馮麗霞 龐維亮 王亞曉 許丹宇
(1天津市聯(lián)合環(huán)保工程設計有限公司 天津 3001912 2天津市環(huán)境保護科學研究院 天津 300191)
近年來,我國豬肉、羊肉、牛肉產(chǎn)量及肉類總產(chǎn)量均連續(xù)增長,2016年肉類總產(chǎn)量達到8537.76萬噸,豬肉產(chǎn)量達到5299.15萬噸。隨著屠宰行業(yè)的快速發(fā)展,污染物排放控制形勢日益嚴峻,有效防治屠宰行業(yè)廢水污染是非常必要和緊迫的。天津市某生豬屠宰企業(yè)屠宰量為2000頭生豬/天,通過采用清潔生產(chǎn)聯(lián)合污水強化處理技術的廢水全過程控制與治理體系,有效控制了污染物的排放。
常規(guī)肉類屠宰生產(chǎn)工藝包括:待宰檢疫、沖淋、致昏放血、浸燙脫毛、剝皮加工、胴體加工、內臟分解、剔骨分割、包裝冷凍/冷藏和副產(chǎn)物加工。該屠宰場在宰殺、放血、燙毛、固體廢物收集系統(tǒng)等環(huán)節(jié)采用了技術先進、低能耗的清潔生產(chǎn)技術,有效提高了產(chǎn)品品質,且控制了污染物的排放以及防止二次污染。
宰殺方式:采用電擊暈方式宰殺,使屠體在很短時間內進入昏迷狀態(tài),減少應激反應,改善肉品質量,減少斷骨、淤血等現(xiàn)象。
放血方式:真空放血回收法,利用真空吸收的原理將血抽出體外,該法血液回收率高,自動化程度高,可避免血液污染。
燙毛:本項目采用蒸汽式燙洗法,可通過屠體毛孔擴張及毛軟化作用,有效防止脫毛不凈、減少交叉污染、保證肉類品質。
固體廢物收集系統(tǒng):風送系統(tǒng),將屠宰過程中產(chǎn)生的毛、腸胃內容物、皮等污物在密封管道內運送至儲存處,避免常規(guī)輸送過程中的遺灑,有效解決了污物對肉品的二次污染,減少進入沖洗水中的污染物,使豬毛回收率達到95%以上,腸胃內容物回收率達到80%以上。
(1)本屠宰場規(guī)模等級:最大屠宰生豬2000頭/天
(2)平均生產(chǎn)廢水量
根據(jù)《第一次全國污染源普查工業(yè)污染源產(chǎn)排污系數(shù)手冊》,生豬屠宰行業(yè)屠宰量≥1500頭/天,平均產(chǎn)生的廢水水量為0.496噸/頭。由此計算可得平均生產(chǎn)廢水量為992噸/天。
(3)實際廢水產(chǎn)生量
采用清潔生產(chǎn)技術后,通過長期水量監(jiān)測,廢水排放量較為穩(wěn)定,約800噸/天,可有效減少排水約20%。
預備工序(圈欄沖洗、宰前淋洗)、屠宰工序(放血、脫毛、胴體和內臟分解)、產(chǎn)品加工(油脂提取、剔骨分離等)及肉制加工(解凍、洗肉、噴淋冷卻、清洗設備和車間等)產(chǎn)生的工業(yè)廢水。
廢水排放量:800噸/天
根據(jù)實際監(jiān)測,結合同類型廢水水質,確定本項目設計進水水質,出水執(zhí)行《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》(GB13457—1992)三級標準。設計進出水水質見表1。
表1 設計進出水水質
屠宰廢水主要是由生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物及糞便、尿液、清潔沖洗水等構成。廢水懸浮物含量高、色度高;含有大量的毛皮、碎肉、碎骨、內臟雜物等懸浮雜物;含有大量血水,有明顯的惡臭味;屬高濃度的有機廢水。水污染因子主要為化學需氧量、生化需氧量、氨氮、懸浮物、動物油、大腸菌群數(shù)以及總磷、色度等。
經(jīng)過以上分析,針對水中的主要污染物及水質特點,結合屠宰場實際情況,采用預處理—生化處理—深度處理為主的工藝路線。
(1)預處理工藝
