于光學
(山東鋼鐵集團萊蕪集團公司設備維修中心,山東 萊蕪 271104)
高爐冶煉程中污染主要源于出鐵口主溝、鐵水溝、渣溝、渣嘴、鐵水罐和開堵出鐵口操作以,及鐵水入罐時的煙塵。因此除塵新技術的應用在降低煉鐵設備環(huán)保壓力方面具有舉足輕重的作用。前期,受投資成本與技術水平的限制,1880高爐除塵系統(tǒng)采用高壓液變電阻式軟啟動器。近幾年隨著電力電子技術的高速發(fā)展和穩(wěn)定行的不斷提高,高壓變頻技術也日趨成熟,而且價格也趨于合理,高壓變頻器的價格與液力調(diào)速裝置的投資成本已相差不大。萊鋼廣大技術人員經(jīng)過多方收集材料并結合萊鋼實際,與部分變頻器廠家技術人員進行論證分析,認為對萊鋼主要泵類和大風機進行高壓變頻改造是可行的,具備節(jié)能、環(huán)保的潛力并能低噸鋼產(chǎn)品的消耗。
據(jù)統(tǒng)計出鐵口散發(fā)的粉塵量約占整個出鐵場煙塵量的85%,粉塵排除過程具有出塵點集中,可回收效率高的特點。高爐和礦槽除塵工藝如圖1所示。
圖1 高爐除塵工藝圖
根據(jù)工藝及設備要求,礦槽和高爐除塵系統(tǒng)按最惡劣環(huán)境設計。配套除塵器及電機規(guī)格如表1。
本次改造著重從最小改動、最大可靠性、最優(yōu)經(jīng)濟性幾點考慮,要求實現(xiàn)以下功能。
(1)系統(tǒng)要具有明顯的節(jié)能環(huán)保效果、降低用戶運行成本,減少故障,改善工藝,提高生產(chǎn)效率。
(2)根據(jù)煉鐵工藝具周期性的特點,新改造系統(tǒng)必須具備頻繁啟動功能,能最大限度減少對電網(wǎng)和電機等的電氣和機械沖擊。
(3)采用高壓變頻器直接對電網(wǎng)高壓進行整流和逆變,具備較小的諧波電流和噪音。
(4)有較為完善的人機界面和故障顯示功能,對設備運行狀況做自動監(jiān)視和遠程控制。
(5)保證系統(tǒng)具有較高的運行可靠性,設計工頻旁路方案以實現(xiàn)風機工頻、變頻之間的自由切換。
經(jīng)過對高壓變頻市場各種設備性價比的對比,結合萊鋼設備概況及工藝要求,我們采用Honeywell公司的SolidDrive10/10-1800系列高壓變頻裝置為此次改造最優(yōu)設備。
SolidDrive10/10-1800系列高壓變頻調(diào)速裝置采用單元串聯(lián)多電平拓撲結構(見圖2),它主要由輸入變壓器、功率單元和控制單元三大部分組成。輸入部分是一臺移相變壓器,原邊Y形連接,副邊采用沿邊三角形連接。功率單元采用模塊化設計,由24個功率單元組成,每8個功率單元串聯(lián)組成一相,三相Y接,直接給10kV高壓電機供電。每個功率單元采用高壓場控大功率的IGBT功率模塊,耐壓值為690V,單元串聯(lián)多電平技術由于采用功率單元相互串聯(lián)的辦法解決了高壓的難題而得名。該項技術無需輸出變壓器,更不需要任何形式的濾波器??刂茊卧捎霉饫w通訊技術,提高了抗干擾能力和可靠性。該變頻器還具備如下特點:
表1
圖2 SolidDrive10/10-1800高壓變頻調(diào)速裝置總體結構
(1)采用多重化PWM方式控制,輸出電壓波形接近正弦波。
(2)功率因數(shù)高,輸入諧波小。
(3)模塊化設計,結構緊湊,維護方便。
(4)直接高壓輸出,無需輸出變壓器。
(5)功率單元自動旁通電路,能夠?qū)崿F(xiàn)故障不停機功能(見圖3)。
圖3 功率單元自動旁路技術
在高爐鐵場除塵系統(tǒng)利用上位機操作系統(tǒng)和監(jiān)控軟件對除塵器進出口壓差、入口流量和溫度、電機運行狀態(tài)進行檢測。
改造后,高爐除塵系統(tǒng)風機可根據(jù)出鐵時間自行調(diào)節(jié)工作頻率,從而實現(xiàn)節(jié)能的目標.在圖6中,1到2、5到6為高爐出鐵間斷時間,平均為40min;2到3、6到7為升速時間,可以適當作一調(diào)節(jié);3到4、7到8為高爐出鐵時間、也就是除塵系統(tǒng)集中工作時間;4到5、8到9為降速時間,同樣也可以調(diào)節(jié)。高爐出鐵時間根據(jù)需要,需要加大吸塵量,變頻器頻率可以調(diào)整到45Hz左右,高爐出鐵間斷時間內(nèi),爐前環(huán)境相對較好,可適當降低變頻器速率,頻率可調(diào)整為10HZ左右。
圖6 高爐出鐵場除塵工藝周期圖
高爐鐵場在出鐵時,正常運行時電機轉(zhuǎn)速為670r/min,由于風機、泵類負載軸功率與轉(zhuǎn)速的三次方成正比,理論上節(jié)能效率為69%。實際運行中由于系統(tǒng)自身各種損耗、在出鐵間隔期間需降低功率低速旋轉(zhuǎn)。因此不能達到這一理想狀態(tài)。經(jīng)過長期電量統(tǒng)計,改造前月均耗能85萬度,改造后月均耗能為55萬度,節(jié)能為30萬度,節(jié)電率達到35.3%。電能按0.65元/度計算每年減少電費234萬元。同時實現(xiàn)以下效果。
(1)每年減少CO2、SO2、各類金屬顆粒排放量千萬噸以上,極大降低了環(huán)境壓力;
(2)減少了電機啟動對電網(wǎng)的沖擊,減少了設備故障,降低了設備維護量和工人勞動強度;
(3)采用功率單元自動旁路技術,減少了停機時間,降低高爐休風機率;
(4)根據(jù)鋼鐵工業(yè)污染指數(shù)規(guī)定,高爐排放標準執(zhí)行GB9078-1996《工業(yè)爐窖大氣污染物排放標準》的二級標準,其它污染源排放執(zhí)行GB16297—1996《大氣污染物綜合排放標準》的二級標準。高爐新建環(huán)保設施粉塵排放濃度標準≤100mg/Nm3,其它污染源新建環(huán)保設施粉塵排放濃度標準≤120mg/Nm3。我們現(xiàn)在現(xiàn)場崗位粉塵濃度9.1mg/m3≤規(guī)定的10mg/Nm3,風機噪音在85db以下,改造達到了理想的目標。