盧 宏,孫 鵬
(上海理工大學(xué) 光電信息與計算機工程學(xué)院,上海 200093)
氧氣是現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)煉鋼過程中必不可少的耗能原料,制氧成本幾乎占企業(yè)總煉鋼成本的25%,實現(xiàn)氧氣產(chǎn)耗管理的定量化、動態(tài)化和系統(tǒng)化,是整個鋼鐵行業(yè)的實現(xiàn)節(jié)能減排有效途徑之一。由于鋼鐵生產(chǎn)環(huán)境復(fù)雜,網(wǎng)絡(luò)性能要求高,干擾因素多,通訊鏈路復(fù)雜,傳輸協(xié)議多樣化,設(shè)備老化,因而我國大多數(shù)的鋼鐵企業(yè)基本沒實現(xiàn)生產(chǎn)的透明化。由于鋼鐵企業(yè)實際生產(chǎn)的過程中整個氧氣系統(tǒng)處于實時變化的,而調(diào)度部門僅僅依靠人為經(jīng)驗和手工報表歷史數(shù)據(jù)來進行階段性調(diào)整,不僅無法適應(yīng)實時變化的生產(chǎn)條件,而且需要浪費大量的人力和物力。
針對鋼鐵企業(yè)特殊的生產(chǎn)環(huán)境和實時變化的生產(chǎn)流程,本文設(shè)計了一種基于WirelessHART技術(shù)的無線傳感網(wǎng)來實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的無線覆蓋,通過實時采集的數(shù)據(jù),動態(tài)來觀察氧氣實時放散量和系統(tǒng)調(diào)度成本,實時反饋調(diào)整,從而使管理系統(tǒng)做出實時最優(yōu)的氧氣調(diào)度指令,保持整個氧氣系統(tǒng)的動態(tài)平衡。
WirelessHARTTM(Wireless Highway Addressable Remote Transducer)是HART通訊基金會為工業(yè)過程控制研制的一個開放標準的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),也是第一個用于過程控制的國際無線標準(IEC 62591),支持 IEEE 802.15.4標準的 2.4GHz ISM頻段。WirelessHARTTM是一種具有時鐘同步、自組織和可治愈的網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),擁有低成本、低功耗、高可靠性等優(yōu)點,其能夠快速兼容工業(yè)現(xiàn)有有線設(shè)備,工具和系統(tǒng)。WirelessHARTTM技術(shù)在鋼廠的使用進一步促進了無線技術(shù)在工業(yè)自動化領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
鋼鐵企業(yè)氧氣的無線通訊系統(tǒng)主要由三大部分組成:數(shù)據(jù)采集部分、數(shù)據(jù)傳輸部分、數(shù)據(jù)管理中心部分。如圖1所示。
鋼鐵企業(yè)利用 WirelessHARTTM技術(shù)來實現(xiàn)整個氧氣系統(tǒng)的無線信息化覆蓋,實現(xiàn)流程數(shù)據(jù)的實時采集。現(xiàn)場設(shè)備WirelessHARTTM模塊通過與傳感
器進行集成,采集鋼鐵生產(chǎn)過程中氧氣調(diào)度實時數(shù)據(jù),并與其它現(xiàn)場Wireless設(shè)備組成穩(wěn)定的可靠的Mesh網(wǎng)絡(luò),將采集的數(shù)據(jù)實時傳輸給數(shù)據(jù)管理層。接入點(Access Point)獲取到現(xiàn)場 WirelessHART設(shè)備的實時數(shù)據(jù),傳遞給網(wǎng)關(guān)(Gateway),并負責(zé)網(wǎng)關(guān)(Gateway)的信息發(fā)送給現(xiàn)場 WirelessHART設(shè)備。網(wǎng)關(guān)(Gateway)在獲取到 WirelessHARTTM網(wǎng)絡(luò)采集現(xiàn)場的實時數(shù)據(jù)后,通過以太網(wǎng)傳輸給數(shù)據(jù)管理層,從而實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)間數(shù)據(jù)交互。此外系統(tǒng)配置了網(wǎng)絡(luò)管理器,主要負責(zé)整個WirelessHARTTM網(wǎng)絡(luò)的資源調(diào)度和維持整個網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行。數(shù)據(jù)管理層主要依據(jù) WirelessHARTTM網(wǎng)絡(luò)采集的實時數(shù)據(jù)進行來制定合理氧氣系統(tǒng)動態(tài)調(diào)度計劃。
