潘統(tǒng)領(lǐng),李澤林,趙志剛
(鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠,遼寧 鞍山 114021)
中高碳鋼板帶主要基于傳統(tǒng)流程以窄帶方式生產(chǎn),但存在成分偏析和表層脫碳嚴重、組織性能不穩(wěn)定等問題。近年來,采用薄板坯連鑄連軋工藝批量生產(chǎn)系列中高碳板帶鋼,在一定程度上緩解了傳統(tǒng)流程生產(chǎn)所帶來的問題并得到廣泛應(yīng)用。但基于中薄板生產(chǎn)中高碳鋼的文獻少有報道。2016年末,鞍鋼利用中薄板鑄機試生產(chǎn)高碳刃具鋼,鑄坯出現(xiàn)了表面縱裂紋等缺陷。在沒有電磁攪拌、輕壓下等工藝條件下,通過不斷完善生產(chǎn)工藝,使高碳刃具鋼熔煉成分控制穩(wěn)定,冶煉和連鑄操作順利,最終板坯質(zhì)量滿足下道工序要求。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠高碳刃具鋼生產(chǎn)工藝流程為:鐵水脫硫→轉(zhuǎn)爐冶煉→RH精煉→中薄板連鑄→鑄坯檢驗、出廠。鑄機參數(shù)見表1。
鞍鋼中薄板鑄機在生產(chǎn)高碳刃具鋼時鑄坯存在的主要質(zhì)量缺陷有:內(nèi)部質(zhì)量缺陷如碳偏析、中心縮孔,外部表面質(zhì)量缺陷如表面縱裂、鼓肚。圖1為生產(chǎn)初期出現(xiàn)的鑄坯表面缺陷,表2是鑄坯內(nèi)部質(zhì)量。
(1)Mn/S小于40時,會發(fā)生嚴重的脆化現(xiàn)象,當Mn/S大于40時,將大大改善鋼材塑性,并提高斷面收縮率。所以,降低鋼水S含量很重要,通常高碳刃具鋼S含量控制在≤0.008%。
表1 鞍鋼中薄板鑄機參數(shù)
鞍鋼中薄板鑄機生產(chǎn)高碳刃具原脫硫工序在鐵水入轉(zhuǎn)爐前完成,采用RH工序直上。圖2為硫在原工藝各工序中的含量。由圖2看出,原工藝鐵水脫硫后,硫含量一直在升高。分析原因,罐內(nèi)殘渣使得鋼水一直處于回S狀態(tài)。RH直上工藝在S含量控制上容易超標,所以為了控制硫含量,還需要進LF爐脫硫。
(2)鋼中氫含量過高容易產(chǎn)生氫脆裂紋,尤其是碳、錳含量高的高碳鋼。寶鋼曾經(jīng)發(fā)生過高碳鋼在吊運、加熱爐裝鋼推鋼時鑄坯斷裂的現(xiàn)象[1],分析認為,在接近斷裂源區(qū)解理斷口上有大量呈雞爪狀的二次裂紋,為氫脆裂紋的主要特征 。為預(yù)防氫脆裂紋的發(fā)生,鞍鋼中薄板生產(chǎn)高碳刃具鋼應(yīng)采取措施降低氫含量。
圖1 鑄坯表面缺陷
表2 鑄坯內(nèi)部質(zhì)量
圖2 硫在原工藝各工序中的含量
鋼水過熱度高會加重連鑄坯成分偏析和中心縮孔缺陷。而且過熱度過高,拉速被迫降低,如果結(jié)晶器振動參數(shù)不做相應(yīng)變動,將造成負滑脫時間控制不合理,增加縱裂產(chǎn)生指數(shù)。澆注溫度過低易造成中間罐水口凍結(jié),迫使?jié)沧⒅袛?,并可能惡化鑄坯表面質(zhì)量。鞍鋼中薄板鑄機距離轉(zhuǎn)爐較遠,鋼水運至連鑄廠房至少需要20~30 min,鋼水罐前期不僅溫降較大而且溫度波動也較大。原工藝鋼水精煉工序僅走RH爐,統(tǒng)計出的高碳刃具鋼鑄坯RH爐到站溫度與轉(zhuǎn)爐掛罐溫度差值最小42℃,最大達86℃。導(dǎo)致鋼水到站RH爐需升溫,而RH加熱鋼水依靠化學法,不能精確控制搬出溫度,通常為防止鑄機大罐澆注后期低溫絮流,RH搬出溫度都偏高,導(dǎo)致在中包過熱度偏高。鞍鋼中薄板鑄機采用的是扁平式浸入水口,易發(fā)生絮流,嚴重時被迫停澆,RH爐采用鋁氧升溫時,所產(chǎn)生的Al2O3會增加鑄機絮流風險。
