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        機(jī)架車橋焊接智能工裝設(shè)計(jì)

        2018-06-04 09:24:07宋彩艷
        自動化與儀表 2018年5期

        王 雷,寧 祎,宋彩艷

        (河南工業(yè)大學(xué) 機(jī)器人研究所,鄭州 450001)

        機(jī)架車橋是農(nóng)業(yè)機(jī)械的一個(gè)主要承力部件,焊接工藝比較復(fù)雜,工作量大,目前焊接過程大多由機(jī)器人自動線來完成。然而,在焊接線上的機(jī)器人工作效率雖然很高,但是人工裝夾效率很低,整個(gè)生產(chǎn)線的效率不高。智能工裝就是針對這個(gè)問題而提出的。通過對焊接組件上的各個(gè)待焊工件的自動識別、準(zhǔn)確定位和自動裝夾,從而有效提高焊接生產(chǎn)線的自動化程度和效率。同時(shí),為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)智能制造提供重要技術(shù)支撐。

        1 智能工裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        1.1 機(jī)架車橋結(jié)構(gòu)

        機(jī)架車橋結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要包括管梁、固定板、半軸支座和剎車立板等焊件[1]。待焊工件結(jié)構(gòu)簡單但是數(shù)量較多。半軸支座、剎車力板均為成對焊接,因此在焊接時(shí),分三道工序來完成2和7、4和5、3和6這3組焊接件的焊接工作。

        圖1 焊件組裝圖Fig.1 Weld assembly drawing

        1.2 裝夾結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        根據(jù)焊件特點(diǎn)設(shè)計(jì)氣動夾手如圖2所示,在對工件進(jìn)行抓取時(shí),在焊件上加工有2個(gè)定位孔,按照一面兩銷定位方法[2],確保夾取后待焊工件在夾手上處于確定的位置和姿態(tài)。氣動夾手安裝在吊裝的機(jī)械臂前端。在對待焊工件進(jìn)行識別和視覺定位之后,機(jī)械臂帶動夾手到達(dá)指定的裝夾位置,夾取工件,移動到管梁的待焊接位置,等待焊接機(jī)器人進(jìn)行作業(yè)。

        圖2 裝夾結(jié)構(gòu)Fig.2 Clamping structure

        1.3 氣動系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        采用氣動手抓抓取焊接件,氣動速度快成本低。原理如圖3所示,氣泵產(chǎn)生的氣體通過過濾器進(jìn)入氣動系統(tǒng),壓力表用來監(jiān)控管道氣體壓力,而氣體壓力的大小通過減壓閥調(diào)節(jié),電磁換向閥用來改變氣體進(jìn)入氣缸的方向,從而推動氣缸的運(yùn)動。當(dāng)電磁閥得電時(shí),氣缸左端進(jìn)氣右端排氣,活塞桿伸出,可以通過右邊的單向節(jié)流閥來調(diào)節(jié)排氣的速度,從而調(diào)節(jié)氣缸的伸出速度;當(dāng)電磁閥失電時(shí),右端進(jìn)氣左端排氣,活塞桿收回,可以通過左邊單向節(jié)流閥來調(diào)節(jié)氣缸收回的速度[3]。通過PLC控制電磁換向閥實(shí)現(xiàn)氣缸的伸縮動作,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)手抓的夾取和釋放動作。

        圖3 裝夾氣動原理Fig.3 Pneumatic schematic diagram of clamping air

        1.4 伺服系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

        機(jī)械臂伺服控制可考慮從齒輪齒條傳動、同步帶傳動和滾珠絲杠傳動中選擇,通過轉(zhuǎn)動慣量參數(shù)的計(jì)算來選擇更為適合的傳動方式是十分必要的。電機(jī)軸的運(yùn)動方程為

        式中:α為電機(jī)軸的角加速度;I為總的轉(zhuǎn)動慣量;I0和I1分別為電機(jī)轉(zhuǎn)子和齒輪的轉(zhuǎn)動慣量;b為齒輪寬度;γ為材料參數(shù);d為齒輪分度圓直徑。則齒輪傳動轉(zhuǎn)動慣量I為

        同步帶傳動的同步帶輪與齒輪齒條傳動同理,計(jì)算表達(dá)式結(jié)果一致。

        若選用滾珠絲杠傳動,Ig為螺桿的轉(zhuǎn)動慣量,p是螺桿的螺距,根據(jù)螺桿的公稱直徑D0和長度L,得出滾珠絲杠傳動Ig為

        通過計(jì)算得出滾珠絲杠傳動時(shí)螺桿直徑與長度對轉(zhuǎn)動慣量影響較大,從而影響整體的扭矩輸出,并且滾珠絲杠結(jié)構(gòu)復(fù)雜成本高,因此選擇齒輪齒條或同步帶的傳動方式較為合適[4],又因?yàn)橥綆У脑肼曅。瑐鲃泳雀哂邶X輪,因此選擇同步帶傳動的效果最佳。

