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        高爐液壓泥炮的改進(jìn)

        2018-06-13 08:47:02高本國
        天津冶金 2018年1期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        郭 浩,許 光,高本國

        (天津鋼管集團(tuán)股份有限公司,天津300301)

        1 應(yīng)用概況

        泥炮機(jī)是高爐爐前生產(chǎn)的心臟設(shè)備,在高爐生產(chǎn)中占有的重要地位。天津鋼管集團(tuán)制鐵公司泥炮機(jī)在高爐投產(chǎn)后一直沒進(jìn)行過大修和更換,泥炮機(jī)已經(jīng)很難滿足正常使用的工作要求。針對這一情況,根據(jù)天津鋼管集團(tuán)制鐵公司的要求,對泥炮機(jī)進(jìn)行了更換和改造。新泥炮機(jī)采用了北京科技大學(xué)設(shè)計(jì)的KD240型液壓泥炮,其特點(diǎn)是機(jī)械構(gòu)件重量輕,液壓系統(tǒng)簡單,易于操作等。經(jīng)過幾年的生產(chǎn)實(shí)踐,遇到一些問題,2009年高爐大修,由廣州白云液壓機(jī)械廠對該設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        2 KD240型液壓泥炮結(jié)構(gòu)及工作原理

        KD240型液壓泥熗結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。該液壓泥炮主要由旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)和打泥機(jī)構(gòu)兩個(gè)部件組成,旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)由液壓缸驅(qū)動,打泥機(jī)構(gòu)由炮筒內(nèi)活塞驅(qū)動。其結(jié)構(gòu)型式為PW型號,設(shè)備安裝時(shí)與水平面成13度傾角的斜底座式配合,安裝的機(jī)構(gòu)運(yùn)行維護(hù)簡單,全部動作由液壓系統(tǒng)帶動兩個(gè)油缸來完成。其中旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的液壓缸驅(qū)動四連桿機(jī)構(gòu)來控制轉(zhuǎn)炮、壓炮等動作,油缸來回轉(zhuǎn)動過程時(shí),避免了運(yùn)動死角,動作平穩(wěn)可靠。

        圖1 KD240液壓泥炮結(jié)構(gòu)圖

        KD240型液壓泥炮工作方式是打泥機(jī)構(gòu)的液壓缸活塞桿被固定,液壓缸本體來回動作,帶動泥缸內(nèi)的泥塞前進(jìn)后退達(dá)到打泥和裝泥的目的,液壓泥炮的旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)在一斜底座上,斜底座方向有13度的堵炮角度,這樣回轉(zhuǎn)退到原工作位置時(shí),不會干擾爐前鐵口的除塵管道及罩子。打泥機(jī)構(gòu)是懸掛在旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的上面,角度通過短拉桿調(diào)節(jié)螺紋來調(diào)整泥炮的堵口角度。

        3 KD240型液壓泥炮性能參數(shù)簡介

        KD240液壓泥炮自重15 800 kg,其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及性能參數(shù)簡介如下。

        3.1 打泥機(jī)構(gòu)

        泥缸容積0.23立方米,泥塞工作推力2 400 kN,炮泥單位工作壓力12.2 MPa,泥缸直徑500 mm,吐泥速度0.25 m/s,油缸直徑350 mm,油缸行程1 380 mm,工作油壓25 MPa,額定流量104 L/min,活塞有效直徑1 170 mm。

        3.2 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)

        壓炮力220 kN,壓炮角度13°,工作轉(zhuǎn)角160°,回轉(zhuǎn)時(shí)間12-15 s,油缸直徑180 mm,活塞行程1 010 mm,工作油壓21 MPa,額定流量127 L/min。

        3.3 基礎(chǔ)外載荷

        垂直載荷Pz=160 kN,水平力(壓炮時(shí))Px=220 kN,平面轉(zhuǎn)矩Mz=495 kN·m,傾動力矩:壓炮時(shí)Mx=202 kN·m,My=360 kN·m,轉(zhuǎn)臂與鐵鉤平行時(shí)Mymax=110 kN·m.

