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        百萬機組空冷島振動問題研究和治理

        2018-06-12 03:35:54華電寧夏靈武發(fā)電公司北京必可測科技股份有限公司張文慎周雷王明生沈亭朱建華何立榮黃俊飛曹鑫
        電力設(shè)備管理 2018年5期
        關(guān)鍵詞:冷島橋架減速機

        華電寧夏靈武發(fā)電公司 北京必可測科技股份有限公司 張文慎 周雷 王明生 沈亭 朱建華 何立榮 黃俊飛 曹鑫

        引言

        發(fā)電廠空冷技術(shù)作為一種最有效節(jié)水型火力發(fā)電技術(shù),在水資源相對匱乏的國家和地區(qū),大規(guī)模開發(fā)能源、發(fā)展電力工業(yè)中得到廣泛采用是大勢所趨。根據(jù)理論計算和實測結(jié)果,與同容量濕冷機組相比,空冷機組冷卻系統(tǒng)本身可節(jié)水97%以上。

        華電寧夏靈武發(fā)電有限公司(以下簡稱靈武公司)位于寧夏銀川市靈武境內(nèi),二期2×100萬千瓦機組分別在2010年12月28日和2011年04月25日投產(chǎn)發(fā)電,是世界首臺超超臨界燃煤空冷發(fā)電機組。

        1 100萬千瓦空冷機組主要特點

        靈武電廠2×100萬千瓦汽輪發(fā)電機組為直接空冷機組,每座空冷島采用10×8風(fēng)機冷卻單元,共計160臺風(fēng)機。每套空冷風(fēng)機組由減速機將不同軸的立式電機和大直徑風(fēng)機轉(zhuǎn)軸串聯(lián)而成。風(fēng)機組的減速機底板與風(fēng)機橋臺板采用螺栓連接。風(fēng)機直徑為9.754米,風(fēng)機葉片數(shù)為5個,風(fēng)機100%工況的流速:506立方米/秒,電機額定工況的轉(zhuǎn)速為990轉(zhuǎn)/分??绽滹L(fēng)機橋采用鋼桁架結(jié)構(gòu),風(fēng)機橋除端部支座處以外與空冷平臺桁架無其他連接。

        自機組投產(chǎn)以來,空冷島一直存在風(fēng)機、電機、橋架振動大問題,振動速度達到30毫米/秒。由此造成了諸多問題,如:空冷島風(fēng)機和鋼架振動大、風(fēng)機齒輪箱故障率高、風(fēng)機變頻器故障率高、電機軸承及軸承座損壞、籠條斷裂、減速機各齒輪磨損及斷裂、油泵磨損及裂紋、聯(lián)軸器磨損等損壞故障。影響空冷島框架金屬疲勞,嚴重威脅空冷島安全運行及發(fā)電機組的正常生產(chǎn)。為此,專家針對這一問題開展檢測和整改,采用先進的技術(shù)手段,對空冷島諸多問題進行檢測、分析,形成完善的可行方案。

        圖1 直接空冷系統(tǒng)原理圖

        2 空冷島目前情況

        2.1 目前的狀態(tài)

        從2011年#3、4機組投運,二期空冷島已有80多臺空冷風(fēng)機齒輪箱齒軸損壞和多臺電機軸承、聯(lián)軸器損壞,已造成的直接經(jīng)濟損失達六百多萬元。而且今年新出現(xiàn)了空冷風(fēng)機風(fēng)筒固定螺栓松脫,通道格柵松動掉落等異常情況,嚴重影響空冷島的安全運行。

        2.2 前期采取的措施

        2.2.1 改變運行工況

        通過改變風(fēng)機運行參數(shù),調(diào)整風(fēng)機運行轉(zhuǎn)速及風(fēng)機葉片角度等方法,發(fā)現(xiàn)振動隨轉(zhuǎn)動頻率變化較明顯,頻率在45赫茲時振動最大。