預處理實質為固液分離階段,常規(guī)處理工藝采用的粗格柵+細格柵在處理屠宰廢水時,對水中細小雜質難以全面攔截,造成后端處理負荷增加,故采用粗格柵+膜格柵組合方式進行處理。膜格柵采用二維方孔過濾網(wǎng),可將纖維類物質和毛發(fā)攔截在柵筐內,保證固液分離效果。同時,方孔過濾網(wǎng)具有很大的過濾表面積,能夠適應較高的水力負荷。根據(jù)水中同時含有碎肉、碎骨以及血污、油脂等比重不同的污染物,沉淀及氣浮池均不能達到良好的效果,故采用浮沉池。浮沉池利用污染物比重不同,油脂漂浮于池體上層,碎肉等雜物沉淀于池體底層,設置撇油及排泥裝置,去除水中油脂和殘余絨毛。
(2)生化處理工藝
生化處理系統(tǒng)采用缺氧+好氧工藝。在缺氧池中兼性細菌作用下可提高廢水可生化性,同時實現(xiàn)氨化及反硝化。好氧處理單元采用固著性生物膜法,利用附著生長于填料載體表面的微生物,通過吸附、分解作用降解有機污染物,同時實現(xiàn)硝化。該法技術成熟,去除效率高,運行穩(wěn)定,可處理效果好。
(3)深度處理工藝
廢水經(jīng)過預處理及生化處理后,大部分雜質及有機物均可去除,深度處理工藝采用高效沉淀池以及消毒池(臭氧接觸池)相結合的方式。
采用臭氧氧化技術強化氧化水質殘留有機物,同時兼做消毒。該法無需在系統(tǒng)中引入化學藥劑、去除效率高、無二次污染,對屠宰場廢水具有良好的適用性。處理后廢水可回用于地面沖洗等,其余達標排放。
圖1 廢水處理工藝流程圖
表2 主要構筑物及設計參數(shù)
(1)浮沉池處理效果不佳
本項目采用側向流斜板浮沉池可分為氣浮模式及沉淀模式。運行初期,效果較好。夏季長時間沉淀運行后,轉為氣浮模式后,處理效果不佳。
經(jīng)過分析,造成此現(xiàn)象的原因為沉淀模式下污泥沉積于溶氣釋放器上并板結,造成堵塞而布氣不均,從而影響氣浮運行效果。
解決方式:a.加強運行管理,及時切換氣浮模式及沉淀模式;b.改造氣浮總管及溶氣釋放器,便于提出水中進行定期維護,保證浮沉池正常安全工作。
(2)高效沉淀池表面藻類滋生
為便于運行維護,本項目高效沉淀池采用露天形式,啟動初期,出水水質較好,但夏季運行一段時間后,斜管表面大量的藻類滋生,影響感官,并導致出水SS等指標不穩(wěn)定。
解決方式:(1)在沉淀池前端反應池中投加一定量的次氯酸鈉,能夠有效抑制藻類生長;(2)在構筑物上加蓋遮陽板。
經(jīng)過調試階段,污水站設備運轉正常,出水各項指標均穩(wěn)定達標。CODcr監(jiān)測數(shù)據(jù)見下圖。
圖2 COD去除效果
圖3 動植物油去除效果
結果表明,該處理工藝對CODcr,BOD5,SS,動植物油等均有有效去除,其中CODCr及動植物油的平均去除率分別為81.1%,73.15%,出水水質均可達到GB13457—1992《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》三級標準。
(1)采用電擊暈、真空放血、蒸汽式燙洗法、固體廢物風送系統(tǒng)等清潔生產(chǎn)技術,可有效減少排水約20%;
(2)以格柵-膜格柵-浮沉池-缺氧池-好氧池-二沉池-高效沉淀池-臭氧為主體工藝能夠高效地處理屠宰廢水,運行穩(wěn)定后,出水水質可達到GB 13457—1992
《肉類加工工業(yè)水污染物排放標準》三級標準。
(3)缺氧池+好氧池為核心的生化系統(tǒng)投資省、占地小、操作靈活、運行成本低,技術成熟,在處理屠宰廢水領域具有良好的適用性。
(4)系統(tǒng)在夏季運行時,應注意加強浮沉池以及高密度沉淀池運行管理。課題名稱
2015年度國家環(huán)境技術管理項目《畜禽屠宰及肉類加工污染防治技術政策》,項目編號:1441400100002。
作者簡介馮麗霞(1985-),女,天津,大學本科,工程師,主要從事水污染控制技術研究與應用工作。