華電寧夏靈武發(fā)電公司 北京必可測科技股份有限公司 張文慎 周雷 王明生 沈亭 朱建華 何立榮 黃俊飛 曹鑫
發(fā)電廠空冷技術(shù)作為一種最有效節(jié)水型火力發(fā)電技術(shù),在水資源相對匱乏的國家和地區(qū),大規(guī)模開發(fā)能源、發(fā)展電力工業(yè)中得到廣泛采用是大勢所趨。根據(jù)理論計算和實測結(jié)果,與同容量濕冷機組相比,空冷機組冷卻系統(tǒng)本身可節(jié)水97%以上。
華電寧夏靈武發(fā)電有限公司(以下簡稱靈武公司)位于寧夏銀川市靈武境內(nèi),二期2×100萬千瓦機組分別在2010年12月28日和2011年04月25日投產(chǎn)發(fā)電,是世界首臺超超臨界燃煤空冷發(fā)電機組。
靈武電廠2×100萬千瓦汽輪發(fā)電機組為直接空冷機組,每座空冷島采用10×8風(fēng)機冷卻單元,共計160臺風(fēng)機。每套空冷風(fēng)機組由減速機將不同軸的立式電機和大直徑風(fēng)機轉(zhuǎn)軸串聯(lián)而成。風(fēng)機組的減速機底板與風(fēng)機橋臺板采用螺栓連接。風(fēng)機直徑為9.754米,風(fēng)機葉片數(shù)為5個,風(fēng)機100%工況的流速:506立方米/秒,電機額定工況的轉(zhuǎn)速為990轉(zhuǎn)/分??绽滹L(fēng)機橋采用鋼桁架結(jié)構(gòu),風(fēng)機橋除端部支座處以外與空冷平臺桁架無其他連接。
自機組投產(chǎn)以來,空冷島一直存在風(fēng)機、電機、橋架振動大問題,振動速度達到30毫米/秒。由此造成了諸多問題,如:空冷島風(fēng)機和鋼架振動大、風(fēng)機齒輪箱故障率高、風(fēng)機變頻器故障率高、電機軸承及軸承座損壞、籠條斷裂、減速機各齒輪磨損及斷裂、油泵磨損及裂紋、聯(lián)軸器磨損等損壞故障。影響空冷島框架金屬疲勞,嚴重威脅空冷島安全運行及發(fā)電機組的正常生產(chǎn)。為此,專家針對這一問題開展檢測和整改,采用先進的技術(shù)手段,對空冷島諸多問題進行檢測、分析,形成完善的可行方案。
圖1 直接空冷系統(tǒng)原理圖
從2011年#3、4機組投運,二期空冷島已有80多臺空冷風(fēng)機齒輪箱齒軸損壞和多臺電機軸承、聯(lián)軸器損壞,已造成的直接經(jīng)濟損失達六百多萬元。而且今年新出現(xiàn)了空冷風(fēng)機風(fēng)筒固定螺栓松脫,通道格柵松動掉落等異常情況,嚴重影響空冷島的安全運行。
2.2.1 改變運行工況
通過改變風(fēng)機運行參數(shù),調(diào)整風(fēng)機運行轉(zhuǎn)速及風(fēng)機葉片角度等方法,發(fā)現(xiàn)振動隨轉(zhuǎn)動頻率變化較明顯,頻率在45赫茲時振動最大。
2.2.2 對風(fēng)機橋架進行加固
用鋼管對風(fēng)機橋架進行加固,但振動幅度并未明顯改善。
2.2.3 更換風(fēng)機葉片數(shù)及形式
2013年7月26 日,某公司將新設(shè)計、生產(chǎn)的六葉片風(fēng)機,在#4機6排5進行葉片更換。對6排3、6排6、6排5風(fēng)機振動進行測試對比,6排5風(fēng)機、鋼架振動相對較小,振動的方向發(fā)生變化,但振動值仍然偏大,達到15毫米/秒。
表1 空冷島風(fēng)機基本數(shù)據(jù)
表2 空冷島減速機基本數(shù)據(jù)
如圖2,根據(jù)風(fēng)機框架結(jié)構(gòu),對9排4列風(fēng)機桁架選定了18個點進行三向振動測試,1~9號測點分布在過道南側(cè),10~18在北側(cè)。圖6是橋架各方向振動監(jiān)測值。
通過圖3可以看出,桁架H、V向振動較大,且中間部分大于兩端,證明振動來源于風(fēng)機。H向振動主要是來源于風(fēng)機運行過程中的橫風(fēng)作用及風(fēng)機不平衡力。
圖2 橋架振動監(jiān)測點
圖3 橋架各方向振動監(jiān)測值