        2.2.2 對風(fēng)機橋架進行加固

        用鋼管對風(fēng)機橋架進行加固,但振動幅度并未明顯改善。

        2.2.3 更換風(fēng)機葉片數(shù)及形式

        2013年7月26 日,某公司將新設(shè)計、生產(chǎn)的六葉片風(fēng)機,在#4機6排5進行葉片更換。對6排3、6排6、6排5風(fēng)機振動進行測試對比,6排5風(fēng)機、鋼架振動相對較小,振動的方向發(fā)生變化,但振動值仍然偏大,達到15毫米/秒。

        3 空冷島設(shè)備概況

        3.1 空冷凝汽器技術(shù)參數(shù)

        3.2 風(fēng)機技術(shù)參數(shù)

        表1 空冷島風(fēng)機基本數(shù)據(jù)

        3.3 減速機技術(shù)參數(shù)

        表2 空冷島減速機基本數(shù)據(jù)

        4 空冷島振動問題的綜合分析

        4.1 基礎(chǔ)橋架測試分析

        如圖2,根據(jù)風(fēng)機框架結(jié)構(gòu),對9排4列風(fēng)機桁架選定了18個點進行三向振動測試,1~9號測點分布在過道南側(cè),10~18在北側(cè)。圖6是橋架各方向振動監(jiān)測值。

        通過圖3可以看出,桁架H、V向振動較大,且中間部分大于兩端,證明振動來源于風(fēng)機。H向振動主要是來源于風(fēng)機運行過程中的橫風(fēng)作用及風(fēng)機不平衡力。

        圖2 橋架振動監(jiān)測點

        圖3 橋架各方向振動監(jiān)測值

        在風(fēng)機運行不同工況、不同頻率下,桁架振動測試結(jié)果如圖4。圖中光標指示的頻率是指電機的工作頻率。圖中可以看出,風(fēng)機在不同運行頻率下時桁架的振動變化明顯。通過測試及試驗證明,在電源頻率55赫茲時,振動主要在V方向;在運行到45赫茲時,V方向振動減小,而H方向增大很大。原因是頻率越高風(fēng)機所帶負荷就高,承受的垂直力明顯高于水平力;而在45赫茲時風(fēng)機自身振動處于最大值,振動主要成分是風(fēng)機的徑向和切向,軸向力較小,支架受風(fēng)機振動影響加之H方向支撐不足,導(dǎo)致振動激增。

        對風(fēng)機桁架特定點進行振動頻譜分析,通過峰值保持測試的在不同工況下桁架振動情況如圖5、圖6、圖7所示。

        在55赫茲頻率下運行,A方向主要振動成分是轉(zhuǎn)頻振動(18.2赫茲),框架振動14.5赫茲,并有豐富諧波,鋼架支撐剛度不足,電機低轉(zhuǎn)速(45赫茲)變頻運行時會激起共振頻率,導(dǎo)致設(shè)備振動超標。

        圖5 9排4列A方向振動頻譜圖

        根據(jù)圖譜顯示,H方向主要振動成分在10赫茲、14.4赫茲、18赫茲上,根據(jù)分析10赫茲、14赫茲共振頻率振動,18赫茲是工頻振動(電機轉(zhuǎn)頻)。

        圖6 9排4列H方向峰值測試頻譜

        圖7 9排4列V方向電機測試頻譜

        根據(jù)圖譜顯示,V方向主要振動成分在6.1赫茲、10.5赫茲、14.7赫茲、18.2赫茲上,根據(jù)分析6.1赫茲為是葉片通過頻率振動,10赫茲、14赫茲主要是框架共振頻率,18赫茲是工頻振動(電機轉(zhuǎn)頻),風(fēng)機葉片也需要調(diào)整,查找葉片通過頻率大的原因。

        綜合以上分析,V向?qū)θ~片通過頻率反應(yīng)比較明顯,10赫茲和14赫茲附近的共振頻率為電機徑向和切向振動產(chǎn)生的,根據(jù)判斷10赫茲為垂直于過道方向,14赫茲為平行于過道方向。

