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        螺旋焊管水壓機升降托輥的設(shè)計及改進(jìn)

        2018-06-14 06:13:12玉向?qū)?/span>
        機械工程師 2018年6期
        關(guān)鍵詞:水壓機馬蹄鐵水壓試驗

        玉向?qū)?/p>

        (山東勝利鋼管有限公司,山東淄博255082)

        0 引言

        隨著油氣輸送管線的不斷開發(fā)建設(shè),對其服役性能的要求也日趨于嚴(yán)格。焊管靜水壓試驗也就是我們俗稱的水壓作為焊管質(zhì)量檢驗的要求之一,在API SPEC 5L(45版)和GB/T9711-2011中都規(guī)定了每根鋼管必須進(jìn)行水壓試驗,并需要保壓一定時間,且在試驗過程中焊縫或管體不應(yīng)滲漏。其目的是檢驗鋼管是否合格,及消除鋼管在焊接過程中出現(xiàn)的殘余應(yīng)力。殘余應(yīng)力一直都是螺旋焊管生產(chǎn)中一個難以攻克的難題,它的存在導(dǎo)致鋼管容易疲勞,存在應(yīng)力腐蝕,還會造成焊縫裂紋的擴展。因此,鋼管水壓試驗是螺旋焊管產(chǎn)品檢驗中的一道重要工序。

        水壓試驗是通過鋼管水壓機設(shè)備來實現(xiàn)的。水壓機大體由機械、電氣系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)三大部分組成。

        如圖1所示,水壓試驗主要原理是利用油水平衡控制對鋼管進(jìn)行靜水壓試驗來檢查鋼管在管線設(shè)計的試驗壓力下是否有滲漏現(xiàn)象。首先鋼管進(jìn)入兩端的密封裝置,通過上水系統(tǒng)對鋼管內(nèi)部注水(低壓水),注水的同時水壓機的排氣裝置(排氣閥)把鋼管內(nèi)的空氣排出,注水完成后啟動增壓裝置進(jìn)行增壓注水直至規(guī)定的水壓壓力,在水壓上升的過程中油壓也相對上升(由液控比例閥來控制)。達(dá)到規(guī)定壓力和規(guī)定時間之后觀察在此過程中如果沒有泄漏、鋼管變形等現(xiàn)象,則進(jìn)行卸壓。水壓機端封移動,排出管內(nèi)水,在水壓試驗的同時計算機系統(tǒng)會把鋼管打壓的全過程進(jìn)行記錄,主要是通過記錄壓力變化曲線來實現(xiàn)。

        在整個水壓機設(shè)備中升降托輥是其重要組成部分,在打壓過程中承載運送鋼管,對不同規(guī)格直徑的鋼管進(jìn)行調(diào)節(jié),使之能順利完成水壓試驗。其動作過程是:托輥升起→接管→托輥落下→進(jìn)行壓力試驗。不同管徑鋼管打壓時,托輥的位置由托輥的導(dǎo)向柱確定。通過多年來使用經(jīng)驗,筆者公司經(jīng)過幾次設(shè)計改進(jìn)使該機構(gòu)操作更加簡單、準(zhǔn)確、維修方便。

        圖1 水壓試驗簡圖

        1 托輥設(shè)計

        圖2 托輥結(jié)構(gòu)示意圖

        1.1 運動分析

        升降托輥結(jié)構(gòu)見圖2,托輥安裝在托架上,整個托架結(jié)構(gòu)通過油缸的作用作相應(yīng)的上下升降運動,帶動托輥做上下升降運動,完成對不同管徑鋼管的托舉功能。在打壓試驗過程中,如果油缸處于升起狀態(tài),鋼管重量加上鋼管內(nèi)沖入的水重,且每根鋼管打壓過程至少需要幾分鐘甚至十幾分鐘,這樣對于油缸的損傷過大,容易引起油缸故障,因此設(shè)計上考慮讓打壓試驗時油缸處于非升起狀態(tài),打壓中心高度低于接管時鋼管中心高度,接管后油缸下落至打壓位置由托輥的定位螺桿和導(dǎo)向桿支撐托輥受力進(jìn)行打壓試驗。對于不同管徑要求,托輥下降高度不同,因為水壓機水壓工裝端封的中心高度是一定的,即各規(guī)格鋼管試壓的中心高度相同,在設(shè)計時可推導(dǎo)計算出液壓缸行程與各規(guī)格鋼管直徑的關(guān)系。

