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        常村煤礦選煤廠煤泥浮選藥劑制度優(yōu)化研究

        2018-06-01 02:00:55王文賓董連平李志紅
        選煤技術(shù) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:常村辛醇精煤

        馬 超,王文賓,董連平,李志紅

        (1.山西潞安環(huán)保與能源股份有限公司 常村煤礦選煤廠,山西 長治 040006;2.太原理工大學 礦業(yè)工程學院,山西 太原 030024)

        常村煤礦選煤廠隸屬于潞安環(huán)保與能源有限公司常村煤礦,新建重介車間采用預(yù)先脫泥、50~1 mm由無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、1~0.25 mm粗煤泥干擾床分選機分選、<0.25 mm細煤泥浮選的工藝流程。選煤廠生產(chǎn)灰分≤10.5%的精煤,通過2臺XJM-S20機械攪拌式浮選機經(jīng)一段浮選得到精煤和尾煤。工業(yè)實踐中存在浮選尾煤灰分偏低、資源損失嚴重的現(xiàn)象,文章以常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥為對象,進行了浮選藥劑制度的優(yōu)化研究。

        1 樣品及試驗方法

        1.1 煤泥粒度組成

        煤泥粒度組成是影響其浮選效果的重要因素之一,特別是其中的細泥含量,會嚴重惡化煤泥的浮選效果[1-3]。常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥的粒度分布結(jié)果見表1。

        表1 煤泥試樣的粒度組成Table 1 Size analysis of test sample %

        由表1可以看出,除<0.045 mm粒級外,其余各粒級煤樣的灰分相近,說明煤質(zhì)相對均勻。<0.045 mm粒級灰分明顯高于其他粒級以及試樣平均灰分,說明矸石存在一定的泥化現(xiàn)象,且該粒級產(chǎn)率高達34.85%,為煤泥樣品中的主導粒級,浮選過程中可能會造成選擇性降低。

        1.2 煤泥礦物組成

        煤泥中的礦物種類及含量也是影響浮選效果的重要因素之一[4-5]。采用X射線衍射方法對常村煤礦選煤廠煤泥試樣的礦物組成進行分析,圖1為煤泥試樣的XRD譜圖。

        圖1 煤泥試樣的XRD譜圖

        由圖1可以看出,常村煤礦選煤廠煤泥中的礦物成分主要是石英和高嶺石。其中,石英是一種親水性礦物,浮選過程中容易與煤粒分離;而高嶺石是一種粘土類礦物,遇水極易泥化成細小顆粒,使煤漿增大粘性,細泥通過機械夾帶或在粗粒煤表面罩蓋進入精煤,影響煤泥浮選效果[6-7]。

        1.3 試驗方法

        采用實驗室浮選機進行試驗,其中:浮選機槽體容積為1.5 L,葉輪轉(zhuǎn)速為1 800 r/min,充氣量為0.2 m3/(m2·min),礦漿濃度為80 g/L。依據(jù)GB/T 30046—2013《煤粉(泥)浮選試驗》,以現(xiàn)場藥劑與煤油、仲辛醇的不同組合進行浮選試驗,以精煤產(chǎn)率、精煤灰分和尾煤灰分作為評定浮選試驗效果的指標。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 藥劑用量探索試驗

        藥劑是調(diào)控煤泥浮選效果的重要手段[8-10]。采用現(xiàn)場捕收劑和現(xiàn)場起泡劑組合進行藥劑用量探索試驗。首先,固定起泡劑用量為80 g/t,考查捕收劑用量對煤泥浮選效果的影響,不同條件下的試驗結(jié)果見表2。

        表2 現(xiàn)場捕收劑用量探索試驗結(jié)果Table 2 Result of test on dosage of collector %

        由表2可以看出,在起泡劑用量為80 g/t時,隨捕收劑用量的增加,浮選精煤產(chǎn)率提高,精煤灰分增大,但均明顯低于要求的精煤灰分;尾煤灰分隨藥劑用量的增加而增大,但在選擇的藥劑用量下,其灰分始終低于60.0%。為進一步優(yōu)化現(xiàn)場藥劑組合作用下的煤泥浮選結(jié)果,固定捕收劑用量為1 000 g/t,改變起泡劑用量進行浮選試驗,結(jié)果見表3。

        表3 現(xiàn)場起泡劑用量探索試驗結(jié)果Table 3 Result of test on dosage of frother %

        由表3可以看出,在捕收劑用量一定時,隨起泡劑用量的增加,精煤產(chǎn)率提高,精煤灰分變化不明顯。在起泡劑用量增加至120 g/t時,浮選尾煤灰分可以達到65.49%。