圖1 鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場無線傳感網(wǎng)部署總體架構(gòu)Fig.1 Overall architecture of field wireless sensor network deployment in iron and steel enterprises
為了適應(yīng)鋼鐵生產(chǎn)不斷變化地生產(chǎn)環(huán)境,我們通過無線傳感網(wǎng)采集實時的能源過程數(shù)據(jù),實現(xiàn)了生產(chǎn)的透明化,然后根據(jù)統(tǒng)一的調(diào)度標準,實時反饋調(diào)整,實時地提供動態(tài)的優(yōu)化生產(chǎn)組織方案。
本文氧氣系統(tǒng)的調(diào)度主要通過無線傳感網(wǎng)采集氧氣系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)為依據(jù)來制定實時系統(tǒng)調(diào)度計劃,通過負載實時反饋調(diào)節(jié)以及各機組的空分機和能耗的實時動態(tài)關(guān)系,來實現(xiàn)整個鋼鐵生產(chǎn)過程,氧氣的放散量最小和能源生產(chǎn)消耗成本最低化。
2.1.1 氧氣的放散量最小
氧氣的動態(tài)調(diào)度系統(tǒng)首先要實現(xiàn)氧氣的總放散量最?。?/p>
其中 GO2,i(t)、 L PGO2,i(t)、 G ELO2,i(t)、UO2,i(t)、VO2(t)為WirelessHARTTM傳感網(wǎng)采集的氧氣系統(tǒng)制氧機的實時制氧量、蒸發(fā)裝置的實時蒸發(fā)量、液化裝置的實時液化量、吹氧管的實時流速以及小用戶的實時用氧量, fi為用氧管的切面積。氧氣的實時調(diào)度系統(tǒng)通過實時調(diào)度函數(shù) Xi( t), Mi( t), Ni( t),K( t)對制氧機、氧氣的液化裝置和蒸發(fā)裝置進行實時負載變動以及小用戶供氧量實時動態(tài)調(diào)控,從而使鋼鐵生產(chǎn)的過程中,氧氣的放散量最小化。
2.1.2 能源消耗成本最小化
在放散量最小的條件下,實現(xiàn)整個制氧過程能源消耗成本最小化:
制氧機的電耗與氧氣的產(chǎn)量實時對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系為 Hi( t),氧氣的液化裝置的電耗與液氧的產(chǎn)量實時函數(shù)關(guān)系為 Ai( t),液氧的氣化電耗與氧氣的氣化量實時對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系為 Bi( t),由于峰時和谷時電量的價格不一樣,用函數(shù) E ( t)來反映電量實時價格,LWO2(t)為實時的液氧的外部銷售量, F ( t)為實時的液氧價格。
(1)制氧機實時產(chǎn)量不能超過制氧機最大生產(chǎn)負載能力:
(2)氧氣的液壓裝置產(chǎn)生的液氧量不能超過存儲裝置能承受的液氧的總?cè)萘浚?/p>
(3)氧氣的氣化裝置蒸發(fā)量不能超過蒸發(fā)設(shè)備最大的負載能力:
(4)氧氣的生產(chǎn)是一個連續(xù)過程,煉鋼的節(jié)奏變化頻繁,用氧量的變化較大,會使鋼鐵生產(chǎn)的過程中氧氣的管網(wǎng)壓力波動非常大,需要通過氧氣系統(tǒng)調(diào)度實時優(yōu)化,使管網(wǎng)的每處壓力值在管網(wǎng)能夠承受的范圍內(nèi)。
(5)氧氣系統(tǒng)在t時刻提供的氧氣量必須滿足煉鋼過程中氧氣的需求量,始終保持著氧氣系統(tǒng)的供需動態(tài)平衡。
實例來自于江蘇某特種金屬材料企業(yè),鋼鐵年產(chǎn)量大概在 200萬噸左右,該企業(yè)鋼鐵部門配有 3臺具有不同負載能力的空分制氧機,10個液氧罐,2臺液化設(shè)備和2臺液氧蒸發(fā)機。該企業(yè)的鋼鐵制造生產(chǎn)現(xiàn)場配有WirelessHARTTM的無線傳感設(shè)備,用于鋼鐵生產(chǎn)制造過程中,關(guān)鍵計量點數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控和采集,氧氣系統(tǒng)總共部署40個數(shù)據(jù)采集點,利用無線傳感網(wǎng)對該企業(yè)全天的鋼鐵生產(chǎn)過程中氧氣的生產(chǎn)、存儲和消耗進行數(shù)據(jù)實時采集。
如圖2所示,數(shù)據(jù)管理層通過WirelessHARTTM無線網(wǎng)絡(luò)收集了該企業(yè)鋼鐵部門 24小時鋼鐵生產(chǎn)過程中總用氧量實時流量,可觀察出,鋼鐵的生產(chǎn)制造過程中,基本沒有規(guī)律可循,因而調(diào)度人員僅憑經(jīng)驗是無法掌握其用氧的趨勢,通過無線傳感網(wǎng)對鋼鐵生產(chǎn)過程中氧氣消耗量實時的采集,能夠?qū)崟r了解氧氣的波動狀態(tài)和管網(wǎng)的壓力實時變化,實時反饋,從而提供最優(yōu)的動態(tài)調(diào)度指令。