        4 KD240型泥炮液壓系統(tǒng)故障分析

        泥炮液壓系統(tǒng)故障排列直方圖如圖2所示。泥炮機(jī)故障產(chǎn)生原因是多方面的,泥炮回轉(zhuǎn)控制拉桿是調(diào)整泥炮南北方向上與高爐鐵口中心線相對位置的調(diào)整裝置,在泥炮回轉(zhuǎn)過程中保證泥炮炮頭與鐵口中心線的同軸度,正常狀態(tài)下承擔(dān)泥炮的整體回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)慣性受力。從拉桿的受力分析入手,拉桿唯一受力是帶有180 Mpa壓力的液壓油對油缸沖壓推動油缸動作,油缸推動泥炮回轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)動慣性力。接近10噸的回轉(zhuǎn)部分在油缸推動下,以定速轉(zhuǎn)向鐵口,對拉桿造成的拉伸。然后撞擊鐵口后反作用在泥炮拉桿上,對其產(chǎn)生一定的壓縮。近期爐前設(shè)備故障相對集中爆發(fā),如回轉(zhuǎn)油缸緩沖失效,油缸漏油嚴(yán)重,泥炮拉桿兩次彎曲變形,以及泥炮主油路故障,還有泥炮控制拉桿銷軸開焊,問題集中體現(xiàn)在泥炮控制拉桿上。因此可以得出,泥炮運(yùn)行的穩(wěn)定性主要取決于油溫、油品質(zhì)量和沖擊力的控制。

        5 KD240型液壓泥炮改進(jìn)措施

        5.1 加強(qiáng)對油液溫度的控制

        爐前液壓站4臺液壓泵同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),油液的溫度很快會升到60多度,油溫的升高會導(dǎo)致閥芯磨損較快,引起不能起到自身保壓功能等諸多嚴(yán)重的問題。即使液壓站采取間歇式工作,液壓油的溫度仍然沒有下降到正常的范圍內(nèi),其原因?yàn)楸旧淼难h(huán)冷卻系統(tǒng)進(jìn)水溫度高達(dá)30多度,起不到一個(gè)良好的冷卻效果,同時(shí)液壓油箱面積過小,散熱能力達(dá)不到要求。目前采取的措施是在油箱旁安置一臺8KW的風(fēng)機(jī)對油箱進(jìn)行風(fēng)冷。下一步的計(jì)劃是對冷卻系統(tǒng)進(jìn)行改造,參考熱風(fēng)爐液壓站冷卻水系統(tǒng)改造的經(jīng)驗(yàn),增加一臺制冷機(jī)來降低循環(huán)冷卻的進(jìn)水溫度。

        5.2 提高油品質(zhì)量

        對于液壓系統(tǒng)而言,油質(zhì)清潔度至關(guān)重要。原系統(tǒng)所帶的回油過濾器從過濾精度和過濾能力上已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)對油質(zhì)的要求,采用自循環(huán)過濾系統(tǒng)是提高可靠性的重要手段。措施是在油箱旁增設(shè)一臺過濾精度為5 μ的3R過濾機(jī),每個(gè)月更換過濾機(jī)的濾芯 提高液壓系統(tǒng)油品品質(zhì),將油品精度提高到NAS8級。實(shí)際使用系統(tǒng)半年后故障率有了明顯的下降。

        5.3 對液壓系統(tǒng)性能的改進(jìn)

        通過現(xiàn)場的生產(chǎn)反饋及成本效益分析,爐前的環(huán)境因素對泥炮設(shè)備的使用壽命影響極大。為保證高爐能夠正常出鐵,決定采用東、西兩個(gè)出鐵口出鐵,兩個(gè)出鐵口各設(shè)置泥炮和開口機(jī),兩邊的泥炮、開口機(jī)有各自的控制閥臺,共用一個(gè)液壓泵站。設(shè)備改造后運(yùn)行一年多,保證了高爐的開口和堵口,使高爐正常的出鐵。圖3給出了改造后的泥炮液壓系統(tǒng)原理簡圖。由于國產(chǎn)的手動換向閥會引起系統(tǒng)很大的沖擊并且手動換向閥內(nèi)部的定位銷軸在使用時(shí)經(jīng)常斷裂,使換向閥無法換向,導(dǎo)致泥炮無法工作,采取的應(yīng)對措施是增設(shè)一手動換向閥操作閥臺(如圖3)。新增的手動操作閥臺的手動換向閥對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性提供了保障,同時(shí)也解決了原有液壓閥臺滲油的老問題。