保護渣堿度直接影響渣膜的結(jié)晶率,高結(jié)晶率的保護渣可以有效降低和控制鑄坯經(jīng)渣膜向結(jié)晶器的傳熱,使鑄坯坯殼生長均勻,避免裂紋的產(chǎn)生,因此要求保護渣有適當高的堿度。但堿度增加,結(jié)晶指數(shù)也增加,粘結(jié)漏鋼比率增加[2]。板坯粘結(jié)與潤滑不好有關(guān),降低保護渣凝固溫度對潤滑有利。降低堿度、減少氟含量及提高B2O3都有利于降低保護渣凝固溫度[3]。所以生產(chǎn)高碳刃具鋼時,從鑄坯縱裂和粘結(jié)漏鋼兩方面考慮必須平衡保護渣的堿度。
在其它條件相同的情況下,提高拉速會延長液芯,從而增加了柱狀晶“搭橋”的機率,產(chǎn)生中心縮孔。低拉速下,液相穴較淺,鋼液易于補縮,鑄坯凝固質(zhì)量較好。中薄板高拉速鑄機生產(chǎn)高碳鋼產(chǎn)生中心縮孔的機率較大。同時,高拉速使得坯殼出結(jié)晶器較薄,加上結(jié)晶器出口及二冷段無側(cè)支撐輥,在鋼水靜壓力下窄側(cè)易出現(xiàn)鼓肚現(xiàn)象。
不同的冷卻制度對鋼液凝固行為和坯殼厚度都有很大的影響,進而對鑄坯碳元素宏觀偏析和鑄坯鼓肚產(chǎn)生影響。采用合適的冷卻制度會得到均勻的鑄坯凝固組織,并在中心部位有一定比例的等軸晶,使鑄坯內(nèi)部碳偏析最小并且減少鑄坯鼓肚缺陷。
在保證鑄坯不粘結(jié)的基礎(chǔ)上,適當提高保護渣堿度,減緩了保護渣傳熱。表3為優(yōu)化前后的保護渣參數(shù)。
表3 優(yōu)化前后的保護渣參數(shù)
由表3看出,優(yōu)化后的保護渣耗量和液渣層厚度變化不大,保護渣液渣層在拉速穩(wěn)定后達10 mm左右;保護渣耗量在拉速2.0 m/min時均小于0.4 kg/t,優(yōu)化后略有降低。優(yōu)化后的保護渣應(yīng)用表明,未出現(xiàn)粘結(jié)拉漏預(yù)報,鑄坯也未發(fā)現(xiàn)縱裂。
采取雙精煉爐工藝,即將合格的轉(zhuǎn)爐鋼水先進LF精煉爐升溫和深脫硫,再進RH脫氫。
3.2.1溫度的控制
為了穩(wěn)定控制溫度,降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,選擇在LF爐精確升溫,RH爐僅真空氫處理,禁止升溫操作,以保證鋼水在鑄機澆注過程減少絮流并保證良好的過熱度。
3.2.2脫S控制
轉(zhuǎn)爐出鋼后向鋼水罐加入500 kg復(fù)合精煉渣,一是有助于熔化,縮短LF處理時間;二是有助于保溫。到LF爐后再加入500 kg復(fù)合精煉渣,造還原性白渣進行深脫硫,保證成品平均S含量≤0.008%。
3.2.3RH脫氫控制