在風(fēng)機運行不同工況、不同頻率下,桁架振動測試結(jié)果如圖4。圖中光標指示的頻率是指電機的工作頻率。圖中可以看出,風(fēng)機在不同運行頻率下時桁架的振動變化明顯。通過測試及試驗證明,在電源頻率55赫茲時,振動主要在V方向;在運行到45赫茲時,V方向振動減小,而H方向增大很大。原因是頻率越高風(fēng)機所帶負荷就高,承受的垂直力明顯高于水平力;而在45赫茲時風(fēng)機自身振動處于最大值,振動主要成分是風(fēng)機的徑向和切向,軸向力較小,支架受風(fēng)機振動影響加之H方向支撐不足,導(dǎo)致振動激增。
對風(fēng)機桁架特定點進行振動頻譜分析,通過峰值保持測試的在不同工況下桁架振動情況如圖5、圖6、圖7所示。
在55赫茲頻率下運行,A方向主要振動成分是轉(zhuǎn)頻振動(18.2赫茲),框架振動14.5赫茲,并有豐富諧波,鋼架支撐剛度不足,電機低轉(zhuǎn)速(45赫茲)變頻運行時會激起共振頻率,導(dǎo)致設(shè)備振動超標。
圖5 9排4列A方向振動頻譜圖
根據(jù)圖譜顯示,H方向主要振動成分在10赫茲、14.4赫茲、18赫茲上,根據(jù)分析10赫茲、14赫茲共振頻率振動,18赫茲是工頻振動(電機轉(zhuǎn)頻)。
圖6 9排4列H方向峰值測試頻譜
圖7 9排4列V方向電機測試頻譜
根據(jù)圖譜顯示,V方向主要振動成分在6.1赫茲、10.5赫茲、14.7赫茲、18.2赫茲上,根據(jù)分析6.1赫茲為是葉片通過頻率振動,10赫茲、14赫茲主要是框架共振頻率,18赫茲是工頻振動(電機轉(zhuǎn)頻),風(fēng)機葉片也需要調(diào)整,查找葉片通過頻率大的原因。
綜合以上分析,V向?qū)θ~片通過頻率反應(yīng)比較明顯,10赫茲和14赫茲附近的共振頻率為電機徑向和切向振動產(chǎn)生的,根據(jù)判斷10赫茲為垂直于過道方向,14赫茲為平行于過道方向。
對9排4列風(fēng)機電機、減速機進行了振動測試,如圖8、圖9、圖10和圖11所示,該風(fēng)機在45赫茲和55赫茲下,電機、減速機振動譜圖。
由以上圖中分析可以得出:
圖8 55赫茲電源頻率下,減速機測點頻譜
圖9 55赫茲電源頻率下,電機測點頻譜
圖10 45赫茲電源頻率下,電機測點頻譜
圖11 55赫茲電源頻率下,電機測點解調(diào)頻譜
(1)風(fēng)機在55赫茲運行時,出現(xiàn)較高葉片通過頻率及電機轉(zhuǎn)頻。風(fēng)機在45赫茲及50赫茲運行時,葉片通過頻率明顯下降,但電機轉(zhuǎn)頻有顯著上升。判斷為支撐薄弱,通過測試發(fā)現(xiàn)設(shè)備在45赫茲時達到結(jié)構(gòu)共振點。
(2)減速機在高頻下,有較高齒輪嚙合頻率及諧波并伴有邊頻帶。判斷為齒輪存在磨損或嚙合不良。
通過對風(fēng)機桁架的測試發(fā)現(xiàn),水平H方向和垂直V方向支撐強度不足,需要強化剛度。而且在10赫茲和14.5赫茲附近會出現(xiàn)自振,風(fēng)機運行時尤其需要避免變頻在此頻譜的整數(shù)倍頻下運行;另外是風(fēng)機葉片通過頻率較高,需要檢查靜平衡和葉片角度;電機振動明顯高與減速機,電機存在支撐剛度弱的問題,需要優(yōu)化支撐結(jié)構(gòu)。
通過分析歷史振動測試數(shù)據(jù),桁架振動的主要來源為風(fēng)機葉片通過頻率的振動及桁架的共振。桁架結(jié)構(gòu)在滿足強度的前提下,整體剛度偏弱,造成固有頻率下降,共振區(qū)與風(fēng)機運行工況下葉片固有頻率發(fā)生重疊,造成振動激勵。
對減速機進行強度校核,結(jié)果顯示“在電機額定功率下,齒輪箱兩級齒輪副齒根彎曲應(yīng)力和齒面接觸應(yīng)力均存在安全系數(shù)小于1的齒輪,其強度未能達到設(shè)計規(guī)范,存在齒輪點蝕、斷齒風(fēng)險。”因此,減速機在選型過程,電機與減速機、減速機與風(fēng)機的匹配性不佳。
