摘要:結合平崗選煤廠粗煤泥分選工藝系統(tǒng)所存在的問題,進行擴能改造。
關鍵詞:存在問題;技術改造
一、概述
平崗礦選煤廠是一座設計處理能力為1.5Mt/年的煉焦煤礦井型選煤廠。工藝系統(tǒng)采用全重介和浮選聯(lián)合流程,尾煤采用濃縮、壓濾工藝回收。主要設備基本上為進口設備,洗水實現(xiàn)閉路循環(huán)。主導產品為11級冶煉精煤,主要銷往本鋼等大型鋼廠。
平崗洗煤廠由于當時建廠時粗煤泥分選技術不成熟,原煤脫泥、截粗后的粗煤泥直接摻入中煤調整中煤熱值,損失部分精煤,現(xiàn)精煤市場轉好,且粗煤泥分選(TBS)技術日益成熟,為增加精煤產率,引入TBS粗煤泥分選工藝,對1-0.25mm進行粗煤泥分選,減少介質損耗,還可以提高產品經濟指標,因此,有對平崗選煤廠進行擴能改造。
改造方案如下:
二、系統(tǒng)現(xiàn)狀:
1、工藝現(xiàn)狀
現(xiàn)原煤預先脫泥后,篩下-0.5mm煤泥經泵打到320AB水力分級旋流器分級,溢流進入浮選分選,底流部分摻入中煤、另一部分進入混料桶重介分選。
附工現(xiàn)有藝流程圖:
2、存在的問題
① 部分粗煤泥沒有經過分選直接進入中煤,損失部分精煤。
② 另一部分粗煤泥進入重介旋流器,影響旋流器分選效果
③ 重介系統(tǒng)煤泥含量高,影響介質回收,小時處理量難以提高。
三、改造方案:
1、方案:
① 主廠房原杰姆森浮選機拆除,上方抬高安裝水力分級旋流器組,其下方安裝TBS分選機。
② 在北大門靠濃縮池側增加增加尾礦桶、尾礦泵,在循環(huán)水管路上增加TBS清水頂水泵,在浮選車間一樓增加TBS精礦桶、精礦泵。
④ 在浮選四樓樓增加布置水力旋流器組和弧形篩,在浮選二樓411錨鏈尾上方安裝煤泥離心機及檢修平臺。
2、改造后工藝描述
新增水力旋流器組,由原有304泵入料,水力旋流器溢流去浮選分選,底流直接進入TBS分選,精礦濃縮旋流后經弧形篩脫水,進入煤泥離心機脫水后摻入精煤;尾礦進入矸石脫介篩脫水后入矸石倉。
改造后,原有系統(tǒng)不變仍可繼續(xù)使用,新增粗煤泥分選(TBS)系統(tǒng),附改造后設備聯(lián)系程圖:
由上表可知,當試驗分選密度1.34-1.35g/m3,頂水壓力36-38kpa時,TBS分選機分選效果良好,TBS系統(tǒng)運行穩(wěn)定,粗精煤灰分波動范圍為8.78%~11.88%,平均灰分為10.23%,對比平崗選煤廠精煤灰分10.01%~10.50%的質量控制要求,完全可以實現(xiàn)產品摻配,達到了改造的目的。
精煤增加5.23%,則電煤減少5.23%,熱值降低800卡/克,原電煤產率18%,熱值5000卡/克,改造后電煤產率18%-5.23%=12.77%,熱值4200卡/克。
按年入洗量100萬噸計算,年可增加收入2000萬元,實際投入343.28萬元,改造后2個月可收回投資成本。
四、結束語
平崗礦選煤廠針對粗煤泥分選系統(tǒng)存在的問題,投資343.28萬元對其進行改造,改造后提高了精煤產率,且對重介入洗量及分選效果進一步改善;此工程在投入較小的情況下可取得良好的經濟效益,同時為選煤廠的長遠發(fā)展奠定了基礎,為公司實施的精煤戰(zhàn)略作出一定的貢獻
作者簡介:高志英(1984-),男,黑龍江哈爾濱人,2008年畢業(yè)于黑龍江科技學院礦物加工工程本科專業(yè),現(xiàn)在龍煤雞西礦業(yè)公司平崗礦選煤廠工作。
(作者單位:龍煤雞西礦業(yè)平崗選煤廠)