        4.2 電機及減速機測試分析

        對9排4列風(fēng)機電機、減速機進行了振動測試,如圖8、圖9、圖10和圖11所示,該風(fēng)機在45赫茲和55赫茲下,電機、減速機振動譜圖。

        由以上圖中分析可以得出:

        圖8 55赫茲電源頻率下,減速機測點頻譜

        圖9 55赫茲電源頻率下,電機測點頻譜

        圖10 45赫茲電源頻率下,電機測點頻譜

        圖11 55赫茲電源頻率下,電機測點解調(diào)頻譜

        (1)風(fēng)機在55赫茲運行時,出現(xiàn)較高葉片通過頻率及電機轉(zhuǎn)頻。風(fēng)機在45赫茲及50赫茲運行時,葉片通過頻率明顯下降,但電機轉(zhuǎn)頻有顯著上升。判斷為支撐薄弱,通過測試發(fā)現(xiàn)設(shè)備在45赫茲時達到結(jié)構(gòu)共振點。

        (2)減速機在高頻下,有較高齒輪嚙合頻率及諧波并伴有邊頻帶。判斷為齒輪存在磨損或嚙合不良。

        通過對風(fēng)機桁架的測試發(fā)現(xiàn),水平H方向和垂直V方向支撐強度不足,需要強化剛度。而且在10赫茲和14.5赫茲附近會出現(xiàn)自振,風(fēng)機運行時尤其需要避免變頻在此頻譜的整數(shù)倍頻下運行;另外是風(fēng)機葉片通過頻率較高,需要檢查靜平衡和葉片角度;電機振動明顯高與減速機,電機存在支撐剛度弱的問題,需要優(yōu)化支撐結(jié)構(gòu)。

        4.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計分析

        通過分析歷史振動測試數(shù)據(jù),桁架振動的主要來源為風(fēng)機葉片通過頻率的振動及桁架的共振。桁架結(jié)構(gòu)在滿足強度的前提下,整體剛度偏弱,造成固有頻率下降,共振區(qū)與風(fēng)機運行工況下葉片固有頻率發(fā)生重疊,造成振動激勵。

        對減速機進行強度校核,結(jié)果顯示“在電機額定功率下,齒輪箱兩級齒輪副齒根彎曲應(yīng)力和齒面接觸應(yīng)力均存在安全系數(shù)小于1的齒輪,其強度未能達到設(shè)計規(guī)范,存在齒輪點蝕、斷齒風(fēng)險。”因此,減速機在選型過程,電機與減速機、減速機與風(fēng)機的匹配性不佳。

        風(fēng)機結(jié)構(gòu)為立式懸臂結(jié)構(gòu),電機、減速機(風(fēng)機)依靠減速機地腳安裝于桁架上。自減速機安裝平面至電機頂部,軸系較長(>1800毫米),并且在H向減速機地腳跨度小于電機機體直徑,結(jié)構(gòu)為“頭重腳輕”結(jié)構(gòu),對振動激勵的敏感,在一定程度上放大了風(fēng)機作用在減速機上的振動。

        減速機輸出軸軸伸為582毫米,風(fēng)機輪轂安裝后與減速機機殼距離約為360毫米,這造成了減速機軸伸過長,風(fēng)機運行中的激振力(橫風(fēng)阻力和不平衡力)產(chǎn)生的作用力矩較大,與桁架剛度弱等因素疊加后,減速機及電機整體形成了以減速機地腳支撐為支點的擺動,這是造成電機自由端極高的原因。另外,重達1.5噸的電機位于整個擺動軸系的最上方,在振動的往復(fù)擺動下產(chǎn)生了巨大的慣性力,反作用于支撐桁架,造成了桁架的振動增大。