風(fēng)機結(jié)構(gòu)為立式懸臂結(jié)構(gòu),電機、減速機(風(fēng)機)依靠減速機地腳安裝于桁架上。自減速機安裝平面至電機頂部,軸系較長(>1800毫米),并且在H向減速機地腳跨度小于電機機體直徑,結(jié)構(gòu)為“頭重腳輕”結(jié)構(gòu),對振動激勵的敏感,在一定程度上放大了風(fēng)機作用在減速機上的振動。
減速機輸出軸軸伸為582毫米,風(fēng)機輪轂安裝后與減速機機殼距離約為360毫米,這造成了減速機軸伸過長,風(fēng)機運行中的激振力(橫風(fēng)阻力和不平衡力)產(chǎn)生的作用力矩較大,與桁架剛度弱等因素疊加后,減速機及電機整體形成了以減速機地腳支撐為支點的擺動,這是造成電機自由端極高的原因。另外,重達1.5噸的電機位于整個擺動軸系的最上方,在振動的往復(fù)擺動下產(chǎn)生了巨大的慣性力,反作用于支撐桁架,造成了桁架的振動增大。
對減速機進行的強度校核結(jié)果顯示齒輪設(shè)計的安全系數(shù)小于1,齒輪有點蝕、斷齒風(fēng)險。通過前述振動機理,最終造成齒輪損壞或失效的原因在于:電機在往復(fù)振動下產(chǎn)生的巨大慣性力,與風(fēng)機激振力同時作用,造成減速機軸承、齒輪動載荷增大。設(shè)計與外界因素的共同影響下,減速機斷齒、軸承損壞等故障頻發(fā)。
通過現(xiàn)場測試,空冷島桁架的振動來源于單臺風(fēng)機的振動,結(jié)合目前各方面的研究結(jié)果,造成空冷島橋架振動和風(fēng)機振動的原因有:
激振力方面:葉片不對稱振動和通過氣流是引起風(fēng)機橋架振動的主要擾力源。風(fēng)機運行過程中對橋架的擾力有三種成分:第一種為風(fēng)機轉(zhuǎn)子的重心與風(fēng)機軸的幾何中心不重合,風(fēng)機轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生水平方向的離心力;第二種為風(fēng)機轉(zhuǎn)動過程中風(fēng)機扇葉在水平面外產(chǎn)生的振動,這種振動的結(jié)果產(chǎn)生對風(fēng)機橋架作用的動彎矩;第三種成分是風(fēng)機轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的對橋架的扭矩作用。經(jīng)過試驗研究表明,風(fēng)機扇葉水平面外振動產(chǎn)生的擾力影響最大;其次是扭矩的影響;由轉(zhuǎn)子的偏心產(chǎn)生的水平擾力相對較小?,F(xiàn)場測試及分析也表明,風(fēng)機運行過程中的橫風(fēng)作用及風(fēng)機不平衡力是造成風(fēng)機單體和整體橋架產(chǎn)生振動的主要激振力。
橋架剛度方面:竇瑞杰、屈鐵軍在《電廠直接空冷系統(tǒng)風(fēng)機橋強迫振動響應(yīng)測試研究》[1]中得出結(jié)論:“風(fēng)機橋z方向的加速度響應(yīng)值比x方向大而比y方向小,且分布規(guī)律同樣是呈中間大兩邊小的趨勢……風(fēng)機橋z向剛度大于y向剛度”,此與現(xiàn)場測試得出的結(jié)論一致。且“風(fēng)機橋振動主要以低頻為主,振動頻率主要表現(xiàn)為風(fēng)機系統(tǒng)運行頻率的倍頻”,此結(jié)論也與現(xiàn)場測試結(jié)構(gòu)相符。因此空冷島橋架在剛度方面存在的主要問題是桁架結(jié)構(gòu)在滿足強度的前提下,固有頻率與風(fēng)機運行工況下葉片頻率發(fā)生重疊,造成振動增大。
單臺風(fēng)機支撐剛度方面:風(fēng)機結(jié)構(gòu)為立式懸臂結(jié)構(gòu),電機、減速機依靠減速機地腳安裝于桁架上。自減速機安裝平面至電機頂部,軸系較長,并且在水平向減速機地腳跨度小于電機機體直徑,造成電機——減速機系統(tǒng)剛度減弱,致使風(fēng)機作用在減速機上的振動被放大。
