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        催化裂化裝置再生煙氣NOx減排技術(shù)應(yīng)用

        2018-06-19 01:43:18楊智李軍霍成中國石油寧夏石化分公司
        石油石化節(jié)能 2018年5期
        關(guān)鍵詞:還原法催化裂化氨氣

        楊智 李軍 霍成(中國石油寧夏石化分公司)

        寧夏石化公司煉油廠260×104t/a催化裂化裝置配有2臺燃燒式CO余熱鍋爐。其利用催化了煙氣的物理熱,同時(shí)補(bǔ)充燃燒部分燃料氣,產(chǎn)生3.82 MPa、450℃的中壓過熱蒸汽,余熱鍋爐煙氣排放量為438 240 m3/h(濕基),煙氣中NOx排放均值為313 mg/m3。隨著《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的正式實(shí)施,公司決定對該裝置增設(shè)煙氣脫硝設(shè)施,并對余熱鍋爐進(jìn)行配套改造,要求不僅確保催化裝置、脫硫裝置正常運(yùn)行,而且保證外排煙氣中NOx排放濃度達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求(NOx值小于100 mg/m3);同時(shí)對余熱鍋爐進(jìn)行相應(yīng)配套改造[1],以達(dá)環(huán)保節(jié)能并舉的效果。

        1 煙氣脫硝系統(tǒng)工藝

        1.1 工藝的選擇

        降低催化裂化裝置氮氧化物排放主要有三大類方法[2]:氧化法脫硝、還原法脫硝及脫硝助劑。氧化法脫硝包括臭氧氧化技術(shù)及液相氧化劑氧化技術(shù),其原理在于將煙氣中的氮氧化物氧化最終生成硝酸鹽,溶解在外排污水中并排出裝置;還原法脫硝技術(shù)根據(jù)反應(yīng)環(huán)境的不同分為選擇性催化還原法(SCR)脫硝和選擇性非催化還原法(SNCR)脫硝,利用還原劑將氮氧化物還原為無污染的氮?dú)?,?jīng)煙囪直排大氣;脫硝助劑是指通過抑制再生過程中NOx的生成和消除再生過程中生成的NOx來降低外排煙氣中的NOx含量。

        寧夏石化公司根據(jù)260×104t/a重油催化裂化裝置再生煙氣組成及余熱鍋爐運(yùn)行的實(shí)際情況,煙氣脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)。

        在SCR脫硝工藝中,反應(yīng)溫度較低,一般反應(yīng)器控制溫度為320~420℃,凈化率高,可達(dá)85%以上,工藝設(shè)備緊湊,運(yùn)行可靠。NOx與氨氣在催化劑的作用下生成無害的氮?dú)夂退?,還原后的氮?dú)夥趴?,無二次污染。

        1.2 工藝流程

        SCR煙氣脫硝工藝系統(tǒng)主要由脫硝反應(yīng)系統(tǒng)、氨區(qū)和其他輔助設(shè)備和裝置組成。其中脫硝反應(yīng)系統(tǒng)由SCR反應(yīng)器、噴氨系統(tǒng)、氨/煙混合系統(tǒng)等組成;氨區(qū)包括液氨儲罐、液氨蒸發(fā)器、氨氣緩沖罐、氨稀釋罐等;其他輔助設(shè)備和裝置主要包括SCR反應(yīng)器的相關(guān)管理系統(tǒng)和吹灰裝置等。煙氣脫硝改造后余熱鍋爐工藝流程見圖1。

        2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 稀釋風(fēng)流量及壓力確定

        根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《火電廠煙氣脫硝工程技術(shù)規(guī)范-選擇性催化還原法》[3],稀釋風(fēng)量應(yīng)按設(shè)計(jì)和校核工況中的較大耗氨量,使得經(jīng)過壓力和流量調(diào)整后的氨氣與空氣能在氨空混合器內(nèi)充分混合,將氨稀釋成體積比小于5%的混合氣。

        由于余熱鍋爐為微正壓爐,考慮到煙氣壓力、稀釋風(fēng)管路壓力損失、調(diào)節(jié)閥壓損等因數(shù),該項(xiàng)目稀釋風(fēng)機(jī)風(fēng)量按1500 m3/h,風(fēng)壓35 kPa考慮。

        圖1 煙氣脫硝改造后余熱鍋爐工藝流程

        2.2 稀釋風(fēng)預(yù)熱系統(tǒng)

        稀釋風(fēng)加熱系統(tǒng)作用是將空氣加熱到與反應(yīng)器煙氣進(jìn)口溫度相當(dāng)?shù)臏囟?,本?xiàng)目要求加熱溫度不能低于300℃。不是避免影響余熱鍋爐的熱負(fù)荷,而是避免硫酸氫銨的生成堵塞噴氨格柵噴頭,預(yù)熱器安裝在蒸發(fā)段下部。