        4.4 減速機部件損壞原因分析

        對減速機進行的強度校核結(jié)果顯示齒輪設(shè)計的安全系數(shù)小于1,齒輪有點蝕、斷齒風(fēng)險。通過前述振動機理,最終造成齒輪損壞或失效的原因在于:電機在往復(fù)振動下產(chǎn)生的巨大慣性力,與風(fēng)機激振力同時作用,造成減速機軸承、齒輪動載荷增大。設(shè)計與外界因素的共同影響下,減速機斷齒、軸承損壞等故障頻發(fā)。

        4.5 空冷島振動原因及作用機理分析

        通過現(xiàn)場測試,空冷島桁架的振動來源于單臺風(fēng)機的振動,結(jié)合目前各方面的研究結(jié)果,造成空冷島橋架振動和風(fēng)機振動的原因有:

        激振力方面:葉片不對稱振動和通過氣流是引起風(fēng)機橋架振動的主要擾力源。風(fēng)機運行過程中對橋架的擾力有三種成分:第一種為風(fēng)機轉(zhuǎn)子的重心與風(fēng)機軸的幾何中心不重合,風(fēng)機轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生水平方向的離心力;第二種為風(fēng)機轉(zhuǎn)動過程中風(fēng)機扇葉在水平面外產(chǎn)生的振動,這種振動的結(jié)果產(chǎn)生對風(fēng)機橋架作用的動彎矩;第三種成分是風(fēng)機轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的對橋架的扭矩作用。經(jīng)過試驗研究表明,風(fēng)機扇葉水平面外振動產(chǎn)生的擾力影響最大;其次是扭矩的影響;由轉(zhuǎn)子的偏心產(chǎn)生的水平擾力相對較小?,F(xiàn)場測試及分析也表明,風(fēng)機運行過程中的橫風(fēng)作用及風(fēng)機不平衡力是造成風(fēng)機單體和整體橋架產(chǎn)生振動的主要激振力。

        橋架剛度方面:竇瑞杰、屈鐵軍在《電廠直接空冷系統(tǒng)風(fēng)機橋強迫振動響應(yīng)測試研究》[1]中得出結(jié)論:“風(fēng)機橋z方向的加速度響應(yīng)值比x方向大而比y方向小,且分布規(guī)律同樣是呈中間大兩邊小的趨勢……風(fēng)機橋z向剛度大于y向剛度”,此與現(xiàn)場測試得出的結(jié)論一致。且“風(fēng)機橋振動主要以低頻為主,振動頻率主要表現(xiàn)為風(fēng)機系統(tǒng)運行頻率的倍頻”,此結(jié)論也與現(xiàn)場測試結(jié)構(gòu)相符。因此空冷島橋架在剛度方面存在的主要問題是桁架結(jié)構(gòu)在滿足強度的前提下,固有頻率與風(fēng)機運行工況下葉片頻率發(fā)生重疊,造成振動增大。

        單臺風(fēng)機支撐剛度方面:風(fēng)機結(jié)構(gòu)為立式懸臂結(jié)構(gòu),電機、減速機依靠減速機地腳安裝于桁架上。自減速機安裝平面至電機頂部,軸系較長,并且在水平向減速機地腳跨度小于電機機體直徑,造成電機——減速機系統(tǒng)剛度減弱,致使風(fēng)機作用在減速機上的振動被放大。

        通過以上分析,空冷島振動是由風(fēng)機系統(tǒng)運行產(chǎn)生的擾力引起,振動源在風(fēng)機橋中部,即風(fēng)機驅(qū)動裝置安裝位置。風(fēng)機系統(tǒng)運行時會產(chǎn)生擾力,擾力先傳到風(fēng)機橋,再由風(fēng)機橋傳給空冷支撐鋼析架;由于擾力的作用風(fēng)機橋架會產(chǎn)生振動,對安裝在上面的風(fēng)機系統(tǒng)的產(chǎn)生影響,同時風(fēng)機橋振動會引起空冷平臺鋼橋架的振動。