圖2 企業(yè)24小時總用氧量的實時流量(km3/h)Fig.2 Real time flow of total oxygen consumption for 24 hours(km3/h)
此外通過WirelessHARTTM無線網(wǎng)絡(luò),同時采集了該企業(yè)的鋼鐵部門終端小用戶的實時用氧流量,如圖 3所示,終端小用戶的流量大概在 0 km3/h-16 km3/h之間波動,有時氧氣用量波動的幅度還是很大的,因而終端小用戶的用氧對管網(wǎng)的壓力和氧氣的放散量的實時動態(tài)影響不能夠忽略的,氧氣系統(tǒng)的動態(tài)調(diào)度影響因素必須要把終端小用戶的用氧量考慮進去。
圖3 24 小時小用戶用氧量的實時流量(km3/h)Fig.3 24 hours real time flow of oxygen for small users(km3/h)
WirelessHARTTM無線傳感網(wǎng)監(jiān)控和采集該鋼鐵部門生產(chǎn)制造的過程中的實時數(shù)據(jù)變化,氧氣的調(diào)度系統(tǒng)通過調(diào)度優(yōu)化函數(shù) Xi( t), Mi( t), Ni( t),K(t),Hi( t), Ai( t),Bi( t)對制氧機、氧氣的的液化裝置和蒸發(fā)裝置進行動態(tài)實時變動以及調(diào)整小用戶供氧量變化,結(jié)合該企業(yè)峰時谷時電價動態(tài)變化,制定合理的氧氣動態(tài)調(diào)度計劃,從而實現(xiàn)氧氣系統(tǒng)最小放散量,能源成本最低化。
如圖4所示,人工制定的原始氧氣調(diào)度計劃,整體氧氣放散率是雖然是變小的,但是整個的變化是周期性階段性的人為調(diào)整,其無法適應(yīng)實時變化的鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境和條件,會造成大量的氧氣的放散。而依據(jù)無線傳感網(wǎng)采集的實時數(shù)據(jù)制定實時反饋動態(tài)調(diào)度計劃,氧氣的放散率變化率會明顯改變,系統(tǒng)調(diào)整時間更短,整體變化幅度比較平緩,實時性和優(yōu)化的效率更高。但是由于優(yōu)化調(diào)度是基于鋼鐵生產(chǎn)過程的實時數(shù)據(jù),優(yōu)化后的氧氣系統(tǒng)開始階段放散率會偏高一點。
圖4 24 小時氧氣系統(tǒng)的放散率變化趨勢Fig.4 Change trend of oxygen system dispersion rate for 24 hours
圖5 是在煉鋼階段氧氣系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度前后能源消耗成本的對比變化,在氧氣系統(tǒng)放散量實現(xiàn)最小化的基礎(chǔ)上,通過考慮氧氣實時能源的轉(zhuǎn)化效率和電價實時價格,確定系統(tǒng)調(diào)度的成本實時函數(shù),綜合考慮實際煉鋼實際運行過程中經(jīng)濟因素的約束,構(gòu)建經(jīng)濟全周期經(jīng)濟負荷方案,為企業(yè)提供能源消耗成本最低的運行模式,實時動態(tài)調(diào)控,相對于人工的調(diào)度系統(tǒng),優(yōu)化后實時調(diào)度全天系統(tǒng)運行費用大約能夠降低3%左右。
圖5 鋼鐵生產(chǎn)過程中24小時成本變化Fig.5 24 hour cost change trend in the process of steel production
隨著近年來傳感技術(shù)和工業(yè)無線通信技術(shù)的快速發(fā)展,本文研究了一種基于無線傳感網(wǎng)來實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)氧氣系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)度方案。利用無線傳感網(wǎng)WirelessHARTTM將工業(yè)無線技術(shù)與實際的工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用過程相結(jié)合,實現(xiàn)傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋和生產(chǎn)流程的透明化,進而對鋼鐵企業(yè)傳統(tǒng)的氧氣系統(tǒng)調(diào)度的升級優(yōu)化。最終結(jié)合實際也表明基于無線傳感網(wǎng)實時采集數(shù)據(jù)的動態(tài)反饋調(diào)度系統(tǒng),有效的降低了氧氣的放散率和系統(tǒng)的調(diào)度成本,因而推動無線傳感網(wǎng)在氧氣調(diào)度系統(tǒng)的應(yīng)用,進一步加快鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)代化、自動化改造建設(shè)的進程。
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