        1.2 參數(shù)確定

        這里托輥是采用與輸送輥道一樣的V形鋼輥,可以在水壓過程中實現(xiàn)鋼管位置的調(diào)節(jié),以保證鋼管能準(zhǔn)確順利地進(jìn)入水壓端封。不同管徑的鋼管與輥道輥面的接觸點位置不同,相對托輥軸線的旋轉(zhuǎn)半徑是變化的。這里引入等效直徑的概念,通過接觸點的確認(rèn)來計算出托輥等效直徑,其相關(guān)尺寸如圖3。

        圖3 等效直徑相關(guān)尺寸關(guān)系圖

        如圖3所示,根據(jù)相關(guān)尺寸的關(guān)系圖可以得出關(guān)系式:De=dcos(θ/2)/tan(θ/2)+D2。

        式中:De為等效直徑,mm;D2為托輥喉徑,mm;θ為輥子V形角度,(°);d為鋼管直徑,mm。

        根據(jù)試驗鋼管的長度,為保證鋼管能在托輥上正常運行,托輥間距離最大不能大于最短鋼管長度的一半??紤]鋼管重量大部分由2個托輥承擔(dān),取3倍輥距長度的鋼管重量。如已經(jīng)知道鋼管重量和長度,單個托輥承受的重量Q為

        式中:P為單根鋼管重量,kg;Int()為取整函數(shù);L為鋼管長度,mm;l為輥距,mm。

        結(jié)合水壓機試驗鋼管規(guī)格以及試壓鋼管長度范圍就可以選取合適的托輥規(guī)格。

        根據(jù)該水壓機試驗鋼管規(guī)格為508~1620 mm,升降油缸選取行程為1050的油缸,具體型號為CD250C125/90-1050-10/02CGDM。

        2 使用效果

        水壓機使用一段時間后發(fā)現(xiàn),初步設(shè)計的升降托輥存在很多問題,故障率極高。根據(jù)圖2中的升降托輥結(jié)構(gòu)我們可以看出,定位螺桿在中間,導(dǎo)向桿在兩邊,該結(jié)構(gòu)升降托輥使用后發(fā)現(xiàn)存在以下問題:1)托輥升起后不穩(wěn)定。鋼管越重越不穩(wěn),左右晃動,前后傾斜,鋼管不在水壓機中心線上,每次鋼管升起后,必須要有人將鋼管扶正,機架再向前進(jìn)。造成這一問題的主要原因一是導(dǎo)向套短,二是配合間隙大。2)由于托輥升起后不穩(wěn),時間長了,導(dǎo)致橫移油缸活塞桿彎曲或者斷裂。2個活塞桿都曾經(jīng)斷裂,后來直接和支座焊接在一起,這樣維修很不方便。3)托輥裝置底板的螺絲經(jīng)常斷開,而且維修不方便,底板也是和支架焊接在一起的。4)托輥用了超越離合器,轉(zhuǎn)動不靈活,橫移油缸移動時,由于反作用力的作用,滑動支架經(jīng)常翹起來。5)由于油缸升起后受徑向力的作用,經(jīng)常漏油,拆卸不方便。由于存在以上的問題,致使工人勞動強度增大,生產(chǎn)效率降低,操作不安全,所以,有必要對托輥裝置進(jìn)行改造。

        3 托輥的改進(jìn)設(shè)計

        3.1 設(shè)計要求

        1)托輥升起后不能前后左右擺動;2)托輥升起后對中性要好,一次調(diào)好后不用再調(diào),能順利地進(jìn)入封頭;3)托輥轉(zhuǎn)動靈活,鋼管能前后移動;4)適用鋼管范圍為φ457~φ2200 mm,鋼管重量不大于12 t;5)拆裝方便,也方便維修。

        3.2 結(jié)構(gòu)及原理

        1)托輥結(jié)構(gòu)。改造后托輥裝置如圖4所示,該裝置主要是由托輥、升降油缸、支架、導(dǎo)向桿等組成。定位桿放在兩邊,導(dǎo)向桿在中間,這樣托輥升起后不會左右擺動,導(dǎo)向套加長,適當(dāng)減少配合間隙,防止前后傾斜;用馬達(dá)(1QJM12-1.25)代替原來的橫移油缸,可以實現(xiàn)鋼管的前后移動,使鋼管離開封頭,該馬達(dá)滾動體是采用鋼球代替了一般內(nèi)曲線液壓馬達(dá)所用的2只以上滾輪和橫梁,結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,體積、重量顯著減少,且運動副慣量小,鋼球結(jié)實可靠,可以在較高轉(zhuǎn)速和沖擊負(fù)載下連續(xù)工作,又具有二級和三級變排量,具有較大的調(diào)速范圍,拆檢方便,對油清潔度無特殊要求,用馬達(dá)還有一個好處是不用加工橫移滑道,加工方便。