鞍鋼中薄板鑄機所對應(yīng)的真空設(shè)備為100 t RH-TB,年處理能力60~70萬t,通常壓力達到目標值0.2 kPa最少需要6 min。由于高碳鋼鋼水氧值低,真空處理初期不會發(fā)生噴濺,所以為加快真空處理速度,減少鋼水在RH溫降,采用解除壓力控制模式,即不再逐步啟動各個真空泵,節(jié)省真空處理時間2~3 min,處理后鋼中H含量為0.000 1%左右,滿足質(zhì)量要求。
鞍鋼中薄板鑄機矯直方式為多點連續(xù),鑄坯可帶液心矯直。高碳鋼容易粘結(jié)漏鋼和內(nèi)裂,所以拉速不宜過高。生產(chǎn)實踐表明,中薄板鑄機生產(chǎn)高碳刃具鋼拉速不宜超過2.1 m/min??墒遣⒎抢僭降驮胶?,雖然拉速低對鑄坯內(nèi)部質(zhì)量改善有利,但高碳刃具鋼較硬,拉速過低,坯子溫度低,易夾在扇形段,導(dǎo)致被迫停澆處理事故。
表4為不同拉速下統(tǒng)計的鑄坯內(nèi)部質(zhì)量情況(檢驗依據(jù)標準:GB/T226-2015《鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法》和Q/ASB32-2011《連鑄鋼坯枝晶組織及缺陷低倍檢驗方法》)。可以看出,中薄板生產(chǎn)高碳刃具鋼拉速在1.9~2.1 m/min范圍內(nèi),中心偏析變化不大,隨拉速增大,中心疏松和三角區(qū)裂紋有加重趨勢,等軸晶率有減少趨勢,但其內(nèi)部質(zhì)量可以滿足要求。實踐表明,中薄板鑄機生產(chǎn)135 mm厚高碳刃具鋼時,合適的拉速為1.8~2.0 m/min。
表4 不同拉速下鑄坯內(nèi)部質(zhì)量
鞍鋼中薄板鑄機斷面厚度為135 mm,厚度小,可以使用強冷,使得溶質(zhì)元素來不及在固液相再分配就凝固,從而達到減少偏析目的。實踐證明,使用二冷水強冷后,鑄坯未出現(xiàn)鼓肚現(xiàn)象。設(shè)計的中薄板鑄機高碳刃具鋼冷卻曲線的冷卻強度高于中碳鋼、低于低碳鋼,比水量約為低碳鋼冷卻曲線的95%。使用強冷,解決了使用弱冷需要更換經(jīng)水閥和水嘴的困擾。
采取LF爐+RH爐雙聯(lián)工藝后,過熱度穩(wěn)定控制在25℃左右,硫控制在0.005 0%以下,避免了過熱度波動大、硫含量高的問題,有效控制了鑄坯中心偏析和中心疏松。調(diào)整保護渣堿度并采用二冷水強冷后,鑄坯未出現(xiàn)鼓肚和縱裂等表面質(zhì)量缺陷。工藝優(yōu)化前后中間包的過熱度和硫含量對比情況見圖3,鑄坯內(nèi)部質(zhì)量檢驗結(jié)果見表5。
圖3 工藝優(yōu)化前后過熱度和硫含量的對比情況
表5 優(yōu)化后鑄坯內(nèi)部質(zhì)量檢驗結(jié)果
由圖3可以看出,工藝優(yōu)化后,中間包鋼水過熱度平均值由34.7℃降至24.1℃,降低了10.6℃,硫含量由0.007 5%降至0.004 7%,降低了0.002 8%。
鞍鋼股份有限公司煉鋼總廠生產(chǎn)高碳刃具鋼時,在沒有電磁攪拌和輕壓下等工藝設(shè)備的前提下,調(diào)整了保護渣堿度,采取了LF爐+RH爐雙聯(lián)工藝、鑄機二冷水強冷卻、拉速設(shè)定為1.8~2.0 m/min。采取上述措施后,鑄機絮流減少、過熱度波動減少并降低10℃,硫含量降低0.002 8%,有效地控制了鑄坯中心偏析和中心疏松,鑄坯未出現(xiàn)鼓肚和縱裂等表面質(zhì)量缺陷,從而改善了鑄坯的質(zhì)量,滿足了下道工序的要求。