        2.3 噴氨模塊設(shè)置位置

        噴氨模塊由噴氨格柵和整流格柵組成。噴氨格柵需根據(jù)CFD模擬結(jié)果來設(shè)計(jì),其目的是使氨/空氣混合氣中的氨與煙氣中的NOx在整個(gè)煙道上均勻分布。整流格柵安裝在SCR反應(yīng)器頂部,在頂層催化劑之上。整流格柵將煙氣流向在接觸第一層催化劑之前整流為豎直方向。這有助于減少粉塵堆積和對催化劑的磨損。

        2.4 脫硝反應(yīng)器

        由于SCR脫硝反應(yīng)溫度區(qū)間在320~420℃,根據(jù)催化裂化裝置余熱鍋爐煙氣溫度分布特點(diǎn),確定脫硝反應(yīng)器安裝位置在余熱鍋爐蒸發(fā)段和省煤器之間。其是煙氣脫硝系統(tǒng)的核心設(shè)備,主要功能是承載催化劑,為脫硝反應(yīng)提供空間,同時(shí)保證煙氣流動的順暢與氣流分布的均勻,為脫硝反應(yīng)順利進(jìn)行創(chuàng)造條件。該反應(yīng)器設(shè)計(jì)為垂直SCR反應(yīng)器安裝兩層催化劑,在催化劑之上裝有整流格柵。每層催化劑裝有蒸汽吹灰裝置,以定期清理催化劑上的積灰[4]。

        2.5 氨氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力的確定

        項(xiàng)目設(shè)計(jì)2套液氨蒸發(fā)器,1用1備。在液氨蒸發(fā)器上設(shè)置安全閥,安全閥設(shè)定壓力為1.58 MPa。由于氨區(qū)離脫硝反應(yīng)器較遠(yuǎn),考慮到途中壓頭的壓力損失,在氨氣緩沖罐上游設(shè)置有氨氣壓力調(diào)節(jié)閥,將氨氣緩沖罐出口壓力控制在0.4 MPa左右。氨氣緩沖罐上設(shè)置安全閥,安全閥設(shè)定壓力為0.88 MPa。

        2.6 催化劑吊裝

        在第一層脫硝反應(yīng)床層上部向外伸出電動葫蘆導(dǎo)軌,設(shè)置電動葫蘆用于催化劑模塊從地面到各安裝層的起吊,最上層催化劑直接由電動葫蘆吊入框架內(nèi),再由手動葫蘆或小車自催化劑安裝門送入SCR反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行安裝。

        3 應(yīng)用效果

        寧夏石化公司煉油廠在2017年大檢修期間對260×104t/a催化裝置2臺CO余熱鍋爐進(jìn)行了SCR脫硝適應(yīng)性改造。改造前(1月1日—4月30日)后(8月26日—10月23日)再生煙氣出口NOx數(shù)值對比見表1;改造前后再生煙氣出口NOx數(shù)值趨勢圖見圖2、圖3。

        圖2 煙氣脫硝項(xiàng)目改造前催化再生煙氣出口NOx數(shù)值趨勢

        圖3 煙氣脫硝項(xiàng)目改造后催化再生煙氣出口NOx數(shù)值趨勢

        表1 煙氣脫硝項(xiàng)目改造前后催化再生煙氣出口NOx數(shù)值對比

        結(jié)合表1、圖2、圖3可以看出,改造后催化再生煙氣出口NOx數(shù)值控制在100 mg/m3以內(nèi),能夠達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)要求[5-6]。

        4 結(jié)論

        此次余熱鍋爐煙氣脫硝改造工程,由于催化裂化裝置余熱鍋爐運(yùn)行的特點(diǎn),在一些設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)上跟常規(guī)的火電廠煙氣脫硝工程存在一定差異。為使催化裂化裝置余熱鍋爐煙氣獲得最佳的脫硝效果,在工程設(shè)計(jì)中,煙氣脫硝系統(tǒng)的各裝置設(shè)備和工藝參數(shù)根據(jù)實(shí)際具體運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化,保證環(huán)保指標(biāo)達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

        [1]高永地,梁德印,張華東.重油催化裂化余熱鍋爐節(jié)能技術(shù)改造[J].石油煉制與化工,2011,42(5):93-96.

        [2]孫克勤,鐘秦.火電廠煙氣脫硝技術(shù)及工程應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006:75-79.

        [3]中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部.火電廠煙氣脫硝工程技術(shù)規(guī)范-選擇性催化還原法:HJ 562-2010[S].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2010:1-12.

        [4]段傳,夏懷祥.燃煤電站SCR煙氣脫硝工程技術(shù)[M].北京:北京電力出版社,2009:96-101.

        [5]楊楠,王雪.氮氧化物污染及防治[J].環(huán)境保護(hù)與循環(huán)經(jīng)濟(jì),2010,30(11):51-53.

        [6]陳艷梅.減少FCC再生煙氣的氮氧化物排放[J].國際煉油與石化,2010(2):62-65.

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