        5 改善方案

        改善的總體思路是:減小軸伸、降低力矩、振動隔離、單獨落地。

        1)減小減速機輸出軸軸伸,在不影響安裝葉輪輪轂的前提下,縮短輸出軸軸伸,降低葉輪運行過程中激振力產(chǎn)生的力矩。

        2)為提高因電機——減速機軸系長度過大造成的剛度降低,采用電機單獨落地方案,即:將電機與減速機支架的直連支架改造為電機與桁架連接的支架,提高了電機——減速機軸系剛度。

        3)采用非接觸式傳動方案。將彈性聯(lián)軸器(接觸式傳動)改變?yōu)橛来篷詈掀鳎ǚ墙佑|式傳動),電機與減速機軸之間徹底分離,電機單獨落地后出現(xiàn)的電機軸與減速機軸振動不同步現(xiàn)象通過非接觸式傳動方案予以補償,避免兩軸接觸連接處的沖擊振動產(chǎn)生,降低了減速機齒輪動載荷。

        6 試驗性改造驗證

        針對目前存在的問題及分析論證結(jié)構(gòu),利用現(xiàn)有條件(不改變桁架結(jié)構(gòu)、不更換減速機)對#3機組9排3列、9排4列風(fēng)機進行了試驗性改造。

        第一臺風(fēng)機改造后開機試運,振動值從原來的33毫米/秒下降到2.87毫米/秒,遠低于國家標準11.2毫米/秒。第二臺風(fēng)機改造后,振動值為4.1毫米/秒(MAX),均取得了預(yù)期效果,達到了方案的技術(shù)指標要求。

        圖12~圖15是改造實施前后的振動對比。

        在總結(jié)試驗性改造經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提出整體解決方案,并對方案進行優(yōu)化,主要包括:

        (1)對試驗方案中的“落地式電機支架”進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在滿足剛度、強度的前提下減輕構(gòu)件重量;

        (2)對桁架結(jié)構(gòu)進行校核,采用科學(xué)的方案對桁架進行加固,解決桁架共振問題及多向振動問題。

        (3)改造部件實現(xiàn)模塊化。減速機安裝平臺設(shè)計為箱式結(jié)構(gòu),在實現(xiàn)在工廠內(nèi)完成減速機安裝找正、永磁渦流耦合器調(diào)試、電機及支架安裝等工序,降低現(xiàn)場安裝調(diào)整工作量,縮短工期。并對箱體進行優(yōu)化。

        通過加裝磁力耦合器、固定支撐件等的改造,最終電機最大振動值由32.18毫米/秒降為2.81毫米/秒,減速機最大振動值由9.76毫米/秒降為4.24毫米/秒,支撐橋架最大振動值由7.12毫米/秒降為2.12毫米/秒,減振效果優(yōu)于國際標準ISO10816。

        圖12 改善前頻譜圖

        圖13 改善前通頻值

        圖14 改善后頻譜圖

        圖15 改善后通頻值

        7 結(jié)束語

        從風(fēng)機改造效果來看,該整體解決方案完全能夠達到預(yù)期值。因此有理由相信,整體改造后單臺風(fēng)機振動值≤4.5毫米/秒的預(yù)期能夠達到。此項整體解決方案增加了空冷島系統(tǒng)的安全性、可靠性,減少了日常的維護量,取得了較好的效果。這對老機組空冷島系統(tǒng)的改造和新機組的設(shè)計有著非常重要的參考意義,將為空冷型發(fā)電機組創(chuàng)立科學(xué)管控標準,使安全生產(chǎn)有據(jù)可依,滿足空冷機組的可靠度提升及壽命延長的需要,也為空冷島制造企業(yè)提供了科學(xué)的設(shè)計依據(jù)。

        [1]竇瑞杰,屈鐵軍.電廠直接空冷系統(tǒng)風(fēng)機橋強迫振動響應(yīng)測試研究[J].北方工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2011.3月第23卷第1期.

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