        5.4 減小泥炮沖擊力

        圖2 泥炮液壓系統(tǒng)故障排列直方圖

        圖3 改造后的泥炮液壓系統(tǒng)原理簡圖

        由于泥炮的振動沖擊比較大,導(dǎo)致連桿和液壓缸的連接銷軸經(jīng)常斷裂,極大的影響了泥炮的正常工作。將斷裂的銷軸拆下經(jīng)分析后,發(fā)現(xiàn)銷軸的材質(zhì)和強(qiáng)度達(dá)不到要求。應(yīng)對措施是將原來的普通鋼銷軸更換材質(zhì)為40Cr鍛件制作的銷軸,更換后得到了明顯改善效果。

        通過以上四項(xiàng)有效的整改措施,基本解決了泥炮使用過程中遇到的問題,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,改造后的泥炮非計(jì)劃檢修率為零。

        6 自主修復(fù)泥炮注意事項(xiàng)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

        所拆解、制造及裝配驗(yàn)收的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)按北京科技大學(xué)——KD24液壓泥炮圖紙及技術(shù)條件嚴(yán)格執(zhí)行。提供油缸打壓試驗(yàn)報(bào)告一份,交付焊口探傷報(bào)告一份,交付機(jī)械整體試驗(yàn)報(bào)告及合格證。

        6.1 檢查及更換回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)部分的所有軸承,銷軸及自潤滑軸承,檢查修復(fù)機(jī)架各部分軸和孔的尺寸和形位公差。需要更換均需重新制作。

        6.2 拆解回轉(zhuǎn)油缸,檢查活塞桿、活塞、銅套等部件。需要更換的全部更換,所有密封全部更換。如油缸活塞桿、缸筒經(jīng)解體檢查因損傷無法修復(fù)時(shí),應(yīng)重新制作。

        6.3 拆解吊掛機(jī)構(gòu)緩沖器,修復(fù)各部分尺寸及更換全部關(guān)節(jié)軸承、碟簧,制作更換銷軸。鞍座及上蓋按照乙方提供相對應(yīng)圖紙重新制作。修復(fù)控制連桿,更換碟簧,控制連桿固定用銷軸加長,并固定焊接(長度要求大于裝配銷孔尺寸)。

        6.4 配作管卡及配管和連接頭。整體修復(fù)完成后,在修復(fù)方現(xiàn)場做運(yùn)行試驗(yàn),達(dá)成技術(shù)要求后進(jìn)行刷漆、涂油。止動板上部加裝防塵蓋。機(jī)構(gòu)所有焊口要進(jìn)行探傷檢查。肘板樞軸加油孔徑向外轉(zhuǎn)120度至機(jī)構(gòu)外側(cè)(加管路配接頭),裝配圖第KD21-40.22軸在回轉(zhuǎn)結(jié)合部位設(shè)計(jì)加油潤滑孔道。

        7 泥炮安全應(yīng)急預(yù)案:

        如遇故障東(西)泥炮液壓系統(tǒng)不啟壓,電機(jī)正常運(yùn)行,導(dǎo)致泥炮無旋轉(zhuǎn)、打泥動作,不及時(shí)處理將會影響堵口。

        應(yīng)急措施:東、西泥炮液壓系統(tǒng)為相互備用,具體操作步驟如下:將爐前液壓站1#、2#液壓泵出口之間相連的球閥打開(在油箱上表面處);如要運(yùn)行東泥炮,就將西操作間的泥炮閥臺進(jìn)油球閥(一件)關(guān)閉;如要運(yùn)行西泥炮,就將東操作間的泥炮閥臺進(jìn)油球閥(一件)關(guān)閉;球閥開關(guān)完畢后,試運(yùn)行泥炮,確保正常堵口。

        8 結(jié)束語

        設(shè)備的不斷更新改造和投入使用,可以達(dá)到不斷完善設(shè)備功能及結(jié)構(gòu)的目的。找到問題所在,主動改造創(chuàng)新,排除不適應(yīng)現(xiàn)場生產(chǎn)需要的隱患是我們的目標(biāo)。設(shè)備改造是基礎(chǔ),同時(shí)不能忽視設(shè)備的基礎(chǔ)管理。

        改造后泥炮的故障率為零,每年節(jié)約外委維修費(fèi)用20余萬元。從安全和環(huán)保生產(chǎn)的角度分析,社會效益會比經(jīng)濟(jì)效益高很多。本項(xiàng)工作所做的改造完全可以應(yīng)用到全國其他同類型高爐上,可以解決困擾很多企業(yè)的難題。

        [1]嚴(yán)允進(jìn).煉鐵機(jī)械[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2007:330-340.

        [2]趙剛,吳杰.BG-400泥炮液壓系統(tǒng)改造[J].廣東:南方金屬,1999(3):37-41.

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