        綜合分析,對常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥采用現(xiàn)場藥劑組合時,為實現(xiàn)資源的高效回收,藥劑用量以捕收劑1 000 g/t、起泡劑120 g/t為宜。通過浮選可得到產(chǎn)率為81.29%、灰分為8.61%的精煤,但藥劑用量偏高。

        2.2 藥劑組合優(yōu)化試驗

        為進一步考查現(xiàn)場浮選藥劑的性能與分選效果,將其分別與傳統(tǒng)浮選藥劑煤油或仲辛醇進行組合。在起泡劑用量為80 g/t時,不同藥劑組合對應(yīng)的浮選試驗結(jié)果見表4。為便于比較,同時列出煤油與仲辛醇組合時的浮選試驗結(jié)果,圖2所示為不同藥劑組合作用下的浮選精煤可燃體回收率。

        表4 藥劑組合優(yōu)化試驗結(jié)果Table 4 Result of test on optimum combination of reagents %

        圖2 不同藥劑組合作用下的浮選精煤可燃體回收率

        由表4和圖2可以看出,不同藥劑組合對煤泥浮選效果影響顯著,且捕收劑與起泡劑存在一定的交互作用。相同浮選條件下,現(xiàn)場捕收劑與仲辛醇起泡劑組合作用時獲得的浮選指標最佳,藥劑用量分別為600 g/t和80 g/t時,可使尾煤灰分達到75.0%以上,精煤可燃體回收率達到95.58%。與仲辛醇起泡劑配合時,現(xiàn)場捕收劑的作用性能優(yōu)于煤油捕收劑。但是,現(xiàn)場起泡劑與煤油捕收劑配合時的浮選效果最差,甚至低于其與現(xiàn)場捕收劑的作用效果。無論其與煤油捕收劑,還是與現(xiàn)場捕收劑配合,均需在較高的藥劑用量下才能獲得較好的浮選指標??梢?,捕收劑與起泡劑之間存在一定的交互作用,現(xiàn)場使用的起泡劑效果欠佳。

        綜合上述試驗結(jié)果,在選擇的藥劑種類和用量范圍內(nèi),精煤灰分均低于10.0%,符合工業(yè)生產(chǎn)要求。

        從資源回收的角度講,應(yīng)使尾煤灰分達到65.0%,甚至在70.0 %以上。對傳統(tǒng)煤油/仲辛醇藥劑組合,控制煤油用量為600 g/t,仲辛醇用量為80 g/t,精煤產(chǎn)率為82.75%,尾煤灰分接近70.0%,可燃體回收率為93.43%。與之相比較,現(xiàn)場捕收劑和仲辛醇起泡劑組合,可在相同藥劑用量下獲得相近浮選指標,且效果略優(yōu)于煤油/仲辛醇組合。而現(xiàn)場起泡劑的性能欠佳,無論與煤油捕收劑組合,還是與現(xiàn)場捕收劑組合,獲得相近浮選指標時均需較高的藥劑用量。即幾種藥劑組合的作用效果優(yōu)劣順序為:現(xiàn)場捕收劑/仲辛醇組合>煤油/仲辛醇組合>現(xiàn)場藥劑組合>煤油/現(xiàn)場起泡劑組合。

        3 結(jié)論

        常村煤礦選煤廠<0.25 mm原生煤泥中細泥含量較高,影響浮選過程的選擇性,藥劑種類和用量對浮選效果有顯著影響。

        (1)不同藥劑組合作用下的煤泥浮選效果不同,捕收劑與起泡劑之間存在一定的交互作用,實踐中應(yīng)通過試驗加以確定。

        (2)現(xiàn)場使用的捕收劑性能較好,與仲辛醇起泡劑配合時,在捕收劑用量600 g/t、起泡劑用量80 g/t時,可得到產(chǎn)率為85.38%、灰分為9.43%的精煤,尾煤灰分為75.52%,精煤可燃體回收率為95.58%。

        (3)現(xiàn)場使用的起泡劑性能欠佳,相近分選指標下,需要較高的藥劑用量。

        參考文獻:

        [1] 朱 東,徐初陽. 煤炭粒度組成及表面特性對浮選效果的影響[J]. 選煤技術(shù),2008(2):21-23.

        [2] 李志遠,謝廣元,梁 龍,等. 入料組成對細粒煤泥浮選的影響[J]. 煤炭技術(shù),2015,34(7):318-320.

        [3] 易 鑫,杜美利,任 杰. 粒度組成對高灰煤泥浮選的影響[J]. 礦山機械,2015,43(8):97-100.

        [4] 侯 彤,陶秀祥,呂則鵬,等. 煤泥浮選中礦物賦存狀態(tài)分析[J]. 煤炭科學技術(shù),2009,37(1):114-116.

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        [8] 崔廣文,于文慧,張 玉,等. 煤泥浮選藥劑研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 潔凈煤技術(shù),2015,21(1):15-19.

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