通過以上分析,空冷島振動是由風(fēng)機系統(tǒng)運行產(chǎn)生的擾力引起,振動源在風(fēng)機橋中部,即風(fēng)機驅(qū)動裝置安裝位置。風(fēng)機系統(tǒng)運行時會產(chǎn)生擾力,擾力先傳到風(fēng)機橋,再由風(fēng)機橋傳給空冷支撐鋼析架;由于擾力的作用風(fēng)機橋架會產(chǎn)生振動,對安裝在上面的風(fēng)機系統(tǒng)的產(chǎn)生影響,同時風(fēng)機橋振動會引起空冷平臺鋼橋架的振動。
改善的總體思路是:減小軸伸、降低力矩、振動隔離、單獨落地。
1)減小減速機輸出軸軸伸,在不影響安裝葉輪輪轂的前提下,縮短輸出軸軸伸,降低葉輪運行過程中激振力產(chǎn)生的力矩。
2)為提高因電機——減速機軸系長度過大造成的剛度降低,采用電機單獨落地方案,即:將電機與減速機支架的直連支架改造為電機與桁架連接的支架,提高了電機——減速機軸系剛度。
3)采用非接觸式傳動方案。將彈性聯(lián)軸器(接觸式傳動)改變?yōu)橛来篷詈掀鳎ǚ墙佑|式傳動),電機與減速機軸之間徹底分離,電機單獨落地后出現(xiàn)的電機軸與減速機軸振動不同步現(xiàn)象通過非接觸式傳動方案予以補償,避免兩軸接觸連接處的沖擊振動產(chǎn)生,降低了減速機齒輪動載荷。
針對目前存在的問題及分析論證結(jié)構(gòu),利用現(xiàn)有條件(不改變桁架結(jié)構(gòu)、不更換減速機)對#3機組9排3列、9排4列風(fēng)機進行了試驗性改造。
第一臺風(fēng)機改造后開機試運,振動值從原來的33毫米/秒下降到2.87毫米/秒,遠低于國家標準11.2毫米/秒。第二臺風(fēng)機改造后,振動值為4.1毫米/秒(MAX),均取得了預(yù)期效果,達到了方案的技術(shù)指標要求。
圖12~圖15是改造實施前后的振動對比。
在總結(jié)試驗性改造經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提出整體解決方案,并對方案進行優(yōu)化,主要包括:
(1)對試驗方案中的“落地式電機支架”進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在滿足剛度、強度的前提下減輕構(gòu)件重量;
(2)對桁架結(jié)構(gòu)進行校核,采用科學(xué)的方案對桁架進行加固,解決桁架共振問題及多向振動問題。
(3)改造部件實現(xiàn)模塊化。減速機安裝平臺設(shè)計為箱式結(jié)構(gòu),在實現(xiàn)在工廠內(nèi)完成減速機安裝找正、永磁渦流耦合器調(diào)試、電機及支架安裝等工序,降低現(xiàn)場安裝調(diào)整工作量,縮短工期。并對箱體進行優(yōu)化。
通過加裝磁力耦合器、固定支撐件等的改造,最終電機最大振動值由32.18毫米/秒降為2.81毫米/秒,減速機最大振動值由9.76毫米/秒降為4.24毫米/秒,支撐橋架最大振動值由7.12毫米/秒降為2.12毫米/秒,減振效果優(yōu)于國際標準ISO10816。
圖12 改善前頻譜圖
圖13 改善前通頻值
圖14 改善后頻譜圖
圖15 改善后通頻值
從風(fēng)機改造效果來看,該整體解決方案完全能夠達到預(yù)期值。因此有理由相信,整體改造后單臺風(fēng)機振動值≤4.5毫米/秒的預(yù)期能夠達到。此項整體解決方案增加了空冷島系統(tǒng)的安全性、可靠性,減少了日常的維護量,取得了較好的效果。這對老機組空冷島系統(tǒng)的改造和新機組的設(shè)計有著非常重要的參考意義,將為空冷型發(fā)電機組創(chuàng)立科學(xué)管控標準,使安全生產(chǎn)有據(jù)可依,滿足空冷機組的可靠度提升及壽命延長的需要,也為空冷島制造企業(yè)提供了科學(xué)的設(shè)計依據(jù)。
[1]竇瑞杰,屈鐵軍.電廠直接空冷系統(tǒng)風(fēng)機橋強迫振動響應(yīng)測試研究[J].北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011.3月第23卷第1期.