        1.5 整體工裝結(jié)構(gòu)

        根據(jù)機(jī)架車橋焊件結(jié)構(gòu)、裝夾結(jié)構(gòu)、伺服系統(tǒng)設(shè)計(jì)和氣動方式,設(shè)計(jì)的整體工裝結(jié)構(gòu)如圖4所示。變位機(jī)與焊接機(jī)器人配合完成焊接作業(yè),車橋管梁一端采用三角卡盤固定,可轉(zhuǎn)動管梁,方便焊接角度不同的焊件,另一端通過調(diào)整尾架,采用頂桿壓緊[5];氣動夾手裝夾由圖像識別后的焊接工件,保證了焊接工件的準(zhǔn)確定位。

        圖4 整體工裝結(jié)構(gòu)Fig.4 Overall tooling structure drawing

        2 圖像識別及PLC控制系統(tǒng)

        2.1 焊件的圖像識別

        在工件抓取定位前對焊接工件先進(jìn)行圖像識別,采用單目相機(jī)標(biāo)定的方法[6]。圖像處理及識別的過程如圖5所示。

        圖5 圖像處理識別流程Fig.5 Image processing recognition flow chart

        首先對焊件采集圖像,進(jìn)行灰度處理,考慮到現(xiàn)場采集圖像時(shí),會受到環(huán)境等方面因素的影響,為了提高圖像的識別度,對提取的圖像進(jìn)行消噪和中值濾波處理。圖像的邊緣輪廓是最基本的特征,常用的一階微分檢測算子包括 Roberts、Prewitt、Canny等。通過比較提取圖像結(jié)果,Canny提取的邊緣比較完整,具有較好的連續(xù)性,如圖6所示。

        圖6 邊緣檢測結(jié)果Fig.6 Edge detection result

        對圖像的邊緣特征提取之后,需要找到圖像的特征點(diǎn)并對比模版圖像進(jìn)行匹配,焊件的匹配如圖7所示,基本原理是分析兩張圖的相似度[7],n*m的模版圖像P從原圖R坐標(biāo)起點(diǎn)開始平移,完成搜索覆蓋的區(qū)域稱為 R 的子圖 Ri,j(i≥1,j≤n-m+1),若模板P和子圖Ri,j相差為零則表示匹配成功,實(shí)現(xiàn)方法如下:

        圖7 圖像匹配結(jié)果Fig.7 Image matching result

        2.2 運(yùn)行過程的分析

        系統(tǒng)的整體流程如圖8所示,開始后先進(jìn)行初始化設(shè)置,保證了抓手設(shè)定的初始位置和姿態(tài),為后續(xù)抓取提供可靠的保證。系統(tǒng)初始化完成之后,等待事件的響應(yīng),當(dāng)系統(tǒng)傳來啟動焊接工序1的命令時(shí),進(jìn)入的判斷程序,判斷工件是否定位完成,然后在進(jìn)行焊接,焊接工序2和3也是同理。如果過程中出現(xiàn)問題則可以進(jìn)入復(fù)位程序,該程序執(zhí)行后則從初始化開始,排除問題后再進(jìn)行相應(yīng)的焊接工序。

        圖8 整體流程Fig.8 Global flow chart

        2.3 PLC程序

        根據(jù)系統(tǒng)的流程圖,設(shè)計(jì)的PLC主程序如圖9所示,開始啟動后,PLC進(jìn)入程序的初始化狀態(tài),等待工序的執(zhí)行信號,三個(gè)焊接工序在執(zhí)行的時(shí)候是互鎖的程序結(jié)構(gòu),確保只執(zhí)行其中某一焊接工序;復(fù)位程序執(zhí)行后,將停止所有的程序,回到初始狀態(tài)[8-9],停止按鍵啟動后整個(gè)PLC停止工作。

        圖9 PLC主程序圖Fig.9 PLC master program diagram

        2.4 用戶界面組態(tài)設(shè)計(jì)

        為了提高系統(tǒng)的可操作性和人機(jī)交互能力,設(shè)計(jì)用戶界面如圖10所示。通過觸摸屏與PLC建立通信連接之后,用戶可以通過觸摸屏實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況,也可以方便地對系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。

        3 結(jié)語

        機(jī)架前車橋焊接智能工裝,適用于多零件的焊接。這種機(jī)器人化的工裝實(shí)現(xiàn)了工件從裝夾到定位焊接的整個(gè)過程的自動化,使得整個(gè)車橋焊接的整體效率得到了大幅度提高。為推動焊接車間的自動化和智能制造的進(jìn)一步實(shí)施打下了技術(shù)基礎(chǔ)。

        圖10 操作界面Fig.10 Operate window

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