徐光成
(杭州汽輪機股份有限公司,浙江杭州 310022)
某火力發(fā)電廠使用國內(nèi)知名汽輪機廠家生廠的NK50/60型冷凝式汽輪機,用于驅(qū)動300 MW火電機組50%容量鍋爐給水泵。2臺給水泵并聯(lián)運行,配1臺主機。裝置中還配1臺30%容量的電機驅(qū)動給水泵作為備用。汽輪機控制采用電——液控制調(diào)節(jié)系統(tǒng),功能是控制機組的轉(zhuǎn)數(shù)(功率),使其在規(guī)定范圍內(nèi)運行[1]。調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用與大機一樣的控制系統(tǒng)MEH(Micro Electro Hydraulic System,給水泵汽輪機控制系統(tǒng))。分析高壓調(diào)節(jié)汽閥的開啟與關(guān)閉控制由低壓調(diào)門加杠桿控制改造成單獨油動機控制的過程中,高壓調(diào)門閥桿彎曲的原因。通過靜態(tài)試驗及相關(guān)分析,確定造成高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿彎曲的主要原因是油動機因阻尼作用未拉到上止點。高壓油進入油動機,油動機活塞桿上頂造成高壓調(diào)閥閥桿彎曲。
調(diào)節(jié)汽閥改造前高調(diào)門的開啟由低調(diào)門安裝的一套杠桿機構(gòu)實現(xiàn),低調(diào)門閥門開到一定開度帶動杠桿動作,杠桿聯(lián)動高調(diào)門閥桿一起動作完成高調(diào)閥門的打開與關(guān)閉。改造方案是去掉杠桿系統(tǒng),增加一套與高壓調(diào)節(jié)汽閥相連的油動機及電液伺服閥等配套件。
改造后高調(diào)門由油動機替代原杠桿系統(tǒng)進行控制,與低調(diào)門的控制原理一致。改造后的高低調(diào)門控制系統(tǒng)如圖1所示,工作原理:油動機上裝有MOOG(穆格公司)電液伺服閥,它能將電氣輸入信號放大成大功率液壓能量輸出。MEH將閥位指令信號與來自油缸的LVDT(Linear Variable Differential Transformer,位移傳感器)閥位反饋信號比較后輸出電流信號到MOOG閥。MOOG閥將電信號轉(zhuǎn)換成液壓信號使得該閥的主閥移動,主閥移動的結(jié)果使系統(tǒng)傳遞動力的主回路接通,高壓抗燃油進入油動機油缸活塞的上腔或下腔,使活塞上下運動帶到調(diào)節(jié)汽閥的上升或下降,控制調(diào)節(jié)汽閥的開啟和關(guān)閉[2]。
圖1 改造后高低調(diào)門控制系統(tǒng)
(1)故障現(xiàn)象。改造完成后,對其中一臺鍋爐給水泵汽輪機進行靜態(tài)試驗時,高壓油進入油動機時,發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)節(jié)汽閥桿有彎曲現(xiàn)象?,F(xiàn)場對另一臺未進行靜態(tài)試驗的汽輪機進行相關(guān)檢查,油動機與調(diào)門重新進行拉空行程并進行連接,未發(fā)現(xiàn)異常。閥門有1.5 mm的空行程,理論上應該不會造成閥桿彎曲。測量2臺油動機的拉桿,其中有油壓進入的油動機拉桿長85 mm,而未進油油動機拉桿長78 mm。
(2)原因分析。在連接油動機與調(diào)門時,是在未進油的狀態(tài)下把油動機拉到上止點(油動機活塞桿拉不動為止),調(diào)節(jié)汽閥端預留了1.5 mm的空行程用于熱膨脹,以免造成漏氣和閥桿彎曲。分析調(diào)門與油動機連接的安裝過程,問題出在油動機在未進油狀態(tài)下,以為油動機拉桿已經(jīng)拉到上止點,因油動機在接近上止區(qū)位置有一段阻尼區(qū),用人力拉不動,實際油動機拉桿未拉到實際上止點。油壓進入時,油動機活塞杠上頂,因調(diào)節(jié)汽閥閥桿處是承受力最薄弱點,造成閥桿彎曲。
為避免高壓調(diào)節(jié)汽閥閥桿受力彎曲,油動機活塞桿與調(diào)節(jié)汽閥通過連桿連接時必須滿足:油動機活塞桿必須在上死點位置時,高壓調(diào)節(jié)汽閥端連著關(guān)節(jié)軸承的螺柱在叉的中間部位(叉是連著下端閥桿的),即螺柱與叉的上下端都有間隙(間隙值≥1.5 mm),既通常所稱的閥門空行程,這時油動機外部刻度牌指示為0。上下都留間隙(空行程),避免油動機上升一定量(1.5 mm)的范圍之內(nèi)導致閥桿受力彎曲,又留出了開機時受熱膨脹的間隙,避免油動機帶動閥桿導致汽閥微開啟而漏氣。
閥門空行程調(diào)整注意事項:①把調(diào)節(jié)汽閥的調(diào)門與油動機之間的連接桿松開,此時調(diào)節(jié)汽閥不受外力,調(diào)節(jié)汽閥應該處于關(guān)閉部位,此時可用銅棒輕輕敲打連著閥端的關(guān)節(jié)軸承來驗證調(diào)閥是否全關(guān)閉。②手動拉動調(diào)節(jié)汽閥的杠桿可看出螺柱在叉里面上下移動,在螺柱上標注出上下移動的限位點(即可測量出螺柱在叉里所能移動的總行程,總行程是否≥3 mm)。該行程即螺柱在叉里面的總空行程量,也可理解成調(diào)節(jié)汽閥閥桿總的膨脹量。標注出螺柱在叉里面總移動值所在的中間位置。③油動機的活塞上拉,拉到上止點位置,因活塞在油動機接近上下止點部位有一定量的阻尼區(qū)(該區(qū)域人力拉不動),此時油動機可通入油壓,用油壓的力量把活塞桿推到上止點位置,最終判斷活塞桿是否處于油動機的上止點位置,可查看油動機的尺寸,現(xiàn)場測量出活塞桿拉出油動機的行程與之對比。④把螺柱放置叉中間刻度線部位,調(diào)整油動機端與活塞桿相連的中間連接桿及關(guān)節(jié)軸承使之銷剛好能插入,鎖緊螺母鎖定。經(jīng)過以上步驟油動機與調(diào)節(jié)汽閥連接完成。另一臺汽輪機按以上步驟重新進行油動機與調(diào)閥的連接并進行靜態(tài)試驗,閥桿未彎曲,問題得到解決。
對某項目進行高壓調(diào)節(jié)汽閥控制系統(tǒng)技術(shù)改造時造成一臺汽輪機閥桿的彎曲,現(xiàn)場進行分析及試驗,造成閥桿彎曲主要原因是調(diào)門與油動機相連接時,在油動機未進油的情況下油動機活塞在接近上下止點,但有一段距離的阻尼區(qū),人手拉力下無法拉動,以為已到止點位置,在油壓進入油動機的時候油動機活塞桿上頂造成調(diào)閥閥桿彎曲。
[1]張彥民.鍋爐給水泵汽輪機調(diào)速控制系統(tǒng)的分析和介紹[J].天津電力,2008(4):17-19.