,尤其對片狀物料分選效果較差,實際使用效果不好[3]. 一般用于動力煤洗煤廠的降硫,對煉焦煤洗煤廠的粗煤泥降灰效果不佳。

        表2 三產品旋流器產品預測表

        煤泥重介旋流器與選前不脫泥重介旋流器分選工藝配套使用,分選物料來自精煤脫介弧形篩下分流,物料在主選旋流器得到初步分選,但灰分較高,分選介質利用主選旋流器對介質的分級作用形成極細粒磁鐵礦粉,使灰分較高的粗煤泥在煤泥重介旋流器中進一步得到有效分選[4].通過前述分析,該選煤廠的合理主選工藝應采用選前脫泥重介分選工藝,即煤泥重介旋流器分選工藝不適合該廠。

        TBS最佳分選粒級1.0~0.25 mm粗煤泥,入料粒度上下限之比以4∶1為宜。分選密度在1.4~1.9 kg/L范圍內可調控[5],而且TBS工藝與下峪口選煤廠脫泥無壓三產品相匹配。因此,設計采用TBS分選粗煤泥。通過計算機模擬計算,其產品結構預測見表3.

        表3 TBS產品預測表

        3.3 -0.25 mm粒級分選工藝確定

        該廠生產練焦配煤,為盡可能提高精煤產率及經濟效益,細粒煤采用浮選工藝。浮選機適應性強,易于生產管理,而且下峪口原跳汰選煤廠使用浮選機多年,效果較好,所以本設計采用浮選機處理細粒煤泥。

        3.4 最終產品平衡

        按照確定的選煤工藝,經過計算機模擬計算后,最后的洗選產品平衡表見表4.

        表4 最終產品平衡表

        4 技術經濟分析比較

        按照確定的工藝和現有的跳汰工藝進行比較,即可得出兩者的技術指標和經濟效益指標的差異。兩種工藝的技術指標見表5.

        表5 兩種工藝技術比較表

        通過表5可以看出,脫泥無壓三產品重介旋流器+TBS粗煤泥分選+煤泥浮選工藝比現有跳汰+浮選工藝精煤產率高1.43%. 參考當地精煤、中煤、矸石、煤泥價格,精煤1 200.00元/t,中煤300.00元/t,煤泥150.00元/t,其具體的經濟效益分析見表6.

        表6 兩種工藝經濟效益分析表

        從表6分析可以看出,脫泥無壓三產品重介旋流器+TBS粗煤泥分選+煤泥浮選工藝比現有跳汰+浮選工藝銷售收入增加2 177萬元。

        5 結 論

        下峪口選煤廠現有的跳汰+浮選工藝由于煤質的變化可選性由設計初期的易選變?yōu)楝F在的難選,而且設備老化,工藝落后已經很難適應現有生產及市場要求。根據客戶及市場分析預測,產品結構定位為煉焦配煤或高爐噴吹煤以及電力用煤。通過對選煤方法的選擇,確定了脫泥無壓三產品重介旋流器+TBS粗煤泥分選+煤泥浮選工藝,使得精煤產率比現有跳汰+浮選工藝提高1.43%,年利潤增加2 177萬元。

        參 考 文 獻

        [1] 劉國慶.陽泉一礦選煤廠主洗系統(tǒng)改造方案研究[J].選煤技術,2016(06):90-94.

        [2] 郭立志.淺析林西礦選煤廠新老工藝系統(tǒng)[J].水力采煤與管道運輸,2015(02):69-73+77.

        [3] 葉貴川,馬力強,徐 鵬,等.螺旋分選機應用現狀研究[J].煤炭工程,2017,49(04):132-135.

        [4] 邵燕祥.粗煤泥分選回收工藝的分析與應用[J].選煤技術,2017(03):92-96

        [5] 李 強,史帥星,張躍軍.流態(tài)化床分選設備發(fā)展與應用[J].礦產綜合利用,2017(03):29-32+37.

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