        圖4 改造后托輥結(jié)構(gòu)示意圖

        2)工作原理。根據(jù)鋼管直徑計算出托輥升起高度,通過托輥下的2組馬蹄墊鐵來調(diào)節(jié)升降高度:根據(jù)試壓鋼管管徑大小確定導(dǎo)向杠伸出長度,然后選取確定厚度的馬蹄鐵組穿過導(dǎo)向桿墊在托輥下方進(jìn)行高度定位的托輥的控制。初始時,托輥在最低位置,鋼管翻入水壓機停止后,托輥升起,這時,可以旋轉(zhuǎn)馬達(dá),使鋼管移動到封頭,看托輥高度是否合適,如不合適,再更換馬蹄墊鐵;鋼管試壓完畢后,馬達(dá)帶動鋼管旋轉(zhuǎn),使鋼管離開封頭,然后托輥下落,鋼管滾出水壓機。

        該裝置根據(jù)不同規(guī)格鋼管,通過加減馬蹄墊鐵來實現(xiàn)不同的升降高度,滿足不同直徑鋼管的要求。

        圖5 托輥液壓原理圖

        3.3 托輥的控制

        升降托輥裝置的液壓控制如圖5所示:單向節(jié)流閥用來調(diào)節(jié)液壓馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)速度和托輥的升降速度,并調(diào)節(jié)2個液壓馬達(dá)和托輥的速度同步;液控單向閥防止托輥油缸的下落;溢流閥是防止馬達(dá)換向時產(chǎn)生的液壓沖擊。為保證液壓系統(tǒng)能夠正常工作,必須保證液壓系統(tǒng)的清潔。在這里,油缸和馬達(dá)可選用德國力士樂的產(chǎn)品,液壓閥可以選用北京華德產(chǎn)品,質(zhì)量比較可靠。

        3.4 使用情況

        托輥改進(jìn)后新的裝置降低了工人的勞動強度,提高了崗位的工作效率和安全性,同時降低了機組故障率,加快鋼管的試壓速度,但在使用時發(fā)現(xiàn)了新問題:1)隨著管徑/定位高度的不同,需要加不同數(shù)量的墊鐵。管徑越大,要墊的墊鐵就越多,墊塊規(guī)格繁多,使得在調(diào)整托輥高度時要反復(fù)調(diào)試,費時費力。2)在工作時,由于馬蹄墊鐵未在導(dǎo)向桿徑向進(jìn)行定位,運動過程中的振動使馬蹄鐵在導(dǎo)向桿內(nèi)錯位,從而導(dǎo)致上下2組馬蹄鐵受力面錯位,造成馬蹄鐵的變形,從而使定位不準(zhǔn),導(dǎo)致托輥受力偏斜,油缸桿受力斷裂,導(dǎo)向桿受力彎曲,導(dǎo)向套磨損加劇。尤其當(dāng)墊塊較多時,更易出現(xiàn)此種情況。

        圖6 導(dǎo)向桿結(jié)構(gòu)示意圖

        改進(jìn)后的導(dǎo)向桿結(jié)構(gòu)如圖6,針對改造后使用中存在的問題,作了進(jìn)一步的改進(jìn):1)馬蹄鐵規(guī)格簡化解決方法。在導(dǎo)向桿上打一排等距離的圓孔,孔距以100 mm左右,在孔上加銷軸代替原先固定定位位置。這樣,不同高度定位時先通過不同的圓孔調(diào)整,然后通過馬蹄鐵微調(diào),可以減少馬蹄鐵規(guī)格,達(dá)到節(jié)省人力物力目的。2)在微調(diào)馬蹄鐵加數(shù)片圓環(huán)墊片(事先組裝在導(dǎo)向桿內(nèi)),在調(diào)整時圓環(huán)墊片將馬蹄鐵阻隔開來,從而使馬蹄鐵間受力面加大,受力均勻,不再受其錯位定位不準(zhǔn)的影響。

        4 結(jié) 語

        經(jīng)過多次改造設(shè)計后,我公司升降托輥的使用效果非常好,不僅能夠降低工人的勞動強度,還能夠提高崗位的工作效率和安全性,加快鋼管的試壓速度。把托輥墊塊由原來的十幾種規(guī)格簡化為3種,節(jié)省了使用成本,提高工作效率。解決了托輥的偏斜、定位不準(zhǔn)確、油缸桿斷裂、彎曲、導(dǎo)向套磨損等經(jīng)常性故障。

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